溫忠黨
(棗莊礦業(yè)(集團)有限責(zé)任公司,山東 棗莊 277000)
破碎松軟煤層受強烈的構(gòu)造擠壓、巖體層間滑動等影響,采用定向鉆進時,容易出現(xiàn)孔壁強度較弱、局部存在形變以及孔內(nèi)聚集大量瓦斯等情況,進而造成成孔后結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定、煤渣無法有效排出孔外等卡鉆和埋鉆事故。本文設(shè)計了一種適用于破碎松軟煤層的高螺旋復(fù)合排渣定向鉆進技術(shù),旨在提高煤層排渣率,優(yōu)化排渣效果。
破碎松軟煤層具有易變形、透水性強以及抗侵蝕性弱等特點,在鉆井施工中對鉆井深度和鉆井穩(wěn)定性要求較高。然而,在破碎松軟煤層定向鉆進過程中,在有水和無水條件下,鉆渣具有不同的運移特性[1]。因此,必須在充分分析鉆渣輸送特性的基礎(chǔ)上,合理研究和設(shè)計除渣定向鉆進技術(shù)。
當(dāng)煤層中的含水量達到60%以上時,則認為該煤層處于出水工況。此工況的煤層由于表面濕度大,表層水易被空氣帶走而形成霧狀水滴,而鉆渣與水滴結(jié)合后形成濕度較大的鉆渣顆粒。當(dāng)水量足夠高,且鉆渣濕度達到閾值時,鉆渣顆粒之間由于水分的存在而出現(xiàn)“液橋”現(xiàn)象,導(dǎo)致鉆渣結(jié)塊,使得鉆渣的聚集性增大[2]。鉆渣的聚集性C0主要取決于顆粒之間的相互作用力與自身重力,計算公式如下:
式中:C0表示鉆渣顆粒的聚集性;Fi表示鉆渣相互作用力;m表示鉆渣自身重量;g為重力加速度。
當(dāng)煤層中的水量極少或者不存在水分時,壓力空氣作為鉆渣與煤層之間的介質(zhì),使得鉆渣先懸浮后沉降,并通過“躍進”的方式沿著鉆桿與鉆頭間的孔隙漂浮到鉆孔周邊,形成均勻流和阻塞流的運移方式,如圖1。
圖1 煤層未出水時鉆渣運移狀態(tài)
從圖1 可以看出,均勻流動模式下的鉆渣處于均勻懸浮狀態(tài);在阻塞流中,鉆渣基本上沉積在孔壁上,并間歇輸送。根據(jù)圖1 和公式(1)可知,不同工況下煤層鉆渣的運動主要受產(chǎn)水量的影響。因此,為了減小鉆渣團聚對鉆渣運動的阻力,在除渣鉆進過程中,可采用增加孔口回風(fēng)量和旋轉(zhuǎn)掃氣的方式,加強孔內(nèi)除渣。
為提高鉆進效率和排渣效果,對施工所需設(shè)備器械進行合理選型是重中之重。結(jié)合破碎松軟煤層的特點,對施工中的定向鉆桿與定向鉆機進行比對與選型。
2.1.1 定向鉆桿
為防止鉆桿與配套設(shè)備在鉆進過程中由于液體沖刷和鉆進速度不可控等因素導(dǎo)致孔壁失穩(wěn),研究中的定向鉆桿采用Φ98 mm 焊接螺旋鉆桿。通過增大螺旋翼的垂直高度與展寬,以實現(xiàn)提高單位鉆渣的排除體積,同時,其對孔壁的沖刷影響較小,可有效提升排渣能力[3]。Φ98 mm 螺旋鉆桿結(jié)構(gòu)示意圖如圖2。
Φ98 mm 焊接螺旋鉆桿的外徑為63 mm,內(nèi)徑為45 mm,環(huán)孔間隙的孔徑為140 mm,能夠雙向排渣;壁厚5.6 mm,內(nèi)通孔與排渣槽之間的距離為3.2 cm。如圖2 所示,鉆桿整體銑削在強度與抗壓度極強的厚孔管中,孔管沿排渣槽以等間隔布設(shè),對鉆桿起到二次加固作用,保證了鉆桿煤塵的清除能力。在鉆進過程中,鉆桿的螺旋翼通過高速旋轉(zhuǎn)來擾動聚集在鉆孔中的煤渣與碎屑,將其運移到孔外。
2.1.2 定向鉆機
考慮到破碎松軟煤層的特殊性,選用能夠360°旋轉(zhuǎn)的ZDY4000LD定向鉆機。該鉆機采用“T”型前懸體、底部磁性轉(zhuǎn)盤可隨意調(diào)節(jié)角度的窄體結(jié)構(gòu),使用簡便、便于輸運,且開孔角度與鉆進速度可根據(jù)實際施工需求進行設(shè)置,有效解決傳統(tǒng)定向鉆機需要開發(fā)特殊鉆井場地的問題。鉆機性能參數(shù)見表1。
表1 定向鉆機性能參數(shù)
定向鉆機是煤層鉆進施工的最重要設(shè)備,主要為鉆孔提供足夠的鉆進、擾動、旋轉(zhuǎn)動力,也可對孔內(nèi)體積較小的鉆具進行夾緊與松動處理,克服直桿鉆機的反扭矩影響[4]。
考慮到煤層出水量對鉆進有一定的阻力,為了減少鉆渣在孔底的沉積,提高鉆渣的輸送能力,采用高螺旋復(fù)合除渣定向鉆進技術(shù),如圖3。
圖3 高螺旋復(fù)合排渣定向鉆進工藝
高螺旋復(fù)合除渣定向鉆進工藝的施工流程為:當(dāng)鉆機進入到煤層的淺孔區(qū)時,由于煤層處于未出水狀態(tài),鉆渣運移時所受阻力較小,故僅采用螺旋機械排渣即可滿足施工要求;隨著鉆孔深度的增加,逐漸鉆進煤層出水區(qū)域時,鉆渣運移阻力不斷增大,為提高排渣能力,采用螺旋機械為主、水力輔助的復(fù)合排渣方式排出含水鉆渣[5]。
此外,為了解決成孔問題、提高鉆具效率,在確定不同工況下鉆渣的運移特征后,選擇定向鉆施工所需的設(shè)備和機械,最大限度地提高除渣能力。
棗莊礦業(yè)(集團)付村煤業(yè)有限公司煤層15號與18 號聯(lián)絡(luò)巷之間存在面積較大的破碎松軟煤層,強度低、發(fā)育狀態(tài)差,利用有線鉆進技術(shù)進行了定向鉆進試驗,均未能成功成孔,排渣效果沒有達到預(yù)期要求,研究決定采用高螺旋復(fù)合排渣定向鉆進技術(shù)。
現(xiàn)場進行了4 個鉆孔試驗,編號為1#~4#,用到的鉆具包括YSDC 礦用電磁波無線MWD 系統(tǒng)、Φ73 mm 空氣螺桿電機、大型通孔鼓風(fēng)機、Φ98 mm 整體螺旋鉆、Φ98 mm 三角螺旋鉆和Φ98 mm焊接螺旋鉆,Φ73 mm 大直徑三角螺旋鉆桿、Φ73 mm 非磁性鉆桿、Φ73 mm 定向鉆頭等。數(shù)據(jù)見表2 和圖4。
圖4 煤層實鉆平面
3 號鉆孔設(shè)計軌跡剖面如圖5。
基于以上鉆進裝備與鉆進方案,在試驗場地共完成了4 個定向鉆孔,累計進尺2356 m。鉆孔的最小垂直深度為12.52 m,落差超過13 m,鉆孔軌跡在煤層中延伸。為了測試定向鉆進技術(shù)的除渣效果,根據(jù)項目相關(guān)設(shè)計指標(biāo)的要求,以每進尺返渣200 kg/m 的理論值作為項目的控制標(biāo)準(zhǔn),計算了煤層每進尺返渣量,并對其施工應(yīng)用效果進行了評價。返渣量隨鉆進時間的變化曲線如圖6。
圖6 返渣量隨鉆進時間變化曲線
分析圖6 可知,施工期間煤層的單位進尺返渣量均在200 kg/m 以上,其中第8 天達到最大返渣量350 kg/m,是理論值的1.75 倍,設(shè)計的定向鉆進技術(shù)取得良好排渣效果。
針對在破碎松軟煤層中鉆孔排渣效果較差的問題,根據(jù)鉆渣運移特性,開發(fā)高螺旋復(fù)合排渣定向鉆進技術(shù),現(xiàn)場應(yīng)用試驗證明了設(shè)計鉆進方案的可行性,排渣效果達到預(yù)期要求。未來應(yīng)繼續(xù)改進鉆具結(jié)構(gòu),進一步提高煤層排渣量。