馮 飛,范慧敏,劉 杰
(西安陜鼓動力股份有限公司,陜西西安 710075)
冶金行業(yè)中,高爐的煤氣透平與鼓風(fēng)壓縮機(jī)組同軸驅(qū)動的能量回收機(jī)組BPRT(Blast Furnace Power Recovery Turbine,高爐能量回收裝置),具有高爐鼓風(fēng)和能量回收兩個(gè)功能。當(dāng)BPRT 機(jī)組啟動時(shí),由電機(jī)直接拖動軸流壓縮機(jī)向高爐送風(fēng),由于高爐此時(shí)尚未投入正常生產(chǎn),煤氣透平處于停機(jī)狀態(tài),變速離合器輸出端齒輪未嚙合,將煤氣透平與軸流壓縮機(jī)隔離。
高爐開始生產(chǎn)并隨之產(chǎn)生高爐煤氣后,煤氣透平具備啟機(jī)條件,轉(zhuǎn)速超過變速離合器嚙合速度后,傳動端齒輪嚙合,煤氣透平通過變速離合器向軸流壓縮機(jī)輸出功率。此時(shí)軸流壓縮機(jī)在電機(jī)和煤氣透平的同時(shí)拖動下運(yùn)行,電機(jī)電流下降,輸出功率降低。BPRT 機(jī)組能量利用效率更高,起到了降低能耗的作用。
本文對某鋼鐵廠1800 m3高爐配套的BPRT 機(jī)組齒輪箱振動故障,進(jìn)行分析及處理。
該機(jī)組于2018 年前后停機(jī),停機(jī)前運(yùn)行狀況未知,停機(jī)期間也未作良好的保養(yǎng)。2 年后對整個(gè)機(jī)組進(jìn)行重新檢修并投入使用,齒輪箱的傳遞功率為18 000 kW,輸入、輸出轉(zhuǎn)速分別為1489 r/min 和5200 r/min,傳動比為3.441;軸承為橢圓瓦型,振動的報(bào)警值和停機(jī)值分別為60 μm 和80 μm。
在煤氣透平未投入時(shí),BPRT 機(jī)組的齒輪箱高、低速軸存在振動高的問題,主要表現(xiàn)在齒輪箱在軸流壓縮機(jī)低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)低速軸振動偏大。例如,靜葉開度33°、排氣壓力90 kPa 時(shí),低速軸振動值在100 μm 以上,隨著壓縮機(jī)負(fù)荷增大,排氣壓力大于300 kPa 后降低至在40 μm 左右。高速軸較低速軸狀況稍好,但在低負(fù)荷時(shí)軸振動也會超過報(bào)警值及停機(jī)值。
當(dāng)煤氣透平投入后,在軸流壓縮機(jī)相同工況的條件下,振動明顯上漲、最大波動超過20 μm,尤其以低速軸較為嚴(yán)重。
對比分析機(jī)組開車過程數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)隨著靜葉角度增大即軸流壓縮機(jī)增加負(fù)荷,齒輪箱傳遞功率相應(yīng)增加時(shí),齒輪箱振動值明顯下降(圖1、圖2)。
圖1 振動與軸流壓縮機(jī)靜葉角度關(guān)系
圖2 振動與軸流壓縮機(jī)排氣壓力關(guān)系
在軸流壓縮機(jī)排氣壓力穩(wěn)定在350 kPa 以后,投入煤氣透平過程中,齒輪箱振動值隨著煤氣透平靜葉開度不斷增大,即煤氣透平輸出功率不斷增大,振動值明顯上升(圖3)。
圖3 振動與軸流壓縮機(jī)排氣壓力的關(guān)系
經(jīng)過綜合對比分析振動值、靜葉角度、壓縮機(jī)排氣壓力、煤氣透平靜葉開度(輸出功率)、電機(jī)電流值等多個(gè)參數(shù)之間的關(guān)系,最終發(fā)現(xiàn)齒輪箱軸振動值與電機(jī)電流呈明顯的負(fù)相關(guān),電機(jī)電流越大振動越小,反之電機(jī)電流越小振動越大。也就是說,齒輪箱振動值與本身傳遞功率的大小有明顯關(guān)系(圖4)。
圖4 振動與電機(jī)電流的關(guān)系
通常情況下,引起齒輪軸振動故障的原因主要有以下4 個(gè)。
(1)不平衡。不平衡是由于齒輪軸部件質(zhì)量偏心、制造誤差、裝配誤差以及材料不均勻或轉(zhuǎn)子部件出現(xiàn)缺損造成的故障。
(2)齒輪磨損。齒輪均勻磨損時(shí)由于無沖擊振動信號產(chǎn)生,所以不會出現(xiàn)明顯的調(diào)制現(xiàn)象。當(dāng)磨損發(fā)展到一定程度時(shí),嚙合頻率及其各階諧波幅值明顯增大,而且階數(shù)越高諧波增大的幅度越大。同時(shí),振動能量有較大幅度的增加。
(3)對中。各轉(zhuǎn)子之間由聯(lián)軸器連接而構(gòu)成軸系,由于安裝誤差、機(jī)組承載后的變形以及基礎(chǔ)的沉降不均等原因,可能造成工作時(shí)各轉(zhuǎn)子的軸線之間產(chǎn)生軸線平行位移、軸線角度位移或綜合位移等對中變化誤差。轉(zhuǎn)子系統(tǒng)不對中將產(chǎn)生一系列有害于機(jī)組的動態(tài)效應(yīng),導(dǎo)致發(fā)生異常振動。轉(zhuǎn)子系統(tǒng)不對中的表現(xiàn)形式有3 種,分別為平行不對中、角不對中和綜合不對中。
(4)軸承?;瑒虞S承具有結(jié)構(gòu)簡單、工作平穩(wěn)可靠、無噪聲、承載能力強(qiáng)等特點(diǎn),軸承性能的好壞對于轉(zhuǎn)子—軸承系統(tǒng)的穩(wěn)定及能否正常運(yùn)行具有重要意義,軸承結(jié)構(gòu)不合理、軸承磨損、接觸不充分、緊力不足等均會明顯影響轉(zhuǎn)子的振動情況。
針對可能的原因進(jìn)行分析,整理檢修過程中及后期運(yùn)行過程中的檢測數(shù)據(jù),主要情況匯總?cè)缦拢?/p>
(1)高、低速軸曾在檢修時(shí)做過低速動平衡,殘余不平衡量分別為7560 gmm/kg 和280 gmm/kg,平衡精度高于G1.0,完全滿足各種相關(guān)國際國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn),可以排除不平衡的影響。根據(jù)API 613—2021《石油、化工和天然氣工業(yè)用特種用途齒輪裝置》的要求,低速軸測振帶電氣跳動不應(yīng)超過6 μm(檢修時(shí)實(shí)測約30 μm),但在齒輪箱空載試車時(shí)振動也不大,基本上低于30 μm。齒輪箱低速軸測振動帶電氣跳動存在超差,可能會導(dǎo)致機(jī)組運(yùn)行過程中存在瞬時(shí)振動不穩(wěn)定,必要時(shí)應(yīng)予以修理。
(2)目測檢查齒面無明顯磨損,且檢查高速軸、低速軸齒面嚙合情況,接觸長度可以達(dá)到整個(gè)齒總長的80%,接觸高度可以達(dá)到齒高的50%以上,其余齒側(cè)間隙、平行度、中心度等同樣滿足設(shè)計(jì)要求,可以排除齒面磨損或接觸不良的可能。
(3)經(jīng)復(fù)查,齒輪箱與電機(jī)、軸流壓縮機(jī)的對中情況也調(diào)整至機(jī)組使用說明書要求范圍內(nèi)。
(4)對比檢修時(shí)齒輪箱軸承間隙實(shí)測值與原制造廠設(shè)計(jì)值,其中高速、低速軸軸承均為橢圓瓦,前者設(shè)計(jì)間隙0.396~0.445 mm、實(shí)測0.46~0.48 mm,后者設(shè)計(jì)間隙0.45~0.507 mm、實(shí)測0.52~0.55 mm。
通過對比可以看出,實(shí)測的軸承間隙偏大,接近或超過設(shè)計(jì)值上限,而過大的軸承頂間隙抑振能力較弱,可能導(dǎo)致振動大并加劇振動波動。但是,由于當(dāng)時(shí)檢修時(shí)間短且無備件可以更換,因此并未進(jìn)行進(jìn)一步處理,為后期出現(xiàn)振動故障埋下隱患。
隨后在機(jī)組運(yùn)行過程中進(jìn)一步使用對振動頻譜進(jìn)行分析,在監(jiān)測時(shí)間內(nèi)齒輪箱低速軸X、Y 兩測點(diǎn)振動總體存在較明顯的波動情況,低速軸X 測點(diǎn)通頻振動順勢幅值在40~60 μm,低速軸Y 測點(diǎn)振動波動在55~90 μm(圖5)。同步觀察驅(qū)動電機(jī)電流變化情況,電流為320~500 A。
圖5 齒輪箱低速軸振動頻譜圖
由圖5 可知,低速軸振動頻譜中以工頻(25 Hz)成分為主要激振能量,2 倍能量及其他高倍頻能量相對較小且幅度穩(wěn)定。當(dāng)振動通頻幅值變化時(shí),工頻成分能量變化明顯,但其他頻率分量相對穩(wěn)定。
通過對檢測數(shù)據(jù)、實(shí)際中運(yùn)行數(shù)據(jù)相結(jié)合進(jìn)行分析,齒輪軸振動頻率主要集中在工頻,引起一倍頻最可能的則為不平衡和軸承間隙超標(biāo)。結(jié)合齒輪對動平衡較好的情況,判斷軸承瓦間隙超標(biāo)是導(dǎo)致齒輪箱振動問題的最可能原因。在與專業(yè)齒輪箱廠家溝通、交流多次后,決定在對軸承重新進(jìn)行改造設(shè)計(jì),以期滿足運(yùn)行要求。
最終重新設(shè)計(jì)、改造的軸承形式和軸承設(shè)計(jì)間隙,低速軸支撐軸承為圓瓦軸承,設(shè)計(jì)間隙值0.33~0.43 mm;高速軸支撐軸承為圓瓦軸承,設(shè)計(jì)間隙值0.24~0.34 mm。
制作、加工重新設(shè)計(jì)的軸承,借生產(chǎn)允許停機(jī)的機(jī)會更換軸承,同時(shí)復(fù)查齒面嚙合、軸承瓦背接觸、機(jī)組對中等,各項(xiàng)數(shù)據(jù)達(dá)到原始設(shè)計(jì)及改造設(shè)計(jì)要求。
機(jī)組開車后,齒輪箱振動明顯降低、不超過30 μm,且無論在何種負(fù)荷下齒輪箱均沒有出現(xiàn)過明顯波動(圖6)。
圖6 改造后齒輪箱的振動情況
通過重新設(shè)計(jì)、更換軸承,解決齒輪箱的振動故障問題,從而驗(yàn)證了振動故障原因分析和處理措施的正確性和有效性。通過處理,使機(jī)組恢復(fù)了正常運(yùn)行狀態(tài),保證生產(chǎn)工作的順利進(jìn)行。
通過分析過程和實(shí)際處理結(jié)果也可以看出,對于壓縮機(jī)組等通過強(qiáng)制潤滑的設(shè)備,理論上橢圓瓦較圓瓦軸承有較好的高速穩(wěn)定性和抗振性能,但是這是建立在合理設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)之上,對于低速重載的齒輪箱,合理設(shè)計(jì)的圓瓦軸承完全可以滿足使用要求。此外,借助頻譜分析技術(shù)可以判斷故障可能的位置和類型,通過相關(guān)分析可以及時(shí)掌握設(shè)備狀態(tài)變化,對于設(shè)備故障的預(yù)判、處理有積極意義。