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    新疆油田某井區(qū)致密油脫水技術(shù)

    2023-10-11 02:14:12王昱培
    油氣田地面工程 2023年9期
    關(guān)鍵詞:熱化學(xué)乳劑含水率

    王昱培

    新疆油田公司陸梁作業(yè)區(qū)

    近10 年來,國內(nèi)外致密油的勘探均取得了重要進展,且其資源潛力較大,特別是新疆油田的環(huán)瑪湖等油田[1-2];致密油積壓裂[2]的開發(fā)方式給后續(xù)生產(chǎn)帶來一定難度,壓裂液含有胍膠、交聯(lián)劑、聚合物等各種添加劑,具有高穩(wěn)定性、高黏度、高懸浮物含量等特點,給油水乳化和破乳造成一定影響[3];難以達到處理后原油含水率≤0.5%的規(guī)范要求[4]。因此,針對新疆某區(qū)塊致密油進行了專門研究。

    1 原油物性

    1.1 原油性質(zhì)

    該井區(qū)原油性質(zhì)見表1。由表1 可知,50 ℃時黏度差異大,在55.2~317.85 mPa·s 之間;個別井含蠟量較高,達21.86%;個別井凝固點高達32 ℃,需要井口加熱;固體懸浮物質(zhì)量濃度 高 達1 275 mg/L(以下簡稱濃度)?;旌显?0 ℃黏度為150 mPa·s,單井投運也含有少量壓裂返排液,30~45 ℃時原油難脫水。

    表1 某井區(qū)原油物性Tab.1 Physical properties of crude oil in a certain well area

    1.2 返排液胍膠

    返排液含有胍膠、交聯(lián)劑,且都是穩(wěn)定劑,對原油脫水有一定影響,返排液胍膠濃度在55~517 mg/L 之間,判別胍膠性質(zhì)見圖1。

    圖1 壓裂返排液胍膠與羥丙基胍膠紅外對比Fig.1 Infrared comparison of fracturing backflow fluid guar gum and hydroxypropyl guar gum

    由圖1 可知,壓裂返排液中的胍膠和羥丙基胍膠的主要官能團及波數(shù)區(qū)的峰型基本一致,因此可以判定該壓裂返排液中使用的主要是羥丙基胍膠。

    2 室內(nèi)原油脫水實驗

    原油脫水關(guān)鍵因素:高效的破乳劑、原油含水率、經(jīng)濟合理破乳溫度及高效處理設(shè)備等。

    2.1 破乳劑初選

    將單井混合采出液除去游離水,制備了含水率為17.2%的油樣,選新疆油田應(yīng)用效果最佳的6 種破乳劑在60 ℃下分別測試加藥濃度為50、75、100及200 mg/L 和脫水時間為15、30、45、60、90 及120min 的熱化學(xué)脫水效果,結(jié)果見表2。

    表2 60 ℃條件下不同破乳劑在不同脫水時間的脫水效果Tab.2 Dehydration effect of different demulsifiers at different dehydration times at 60 ℃

    由表2 可知,加入濃度為100 mg/L 的4#藥劑,熱化學(xué)脫水60 min,油中含水率為4.68%,進入電脫水15 min 后,原油含水未檢出。

    2.2 不同含水熱化學(xué)脫水效果

    隨著開發(fā)階段的不同,原油含水逐步升高,破乳劑常有變化,脫水溫度也常有不同變化,且決定原油脫水成本。

    2.2.1 低含水率

    將單井混合采出液除去游離水,制備低含水率24.3%的油樣,加入濃度為100 mg/L 的4#藥劑,在不同溫度下進行熱化學(xué)沉降脫水,實驗結(jié)果見表3。

    由表3 可知,60 ℃下加入濃度為100 mg/L 的4#藥劑,熱化學(xué)脫水60 min,原油含水率為3.4%,進入電脫水15 min,原油含水率未檢出。

    2.2.2 中含水率

    將單井混合采出液除去游離水,制備含水率為36.0%~40.9%的油樣,4#藥劑在不同溫度下進行熱化學(xué)沉降脫水,實驗結(jié)果見表4。

    由表4 可知,55 ℃下加入濃度為100 mg/L 的4#藥劑,熱化學(xué)脫水60 min,原油含水率為9.05%,電脫水15 min 后,原油含水率未檢出。

    2.2.3 高含水率

    考慮到不同地層不同開發(fā)階段產(chǎn)出液在三相分離器出口端含水率的變化情況,制備了55.7%的高含水油樣,開展4#藥劑破乳試驗,結(jié)果見表5。

    表5 不同溫度下高含水率原油熱化學(xué)脫水效果Tab.5 Thermochemical dehydration effect of high water content crude oil at different temperatures

    由表5 可知,50 ℃下,加入濃度為75 mg/L 的4#藥劑,熱化學(xué)脫水60 min,油中含水率4.5%,電脫水15 min 后原油含水率未檢出。

    2.3 不同條件下不同破乳劑脫水效果對比

    不同破乳劑、脫水溫度、含水率條件下電脫效果對比詳見表6。

    表6 不同條件下電脫效果對比Tab.6 Comparison of electric dehydration effects under different conditions

    由表6 可知,原油不同含水率時,投加濃度為75~100 mg/L 的4#藥劑,電脫水出口原油含水率都可保證≤0.5%。

    2.4 試驗結(jié)論

    (1)按含水率將原油分類為低含水率(24.3%)、中含含水率(30%~40%)及高含水率(>50%)三類,加入濃度為75~100 mg/L 的4#藥劑,在55~60 ℃下熱化學(xué)脫水1 h 后,電脫水15 min,原油含水率未檢出。

    (2)綜合實驗結(jié)果,本工程原油處理確定采用三相分離+熱化學(xué)脫水+電化學(xué)脫水工藝流程。三相分離先脫出游離水,降低能耗;熱化學(xué)脫水選擇120 min;電化學(xué)脫水選擇45 min;集油區(qū)已進行端點加藥,處理站內(nèi)可補充部分破乳劑,加藥濃度100 mg/L。

    3 工藝設(shè)計

    目前國內(nèi)原油地面開發(fā)持續(xù)推進一體化集成裝置研發(fā)與規(guī)模推廣[5],原油脫水最常用的還是傳統(tǒng)且發(fā)展最為完備的熱化學(xué)法和電化學(xué)法[6]。雖然采用多功能(一體化)“加熱緩沖段+油水室+電脫段”[7]、“油氣分離、加熱及熱脫+電脫”[8]、“三相分離+熱化學(xué)+緩沖+電脫”[9-10]、“熱脫+緩沖+電脫”[11]已有報道,但該設(shè)計功能組合處理致密油采出液還未有研究。

    3.1 設(shè)備結(jié)構(gòu)

    為節(jié)省能耗不加熱游離水,該一體化裝置只將加熱、熱化學(xué)脫水、原油緩沖及電脫水處理功能集成在裝置內(nèi),設(shè)計壓力為0.6 MPa、工作壓力為0.4 MPa,設(shè)計溫度為100 ℃、工作溫度為90 ℃。一體化原油脫水裝置詳見圖2。

    圖2 一體化原油脫水裝置Fig.2 Integrated crude oil dehydration device

    油區(qū)來液(30~60 m3/h、20~25 ℃、設(shè)計壓力為≤0.6 MPa)先進集油管匯,投加濃度為100 mg/L破乳劑后進一體化裝置加熱段,加熱2 h,加熱段為火桶加熱爐,來液溫度、進熱化學(xué)脫水段溫度閉環(huán)控制燃燒器進氣量及風(fēng)量,保證進化學(xué)脫水段溫度≥55 ℃;加熱爐后上部引液進熱化學(xué)脫水段前端中下部進液及布液,停留1 h 后,在線檢測脫水原油含水率≤15%,從堰板進入緩沖段;緩沖0.5 h 從前端下部進電脫水段,下部均勻布液,中上部橫豎掛相間布置脫水電極,采用高頻導(dǎo)電極方式供電,防止電極結(jié)垢,電脫水段后端上部出液,上部出合格原油。

    加熱、熱化學(xué)脫水、原油緩沖及電脫水四段隔板均設(shè)有連通壓力平衡孔,頂部氣回收進低壓天然氣系統(tǒng),底部設(shè)有放水閥;加熱段設(shè)置安全放空系統(tǒng),加熱段、緩沖段設(shè)有液位計,加熱、熱化學(xué)脫水底部設(shè)有排泥系統(tǒng)。

    3.2 設(shè)計參數(shù)

    (1)加熱段。處理量1 200 m3/d;停留時間120 min;來液溫度20~25 ℃;出液溫度60 ℃。

    (2)熱化學(xué)脫水段。處理量1 200 m3/d;停留時間60 min;出油含水率≤15%;污水含油濃度≤1 000 mg/L。

    (3)緩沖段。處理量1 200 m3/d;停留時間15~30 min。

    (4)電化學(xué)脫水段。處理量1 000 m3/d;停留時間45~60 min;出油含水率≤0.5%;污水含油濃度≤1 000 mg/L。

    3.3 對比

    一體化裝置與常規(guī)設(shè)備設(shè)計對比見表7。

    表7 一體化裝置與常規(guī)設(shè)備對比Tab.7 Comparison between integrated devices and conventional equipment

    對比常規(guī)設(shè)備,一體化裝置省去了設(shè)備間連接管匯、閥門及安全泄放系統(tǒng),減少了現(xiàn)場施工工程量,提高了工程質(zhì)量;統(tǒng)計后可以簡化流程、工廠化預(yù)制,縮短工程及建設(shè)工期及投資20%以上。

    4 現(xiàn)場運行

    2021 年10 月底投運,來液量為820~955 m3/d,含水率67.5%~78.6%;一體化裝置正常投運時加入濃度為100 mg/L 的4#藥劑,55 ℃進入電脫水,出口含水率及污水含油濃度見圖3。

    圖3 一體化裝置出口含水率及污水含油濃度Fig.3 Integrated device outlet water content and sewage oil concentration

    由圖3 可知,一體化裝置出口含水率0.185%~0.348%,污水含油濃度為148~347 mg/L,達到GB 50350—2015《油田油氣集輸設(shè)計規(guī)范》要求。

    5 結(jié)論

    (1)該壓裂返排液中使用的主要成分是羥丙基胍膠。

    (2)常溫(30~45 ℃)條件下,原油脫水處理不達標(biāo),選6 種破乳劑在60 ℃下分別測試50、75、100 及200 mg/L 投加量和脫水時間15、30、45、60、90 及120 min 熱化學(xué)脫水效果,加入濃度為100 mg/L 的4#藥劑脫水可達標(biāo)。

    (3)設(shè)計了集加熱、熱化學(xué)脫水、原油緩沖及電化學(xué)脫水一體化原油脫水裝置,該裝置出油含水率達到了≤0.5%。

    (4)一體化原油脫水裝置可以簡化流程、工廠化預(yù)制,縮短工程及建設(shè)工期及投資20%以上。

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