楊雨春
揚(yáng)州石化有限責(zé)任公司,中國·江蘇 金湖 211600
屏蔽泵因電機(jī)-泵一體化的密封結(jié)構(gòu),具有安全無泄漏的特點(diǎn),適合輸送易燃易爆和有毒等介質(zhì),但其密封結(jié)構(gòu)也給故障分析及排除帶來了一定的難度。論文以揚(yáng)州石化烯烴分廠脫乙烷塔回流泵為例,對(duì)其故障原因及維修經(jīng)過進(jìn)行詳細(xì)分析,并針對(duì)屏蔽泵故障診斷和排除方法提出合理化建議,以提高屏蔽泵運(yùn)行穩(wěn)定性和使用壽命。
故障分析;維修;脫乙烷塔;屏蔽泵
屏蔽泵因電機(jī)-泵一體化的密封結(jié)構(gòu),全部采用靜密封,因此具有安全無泄漏的特點(diǎn)。此外,屏蔽泵適合輸送易燃、易爆、易揮發(fā)和有毒等介質(zhì)[1],在揚(yáng)州石化烯烴分廠的氣分裝置和MTBE 裝置中應(yīng)用較為廣泛。其中,氣分裝置中脫乙烷塔回流泵P6004A 屬于標(biāo)準(zhǔn)型多級(jí)立式屏蔽泵,由大連海密梯克泵業(yè)有限公司于2011年5月制造,于當(dāng)年8月安裝并投入使用。近期由于該設(shè)備老化引起振動(dòng)上升等一系列問題,并且該泵在本廠屏蔽泵的應(yīng)用中具有代表性,因此從保障設(shè)備長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行的角度,對(duì)該設(shè)備故障原因分析和故障消除研究很有必要。
P6004A 的主要參數(shù)如表1~表3 所示。
表1 P6004A 的離心泵參數(shù)
表2 P6004A 的電機(jī)參數(shù)
表3 P6004A 的工藝參數(shù)
P6004A 使用材質(zhì)為碳化硅的滑動(dòng)軸承,其壽命通??蛇_(dá)3 年以上,正常運(yùn)行時(shí)振動(dòng)一般為1.5mm/s 左右。2016 年和2017 年該泵均有返廠檢修以消除振動(dòng)。2022 年10 月13 日,P6004A 由于振動(dòng)突增并居于高位,最高振動(dòng)值達(dá)到4.2mm/s(標(biāo)準(zhǔn)上限值為4.5mm/s),如圖1 所示。為保障屏蔽泵長(zhǎng)周期運(yùn)行,決定停泵檢修,外送至大連金石泵業(yè)有限公司維修。
圖1 P6004A 振動(dòng)值(2022.10.10—2022.11.22)
2022 年11 月25 日,P6004A 外送廠家解體檢查。解體發(fā)現(xiàn)問題及原因分析如下:
①葉輪全部“膩死”在泵軸上面,造成拆解難度大。說明P6004A 的葉輪存在較為嚴(yán)重的銹蝕,結(jié)垢現(xiàn)象嚴(yán)重。結(jié)垢不均勻往往會(huì)導(dǎo)致葉輪動(dòng)不平衡加劇,是導(dǎo)致泵體振動(dòng)增大的原因之一。P6004A 葉輪材質(zhì)為碳鋼,與之對(duì)應(yīng)的P6004B 的葉輪在2020 年8 月設(shè)備更新后,材質(zhì)由碳鋼升級(jí)為304 不銹鋼,在抗銹蝕方面取得更加良好的效果。由于該泵運(yùn)行的工藝環(huán)境較為復(fù)雜,原料液化氣經(jīng)上游脫硫醇裝置處理后如果不能將雜質(zhì)脫除干凈,如S-和OH-等具有腐蝕性的離子,從而對(duì)下游設(shè)備產(chǎn)生一定的腐蝕。葉輪銹蝕還可能由于泵在使用過程中曾經(jīng)發(fā)生過氣蝕,如灌泵不徹底、長(zhǎng)時(shí)間小流量運(yùn)行均會(huì)造成葉輪氣蝕。葉輪的氣蝕使得葉輪表面受損,會(huì)導(dǎo)致泵流量變少、揚(yáng)程降低、效率下降[2]。
②首級(jí)葉輪口環(huán)部位有明顯的缺肉現(xiàn)象(如圖2 所示)。說明除了葉輪腐蝕現(xiàn)象外,在首級(jí)葉輪入口還存在固體顆粒沖蝕現(xiàn)象。由于介質(zhì)流速很高,泵內(nèi)銹蝕顆粒掉落并被吸入葉輪內(nèi)部,與葉輪口環(huán)摩擦沖擊形成缺口。盡管泵入口的過濾網(wǎng)能有效阻擋來自上游的機(jī)械雜質(zhì),卻無法有效阻止泵內(nèi)部機(jī)械雜質(zhì)形成的沖蝕。2023 年1 月28 日對(duì)P6004A 入口過濾網(wǎng)進(jìn)行拆檢,表面基本干凈無雜質(zhì),可以基本排除來自上游裝置固體雜質(zhì)造成葉輪口環(huán)沖蝕的因素。
圖2 P6004A 首級(jí)葉輪
③前后滑動(dòng)軸承都有磨損,滑動(dòng)軸承套和軸套粘連在一起(如圖3 所示)。從圖中得知,滑動(dòng)軸承套表面存在較多且較深的劃痕,推測(cè)在泵運(yùn)轉(zhuǎn)過程中,固體顆粒隨工作介質(zhì)進(jìn)入屏蔽泵,引起軸承套表面擦傷和產(chǎn)生條痕,嚴(yán)重者出現(xiàn)溝槽,最終導(dǎo)致軸承使用壽命縮短和失效。從泵群狀態(tài)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)以及現(xiàn)場(chǎng)巡檢測(cè)得的數(shù)據(jù)得出,P6004A 維修前的軸承溫度并無超高現(xiàn)象(不超過40℃),加上大連海密梯克制作的碳化硅滑動(dòng)軸承用軸套采用特殊的配合面(如圖4 所示),具有良好的熱變形及補(bǔ)償內(nèi)外膨脹量差異性能,不會(huì)對(duì)其外側(cè)的碳化硅軸承套產(chǎn)生巨大張力[3]。因此,排除超溫軸承燒傷的因素,滑動(dòng)軸承和軸套粘連仍與機(jī)械雜質(zhì)有很大關(guān)系。
圖3 P6004A 滑動(dòng)軸承套和軸套
圖4 P6004A 軸套示意圖
④轉(zhuǎn)子屏蔽套有明顯的劃痕,有局部地方比較深(如圖5 所示),軸葉輪端跳動(dòng)0.1mm。由圖5 可以看出,轉(zhuǎn)子屏蔽套表面的劃痕呈規(guī)則的環(huán)形,可排除氣蝕和機(jī)械雜質(zhì)沖蝕的因素(汽蝕或沖蝕會(huì)形成洞穴狀腐蝕破壞的坑點(diǎn))。這主要是由于滑動(dòng)軸承磨損到一定程度后,轉(zhuǎn)子在運(yùn)行過程中屏蔽套和電機(jī)定子屏蔽套之間發(fā)生了摩擦導(dǎo)致的。滑動(dòng)軸承磨損得越厲害,這種摩擦就會(huì)越加劇。軸跳動(dòng)量大于標(biāo)準(zhǔn)值0.05mm,說明軸存在彎曲現(xiàn)象,多由轉(zhuǎn)子動(dòng)不平衡引起,是對(duì)泵體振動(dòng)影響較大的因素之一,需對(duì)軸進(jìn)行校正處理。
圖5 P6004A 轉(zhuǎn)子屏蔽套
⑤后軸承體環(huán)和平衡盤環(huán)均受到磨損,平衡盤銹蝕(如圖6 所示)。后軸承體環(huán)和平衡盤環(huán)都屬于易損件,能夠一定程度保護(hù)軸承和平衡盤使其不被磨損,需及時(shí)進(jìn)行更換。圖中平衡盤表面銹蝕嚴(yán)重,其原因與葉輪相似,不再贅述。
圖6 P6004A 平衡盤
針對(duì)上述故障及問題,大連金石采用焊起拔螺母用拉馬拆解的方式進(jìn)行拆解,并進(jìn)行如下處理:
①更換首級(jí)葉輪,并修復(fù)其余葉輪;
②更換前后滑動(dòng)軸承,滑動(dòng)軸承套及推力盤;
③校正轉(zhuǎn)子組件,更換轉(zhuǎn)子屏蔽套;
④更換后軸承體環(huán)和平衡盤環(huán);
⑤更換泵用密封墊一套;
⑥轉(zhuǎn)子組件動(dòng)平衡試驗(yàn)、整機(jī)性能及運(yùn)轉(zhuǎn)試驗(yàn);
⑦拆泵清洗、組裝、氣密檢驗(yàn)。
由于轉(zhuǎn)子屏蔽套和定子屏蔽套摩擦均受到一定程度損傷,而大連金石前期僅更換了轉(zhuǎn)子屏蔽套,導(dǎo)致最后打壓試水時(shí)電機(jī)定子屏蔽套破損進(jìn)水。
2023 年1 月5 日返廠后安裝并于1 月9 日進(jìn)行初試,但由于電氣綜合保護(hù)器故障未能正常投用。電氣工程師處理之后,于1 月10 日投入運(yùn)行后,初始振動(dòng)值1.5mm/s 左右。在1 月15 日P6004A 電流從20A 的正常電流突然迅速上漲,直至超電流自停。1 月16 日10 時(shí)許重啟該泵后振動(dòng)值緩慢上漲至最高3.0mm/s。1 月20 日、1 月26 日和1 月30 日P6004A 均出現(xiàn)超電流現(xiàn)象,與15 日情況類似。其中,1 月20 日的電流趨勢(shì)如圖7 所示。1 月28 日鉗工進(jìn)行盤車和進(jìn)出口管線拆檢,未能確定故障原因。
圖7 P6004A 電流趨勢(shì)(2023.1.20)
故障原因分析:通過分析電流數(shù)據(jù)判斷,P6004A 電流突升至超電流仍然是電氣方面原因。泵在停機(jī)后,電流指示在短期內(nèi)仍然有數(shù)據(jù)(0~5A 之間波動(dòng)),在1 月30 日的電流趨勢(shì)中尤為明顯(如圖8 所示)。
圖8 P6004A 電流趨勢(shì)(2023.1.30)
后經(jīng)電氣工程師檢查發(fā)現(xiàn),P6004A 運(yùn)行時(shí)會(huì)間歇性地電流缺相,進(jìn)而發(fā)現(xiàn)是由于綜合保護(hù)器老化發(fā)生故障,受熱到一定程度便會(huì)發(fā)生電流短路,以至于P6004A 每運(yùn)行一段時(shí)間便會(huì)電流迅速上升從而觸發(fā)保護(hù)開關(guān)。后期經(jīng)電工更換新綜合保護(hù)器后,P6004A 運(yùn)行正常,但運(yùn)行一段時(shí)間后振動(dòng)便會(huì)達(dá)到3mm/s 以上(如圖9 所示)。推測(cè)由于之前的幾次超電流事件,導(dǎo)致屏蔽泵較長(zhǎng)時(shí)間低轉(zhuǎn)速小流量運(yùn)行,軸承因潤(rùn)滑不足而受到損傷。3 月5 日,P6004A 振動(dòng)值達(dá)到3.5mm/s,切換至備用泵。
圖9 P6004A 振動(dòng)值(2023.2.24—2023.3.5)
通過對(duì)揚(yáng)州石化烯烴分廠脫乙烷塔回流泵的故障原因分析,對(duì)將來更快更準(zhǔn)地判斷和排除屏蔽泵故障具有重要意義,可采取有針對(duì)性的措施提高屏蔽泵運(yùn)行穩(wěn)定性和使用壽命。為此,論文提出如下見解和建議:
①優(yōu)化設(shè)計(jì)選型,提升泵內(nèi)零部件材質(zhì),以提高其抗腐蝕性能和使用壽命。屏蔽泵的種類較多,應(yīng)根據(jù)介質(zhì)特點(diǎn)選用合適的屏蔽泵類型。逆循環(huán)型屏蔽泵因其自身介質(zhì)流向的特點(diǎn),適用于輸送易揮發(fā)液體,且抗氣蝕能力較普通型要強(qiáng)[4],因此可作為重新選型的一個(gè)參考。此外,葉輪、平衡盤等易腐蝕部件宜選用高強(qiáng)度、高硬度和高韌性的不銹鋼材質(zhì),葉輪的形狀設(shè)計(jì)宜采用“馬刀形”以減少流體阻力損失。
②通過故障現(xiàn)象及特征正確判斷出故障類型,對(duì)于后期的故障診斷及排除尤為重要。根據(jù)故障排查的難易程度,確定排查優(yōu)先級(jí)為:工藝>電氣>機(jī)械。對(duì)于屏蔽泵故障的機(jī)械原因,更多往磨損、腐蝕和潤(rùn)滑的角度去分析,并以此作為提高屏蔽泵運(yùn)行穩(wěn)定性和使用壽命的基點(diǎn)。而就如何提高泵體抗磨損和腐蝕能力,可以從升級(jí)材質(zhì)、增加表面處理工藝等角度進(jìn)行考慮。電氣原因,從電氣設(shè)備及線纜兩方面進(jìn)行排查;而工藝原因,則更多的是從上游裝置查找原因。
③對(duì)于重復(fù)出現(xiàn)相同故障現(xiàn)象時(shí),一定要排查清楚故障原因,切忌頻繁啟停屏蔽泵,以防屏蔽泵損傷擴(kuò)大化。從之前分析的案例中可以推測(cè),P6004A 二次維修后振動(dòng)值緩慢上漲跟1 月15 日—1 月30 日之間數(shù)次超電流事件有很大的關(guān)系。如果1 月9 日初試時(shí)就對(duì)綜合保護(hù)器故障引起重視并及時(shí)更換修復(fù),就有很大概率避免頻繁低轉(zhuǎn)速小流量運(yùn)行而造成軸承損傷。電氣故障相對(duì)于機(jī)械故障而言具有較強(qiáng)的隱蔽性,因此在設(shè)備變更前均應(yīng)對(duì)電氣狀況做全面檢查,確保電氣設(shè)備及線路的完好性。