楊勇YANG Yong
(中鐵十二局集團有限公司,太原 030024)
斷層破碎帶圍巖軟弱破碎、部分呈全風化、自穩(wěn)性極差,一般局部富水~富水,工程措施與管理不當,極易發(fā)生突水突泥。斷層破碎帶突涌一般從掌子面上方一點首先進行小規(guī)模涌水涌泥,涌泥后通道出現(xiàn)“瓶塞效應”,短暫停止,幾個小時候集聚的泥水勢能沖破“瓶塞”,形成第二次大規(guī)模突泥涌水,循環(huán)往復多次后逐漸往斷層深處傳導,埋深較淺的最終會傳導至地表,地表出現(xiàn)塌陷。
近年來,我國在多條隧道施工中發(fā)生過涌水突泥地質(zhì)災害,富水斷裂帶隧道施工中涌水突泥災害不僅造成較大經(jīng)濟損失,同時影響施工安全。[1-3]
高原某鐵路隧道位于四川省甘孜州康定市境內(nèi),靠近G318 國道,出口距離康定機場較近,交通較便利。隧道穿越康巴第一關折多山,全隧長度約20km,進口海拔約3200m、出口海拔約3700m,最大埋深約1200m,采用3%縱坡。隧道地質(zhì)構(gòu)造非常復雜、地質(zhì)條件差,全隧以軟質(zhì)的砂板巖為主,軟巖占比76%。
該隧道進口段與折多塘斷裂及支斷層小角度相交,圍巖破碎、地下水發(fā)育、斷裂帶影響范圍較大,進口鉆孔及地質(zhì)資料揭示,進口段受構(gòu)造影響嚴重,呈砂狀全風化花崗巖,地下水位較淺,進口段位于地下水位線以下。隧道進口平導洞身穿越折多塘斷裂帶段,正洞200m 段穿越折多塘斷裂帶段。
2.1.1 現(xiàn)場施工情況
該鐵路隧道正洞施工進入折多塘活動斷裂帶段落,按VI 級圍巖施工,開挖揭示及超前地質(zhì)預報判定僅局部段落存在少量滲水。進入折多塘斷裂帶施工86.5m,距離折多塘活動斷裂主破裂面約15m,開挖揭示圍巖為全風化花崗巖,呈砂土狀,局部夾塊狀,掌子面潮濕,穩(wěn)定性差。
超前水平鉆孔及管棚鉆進至約10m 處時,局部管棚出現(xiàn)滲水并夾帶泥沙流出。超前地質(zhì)預報TSP 揭示:前方圍巖波速下降,推測該段水量有所上升,圍巖穩(wěn)定性下降,易坍塌。根據(jù)超前地質(zhì)預報綜合報告結(jié)論:預報巖性為細粒二長花崗巖,基巖以全風化為主,局部風化不均勻,圍巖破碎~極破碎,圍巖穩(wěn)定性差,局部含水量較大,且該段穿過F10 折多塘活動斷裂主斷裂,巖體蝕變現(xiàn)象嚴重,遇水極易崩塌,極易發(fā)生涌水、突泥現(xiàn)象。鉆孔孔內(nèi)情況見圖1。
圖1 鉆孔孔內(nèi)滲水夾帶泥沙流出
2.1.2 處治方案[6-8]
正洞進入折多塘活動斷裂段施工86.5m,距離折多塘活動斷裂主破裂面約15m,考慮到平導已出現(xiàn)涌突以及掌子面地質(zhì)條件,考慮“先加固,后通過”,因此研究了洞內(nèi)水平旋噴樁、帷幕注漿加固及管幕方案。
①超前排水。
在進口平導左側(cè)拱墻往正洞側(cè)設置3 排橫向仰斜式ф91 超前排水孔,縱向間距10m;鉆孔內(nèi)設置ф76 鋼花管,其外裹100~200 目濾網(wǎng),管口設置法蘭,并用密封膠泥填塞管口段。超前排水孔與線路大里程方向夾角97°18'58",超前排水孔與水平夾角19°30'0",單根長48.32m。平導施工正洞側(cè)橫向超前排水孔見圖2。
圖2 平導施工正洞側(cè)橫向超前排水孔
②超前加固方案。
管幕方案需要擴挖施作工作室,長度7m,外擴1.5m,需要首先施工工作室,施工風險較高。其次,對于帷幕注漿方案,通過進口段全風化花崗巖地表注漿芯樣完整性檢測結(jié)果和開挖揭示,洞口段花崗巖全風化層具有一定的可注性,但考慮此處埋深更大,花崗巖注漿效果難以保證。同時考慮正洞距離活動斷裂帶主破裂面較近,為保險起見,采用固結(jié)體強度相對較高、阻水性相對好、加固體均質(zhì)性較好的水平旋噴樁方案。
正洞采用水平旋噴樁預加固,水平旋噴樁縱向間距10m 一環(huán),每根旋噴樁樁長15m。上半掌子面采用Φ600水平旋噴樁加固,樁長15m,10m 一環(huán),共設6 根。每環(huán)共計91 根(含上臺階6 根)。正洞水平旋噴樁正面布置圖見圖3。
圖3 正洞水平旋噴樁正面布置圖
2.1.3 處治效果
掌子面開挖揭示為二長花崗巖,風化不均,以全風化為主,局部夾強風化碎塊,圍巖破碎~極破碎,掌子面少量滲水,左側(cè)拱頂?shù)嗡?,超前探孔及平導往正洞施作? 孔泄水孔水量明顯減少,孔口少量滲水。
經(jīng)研究判定,該段以全風化為主,局部夾強風化碎塊,正洞超前鉆孔、平導往正洞施作的超前泄水孔降水效果明顯,該地層強風化碎塊狀局部較為集中,旋噴樁適應性一般。因此,取消第三環(huán)水平旋噴樁,改為?89 管棚+?42 外插角小導管。
2.2.1 現(xiàn)場施工情況
隧道超前管棚探孔共施作3 孔,最大出水水量約17.5m3/h。在掌子面預留核心土位置施作1 超前水平取芯鉆,超前水平鉆取芯揭示,掌子面前方以全風化砂土狀花崗巖為主,29.0~30.5m 段為斷層泥,呈流塑狀粉質(zhì)粘土狀,手捏有砂感。35~38m:鉆速均勻,無突進,孔內(nèi)流泥漿,鉆進約1m 后,泥漿流量減小,鉆至37m 處出現(xiàn)卡鉆。
2.2.2 處治方案[9-10]
①超前泄水。
加強洞內(nèi)泄水,對1-1、2-1、2-2 號管棚鉆孔進行加深,長度30m,利用加深鉆孔進行泄水;于正洞上臺階掌子面設置3 個水平?91 泄水孔,左中右各一個,單根長度30m;于中臺階掌子面中部設置2 個水平?91 泄水孔,單根長度30m;于中臺階掌子面兩側(cè)設置2 個水平?91 泄水孔,左右各一個,單根長度30m,并與線路前進方向呈5°外插角。正洞泄水孔布置見圖4。
圖4 正洞泄水孔布置圖
于平導左側(cè)拱墻往正洞側(cè)設置9 排橫向仰斜式?91超前泄水孔,縱向間距5m,上、中、下交錯布置。超前排水孔與水平方向夾角5°~20°,單根長51.05~54.01m。泄水孔鉆孔內(nèi)設置2m 長?76 鋼花管,其外裹100~200 目濾網(wǎng),管口設置法蘭,并用密封膠泥填塞管口段。
②超前加固。
隧道上半斷面拱部采用?89 大管棚+?42 小導管超前注漿加固,開挖工法采用三臺階法,按設計方案施作。
2.2.3 處治效果
①超前探孔兼泄水孔。
于掌子面施作1、2、3、4、5、6、7,共計7 孔超前探孔兼泄水孔,見圖5。
圖5 掌子面超前探孔兼泄水孔位置
超前探孔兼泄水孔施作后,總體出水量逐漸衰減,各個泄水孔總出水量由38 方/小時明顯減少至3.8 方/小時。
②平導往正洞泄水孔。
從平導往正洞施作橫向泄水孔,長度55m,鉆進情況如下:
泄水孔施作至正洞掌子面前方44.4m 處,鉆進至約30m 處,孔內(nèi)出清水,鉆至35m 處水量加大,水量加大后,實測約4.87m3/h。
高原鐵路某隧道進口活動斷裂帶圍巖級別為Ⅵ級,以全風化、松散砂土狀花崗巖為主,巖質(zhì)松軟、破碎,遇水易崩解,突涌風險極高,施工中應嚴格遵循“重地質(zhì)、管超前、嚴注漿、短進尺、強支護、勤量測、早封閉”的原則,嚴格執(zhí)行隧道施工相關規(guī)定的同時,提高現(xiàn)場施工地質(zhì)判識和應急處置能力。
①將超前地質(zhì)預報作為一道重要工序納入日常管理,超前預報實施嚴格落實“物探先行、有疑必鉆、有水必查、有突必取”的方針,采用多種預報手段相互印證,綜合研判,真正做到“圍巖為本,地質(zhì)先行”。
②合理布置超前鉆孔及長度,安排專人對鉆進速度、孔內(nèi)流水、流砂、突進等情況詳細記錄,如有異常,位于掌子面左右兩側(cè)及拱頂各施作一孔超前鉆孔(不取芯),根據(jù)鉆孔情況確定是否需繼續(xù)增設施作超前鉆探,進一步探明掌子面前方地質(zhì)情況,并根據(jù)鉆探情況確定下一步超前鉆孔位置。
③斷層破碎帶富水段落可采用長短結(jié)合泄水孔并充分利用平導施作橫向泄水孔實現(xiàn)探水、泄水,根據(jù)泄水情況動態(tài)調(diào)整工程措施,采用加強超前支護、輕量化超前注漿、帷幕超前注漿等措施。
④通過鉆孔取芯驗證,芯樣取芯率達及芯樣抗壓強度等相關指標,驗證注漿效果。