胡家成
(中核武漢核電運(yùn)行技術(shù)股份有限公司,武漢 430223)
卡拉奇K2 機(jī)組是海外第一臺(tái)華龍一號(hào)堆型,反應(yīng)堆熱功率3050MW,電功率1145MW,機(jī)組于2015 年8 月20日開工建設(shè),2021 年5 月20 日移交巴方。
主蒸汽流量是監(jiān)測(cè)核電廠運(yùn)行的重要參數(shù),核電廠的主蒸汽流量信號(hào)用于啟動(dòng)安全注射和啟動(dòng)主蒸汽管線的隔離、控制主給水閥開度,并在蒸汽和給水流量失配與任何一臺(tái)蒸汽發(fā)生器低水位符合時(shí)觸發(fā)反應(yīng)堆緊急停堆,也可用于發(fā)電功率的計(jì)算。當(dāng)機(jī)組進(jìn)入裝料后啟動(dòng)階段,需要對(duì)蒸汽發(fā)生器蒸汽流量通道進(jìn)行全面的檢查驗(yàn)證,確保各功率平臺(tái)下所有蒸汽流量通道精度滿足要求。
主蒸汽系統(tǒng)(TSM)用于將蒸汽由蒸汽發(fā)生器輸送到汽輪機(jī)及凝汽器、汽水分離再熱器、除氧器等設(shè)備。主蒸汽系統(tǒng)與主給水流量控制系統(tǒng)(TFM),啟動(dòng)給水系統(tǒng)(TFS)和輔助給水系統(tǒng)(TFA)一起,用于在電廠正常運(yùn)行工況、緊急工況及事故工況下排出由反應(yīng)堆產(chǎn)生的熱量。主蒸汽系統(tǒng)主要由主蒸汽管線、主蒸汽隔離閥(MSIV)、蒸汽發(fā)生器安全閥(MSSV)、疏水管線及其他閥門等設(shè)備組成,主蒸汽系統(tǒng)的正常運(yùn)行是指機(jī)組運(yùn)行在5%以上汽輪機(jī)負(fù)荷且發(fā)電機(jī)處于并網(wǎng)狀態(tài)。在該負(fù)荷下,堆芯功率和汽輪機(jī)負(fù)荷處于平衡狀態(tài),反應(yīng)堆和汽輪機(jī)控制系統(tǒng)處于自動(dòng)控制狀態(tài),汽輪機(jī)旁路系統(tǒng)(TSA/TSC)隔離。正常運(yùn)行工況下,主蒸汽隔離閥開啟,主蒸汽安全閥關(guān)閉,MSIV 旁路管線關(guān)閉,輔助給水泵汽輪機(jī)供氣管線上的隔離閥開啟,讓管線處于連續(xù)加熱狀態(tài),MSIV 上游疏水管線隔離。當(dāng)處于廠用電負(fù)荷或者汽輪機(jī)停機(jī)時(shí),堆芯功率和汽輪機(jī)負(fù)荷不平衡,多余蒸汽通過(guò)汽輪機(jī)旁路系統(tǒng)排到凝汽器中[1]。
主蒸汽差壓流量測(cè)量的壓力來(lái)源取自于不同的系統(tǒng):高壓端取自于主給水流量控制系統(tǒng)(TFM)蒸發(fā)器液位測(cè)量?jī)x表的低壓端;低壓端取自于主蒸汽流量測(cè)量的節(jié)流件管段末端。高、低壓測(cè)量管線均將蒸汽介質(zhì)引至冷凝罐的側(cè)面接口,并在冷凝罐形成標(biāo)高穩(wěn)定的引壓液面,從冷凝罐的下側(cè)接口通過(guò)儀表管線與差壓變送器連接,將蒸汽流量節(jié)流件前后的壓差通過(guò)冷凝水傳導(dǎo)至差壓變送器的高、低壓測(cè)量端口[2],如圖1 所示。
圖1 主蒸汽流量測(cè)量示意圖Fig.1 Schematic diagram of main steam flow measurement
主蒸汽流量測(cè)量信號(hào)由12 臺(tái)流量測(cè)量變送器及相關(guān)DCS 卡件組成,每個(gè)環(huán)路有4 臺(tái)流量變送器,3 個(gè)環(huán)路共計(jì)12 臺(tái),分別是TSM001MD ~TSM012MD。主蒸汽流量變送器是上海光華生產(chǎn)的CECC(H3)/K-55E0G22B5S1(T)型變送器,設(shè)計(jì)量程是0t/h ~2500t/h,變送器差壓范圍是0Kpa ~99.6Kpa,變送器的精度等級(jí)是0.777%,安全級(jí)控制系統(tǒng)卡件精度等級(jí)是0.25%,非安全級(jí)控制系統(tǒng)卡件精度等級(jí)是0.05%。主蒸汽流量測(cè)量通道信號(hào)用于引發(fā)反應(yīng)堆停堆、安全注入和蒸汽管線隔離等。
在反應(yīng)堆功率上升階段,驗(yàn)證二回路主蒸汽流量等儀表通道的有效性,確保主蒸汽流量的測(cè)量值和參考值的誤差滿足設(shè)計(jì)要求。
主蒸汽流量傳感器TSM001MD、002MD、003MD、004MD、005MD、006MD、007MD、008MD、009MD、010MD、011MD、012MD 和主蒸汽母管壓力變送器TSM024、025MP 已正確安裝且校驗(yàn)合格可用,相關(guān)的TSM通道試驗(yàn)已執(zhí)行。蒸汽流量變送器零點(diǎn)檢查應(yīng)在電站臨界狀態(tài)之前或者蒸汽發(fā)生器(SG)處于隔離狀態(tài)時(shí)的額定熱備用狀態(tài),主蒸汽隔離閥、旁路隔離閥及旁排閥關(guān)閉之后進(jìn)行。蒸汽流量變送器零點(diǎn)檢查是在每臺(tái)蒸汽發(fā)生器上逐個(gè)進(jìn)行,該蒸發(fā)器應(yīng)與二回路其它部分的蒸汽與給水側(cè)隔離。
2.2.1 零位調(diào)整
主蒸汽流量變送器在正常運(yùn)行工況下容易出現(xiàn)零點(diǎn)漂移,因此機(jī)組在熱停堆工況下,需要驗(yàn)證蒸汽流量變送器的零點(diǎn)。
在熱停堆期間,分別對(duì)12 臺(tái)蒸汽流量變送器進(jìn)行零位調(diào)整,每個(gè)環(huán)路須單獨(dú)操作,零位調(diào)整前需主控室操縱員配合關(guān)閉3 臺(tái)主蒸汽隔離閥,關(guān)閉一個(gè)環(huán)路汽輪機(jī)旁路-A系統(tǒng)(TSA)大氣釋放閥,確保當(dāng)前環(huán)路無(wú)蒸汽流動(dòng),將環(huán)路壓力保持在一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的范圍,避免對(duì)零位調(diào)整造成干擾。由于長(zhǎng)時(shí)間憋壓,會(huì)導(dǎo)致一回路溫度和壓力升高,所以必須同時(shí)確保其他兩個(gè)環(huán)路汽輪機(jī)旁路-A 系統(tǒng)大氣釋放閥開啟。根據(jù)以往工作經(jīng)驗(yàn),將變送器零點(diǎn)輸出調(diào)整為4.02mA,由于管線可能有蒸汽波動(dòng),故需多次驗(yàn)證變送器零位準(zhǔn)確性。在保證零位調(diào)整準(zhǔn)確的前提下,盡量快速完成3 個(gè)環(huán)路蒸汽流量計(jì)零位調(diào)整工作,然后恢復(fù)TSA 大氣釋放閥為自動(dòng)狀態(tài)。
2.2.2 通道驗(yàn)證
在變送器零位調(diào)整完成后,分別在15%FP、25%FP、50%FP、75%FP、90%FP、100%FP 功率平臺(tái),對(duì)TSM 系統(tǒng)蒸汽流量通道進(jìn)行驗(yàn)證。蒸汽流量通道驗(yàn)證參考以下參數(shù)及公式:
1)Qfw0:參考流量,2TFM005-007YD 孔板變送器測(cè)量流量。
2)Qfw:文丘里管測(cè)量的給水流量。
3)ξ0、ξfw:測(cè)量不確定性。
4)Qbd:蒸發(fā)器排污流量。
5)Qst0:蒸汽流量,2TSM001 ~012MD 變送器測(cè)量流量。
6)ξbd、ξst:排污精度,蒸汽流量精度。
7)Pref:參考?jí)毫Α?/p>
8)Ptsm:蒸汽母管壓力。
9)ξref、ξtsm:測(cè)量不確定性。
用ΔP計(jì)算蒸汽流量。
ρ:在PV 時(shí)的密度。
ΔP:傳感器差壓。
K:由邊界條件定義。
Qst=Qr0(Qr0:流量變送器量程[T/h])。
ΔP=R0(R0:流量變送器量程[kPa])。
ρ=ρ0,ρ0為壓力P0時(shí)的密度。
流量計(jì)算公式如下:
由ΔP測(cè)量產(chǎn)生的誤差:
飽和蒸汽測(cè)量范圍是6.8MPa ~7.63MPa,設(shè)計(jì)院根據(jù)蒸汽壓力和飽和蒸汽密度擬合出壓力-蒸汽密度曲線,ρ=5.9P-4.82 且ρAVG=38 Kg/m3。
因而
試驗(yàn)壓力表的δP值為0.0125Mpa:
另外
根據(jù)設(shè)計(jì)院的指導(dǎo)文件《主給水和主蒸汽系統(tǒng)名義值的確定和儀表通道標(biāo)定檢查》要求,蒸汽流量必須滿足:|Qfw0-Qbd-Qst|<ξst+ξ0+ξbd。其中,Qfw0 為熱平衡給出的給水參考流量;Qbd 為蒸汽排污流量;Qst 為蒸汽流量;ξ0 為孔板測(cè)量精度;ξbd 為排污精度;ξst 為蒸汽流量精度[3]。在15%FP、25%FP、50%FP 平臺(tái),所有蒸汽流量通道均滿足要求。在75%FP、90%FP、100%FP 功率平臺(tái),蒸汽流量通道精度不符合誤差要求。具體數(shù)據(jù)見表1。
表1 75%FP、90%FP、100%FP功率平臺(tái)蒸汽流量通道數(shù)據(jù)Table 1 Steam flow channel data of 75% FP, 90% FP, and 100% FP power platforms
表2 一環(huán)各功率平臺(tái)蒸汽流量通道數(shù)據(jù)Table 2 Steam flow channel data of each power platform in the first ring
在反應(yīng)堆功率重新升至各平臺(tái)后,對(duì)參考流量和實(shí)測(cè)流量的偏差進(jìn)行重新判定。如果偏差再次超過(guò)要求值,使用臨時(shí)方案對(duì)需要再次調(diào)整量程的通道進(jìn)行單獨(dú)在線修正。
如果差壓變送器零點(diǎn)被正確調(diào)整,并且冗余通道之間的偏差不超過(guò)允許范圍,就需要計(jì)算變送器的新量程;執(zhí)行校驗(yàn)可使測(cè)量通道的指示值和100%FP 下熱平衡獲得的參考值一致。如果在100%FP 不滿足準(zhǔn)則,需使Qref=Q。Qref由熱平衡給出,Q由相關(guān)通道給出。于是:
Rn:新量程
以一環(huán)為例,在反應(yīng)堆功率達(dá)到90%FP 時(shí),整理收集各功率平臺(tái)數(shù)據(jù),根據(jù)功率平臺(tái)和平均蒸汽流量擬合出FP - AVE(Qst)曲線,y=1935.6x-60.144。根據(jù)功率平臺(tái)和平均參考蒸汽流量擬合出FP - AVE(Qref)曲線,y=2087.1x-82.157。根據(jù)?P 和(Qref/Qr)2擬合出?P-(Qref/Qr)2曲線,y =87.242x+ 0.0996。提前預(yù)估出變送器新的量程,初步制定量程修改方案,等待功率升至100%FP 時(shí)讀取相關(guān)參數(shù),然后計(jì)算真正的新量程,將初步估算值和最終計(jì)算值進(jìn)行對(duì)比,兩者數(shù)值非常接近。
根據(jù)計(jì)算公式計(jì)算預(yù)估新量程為Rn1=99.6×1875.46×1875.46÷2004.94÷2004.94=87.15,實(shí)際新量程為Rn1=99.6×1894.97×1894.97÷2018.20÷2018.20=87.8。
根據(jù)100%FP 滿功率平臺(tái)實(shí)際數(shù)據(jù)計(jì)算,3 個(gè)環(huán)路新量程不一致。分別是一環(huán)新量程為0kPa ~87.8kPa,二環(huán)新量程為0kPa ~88.8kPa,三環(huán)新量程為0kPa ~87.2kPa。計(jì)算出新量程后組織交流討論,新量程數(shù)據(jù)得到調(diào)試專家組及設(shè)計(jì)院代表認(rèn)可。
在100%FP 下計(jì)算出的新量程可以通過(guò)?P 和Qref之間的線性反演算來(lái)驗(yàn)證,即Qref=f(?P)的反演算。在不同功率水平下:
式(8)中:Qref為參考流量(熱平衡);ρ為密度(熱平衡);ρ0為傳感器在校驗(yàn)時(shí)的密度。
用獲得的值?P 進(jìn)行線性反演算:
如果符合下列條件,則標(biāo)定結(jié)果正確:
A ≈Rn B ≈0
在此情況下,線性反演算校正系數(shù)≈1。在功率提升結(jié)束前,不能重新調(diào)整量程和零點(diǎn),否則,線性反演算的結(jié)果就不可靠。
新量程驗(yàn)證,根據(jù)調(diào)整前75%FP、90%FP、100%FP功率平臺(tái)數(shù)據(jù),利用?P 反推新量程后對(duì)應(yīng)的流量,然后計(jì)算所有通道誤差,所有通道滿足精度要求。表3 是調(diào)整后75%功率平臺(tái)反推數(shù)據(jù)。
表4 調(diào)整量程后90%FP平臺(tái)蒸汽流量通道反推數(shù)據(jù)Table 4 Reverse extrapolation data of 90% FP platform steam flow channel after adjusting the range
調(diào)整就地變送器量程,將12 塊變送器的量程從99.6kPa 調(diào)整到新量程,同時(shí)在合適的窗口重新調(diào)整零位。
在熱停堆期間準(zhǔn)備好變送器、萬(wàn)用表、打壓儀、呆扳手、螺絲刀等備件和工器具。由于流量測(cè)量變送器安裝在反應(yīng)堆廠房,屬于輻射控制區(qū),因而在去現(xiàn)場(chǎng)調(diào)整前先在辦公室進(jìn)行預(yù)操作,提前讓工作組成員熟悉操作步驟和注意事項(xiàng),提高現(xiàn)場(chǎng)工作效率,減少輻射環(huán)境下的工作時(shí)間?,F(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行量程調(diào)整時(shí),關(guān)閉變送器三閥組,將變送器正壓腔引壓管拆除,連接打壓儀,確認(rèn)管線無(wú)漏氣后用打壓儀輸出壓力為新的量程值,同時(shí)用萬(wàn)用表測(cè)量此時(shí)的電流值,順時(shí)針調(diào)整滿量程旋鈕,萬(wàn)用表顯示接近20mA 時(shí)進(jìn)行微調(diào),20mA 時(shí)停止調(diào)整。多次重復(fù)該操作,確保新量程調(diào)整無(wú)誤。單個(gè)變送器量程調(diào)整完成后,恢復(fù)連接管線,投用變送器。變送器量程調(diào)整工作可3 個(gè)環(huán)路同時(shí)進(jìn)行,加快現(xiàn)場(chǎng)工作進(jìn)度。
主蒸汽流量變送器流量信號(hào)送非安全級(jí)控制系統(tǒng)參與蒸發(fā)器水位調(diào)節(jié)控制,送安全級(jí)控制系統(tǒng)參與反應(yīng)堆保護(hù)控制。在IPC 和IPG 系統(tǒng)分別對(duì)12 塊蒸汽流量變送器進(jìn)行量程修改下裝,確保DCS 側(cè)量程參數(shù)和就地儀表量程參數(shù)保持一致。
主蒸汽流量變送器量程調(diào)整完成及DCS 通道量程修改完成后,根據(jù)工期安排,按照《驗(yàn)證蒸汽發(fā)生器給水流量和蒸汽流量測(cè)量通道》調(diào)試規(guī)程要求,分別在15%FP、25%FP、50%FP、75%FP、90%FP、100%FP 功率平臺(tái),重新對(duì)TSM 系統(tǒng)流量通道進(jìn)行試驗(yàn)分析,經(jīng)過(guò)多次反復(fù)讀取試驗(yàn)相關(guān)數(shù)據(jù),計(jì)算得出所有蒸汽流量通道精度均滿足誤差要求。
本文主要對(duì)卡拉奇K2 機(jī)組的蒸汽流量通道參數(shù)在不同的功率平臺(tái)進(jìn)行試驗(yàn)分析,針對(duì)蒸汽流量變送器通道精度不滿足要求進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,完美解決了蒸汽流量通道精度不滿足要求的缺陷。調(diào)試方案優(yōu)化后,顯著提高了蒸發(fā)器水位控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性,確保機(jī)組更加安全穩(wěn)定運(yùn)行。
卡拉奇K2 機(jī)組作為海外首臺(tái)華龍一號(hào)機(jī)組,調(diào)試經(jīng)驗(yàn)非常寶貴,特別是對(duì)后續(xù)將開展調(diào)試同樣的華龍一號(hào)堆型來(lái)說(shuō),有大量可以借鑒的地方,為機(jī)組后續(xù)安全穩(wěn)定運(yùn)行打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),同時(shí)也可為其他電廠調(diào)試提供思路,對(duì)于加快核電調(diào)試進(jìn)度有著重要意義。