師 維,白夢(mèng)嬈
(1.海軍裝備部,陜西 西安 710054;2.西安航天精密機(jī)電研究所,陜西 西安 710199)
計(jì)算機(jī)組件是某型控制系統(tǒng)的重要組成部分,其主要功能是接收和處理接收機(jī)發(fā)送來的數(shù)據(jù)和信息,產(chǎn)生下一級(jí)各項(xiàng)實(shí)施電路所需的控制信號(hào)和必要的時(shí)間基準(zhǔn)[1],其功能的正常為某型控制系統(tǒng)的正常工作提供了基礎(chǔ)保證。近期,在某型控制系統(tǒng)產(chǎn)品返廠檢修中,出現(xiàn)了“時(shí)標(biāo)信號(hào)”輸出異常的現(xiàn)象。經(jīng)原理分析和檢測(cè),是由于計(jì)算機(jī)組件輸出功能異常,導(dǎo)致輸出的間隔脈沖信號(hào)(時(shí)標(biāo)信號(hào))超差,進(jìn)而影響使用。具體故障現(xiàn)象為:計(jì)算機(jī)組件第1 通道輸出的間隔脈沖信號(hào)異常。本文針對(duì)此現(xiàn)象,對(duì)模塊工作機(jī)理及故障原因進(jìn)行了分析,對(duì)模塊故障點(diǎn)進(jìn)行性能及應(yīng)用上的分析。
計(jì)算機(jī)組件包含8 路輸出通道,這8 路通道由獨(dú)立且完全相同的電路組成,其中第1 通道為間隔脈沖輸出通道。單通道電路原理圖如圖1 所示。
圖1 單通道電路原理圖
從圖1 可知:當(dāng)前級(jí)光耦PS2801-4 截止時(shí),三極管V3發(fā)射結(jié)反偏,三極管截止;當(dāng)前級(jí)光耦PS2801-4 導(dǎo)通時(shí),三極管V3發(fā)射結(jié)正向?qū)?,基極電流約為0.5 mA;當(dāng)集電極負(fù)載電流小于50 mA,三極管工作在飽和區(qū),CE 飽和壓降接近于0 V[2]。經(jīng)分析,通道電路原理與模塊應(yīng)用情況合理,滿足由生產(chǎn)廠家提供的該型號(hào)三極管2SA9015 的規(guī)范要求(詳細(xì)參數(shù)見表1 所列),因此正常使用不會(huì)導(dǎo)致通道輸出異常。
表1 三極管2SA9015 最大額定值
經(jīng)測(cè)試,本故障組件第1 通道(間隔脈沖)的輸出信號(hào)異常,將組件開殼去膠后,觀察到第1 通道對(duì)應(yīng)的三極管V3塑封外殼表面有明顯變形。用萬用表測(cè)量第1 通道上的電阻阻值、電容的通斷,以及三極管V3(2SA9015)的EB、BC結(jié)導(dǎo)通電壓和阻值,發(fā)現(xiàn)第1 通道上三極管V3(2SA9015)的EB 結(jié)電壓和電阻值異常,其他參數(shù)器件均正常[3]。相關(guān)測(cè)試值見表2 所列。
表2 第1 通道測(cè)試結(jié)果
由測(cè)試結(jié)果可知,三極管V3(2SA9015)的損壞直接導(dǎo)致了“間隔脈沖”信號(hào)的輸出異常。將失效的三極管V3拆下后,發(fā)現(xiàn)三極管V3底部PCB 板存在燒灼損毀現(xiàn)象,如圖2 所示。
圖2 組件PCB 板損壞實(shí)物圖
2.2.1 三極管失效故障樹
從元器件質(zhì)量、生產(chǎn)工藝、外部電應(yīng)力、操作使用等方面分析[4]可能導(dǎo)致三極管損壞失效的各個(gè)環(huán)節(jié),建立故障樹如圖3 所示。
圖3 三極管損壞失效故障樹
根據(jù)故障樹可知,導(dǎo)致三極管損壞的可能底層事件分別為:(1)X1:器件質(zhì)量問題;(2)X2:測(cè)試操作不當(dāng);(3)X3:焊接問題;(4)X4:回流焊溫度過高;(5)X5:異常電應(yīng)力;(6)X6:操作使用不當(dāng)。
2.2.2 故障因素分析
(1)器件質(zhì)量問題分析
本組件所用三極管(2SA9015)在設(shè)計(jì)階段及批產(chǎn)階段均選用軍用質(zhì)量等級(jí)器件,從軍用元器件生產(chǎn)廠家采購。經(jīng)查,所用三極管(2SA9015)器件的合格證及檢驗(yàn)報(bào)告齊全,同批次三極管(2SA9015)在內(nèi)部生產(chǎn)、測(cè)試、老煉篩選等各個(gè)環(huán)節(jié)和過程中,未出現(xiàn)過任何故障,表明該批次器件質(zhì)量無問題。因此X1分支可以排除。
(2)生產(chǎn)工藝問題分析
①測(cè)試不當(dāng)
測(cè)試過程中,若操作人員疏忽造成三極管集電極與電源管腳發(fā)生短接,有可能造成三極管損壞。但該組件在各個(gè)加工與試驗(yàn)環(huán)節(jié)后均進(jìn)行了嚴(yán)格的測(cè)試,且在出廠前進(jìn)行了產(chǎn)品終測(cè)并記錄了終測(cè)數(shù)據(jù)。該組件終測(cè)數(shù)據(jù)正常且滿足技術(shù)指標(biāo)。因此X2分支可以排除。
②焊接問題
若三極管焊接中出現(xiàn)管腳虛焊或者管腳短路問題,在組件出廠前就會(huì)暴露,組件將無法通過出廠前的檢測(cè)。該組件故障出現(xiàn)后打開組件未發(fā)現(xiàn)短路和虛焊現(xiàn)象。因此X3分支可以排除。
③回流焊溫度過高
經(jīng)核查,該組件PCB 回流焊工藝均嚴(yán)格按照內(nèi)部回流焊工藝進(jìn)行操作。回流焊預(yù)熱溫度為200 ℃,回流焊峰值溫度為245 ℃,符合該組件上所使用元器件的焊接溫度要求。因此,回流焊工藝不存在問題,X4分支可以排除。
(3)異常電應(yīng)力分析
計(jì)算機(jī)組件信號(hào)輸出至下一級(jí)實(shí)施電路,同時(shí)輸出至記錄電路進(jìn)行記錄。下面對(duì)與計(jì)算機(jī)組件相連接的兩路接口進(jìn)行分析。
①“間隔脈沖”信號(hào)與記錄電路接口
“間隔脈沖”信號(hào)輸出至記錄電路進(jìn)行記錄,如圖4 所示。由圖4 可以看到,正常工作條件下,記錄電路中LM124比較器輸入阻抗應(yīng)呈高阻,無論計(jì)算機(jī)中2AS9015 三極管導(dǎo)通還是截止都不會(huì)與LM124 比較器產(chǎn)生大電流回路[5]。
圖4 計(jì)算機(jī)組件與記錄電路連接
②“間隔脈沖”信號(hào)與下一級(jí)實(shí)施電路接口
“間隔脈沖”信號(hào)是計(jì)算機(jī)組件發(fā)送給下一級(jí)實(shí)施電路的,如圖5 所示。由圖5 可知,下一級(jí)實(shí)施電路中二極管V14的電流流向是從計(jì)算機(jī)組件至下一級(jí)實(shí)施電路的。當(dāng)計(jì)算機(jī)電路中的三極管V3截止時(shí),計(jì)算機(jī)組件中的-15 V 通過限流電阻R23以及下一級(jí)實(shí)施電路中的R33、V5、V14等器件,與下一級(jí)實(shí)施電路上的0 V 和15 V 形成回路。此時(shí)流過V3的電流不會(huì)超過1.5 mA[6]。
圖5 計(jì)算機(jī)組件與下一級(jí)實(shí)施電路電氣連接
綜上所述,正常使用條件下,無論三極管控制導(dǎo)通還是截止,下一級(jí)實(shí)施電路接口電路都不會(huì)產(chǎn)生過大電流,不會(huì)使計(jì)算機(jī)組件內(nèi)的三極管損壞。經(jīng)測(cè)試,返廠的某導(dǎo)頭段各組件均合格。為了排除下一級(jí)實(shí)施電路接口異常而使計(jì)算機(jī)通路上的三極管失效的可能性,將故障計(jì)算機(jī)維修完成后安裝回原系統(tǒng)中(與同一某段配對(duì))進(jìn)行檢查臺(tái)檢測(cè),結(jié)果顯示某控制段與某導(dǎo)頭段功能正常,所以排除了某導(dǎo)頭段中的下一級(jí)實(shí)施電路接口異常而產(chǎn)生過大電流致使計(jì)算機(jī)通路上的三極管失效的可能性。因此X5分支可以排除。
2.2.3 操作使用分析
根據(jù)電子組件特性,若在未完全斷電的情況下,一旦對(duì)產(chǎn)品接口進(jìn)行插拔操作,瞬間會(huì)產(chǎn)生大電流,相當(dāng)于正常使用的很多倍,該電流遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過三極管額定電流。該大電流不僅具備擊穿模塊三極管V3的能力,且具備燒灼PCB的能力[7]。因此X6分支具備可能性。
在返廠維修的計(jì)算機(jī)產(chǎn)品中,計(jì)算機(jī)組件故障率較高,基本都為模塊內(nèi)部對(duì)應(yīng)通道內(nèi)三極管失效。通過以上分析可知,計(jì)算機(jī)組件器件質(zhì)量、生產(chǎn)工藝均無問題,并且與計(jì)算機(jī)連接相關(guān)接口電路也均合格,無產(chǎn)生過大電流的可能性。排除了以上原因后,可判斷為:若現(xiàn)場(chǎng)操作人員對(duì)于產(chǎn)品測(cè)試操作不熟練,或沒有按相關(guān)測(cè)試要求進(jìn)行接口插拔操作,就會(huì)在異常操作的瞬間產(chǎn)生大電流損壞系統(tǒng)電路薄弱區(qū)域。該組件設(shè)計(jì)的抗壓范圍及能力相對(duì)于整個(gè)系統(tǒng)來說稍偏薄弱,正常使用條件下性能參數(shù)穩(wěn)定,
由于故障計(jì)算機(jī)組件印制板已損壞,所以更換印制板,并重新安裝元器件。經(jīng)調(diào)試、測(cè)試,故障現(xiàn)象排除。
為防止類似故障發(fā)生,嚴(yán)格規(guī)范計(jì)算機(jī)組件調(diào)試工藝及相關(guān)操作方法。在產(chǎn)品測(cè)試及使用過程中,必須在插入式設(shè)備完全斷電的情況下,方可進(jìn)行產(chǎn)品接口插拔操作。具體措施如下:
(1)操作人員須嚴(yán)格遵守電子產(chǎn)品調(diào)試操作規(guī)范,測(cè)試前應(yīng)觸摸人體靜電釋放器;在測(cè)試計(jì)算機(jī)組件時(shí)應(yīng)穿防靜電工作服、工作帽,佩戴防靜電手鐲。
(2)產(chǎn)品測(cè)試通電前,檢查接口電路接插電纜的緊固度,確保接插可靠;先打開計(jì)算機(jī)檢查臺(tái)的工控機(jī)電源及顯示電源,再打開檢查臺(tái)電源;打開功能測(cè)試軟件先進(jìn)行單項(xiàng)測(cè)試,測(cè)試合格后再進(jìn)行全部測(cè)試項(xiàng)目。
(3)在產(chǎn)品測(cè)試完成后,確認(rèn)檢查臺(tái)完全斷電后,等待產(chǎn)品電容電感積累的電量釋放,5 min 后再進(jìn)行計(jì)算機(jī)組件的插拔操作。
以上措施均在計(jì)算機(jī)組件調(diào)試工藝中作了進(jìn)一步要求及細(xì)化,操作人員嚴(yán)格按要求進(jìn)行產(chǎn)品測(cè)試,再未出現(xiàn)類似故障。
在三極管選型中,其耐壓及過流能力雖滿足電路電器參數(shù)及外圍電路的設(shè)計(jì)要求,但從產(chǎn)品系統(tǒng)的總體設(shè)計(jì)和返廠產(chǎn)品的故障來看,三極管的抗壓能力稍顯不足,需進(jìn)行改進(jìn)設(shè)計(jì),以提高抗壓能力[8]。
根據(jù)圖1所示模塊單通道電路建立帶負(fù)載情況下的模型,如圖6 所示,假設(shè)外部電壓為Ux,負(fù)載阻抗為Rx。
圖6 帶負(fù)載情況下的模型
由圖6 可知,三極管導(dǎo)通狀態(tài)下通過的電流為15/1.2+Ux/Rx。若該電流超過其額定電流,會(huì)對(duì)三極管造成損傷,特別是在負(fù)載阻抗Rx變小或Ux變大時(shí),電流會(huì)增大。因此,該三極管很容易受外部電路影響[9]。
若在輸出端增加保護(hù)電阻R[10],如圖7 所示,則三極管導(dǎo)通時(shí)通過的電流為15/1.2+Ux/(Rx+R),在Rx變小的情況下,受電阻R的保護(hù),使通過三極管的電流不至于過大,可以在一定程度上避免三極管受到?jīng)_擊[11]。由于該模塊在系統(tǒng)中與多個(gè)組件有接口關(guān)系,因此在增加保護(hù)電阻的同時(shí)還應(yīng)考慮其輸出在系統(tǒng)中的需求,改變對(duì)應(yīng)組件的相關(guān)電路設(shè)計(jì)。
圖7 增加保護(hù)電阻模型
根據(jù)本文的分析可知,某計(jì)算機(jī)控制組件“時(shí)標(biāo)信號(hào)”輸出異常是由于組件內(nèi)部三極管失效引起的。通過對(duì)三極管失效原因進(jìn)行分析,排除了器件質(zhì)量問題、工藝問題、異常電應(yīng)力等原因,確定組件故障是由于現(xiàn)場(chǎng)的操作人員對(duì)產(chǎn)品原理不熟悉,在未斷電情況下或斷電后未等待積累電量釋放完全就進(jìn)行了組件插拔,以及操作抗壓能力不足的相關(guān)器件致其損壞而引起的。本文提出的在組件輸出端增加保護(hù)電阻的方法,可以使組件內(nèi)部通過三極管的電壓不易隨負(fù)載的變化而變大至超過其最大耐受電壓。保護(hù)電阻阻值的選擇應(yīng)當(dāng)在整個(gè)系統(tǒng)中做具體分析,既要保證三極管的安全,又要保證后級(jí)電路中其他接口能被驅(qū)動(dòng)。本文提出的電路改進(jìn)方案為后續(xù)的研究提供了參考。
物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)2023年10期