*馬立強(qiáng) 張環(huán)平
(1.濟(jì)源市恒順新材料有限公司 河南 459000 2.河南省豫隆科學(xué)技術(shù)研究院有限公司 河南 450001)
對(duì)氟苯甲酰氯是化工行業(yè)的一種重要原料,作為合成醫(yī)藥、農(nóng)藥等精細(xì)化工品的一種重要的中間體,對(duì)氟苯甲酰氯可用于合成新型高效殺菌劑氟嗎啉、強(qiáng)效腦血管擴(kuò)張藥“氟苯桂嗪”等[1]。對(duì)氟苯甲酰氯的合成能夠以對(duì)氟苯甲酸、對(duì)氟甲苯為原料經(jīng)過不同的反應(yīng)路線合成制備。
經(jīng)對(duì)氟苯甲酸與氯化亞砜反應(yīng)制得對(duì)氟苯甲酰氯的方法雖然流程簡(jiǎn)單,含量較高,但是生產(chǎn)成本較高,適宜小批量定制合成。以對(duì)氟甲苯為原料,經(jīng)過氯化、滴水水解反應(yīng)制得對(duì)氟苯甲酰氯的方法成本較低,適合大批量合成[2],但是此方法生產(chǎn)過程控制較為復(fù)雜,使用此方法需要能對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行精準(zhǔn)的控制。
目前我國(guó)大部分化工生產(chǎn)企業(yè)自動(dòng)化程度不高,主要以人工操作為主。人工操作的缺陷主要有:一是操作時(shí)間不固定,操作方式不正確,比如取樣分析不及時(shí)、催化劑添加量不精確等;二是職業(yè)衛(wèi)生方面,防護(hù)不到位可能引起人員受傷,比如取樣分析時(shí),反應(yīng)釜有氣味氣體溢出,或反應(yīng)釜溫度偏高,造成人員受傷;三是安全操作方面,人員的不正確操作可能引起安全隱患。自動(dòng)化程度嚴(yán)重影響了企業(yè)的勞動(dòng)生產(chǎn)率及企業(yè)產(chǎn)能。針對(duì)以上問題,濟(jì)源市恒順新材料有限公司根據(jù)近兩年的生產(chǎn)實(shí)踐,引進(jìn)自動(dòng)化控制技術(shù),改進(jìn)對(duì)氟苯甲酰氯生產(chǎn)線裝置,使對(duì)氟苯甲酰氯產(chǎn)品生產(chǎn)線自動(dòng)化程度不斷提高,不僅降低員工的工作強(qiáng)度,還大大提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。
濟(jì)源市恒順新材料有限公司對(duì)氟苯甲酰氯生產(chǎn)工藝以對(duì)氟甲苯為原料,經(jīng)過氯化、滴水水解、精餾提純工藝路線制備對(duì)氟苯甲酰氯。由于此生產(chǎn)過程控制相對(duì)復(fù)雜,測(cè)試環(huán)節(jié)較多,人工操作已無(wú)法滿足生產(chǎn)需要。為確保此生產(chǎn)過程準(zhǔn)確無(wú)誤,需將原本分散監(jiān)控的設(shè)備、設(shè)施等進(jìn)行統(tǒng)一管理[3-4],因此我公司通過調(diào)研,引進(jìn)自動(dòng)化控制技術(shù)應(yīng)用于我公司對(duì)氟苯甲酰氯生產(chǎn)線的自動(dòng)化改造。通過對(duì)對(duì)氟苯甲酰氯水解反應(yīng)的自動(dòng)化控制研究,達(dá)到提高企業(yè)生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量,降低企業(yè)成本的目的。
(1)對(duì)氟苯甲酰氯生產(chǎn)工藝流程。以對(duì)氟甲苯為原料,對(duì)氟甲苯由氣動(dòng)隔膜泵輸送至氯化釜中,在光照條件下通入氯氣引發(fā)反應(yīng),經(jīng)過氯化反應(yīng)得到對(duì)氟三氯芐。對(duì)氟三氯芐自流至水解釜中進(jìn)行水解反應(yīng),得到對(duì)氟苯甲酰氯粗品。用真空把水解釜中水解完全的物料抽到精餾塔中,經(jīng)精餾提純得到對(duì)氟苯甲酰氯成品,成品包裝入庫(kù)。
化學(xué)反應(yīng)方程式如下:
氯化反應(yīng)過程:
水解反應(yīng)過程:
(2)自動(dòng)化控制技術(shù)在自動(dòng)取樣中的應(yīng)用。在對(duì)氟苯甲酰氯生產(chǎn)過程中,為及時(shí)準(zhǔn)確地掌握氯化終點(diǎn)是否合適,需要對(duì)反應(yīng)釜中的氯化液進(jìn)行取樣分析。但是人工取樣存在多方面的弊端,經(jīng)自動(dòng)化改造后實(shí)現(xiàn)自動(dòng)取樣,即在氯化反應(yīng)時(shí),反應(yīng)釜內(nèi)的壓力大于大氣壓,反應(yīng)釜壓力將尾氣閥門打開,物料在反應(yīng)釜壓力下流入自動(dòng)取樣處,此時(shí)尾氣閥門關(guān)閉,通入氮?dú)?,自?dòng)取樣處的物料在氮?dú)鈮毫ο掠只亓鞯椒磻?yīng)釜,通過反復(fù)三次,自動(dòng)取樣處物料被反應(yīng)釜氯化液置換。我公司在實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制后,自動(dòng)取樣代替人工取樣,產(chǎn)品質(zhì)量得到大幅度提升。自動(dòng)取樣控制示意圖如圖1所示。
圖1 自動(dòng)取樣控制示意圖
(3)自動(dòng)化控制技術(shù)在反應(yīng)釜溫度控制中的應(yīng)用。在有機(jī)氟產(chǎn)品生產(chǎn)中,反應(yīng)釜溫度決定產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)安全,因此需要對(duì)反應(yīng)釜溫度進(jìn)行精細(xì)化控制[5-6],通過自動(dòng)化控制技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)反應(yīng)釜溫度的精細(xì)化控制。
我公司對(duì)氟苯甲酰氯生產(chǎn)線將蒸汽閥、循環(huán)水閥全部改成自控閥門,并將蒸汽閥門、循環(huán)水閥門與溫度聯(lián)鎖,利用電偶信號(hào)實(shí)現(xiàn)對(duì)反應(yīng)釜溫度的自動(dòng)化控制。在氯化反應(yīng)初始階段,反應(yīng)釜溫度較低,氯化反應(yīng)不能進(jìn)行,此時(shí)控制器打開蒸汽閥門,對(duì)反應(yīng)釜進(jìn)行加熱。隨著反應(yīng)釜溫度的不斷上升,氯化反應(yīng)逐步加劇,化學(xué)反應(yīng)熱放出。當(dāng)反應(yīng)釜溫度高于設(shè)定值時(shí),控制器將逐步關(guān)閉蒸汽閥門,同時(shí)緩慢打開循環(huán)水進(jìn)水閥門,將化學(xué)反應(yīng)熱帶走來(lái)降低反應(yīng)釜溫度。保證氯化反應(yīng)溫度在規(guī)定值±1℃范圍內(nèi),符合理想氯化工藝曲線,實(shí)現(xiàn)工藝過程的自動(dòng)控制要求。溫度控制示意圖如圖2所示。
圖2 反應(yīng)釜溫度控制示意圖
(4)自動(dòng)化控制技術(shù)在水解反應(yīng)中的應(yīng)用。自動(dòng)化控制系統(tǒng)引入之前采用高位滴水,使用流量計(jì)控制滴水速度,滴水速度和總滴水量控制并不精確。引入自動(dòng)化控制系統(tǒng)之后,采用齒輪泵和流量計(jì)聯(lián)鎖控制,并在尾氣管道上加裝尾氣流量表檢測(cè)水解反應(yīng)情況,以控制水解反應(yīng)正常進(jìn)行。尾氣流速和滴水速度聯(lián)鎖控制示意圖如圖3所示。
圖3 尾氣流速和滴水速度聯(lián)鎖控制示意圖
(5)自動(dòng)化控制技術(shù)在精餾過程中的作用。精餾過程中冷凝液的出料量大,產(chǎn)品質(zhì)量得不到保證;冷凝液的出料量小,產(chǎn)品收率降低[7-8],因此需對(duì)回流比精細(xì)控制。
在精餾過程中,通過自動(dòng)化改造使流量計(jì)和調(diào)節(jié)閥聯(lián)鎖,形成一個(gè)穩(wěn)定的進(jìn)出料系統(tǒng),確保物料進(jìn)出量平衡,從而使物料進(jìn)入到精餾塔后得到高標(biāo)準(zhǔn)的分離產(chǎn)物,提高整體分離效率[9-10]。除此之外,通過自動(dòng)化控制技術(shù)還可以降低塔底排出物的濃度,在提高產(chǎn)品分離質(zhì)量的同時(shí),避免不必要的資源浪費(fèi)[11]。
(1)對(duì)氟苯甲酰氯水解過程的控制。利用自動(dòng)化控制系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)氟苯甲酰氯的水解反應(yīng)時(shí),通過量熱儀對(duì)水解反應(yīng)過程進(jìn)行分析,水解反應(yīng)過程的反應(yīng)溫度-比放熱速率-加料率曲線見圖4。由圖4可知,在反應(yīng)溫度120.0℃下添加物料時(shí)即有明顯放熱,加料2.0h時(shí)比放熱速率達(dá)到最大值33.4W/kg(反應(yīng)釜內(nèi)每kg總物料的放熱速率),此時(shí)反應(yīng)溫度為120.6℃。保溫反應(yīng)1.5h后比放熱速率基本為0,說(shuō)明反應(yīng)基本結(jié)束。
圖4 對(duì)氟苯甲酰氯水解反應(yīng)的反應(yīng)溫度-比放熱速率-加料率曲線
(2)對(duì)氟苯甲酰氯滴水控制的研究。對(duì)引入自動(dòng)化控制系統(tǒng)前后高位滴水和聯(lián)鎖控制兩種不同方式控制的水解反應(yīng)的成功率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)及分析,結(jié)果見圖5。
圖5 不同控制方式的水解反應(yīng)成功率
水解反應(yīng)后若一次完成反應(yīng)達(dá)到指標(biāo),我們統(tǒng)計(jì)為一次成功,補(bǔ)充一次物料達(dá)到指標(biāo),我們統(tǒng)計(jì)為二次成功。高位滴水一次成功率為18.52%,二次成功率為37.04%,兩次合計(jì)成功率55.56%,聯(lián)鎖控制后一次成功率為43.75%,二次成功率為37.50%,兩次合計(jì)成功概率81.25%。由圖5可知,與引入自動(dòng)化控制系統(tǒng)之前高位滴水控制相比,采用聯(lián)鎖控制后水解反應(yīng)一次成功率提高一倍以上,合計(jì)成功率提高達(dá)到25.69%。
(3)自動(dòng)化控制系統(tǒng)引進(jìn)前后各項(xiàng)指標(biāo)對(duì)比。通過對(duì)2018年(改造前)、2020年(改造后)各項(xiàng)指標(biāo)對(duì)比發(fā)現(xiàn),自動(dòng)化改造后的對(duì)氟苯甲酰氯生產(chǎn)效率比改造前提升50%,對(duì)氟苯甲酰的收率由88.7%提高至96.3%,生產(chǎn)成本降低25%,單位產(chǎn)值能耗降低30%,單批生產(chǎn)周期由35個(gè)小時(shí)減少到24個(gè)小時(shí),產(chǎn)品合格率從90%~92%上升到95%以上。圖6反映了2018年、2020年產(chǎn)品合格率,從圖6可以看出,自動(dòng)化改造后對(duì)氟苯甲酰氯合格率比改造前上升4~5個(gè)百分點(diǎn)。
圖6 2018、2020年度對(duì)氟苯甲酰氯產(chǎn)品合格率
通過對(duì)對(duì)氟三氯芐的水解反應(yīng)進(jìn)行聯(lián)鎖控制自動(dòng)化研究,水解反應(yīng)的合格成功率由55.56%提高至81.25%。對(duì)氟苯甲酰氯生產(chǎn)線自動(dòng)化改造后,對(duì)氟苯甲酰氯生產(chǎn)效率比改造前提升50%,生產(chǎn)成本降低25%,單位產(chǎn)值能耗降低30%,單批生產(chǎn)周期由35個(gè)小時(shí)減少到24個(gè)小時(shí),產(chǎn)品合格率從90%~92%提高至95%以上。運(yùn)行結(jié)果證明:自動(dòng)化控制系統(tǒng)可將對(duì)氟苯甲酰氯生產(chǎn)工序所有過程數(shù)據(jù)融為一體,能夠迅速準(zhǔn)確地對(duì)各過程變量進(jìn)行監(jiān)控,能快速對(duì)異常數(shù)據(jù)進(jìn)行報(bào)警并完成相應(yīng)聯(lián)鎖操作[12],不僅減輕員工的負(fù)擔(dān),節(jié)約了產(chǎn)品成本,杜絕了運(yùn)行事故的發(fā)生,還提升了產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率,同時(shí)也驗(yàn)證了系統(tǒng)的安全穩(wěn)定性,為以后的有機(jī)氟產(chǎn)品生產(chǎn)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)提供了實(shí)際應(yīng)用案例和技術(shù)支持。