賈璐璐
(山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司唐安煤礦分公司,山西晉城 048400)
當(dāng)前我國(guó)的煤礦開(kāi)采深度不斷增大,再加上煤礦開(kāi)采不斷實(shí)現(xiàn)集約化建設(shè),在開(kāi)采環(huán)節(jié)中瓦斯涌出量日益增多,所以造成很多瓦斯隱患,極大地影響煤礦開(kāi)采的安全性。就當(dāng)前的煤礦瓦斯涌出情況分析發(fā)現(xiàn),很多都是采空區(qū)瓦斯的情況。因此,應(yīng)用綜采工作面采空區(qū)瓦斯綜合治理技術(shù)分析,對(duì)于提升煤礦開(kāi)采的安全性產(chǎn)生積極的意義。
某礦區(qū)內(nèi)7號(hào)綜采工作面的年產(chǎn)量為6Mt,設(shè)計(jì)為抽出式通風(fēng)的中央并列通風(fēng)式。礦井的主要技術(shù)參數(shù)如下:進(jìn)風(fēng)量為23503m3/min,回風(fēng)量為23841m3/min;整個(gè)礦井的通風(fēng)負(fù)壓為2950Pa。經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)勘察分析發(fā)現(xiàn),需要開(kāi)采的煤層平均厚度為6.24m,走向長(zhǎng)度為825.2m,全部選擇應(yīng)用長(zhǎng)壁式綜合機(jī)械化開(kāi)采的方法,在工作面頂板使用的是一次全高全部垮落法,采高為3.6m,放煤高度是2.17m。經(jīng)過(guò)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)探測(cè)分析發(fā)現(xiàn),該煤層內(nèi)的工作面平均瓦斯含量是9.7m3/t,具體情況可見(jiàn)表1。經(jīng)過(guò)對(duì)該煤層進(jìn)行瓦斯抽采,確定其濃度在25%~40%之間。
表1 7號(hào)煤層工作面底板情況
綜采工作面采空區(qū)包含多個(gè)結(jié)構(gòu)部分,有上覆巖層垮落、殘煤等,包含多種孔隙結(jié)構(gòu)部分。經(jīng)過(guò)分析該面的實(shí)際情況,采空區(qū)內(nèi)矸石、煤整體等組成壓實(shí)度氣流速度有著較大的差異,且風(fēng)壓存在著很大的變化?;夭勺鳂I(yè)中新鮮風(fēng)流從進(jìn)風(fēng)巷進(jìn)入到巷道內(nèi),有些受到污染的風(fēng)會(huì)經(jīng)過(guò)回風(fēng)巷排放出去,這種情況下,會(huì)將部分瓦斯帶出去,并且可以通入到工作面內(nèi)。經(jīng)過(guò)對(duì)工作面的開(kāi)采狀況分析,發(fā)現(xiàn)采空區(qū)淺部整體性較差,漏風(fēng)的問(wèn)題較為嚴(yán)重,且有部分出現(xiàn)紊流的情況,受到壓差的持續(xù)影響,整體會(huì)隨著風(fēng)向移動(dòng)。采空區(qū)后部范圍內(nèi),整體處于層流的狀態(tài),并且移動(dòng)速度比較緩慢。
在回采的環(huán)節(jié),采空區(qū)瓦斯主要是如下幾個(gè)來(lái)源:其一,沒(méi)有及時(shí)采出而殘留的煤炭導(dǎo)致內(nèi)部有瓦斯材料,并且在開(kāi)采逐步進(jìn)行時(shí),瓦斯量不斷減少。其二,頂板與周圍煤巖內(nèi)的瓦斯比較多。其三,回采環(huán)節(jié),有些落煤瓦斯會(huì)隨著風(fēng)進(jìn)入到采空區(qū)。其四,煤壁瓦斯進(jìn)入到采空區(qū),因?yàn)楝F(xiàn)場(chǎng)開(kāi)采為全煤巷道,采空區(qū)暴露的情況下,容易有部分瓦斯進(jìn)入。
經(jīng)過(guò)理論分析,了解到煤礦開(kāi)采的實(shí)際情況,綜采工作面內(nèi)采空區(qū)瓦斯有下述危害:
(1)采空區(qū)內(nèi)的空氣壓力一般是1 個(gè)大氣壓左右,因?yàn)榛夭森h(huán)節(jié),瓦斯會(huì)持續(xù)進(jìn)入到采空區(qū),內(nèi)部壓力會(huì)升高,采空區(qū)瓦斯會(huì)持續(xù)性進(jìn)入到工作區(qū),而采空區(qū)內(nèi)會(huì)不斷地有瓦斯涌入,進(jìn)而形成“瓦斯庫(kù)”,只要是受到壓力作用,就會(huì)涌出到工作面,影響人們的安全。
(2)要想提高作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全性,應(yīng)該給作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)持續(xù)性通入新鮮空氣稀釋瓦斯?jié)舛?,也能減小粉塵的濃度,營(yíng)造出良好作業(yè)環(huán)境。系統(tǒng)供風(fēng)環(huán)節(jié),因?yàn)槁╋L(fēng)的影響,有些風(fēng)流進(jìn)入到采空區(qū),而有些風(fēng)流通過(guò)工作面流向風(fēng)側(cè),采空區(qū)風(fēng)流與工作面在上隅角匯合,從而導(dǎo)致該位置上瓦斯?jié)舛壬?,容易引發(fā)較為嚴(yán)重的危害。
(3)采空區(qū)瓦斯因?yàn)榇髿鈮旱某掷m(xù)性變化影響,造成現(xiàn)場(chǎng)的采空區(qū)體積出現(xiàn)了很大的變化,最終把濃度較高的瓦斯氣體引入到工作面上。在工作面的瓦斯?jié)舛容^高的情況下,人員進(jìn)入到內(nèi)部容易出現(xiàn)窒息現(xiàn)象,遇明火會(huì)發(fā)生爆炸,極大地危害人們的生命健康安全,對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)的開(kāi)采正常進(jìn)行也造成不利影響。
在本次采礦作業(yè)中7 號(hào)煤層的工作面應(yīng)用的是永久抽采瓦斯系統(tǒng)完成抽采作業(yè)。在這種抽采方式應(yīng)用時(shí),效果比較差,造成采空區(qū)出現(xiàn)瓦斯?jié)舛缺容^高的情況,對(duì)于工作面正常運(yùn)行的效果帶來(lái)不利的影響。根據(jù)了解目前的7號(hào)煤層工作面的具體情況,掌握處理技術(shù),分析總結(jié)影響因素。其一,目前的瓦斯治理的方法中抽采系統(tǒng)內(nèi)的瓦斯支管長(zhǎng)度間隔距離在120m以上,且每一條瓦斯支管所產(chǎn)生的抽采作用力較小,造成抽采量不足,影響后續(xù)工作的開(kāi)展。其二,技術(shù)人員掌握了現(xiàn)場(chǎng)瓦斯移動(dòng)的規(guī)律,并且進(jìn)行模擬分析,了解該現(xiàn)場(chǎng)瓦斯作業(yè)面出現(xiàn)了分層的情況,這一現(xiàn)象是造成抽采效果比較差的主要原因。其三,在瓦斯抽采的環(huán)節(jié),制定的工作方案隨著綜采工作面推進(jìn)速度匹配,實(shí)施抽采負(fù)壓作業(yè),其實(shí)際應(yīng)用的負(fù)壓較低,所以造成抽采的效果比較差,根本無(wú)法達(dá)到使用的需要,工作效果難以提高。
分析目前的抽采方案,了解到抽采效果較差,煤礦生產(chǎn)環(huán)節(jié)容易導(dǎo)致瓦斯涌出量過(guò)大,對(duì)于人們生命安全、煤礦開(kāi)采作業(yè)的進(jìn)行產(chǎn)生極為不利的影響。因此,在現(xiàn)場(chǎng)工作面進(jìn)行抽采作業(yè)的基礎(chǔ)之下,通過(guò)使用高位鉆的方式進(jìn)行綜合性治理,以規(guī)避不利因素。分析該煤層的工作面條件,按照?qǐng)D1 設(shè)置高位鉆孔抽采方案。
圖1 高位鉆孔布置示意圖
工作面高位鉆孔的參數(shù)如表2所示。
表2 7號(hào)煤層所屬工作面高位鉆孔參數(shù)(部分)
為了全面提升抽采的質(zhì)量和效率,把高位鉆孔設(shè)置在工作面頂部;為了盡量地規(guī)避漏風(fēng)問(wèn)題,減小漏風(fēng)量,在臨近工作面密閉部位上不進(jìn)行瓦斯抽采;為了預(yù)防抽采環(huán)節(jié)負(fù)壓過(guò)低的情況,可以結(jié)合實(shí)際需要增大抽采負(fù)壓。該項(xiàng)目通過(guò)設(shè)置高位鉆孔抽采的方式,發(fā)現(xiàn)整個(gè)工作面內(nèi)瓦斯?jié)舛葴p小,涌出量也在降低,每日煤炭產(chǎn)量提升約23.9%;經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)探測(cè)結(jié)果發(fā)現(xiàn),工作面回流瓦斯?jié)舛仍?.5%左右,上隅角瓦斯?jié)舛燃s為0.6%。
應(yīng)用這一施工技術(shù)后,把尾巷設(shè)置在回風(fēng)巷道的內(nèi)側(cè),方向與回風(fēng)巷保持平行的狀態(tài),沿著煤層頂板開(kāi)展巷道掘進(jìn),并且將回風(fēng)巷與尾巷設(shè)置多條聯(lián)絡(luò)的巷道,根據(jù)需要設(shè)置抽放管道,并且將其安裝到尾巷中并在管道終端與采空區(qū)連接,進(jìn)而可以設(shè)置形成整體通風(fēng)巷道。針對(duì)于進(jìn)風(fēng)巷道的風(fēng)流,有些是進(jìn)入到工作面上的,還有些進(jìn)入到回風(fēng)巷內(nèi),并且基本上都抽入到回風(fēng)巷內(nèi),還有些通過(guò)采空區(qū)排放出去,降低瓦斯?jié)舛?,并且全部都排放到巷道?nèi),再進(jìn)入到工作面回風(fēng)巷道中。在本次設(shè)置的環(huán)節(jié),一般來(lái)說(shuō),內(nèi)錯(cuò)巷道回風(fēng)巷的間距保持在12m左右,在設(shè)置吸風(fēng)口環(huán)節(jié),沿著工作面走向布置,然后進(jìn)入到煤壁采空區(qū),并且深度超過(guò)5m。同時(shí),為了更好地消除上隅角瓦斯的問(wèn)題,在設(shè)置吸風(fēng)口的環(huán)節(jié),也就是在工作面上隅角部位從底板高出5m左右,具體設(shè)置如圖2所示。
圖2 內(nèi)錯(cuò)巷埋管瓦斯布置圖
在本次研究中應(yīng)用該巷道設(shè)置方式,不僅把尾巷設(shè)置在工作面煤層上部,同時(shí)外錯(cuò)尾巷中的煤柱少了1個(gè),會(huì)極大地影響煤礦開(kāi)采效率。對(duì)于進(jìn)入到采空區(qū)內(nèi)的各個(gè)尾巷,隨著工作面不斷的推進(jìn)運(yùn)行,并未在具體的采空范圍內(nèi)形成瓦斯積聚的空間。但是就當(dāng)前的抽采效率分析,因?yàn)閮?nèi)錯(cuò)尾巷設(shè)計(jì)選擇使用錨網(wǎng)支護(hù)作業(yè)形式,巷道維護(hù)作業(yè)量較大,且回采環(huán)節(jié)有足夠的重視度,促進(jìn)開(kāi)采效果和質(zhì)量的提升。
在煤層頂板通過(guò)使用長(zhǎng)鉆方式抽放作業(yè),對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)的采空區(qū)瓦斯處理產(chǎn)生較好的效果。分析現(xiàn)場(chǎng)的具體情況,本次應(yīng)用的工作面回風(fēng)巷內(nèi)側(cè)煤層頂板方向?qū)嵤┩咚古欧趴足@進(jìn)設(shè)計(jì),并且迎著工作面進(jìn)行推進(jìn)作業(yè)。在工作面開(kāi)采逐步深入的情況下,逐步地進(jìn)入到終孔部位后,把鉆孔作業(yè)的工作重點(diǎn)放在采空區(qū)上部的裂隙帶內(nèi)。因此,在本次開(kāi)采作業(yè)的環(huán)節(jié),要及時(shí)進(jìn)行采空區(qū)、裂隙等位置上的抽采作業(yè)。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的抽采工作需要,在鉆場(chǎng)內(nèi)布置有4~5個(gè)扇形鉆孔,終孔間隔距離設(shè)定在5m左右,終孔與回風(fēng)巷保持3~23m的距離,和頂板有15m的距離。為了保證抽采質(zhì)量合格,本次抽采作業(yè)增大鉆孔作業(yè)直徑,將其調(diào)整為9cm。在工作面開(kāi)采不斷深入的情況下,在達(dá)到終孔部位后,技術(shù)人員應(yīng)該進(jìn)行瓦斯的抽放作業(yè),并且在煤層頂板上持續(xù)性的垮落,這種情況下裂隙日益增多,煤層、巖層內(nèi)的瓦斯量會(huì)持續(xù)增大,快速地釋放到空間中抽采的質(zhì)量也會(huì)得到提升。在進(jìn)入到鉆場(chǎng)的作業(yè)后,8號(hào)鉆場(chǎng)并不能投入使用,發(fā)揮出7號(hào)場(chǎng)的作用,進(jìn)而在整個(gè)系統(tǒng)內(nèi)形成循環(huán)替代系統(tǒng),以滿足正常的使用需要。
在本次地面鉆井方式設(shè)置中其作用就是要穩(wěn)定采礦作業(yè)范圍,保證抽采瓦斯工作順利的進(jìn)行。在工作面開(kāi)采日益進(jìn)行之下,地層結(jié)構(gòu)受到較大的擾動(dòng)作用,并開(kāi)始進(jìn)行鉆孔搭設(shè)施工,然后開(kāi)展進(jìn)行采動(dòng)區(qū)域殘余煤層、巖層內(nèi)儲(chǔ)存大量瓦斯抽采?;夭勺鳂I(yè)時(shí),自開(kāi)切眼時(shí)開(kāi)張工作,采動(dòng)裂隙不斷的擴(kuò)大,尤其是采空區(qū)的中部,裂隙的問(wèn)題變得日益嚴(yán)重,在逐步使得采空區(qū)達(dá)到規(guī)定范圍內(nèi),裂隙以穩(wěn)定的狀態(tài)存在,并且在采空區(qū)的周邊會(huì)不斷地形成采動(dòng)裂隙發(fā)育區(qū),這樣就會(huì)形成“O”型圈。因此,在對(duì)于本次的抽采作業(yè)中按照“O”型理論,在工作面巷道有25~85m 的區(qū)間內(nèi)鉆孔作業(yè)即可。
整個(gè)工作面不斷向前推進(jìn)作業(yè)的情況下,利用設(shè)置隔離擋墻的方式能夠加強(qiáng)瓦斯治理,促進(jìn)工作效果的全面提升。有些區(qū)域內(nèi)發(fā)現(xiàn)瓦斯?jié)舛壬叩那闆r,通過(guò)分析可以確定,其主要是因?yàn)椴煽諈^(qū)瓦斯所造成的。因此,為了避免產(chǎn)生嚴(yán)重的影響,每向前推進(jìn)1m的距離,工作人員就要在現(xiàn)場(chǎng)的工作面回風(fēng)巷道、運(yùn)輸巷道內(nèi)設(shè)置厚度為0.5m的隔離擋墻,促進(jìn)密封性的提升,還要在巷道頂部掏槽處理,并落實(shí)封閉施工,促進(jìn)密封性提升。因此,可以有效地減小瓦斯涌出量,可以有效地預(yù)防現(xiàn)場(chǎng)施工中出現(xiàn)采空區(qū)安全事故,保障安全性。
瓦斯是煤礦開(kāi)采環(huán)節(jié)危害性嚴(yán)重的氣體,對(duì)于人們的生命健康安全產(chǎn)生嚴(yán)重的影響,也是威脅煤礦開(kāi)采順利實(shí)施的關(guān)鍵性要素。本文以實(shí)際案例為出發(fā)點(diǎn),了解到采空區(qū)瓦斯抽采工作中的問(wèn)題,并且結(jié)合實(shí)際情況制定出合理的應(yīng)對(duì)措施。通過(guò)結(jié)合實(shí)際情況做出改進(jìn)和調(diào)整,技術(shù)人員分析現(xiàn)場(chǎng)各個(gè)方面的因素,結(jié)合實(shí)際情況總結(jié)出切實(shí)可行的瓦斯治理技術(shù),并且應(yīng)用到煤礦開(kāi)采實(shí)踐中提高采礦的安全性與穩(wěn)定性,為我國(guó)煤礦事業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展奠定基礎(chǔ)。