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    烷基化裝置反應(yīng)器管束腐蝕泄漏原因分析

    2023-09-23 02:29:24朱洪濤
    設(shè)備管理與維修 2023年16期
    關(guān)鍵詞:大慶石化殼程烷基化

    朱洪濤

    (中國(guó)石油大慶石化公司,黑龍江大慶 163711)

    1 裝置和設(shè)備情況

    大慶石化公司煉油廠22 萬(wàn)噸/年烷基化裝置為蘭州寰球工程有限公司采用自主研發(fā)的硫酸法碳四烷基化工藝技術(shù),以醚后碳四為原料,經(jīng)過原料預(yù)處理、烷基化反應(yīng)、閃蒸及壓縮制冷、反應(yīng)產(chǎn)物精制、反應(yīng)產(chǎn)物分餾等工序,最終生產(chǎn)出烷基化油。該裝置于2018 年12 月開工運(yùn)行至今未曾停工檢修。該裝置烷基化反應(yīng)器制造廠家為中油二建,設(shè)計(jì)單位為蘭州寰球工程有限公司,屬其專利設(shè)備。設(shè)備后側(cè)為攪拌釜,前側(cè)為U 形管式換熱管束,設(shè)備內(nèi)設(shè)有內(nèi)套筒,管束穿在內(nèi)套筒中安裝。設(shè)備規(guī)格為Φ2300×14 000 mm,管束規(guī)格為Φ1600×11 300 mm,共計(jì)615 根管束,材料為10#鋼,殼體材料為Q345R。殼程介質(zhì)為烴和硫酸的混合物,其中烴進(jìn)料包含烯烴進(jìn)料和循環(huán)冷劑,介質(zhì)是脫輕后碳四、循環(huán)異丁烷、循環(huán)冷劑,成分組成見表1。硫酸濃度為90%~98%,殼程內(nèi)烴油和硫酸質(zhì)量比:烴油34.6%,硫酸65.4%,流量42~48 m3/h,殼程入口溫度2~3 ℃,殼程出口溫度7.5 ℃,反應(yīng)器殼程壓力:0.51~0.57 MPa。管程為反應(yīng)產(chǎn)物,流量為49 t/h,操作溫度為5 ℃,操作壓力為0.05 MPa,介質(zhì)為異丁烷、碳三、正丁烷、烷基化油、二甲醚,成分組成見表2。

    表1 烷基化裝置殼程介質(zhì)成分 %

    表2 烷基化裝置管程介質(zhì)成分 %

    原料碳四、異丁烷、硫酸在攪拌釜附近分兩路進(jìn)料,在攪拌槳葉的作用下,混合物沿著設(shè)備內(nèi)套筒外部的導(dǎo)流筒向管箱方向流動(dòng),在內(nèi)套筒的前側(cè),一部分介質(zhì)向上進(jìn)入酸沉降罐,另一部分介質(zhì)通過內(nèi)套筒(管束外)繼續(xù)返回?cái)嚢韪?。該裝置共有3臺(tái)反應(yīng)器,位號(hào)分別為R2201ABC,自2020 年4 月至2021 年12 月期間共計(jì)發(fā)生6 臺(tái)次泄漏。

    2 管束腐蝕情況

    2.1 管束支撐圈處的腐蝕

    管束腐蝕最嚴(yán)重的部位是管束支撐圈相鄰部位,另外,管束迎著介質(zhì)流動(dòng)方向腐蝕明顯(圖1),背對(duì)介質(zhì)流動(dòng)方向無腐蝕(圖2),且迎著介質(zhì)流動(dòng)方向的支撐圈也有明顯的腐蝕,而背對(duì)介質(zhì)流動(dòng)方向的支撐圈則未見腐蝕。

    圖1 管束迎著介質(zhì)流動(dòng)方向腐蝕明顯

    圖2 管束背對(duì)介質(zhì)流動(dòng)方向無腐蝕

    2.2 管束前部?jī)蓚?cè)的腐蝕

    從歷次檢修情況來看,在管束前部?jī)蓚?cè)管束外壁均存在不同深度的腐蝕坑,且分布密集,從方位上分析,均是迎著介質(zhì)流動(dòng)方向腐蝕較為嚴(yán)重。另外,通過現(xiàn)場(chǎng)的位置測(cè)量判斷,腐蝕區(qū)域恰好為內(nèi)套筒的邊緣處,在該部位介質(zhì)由外套筒流向內(nèi)套筒,流動(dòng)方向發(fā)生180°的改變,懷疑存在渦流和湍流,不斷沖刷碳鋼表面,使其無法形成鈍化膜,進(jìn)而發(fā)生腐蝕。

    3 腐蝕原因分析

    3.1 管束支撐不牢固引起的腐蝕

    現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的腐蝕管束大部分為最外側(cè)管束,其中部分管束存在松動(dòng)、固定不牢的情況,在攪拌器的作用下會(huì)產(chǎn)生一定的振動(dòng),進(jìn)而導(dǎo)致管束與支撐板相碰撞,一方面發(fā)生機(jī)械磨損,另一方面也會(huì)使鈍化膜無法形成,最終導(dǎo)致管束腐蝕。但此種原因引起的腐蝕只是個(gè)別現(xiàn)象,且可以通過在管束制造時(shí)加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)管而避免,而大部分固定較為牢固的管束也存在嚴(yán)重的腐蝕情況,因此判斷支撐不牢并非引起腐蝕的主要原因。

    3.2 介質(zhì)流動(dòng)狀態(tài)發(fā)生變化引起的腐蝕

    從腐蝕情況來看,腐蝕比較嚴(yán)重的部位有兩處,一是管束支撐圈處,介質(zhì)遇支撐圈流動(dòng)狀態(tài)發(fā)生改變,存在端流、渦流的部位;二是靠近殼程出口處,介質(zhì)分別向上和向攪拌槳方向180°折返的部位。腐蝕均發(fā)生在介質(zhì)流動(dòng)狀態(tài)發(fā)生改變的部位,這些部位由于流動(dòng)形態(tài)的變化,使鈍化膜無法形成,導(dǎo)致管束腐蝕。但由于該管束長(zhǎng)11 m,重27.6 t,管束支撐是必要的設(shè)備結(jié)構(gòu),這種結(jié)構(gòu)必然存在流體流動(dòng)形態(tài)的變化,只能通過局部結(jié)構(gòu)形式的優(yōu)化減輕腐蝕的發(fā)生,而無法從根本上避免腐蝕。

    3.3 同行業(yè)其他企業(yè)烷基化反應(yīng)器管束結(jié)構(gòu)形式對(duì)比

    大慶煉化、遼陽(yáng)石化、蘭州石化、寧夏石化等企業(yè)與大慶石化公司烷基化裝置均為蘭州寰球設(shè)計(jì)并同年開工,烷基化反應(yīng)器均為中油二建采用相同圖紙制造,其材料、結(jié)構(gòu)完全相同。其中大慶煉化烷基化反應(yīng)器自開工以來多次發(fā)生泄漏,其腐蝕部位和情況與大慶石化公司裝置基本相同,而另外幾家的反應(yīng)器目前還未發(fā)生因管束外腐蝕引起的泄漏。錦西石化烷基化裝置于2016 年開工,采用杜邦硫酸法烷基化技術(shù),運(yùn)行至2020 年檢修并未發(fā)生管束內(nèi)漏,其管束的結(jié)構(gòu)材料與大慶石化裝置也基本相同,檢修中反應(yīng)器管束表面并無明顯腐蝕。

    綜上所述,雖然大慶石化公司烷基化反應(yīng)器內(nèi)存在介質(zhì)流動(dòng)狀態(tài)發(fā)生改變的工況,但與同行業(yè)其他未發(fā)生泄漏的烷基化裝置相比,反應(yīng)器的材料、整體設(shè)備結(jié)構(gòu)基本一致,介質(zhì)在反應(yīng)器內(nèi)的流動(dòng)狀態(tài)也相同,因此認(rèn)為設(shè)備材料和結(jié)構(gòu)不是引起腐蝕的根本原因,但其結(jié)構(gòu)形式有可能會(huì)加劇腐蝕的發(fā)生。

    3.4 殼程介質(zhì)線速度分析

    反應(yīng)器內(nèi)循環(huán)量為杜邦公司核心保密數(shù)據(jù),根據(jù)經(jīng)驗(yàn)判斷在1200~1400 t/h。而大慶石化裝置的攪拌器葉輪直徑、轉(zhuǎn)速與錦西石化、大慶煉化、遼陽(yáng)石化、蘭州石化、寧夏石化均相同,槳葉偏轉(zhuǎn)角度差別不大,因此攪拌槳提供的循環(huán)流量也基本相同。按照殼程流通量1400 t/h、介質(zhì)密度1.4 t/m3進(jìn)行計(jì)算,殼程介質(zhì)的線速度在0.3 m/s 左右,流動(dòng)方向?yàn)樗街赶驍嚢铇?,遠(yuǎn)低于硫酸在碳鋼管線中的流速不大于1.0 m/s 要求。

    因此分析認(rèn)為,介質(zhì)在設(shè)備內(nèi)的流速也不是烷基化反應(yīng)器管束發(fā)生腐蝕的主要原因。

    3.5 進(jìn)料分布器與攪拌器對(duì)腐蝕影響的分析

    反應(yīng)器的進(jìn)料有兩路,分別為酸進(jìn)料和烴進(jìn)料。進(jìn)料分布器與攪拌器均在反應(yīng)器管束U 形管后側(cè),與反應(yīng)器U 形管束末端距離為2.0~2.5 m,介質(zhì)混合后在攪拌器的作用下順著外套筒(長(zhǎng)度12 m)返回到反應(yīng)器前部,一部分介質(zhì)順著管束外壁再回到攪拌釜,另一部分反應(yīng)產(chǎn)物在管束前側(cè)向上流動(dòng)進(jìn)入上方酸沉降罐,介質(zhì)在外套筒的流速約為0.4 m/s,停留和混合時(shí)間較長(zhǎng)(30 s),另外,從反應(yīng)器的處理量和反應(yīng)效果來看,不存在混合不充分、不均勻的情況,因此該部位結(jié)構(gòu)形式的區(qū)別不會(huì)影響反應(yīng)器管束的腐蝕。

    3.6 硫酸的性質(zhì)分析

    由于硫酸法烷基化的廢酸送到廢酸再生裝置加工所得的濃度為98%的硫酸再送回烷基化裝置循環(huán)使用,因此硫酸的性質(zhì)也會(huì)影響烷基化裝置管束的腐蝕。

    根據(jù)相關(guān)文獻(xiàn)[1],當(dāng)硫酸中含有氮氧化物時(shí)(以硝酸根為例),會(huì)使碳鋼首先生成易溶于濃硫酸的紅色硫酸亞鐵復(fù)合鹽,破壞鈍化膜,使反應(yīng)不斷進(jìn)行,該復(fù)合鹽不穩(wěn)定,繼續(xù)與硫酸反應(yīng),生成白色硫酸鐵,這與大慶石化公司裝置管束抽出放置一段時(shí)間后出現(xiàn)的白色附著物情況相符,而煉化腐蝕泄漏的管束也同樣存在白色附著物,通過對(duì)此白色附著物的成分分析(圖3),其主要成分為鐵元素,與文中的分析也相吻合。在反應(yīng)過程中氮氧化物起到催化作用,當(dāng)硫酸中氮氧化物含量較低時(shí),復(fù)合鹽濃度低,顯示的是白色硫酸亞鐵,化學(xué)反應(yīng)式為:

    圖3 成分分析報(bào)告

    通過對(duì)大慶石化公司廢酸再生裝置酸品質(zhì)進(jìn)行分析(圖4),新酸中的亞硝酸根含量為5990 μg/mL,換算成氮含量為9.91×10-4,根據(jù)文獻(xiàn)中碳鋼在不同氮含量的濃硫酸中的腐蝕情況,會(huì)發(fā)生較為嚴(yán)重的腐蝕。因此分析新酸中的氮氧化物含量高是烷基化反應(yīng)器管束腐蝕的主要原因。

    圖4 酸品質(zhì)分析報(bào)告

    4 結(jié)論

    通過對(duì)設(shè)備結(jié)構(gòu)、流體線速度、進(jìn)料分布、攪拌條件、硫酸品質(zhì)等方面進(jìn)行分析,認(rèn)為硫酸中的雜質(zhì),尤其是氮氧化物的含量過高是導(dǎo)致烷基化反應(yīng)器管束頻繁泄漏的根本原因。由于大慶石化公司烷基化裝置所用新酸由制酸裝置提供,因此需制酸裝置降低酸中的氮氧化物,以保證烷基化裝置反應(yīng)器管束的正常運(yùn)行。后經(jīng)制酸裝置的檢修、調(diào)整,將新酸中的氮氧化物控制到較低的水平,裝置再未發(fā)生烷基化管束腐蝕泄漏。

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