楊 川,羅 森,陳 曦
(川慶鉆探工程有限公司井下作業(yè)公司,四川成都 610051)
LN-X井是塔里木油田輪南區(qū)塊一口二開(kāi)二完水平開(kāi)發(fā)井。如圖1 所示,一開(kāi)井深800m,采用?244.5mm套管封固;二開(kāi)目的層為三疊系碎屑巖油藏,井深5409m、造斜點(diǎn)4450m、A 點(diǎn)4998.57m、水平段長(zhǎng)411m,井底靜止溫度106℃。目的層采用?215.9mm 鉆頭鉆進(jìn)、泥漿密度1.27g/cm3,?177.8mm+?139.7mm復(fù)合套管全井封固、變徑短節(jié)位于3500m,直井段平均環(huán)容20L/m、造斜段及水平段平均環(huán)容56L/m 且井徑不規(guī)則。水平段發(fā)育兩套油層、造斜段發(fā)育一套水層,油水隔層30m,兩套油層隔層70m,要求油水層良好層間封隔。該井環(huán)空上小下大,受地層漏失壓力限制,常規(guī)固井工藝難以兼顧目的層固井質(zhì)量和一次上返;同時(shí)油水隔層薄,候凝期間層間水竄風(fēng)險(xiǎn)高。
LN地區(qū)三疊系地層較為疏松、水平井鉆進(jìn)井徑擴(kuò)大率較大,造斜段平均井徑擴(kuò)大率40%,環(huán)容56L/m,是直井段環(huán)容近3倍。根據(jù)碎屑巖水平井一般固井經(jīng)驗(yàn)和固井軟件模擬結(jié)果,在井徑較為規(guī)則的條件下,若保證水泥漿對(duì)鉆井液較好的驅(qū)替,目的層環(huán)空返速應(yīng)達(dá)到1.0m/s。此時(shí)上部直井段環(huán)空返速已達(dá)到2.8m/s,變徑處鉆井液流動(dòng)產(chǎn)生的動(dòng)壓力達(dá)到1.78、超過(guò)LN地區(qū)一般漏失壓力系數(shù)1.7(見(jiàn)表1),固井頂替效果和一次上返難以兼顧。同時(shí),造斜段井徑規(guī)則程度較差,進(jìn)一步加劇了頂替的困難。
表1 目的層不同環(huán)空返速模擬頂替效率
LN地區(qū)長(zhǎng)期注水開(kāi)發(fā)導(dǎo)致油水層壓差較大[1-2],本井水層壓力系數(shù)1.2、油層壓力系數(shù)0.8,油水隔層30m,層間壓差16MPa,層間封隔要求高。本井3500m 以上采用177.8mm 封固、屬于窄間隙固井,根據(jù)Sutton D 等人提出的失重計(jì)算方法[3],窄間隙條件下水泥漿液柱失重較大環(huán)空明顯,水層存在壓不穩(wěn)的風(fēng)險(xiǎn)。此外,由于輪南地層三疊系孔滲較發(fā)育、一般滲透率(100~300)×10-3μm2,即便固井及候凝過(guò)程壓穩(wěn),地層水與水泥漿之間的質(zhì)量交換也可能導(dǎo)致油水層竄通。
按照碎屑巖固井一般技術(shù)要求,固井水泥漿壁面剪應(yīng)力達(dá)到30Pa 才可以有效清除井壁虛泥餅、保證界面膠結(jié)質(zhì)量。在大環(huán)空條件下,單純依靠增大排量來(lái)提高壁面剪應(yīng)力效果不明顯(見(jiàn)表2),需要提高水泥漿稠度以獲取更高的壁面剪應(yīng)力。采用稠漿則固井摩阻高,進(jìn)一步加劇固井漏失,且稠漿一般觸變較強(qiáng)、易造成環(huán)空失重過(guò)大而壓不穩(wěn)水層。
表2 目的層不同環(huán)空返速和漿體對(duì)應(yīng)的壁面剪應(yīng)力(Pa)
為提高目的層管柱居中度,造斜段點(diǎn)以下1根套管一只扶正器,斜井段及水平段居中度僅40%~50%。由于水平井管柱居中度較低,固井前調(diào)整泥漿屈服值,保證固井過(guò)程在1m/s的返速下偏心環(huán)空泥漿全部參與流動(dòng),見(jiàn)圖2。
圖2 LN-X井環(huán)空1m/s的返速下不同泥漿屈服值環(huán)空流速分布
為防止井漏,漿柱結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)為1.03g/cm3沖洗型隔離液+1.35g/cm3領(lǐng)漿+1.86/cm3尾漿(封固至A 點(diǎn)以上300m)。
本井固井過(guò)程最高動(dòng)壓力當(dāng)量在上部窄間隙井段,上部井段較下部油層段漏失風(fēng)險(xiǎn)高,見(jiàn)圖3。因此,可采用大排量頂替保證油層段頂替效率,在水泥漿領(lǐng)漿大排量沖洗油層段足夠時(shí)間后降低排量、控制漏速,實(shí)現(xiàn)一次上返封固全井。
圖3 排量3m3/min循環(huán)時(shí)全井環(huán)空動(dòng)壓力分布
(1)領(lǐng)漿設(shè)計(jì)。以保證環(huán)空完全填充和減小失重程度為主。控制水泥漿稠度系數(shù)小于0.4Pa·sn可達(dá)到100%的環(huán)空填充率,如表3所示。同時(shí),低稠度水泥漿流動(dòng)性好,更易于與不規(guī)則井眼段中殘存的泥漿發(fā)生質(zhì)量交換,最大程度提高頂替效率;低稠度領(lǐng)漿結(jié)構(gòu)力較小,可有效減小液柱失重程度,保證候凝壓穩(wěn)水層。
表3 漿體流變對(duì)應(yīng)的環(huán)空填充程度(1m/s環(huán)空返速)
(2)尾漿設(shè)計(jì)。尾漿性能主要以保證低返速下壁面剪應(yīng)力和減小水侵風(fēng)險(xiǎn)為主。參照表2計(jì)算結(jié)果,在尾漿中使用自愈合劑,控制尾漿稠度系在1.5Pa·sn以上,可保證尾漿在固井后期小排量頂替條件下的壁面剪應(yīng)力。同時(shí),水泥漿稠度系數(shù)較高時(shí)水泥漿漿態(tài)較稠,可增加地層水侵阻力、降低水侵風(fēng)險(xiǎn)。
(1)沖洗液直接采用配漿水,具有一定粘度,減小沖垮地層的風(fēng)險(xiǎn)。
(2)領(lǐng)漿配方:水泥100g+微硅10g+減輕材料27g+水79g+防氣竄劑5g+緩凝劑0.1g+減阻劑3g+消泡劑0.5g。領(lǐng)漿在保證沉降穩(wěn)定性的同時(shí),將水泥漿稠度系數(shù)控制在0.4以下,有效降低候凝過(guò)程中環(huán)空液柱壓力損失,降低水層竄流風(fēng)險(xiǎn)。具體性能見(jiàn)表4。
表4 水泥漿領(lǐng)漿性能
在碎屑巖固井中使用自愈合水泥漿體系[4-5],通過(guò)緊密堆積設(shè)計(jì)形成密度1.86g/cm3的水泥漿,進(jìn)一步提高油水隔層封固把握性。具體配方:水泥100g+硅粉35g+自愈合劑5g+水49.5g+防氣竄劑5g+膠乳5g+緩凝劑0.1g+減阻劑1.5g+消泡劑1g。
(1)封堵性能。根據(jù)碎屑巖目的層一般典型物性特點(diǎn)[滲透率(100~300)×10-3μm2],制備滲透率115.10×10-3μm2和285.20×10-3μm2的人造巖芯兩組。每組兩塊,分別浸泡于普通水泥漿和自愈合水泥漿后測(cè)試巖芯滲透率,對(duì)比不同水泥漿對(duì)巖芯的封堵效果,測(cè)試結(jié)果見(jiàn)表5。對(duì)于不同滲透率的巖芯而言,自愈合水泥漿平均可使人造巖芯的滲透率下降約70%~80%,對(duì)地層孔滲的封堵效果明顯優(yōu)于普通水泥漿體系,可進(jìn)一步提高油水層的封固把握。
表5 自愈合水泥漿封堵性能評(píng)價(jià)
(2)防竄性能。通過(guò)水泥漿靜膠凝過(guò)渡時(shí)間評(píng)價(jià)漿體防竄性能,過(guò)渡時(shí)間越短則防竄性能越好[6]。圖4為膠乳自愈合水泥漿在100℃條件下的靜膠凝強(qiáng)度發(fā)展曲線,從圖中可以看出漿體膠凝強(qiáng)度從48Pa 發(fā)展到240Pa僅用時(shí)10min,體系具有良好防竄性能。
圖4 膠乳自愈合水泥漿體系100℃靜膠凝曲線(過(guò)渡時(shí)間9min)
2021 年6 月17 日,LN-X 井固井施工。固井前1.5m3/min排量循環(huán)不漏失,并按此排量充分循環(huán)鉆井、調(diào)整鉆井液性能后,提高排量至固井需要的3.6m3/min測(cè)試漏失速度。在3.6m3/min 的排量下漏失率達(dá)到70%,1.5m3/min的排量下則停止漏失,漏失率與排量有較好的對(duì)應(yīng)關(guān)系,見(jiàn)表6。
表6 目的層不同環(huán)空返速模擬頂替效率
測(cè)漏速后開(kāi)始施工,主要施工步驟如下:①車(chē)注密度1.03g/cm3前置液10m3,排量1.5m3/min;②車(chē)注密度1.35g/cm3領(lǐng)漿120m3,排量1.5m3/min;③車(chē)注密度1.86g/cm3膠乳自愈合水泥漿42m3,排量3.3m3/min;④泵替密度1.60g/cm3加重泥漿30m3,排量3.3m3/min;⑤泵替密度1.27g/cm3泥漿60m3,前期排量3.6m3/min、按漏點(diǎn)3500m 控制水泥漿漏失量35m3后降排量至1.5~0.9m3/min。替漿最后20m3混漿返出地面,固井施工正常碰壓。碰壓后關(guān)井環(huán)空壓力11MPa,48h后放壓降為0。膠結(jié)測(cè)井結(jié)果顯示尾漿段合格率94%、優(yōu)質(zhì)率66%,油水層得到良好封固。
針對(duì)LN-X井油層段井徑異常擴(kuò)大、油水層間竄流風(fēng)險(xiǎn)高的難題,通過(guò)變排量,克服了固井漏失與全井封固之間的矛盾,解決了該井生產(chǎn)套管油層段固井頂替問(wèn)題;使用自愈合水泥漿體系實(shí)現(xiàn)對(duì)水層的封堵和防竄,有效降低層間竄流風(fēng)險(xiǎn)。該井固井施工順利、固井質(zhì)量合格,技術(shù)措施可為老區(qū)調(diào)整井固井、復(fù)雜油水關(guān)系井固井提供借鑒。