高 玥,姚 遠(yuǎn),徐 杰
(中國石油天然氣股份有限公司大港石化分公司,天津 300280)
催化重整是煉油和石油化工中的重要工藝,為減少下游氯腐蝕與銨鹽結(jié)晶堵塞問題常采用脫氯罐脫除反應(yīng)產(chǎn)物中的氯,當(dāng)前大多煉廠脫氯劑實(shí)際使用壽命低于設(shè)計(jì)值,且換劑費(fèi)用較高,廢劑的深埋處理對環(huán)境污染較大。因此,在保證氯的脫除效果的同時,盡可能延長脫氯劑的使用周期、減少換劑頻次,帶來較大的經(jīng)濟(jì)效益。
中國石油大港石化公司連續(xù)重整裝置氫氣脫氯罐在使用9個月后出現(xiàn)氯穿透現(xiàn)象,未達(dá)到設(shè)計(jì)使用周期。本文通過分析認(rèn)為,氫氣中水含量高是影響脫氯劑使用周期的主要因素,研究制定了熱氮吹掃脫水方案并進(jìn)行試驗(yàn),有效延長了脫氯劑的使用周期,提高經(jīng)濟(jì)效益。
該60 萬噸/年連續(xù)重整裝置采用美國UOP 公司的Cyclemax工藝,通過增設(shè)脫氯罐的方式脫除反應(yīng)產(chǎn)物中的氯,減少下游設(shè)備管線腐蝕與銨鹽結(jié)晶堵塞問題[1]。將氫氣脫氯罐脫氯劑由國產(chǎn)脫氯劑更換為UOP 公司的CLR-204 吸附劑,裝置在單罐運(yùn)行9 個月后出現(xiàn)氯穿透現(xiàn)象,出口氯含量檢測持續(xù)為1×10-6~2×10-6,大于技術(shù)協(xié)議保證的0.5×10-6,未能達(dá)到技術(shù)協(xié)議中單罐使用15 個月的技術(shù)要求。因此,需要針對具體情況進(jìn)行分析、研究,并采取相應(yīng)措施以延長脫氯劑的使用壽命,在滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的同時減少換劑頻次、提高經(jīng)濟(jì)效益。
通過調(diào)研、排查及與UOP 交流,分析認(rèn)為氫氣含水量高是影響脫氯劑使用性能的主要因素。UOP 脫氯劑CLR-204 是一種氯容較高、吸附速率較快的吸附劑,其主要成分為活性氧化鋁與碳酸鈉,可以脫除氫氣中的無機(jī)氯和部分有機(jī)氯。而其脫氯性能與氯容,除了與脫氯劑自身結(jié)構(gòu)性質(zhì)以及操作條件有關(guān)以外,還與氫氣的組成相關(guān)。由于水是強(qiáng)極性化合物,極易與氧化鋁發(fā)生物理吸附、占據(jù)氧化鋁的表面,與氯的吸附有明顯競爭關(guān)系,因此水會嚴(yán)重影響脫氯劑的氯吸附量,導(dǎo)致吸附速度變慢、傳質(zhì)區(qū)拉長,進(jìn)而影響脫氯劑的使用壽命。
經(jīng)過采樣化驗(yàn)得知,重整氫氣中水的含量為16×10-6,還原段外排氫氣的水含量為1300×10-6,二者混合后至1#、2#再接觸罐的出口氫氣水含量分別為60×10-6、約45×10-6,因此外排氫氣的水含量高主要來源于還原段的尾氫,且脫氯罐入口氫氣含水量高于UOP 要求范圍(10×10-6~15×10-6)。脫氯罐投用初期,出口氫氣中水含量為0,之后逐步升高,表明脫氯劑存在吸水現(xiàn)象。與UOP 公司交流后獲知,車間當(dāng)前的設(shè)計(jì)和流程無法減少氫氣中的水含量,需采取其他措施恢復(fù)脫氯劑性能。
根據(jù)問題分析提出以下3 種解決方案:提高再生干燥區(qū)溫度,減少再生還原氣水含量;更換脫氯劑;脫除脫氯劑吸附的水。由于再生還原氣中水大部分來源于還原過程生成,催化劑干燥后殘留的水所占比例較小,因此提高再生干燥區(qū)溫度很難得到較好的效果。另外,更換脫氯劑成本較高且換劑周期較短,施工作業(yè)風(fēng)險較大。而脫除脫氯劑吸附的水可以有效恢復(fù)脫氯劑氯容,延長其使用壽命。對比分析后,決定選用“脫除脫氯劑吸附的水”的方案。
為脫除脫氯劑吸附的水,需對其吸附特性進(jìn)行研究。CLR-204 吸附劑與水主要發(fā)生物理吸附,物理吸附是指依靠吸附劑與吸附質(zhì)分子間的分子力(即范德華力)進(jìn)行的吸附,主要利用吸附劑大孔容和大比表面積先進(jìn)行吸附,再通過其孔道內(nèi)的強(qiáng)極性進(jìn)行再次吸附[2]。在一定溫度及壓力條件下,氣—固相充分接觸,吸附質(zhì)在兩相中最終達(dá)到的平衡即為吸附平衡,此時吸附質(zhì)的吸附與脫附處于可逆平衡過程[3]??梢酝ㄟ^改變操作溫度、壓力改變吸附平衡,從而改變脫氯劑對水的吸附容量。
由于壓力越高,單位時間內(nèi)撞擊到吸附劑表面的氣體分子數(shù)越多,因而壓力越高平衡吸附容量也就越大,相反,壓力越低吸附容量越小。由于溫度越高,氣體分子的動能越大,能被吸附劑表面分子引力束縛的分子就越少,因而溫度越高平衡吸附容量也就越小,相反吸附容量越大[3]。
根據(jù)CLR-204 吸附平衡特性可知,高溫低壓有利于吸附劑中水的脫除。通過與UOP 公司交流溝通,車間選用熱氮吹掃再生方案,即利用高溫干燥氮?dú)鈱⒚撀葎┲械乃祾叱鰜恚档兔撀葎┥纤奈搅?,以達(dá)到延長使用壽命目的。吹掃期間須注意控制吹掃溫度,避免水在氧化鋁孔道內(nèi)快速汽化,破壞氧化鋁結(jié)構(gòu)。提高吹掃氮?dú)饬髁俊囟?、吹掃時間以及降低壓力等,均有利于提高脫水速率與脫水程度。
依據(jù)上述分析與研究,大港石化公司根據(jù)實(shí)際情況開展了熱氮吹掃應(yīng)用試驗(yàn),目的是驗(yàn)證分析結(jié)論,為后續(xù)工作提供指導(dǎo)依據(jù)。
3.1.1 熱氮吹掃試驗(yàn)
具體吹掃流程如圖1 所示,氮?dú)庾苑?wù)點(diǎn)引出至電加熱器入口,電加熱器出口與脫氯罐底部導(dǎo)淋相連?,F(xiàn)場控制電加熱器出口溫度,經(jīng)氫氣脫氯罐底部給氮?dú)猓悦撀裙揄敳糠趴沾祾咧粱鹁嫦到y(tǒng)。
圖1 第一次熱氮吹掃流程
擬定吹掃方案并落實(shí)相關(guān)安全措施后,進(jìn)行第一次熱氮吹掃試驗(yàn),每日8:30 和20:30 測量出口氣中水含量,具體進(jìn)程見表1。電加熱器出口溫度為170 ℃,前期氮?dú)獯祾吡繛?00 Nm3/h,吹掃至第5 天,水含量下降幅度緩慢,提高氮?dú)饬髁恐?00 Nm3/h 繼續(xù)吹掃。吹掃至第7 天,氣中水量降至20×10-6,吹掃完成,于第8 天進(jìn)行冷氮吹掃降溫。
表1 氫氣脫氯罐第一次熱氮吹掃試驗(yàn)進(jìn)程
3.1.2 試驗(yàn)效果分析
熱氮吹掃期間,測得水含量從1680×10-6降至20×10-6左右(圖2)。
圖2 第一次熱氮吹掃出口水含量變化
試驗(yàn)證明,熱氮吹掃方案可有效去除脫氯劑中的水,吹掃速率與吹掃溫度、氮?dú)饬髁亢痛祾邥r間有關(guān)。提高吹掃溫度有利于水的脫除;在一定范圍內(nèi),吹掃氮?dú)饬髁吭酱?,脫水速率越快;隨著吹掃時間的延長,脫氯劑脫水程度逐漸加深,出口氣中水含量逐漸下降且幅度變緩。
吹掃結(jié)束后,氫氣脫氯罐恢復(fù)投用,投用當(dāng)天測得脫氯罐進(jìn)出口氯含量分別為2×10-6和0;后續(xù)繼續(xù)保持對其進(jìn)出口氯含量的檢測,單罐使用兩個月后出口氫氣檢測出現(xiàn)氯含量大于0.5×10-6的情況。此次熱氮吹掃試驗(yàn)有效延長了脫氯劑使用周期兩個月,證明氫氣中過量水的存在確實(shí)會降低脫氯劑的氯吸附容量,水的脫除能使其恢復(fù)一定的脫氯能力,熱氮吹掃再生方案有效,但受氮?dú)庥昧恐萍s,出口溫度僅能達(dá)到50 ℃,僅脫除脫氯劑吸附水量的20%~30%,未能達(dá)到預(yù)期效果。
在初次熱氮吹掃投用兩個月后脫氯罐再次穿透,結(jié)合上次吹掃經(jīng)驗(yàn),考慮到壓力對吹掃效果的影響,車間計(jì)劃采用抽真空+熱氮吹掃形式再次進(jìn)行吹掃。
3.2.1 抽真空脫水原理
水的沸點(diǎn)和真空度的關(guān)系如圖3 所示,可見水的沸點(diǎn)隨壓力降低而降低。
圖3 水的沸點(diǎn)和真空度關(guān)系
通過第一次試驗(yàn)可知,氫氣脫氯罐出口溫度最終能達(dá)到約50 ℃,實(shí)際床層溫度高于出口溫度。查表可知,水的沸點(diǎn)為50 ℃時,對應(yīng)的壓力約-89 kPa,為促使脫氯劑吸附的飽和水更容易汽化析出,可將罐壓控制在-89 kPa 以下,但不得低于容器允許最低壓力。車間計(jì)劃通過抽真空的方法將氫氣脫氯罐抽至約-90~-100 kPa(查詢?nèi)萜鲾?shù)據(jù)表得知?dú)錃饷撀裙拮畹统惺軌毫?0.1 MPa),控制罐出口溫度不低于50 ℃,從而達(dá)到脫氯劑脫水干燥的目的,恢復(fù)其脫氯效果的同時減少氮?dú)庀摹?/p>
3.2.2 真空熱氮吹掃試驗(yàn)
真空熱氮吹掃流程如圖4 所示,在第一次熱氮吹掃流程基礎(chǔ)上增加抽真空流程,即從氫氣脫氯罐頂部短節(jié)接管線至苯抽提真空泵入口管線。
圖4 真空熱氮吹掃流程
對氫氣脫氯罐切除隔離,進(jìn)行真空熱氮吹掃試驗(yàn)。利用真空泵將罐壓抽負(fù)壓后,根據(jù)真空泵排量,定量補(bǔ)入適量的氮?dú)?,最終控制在氮?dú)庥昧?00 Nm3/h,控制脫氯罐的負(fù)壓穩(wěn)定在-90~-100 kPa。期間使用露點(diǎn)儀在抽真空泵出口處測氣體水含量,吹掃效果如表2 所示。吹掃至第6 天,氣中水量降至15×10-6,吹掃完成。
表2 氫氣脫氯罐第二次熱氮吹掃試驗(yàn)進(jìn)程
3.2.3 試驗(yàn)效果分析
熱氮吹掃期間,測得水含量從1760×10-6陸續(xù)下降至16×10-6,水含量變化情況如圖5 所示。此方案較第一次吹掃提前了1 d 完成,證明“抽真空+熱氮吹掃”方案可有效去除脫氯劑中的水且效果較好。相比于常壓吹掃,抽真空可以加快脫氯劑中水的脫除速度,節(jié)約氮?dú)庥昧俊?/p>
圖5 第二次熱氮吹掃出口水含量變化
吹掃結(jié)束后,氫氣脫氯罐恢復(fù)投用,投用當(dāng)天檢測其出口氯含量為0。3 個月后,出口氫氣檢測出現(xiàn)氯含量大于0.5×10-6的現(xiàn)象。此次抽真空+熱氮吹掃試驗(yàn),延長脫氯劑使用周期3 個月,但受利舊抽真空設(shè)備制約,抽真空效果不穩(wěn)定,未能完全達(dá)到預(yù)期效果。
兩次熱氮吹掃效果對比如圖6 所示。吹掃試驗(yàn)費(fèi)用見表3,吹掃總費(fèi)用分別約為3.3 萬元和2.9 萬元。根據(jù)計(jì)算,UOP 脫氯劑一個使用周期平均總費(fèi)用約4.8 萬元/月,熱氮吹掃后脫氯罐使用周期超過一個月便可收回成本。兩次熱氮吹掃共延長使用周期5 個月,總計(jì)節(jié)約費(fèi)用17.8 萬元。
表3 兩次吹掃費(fèi)用對比 萬元
圖6 兩次熱氮吹掃出口水含量變化
從經(jīng)濟(jì)方面來看,兩次熱氮吹掃的成本相近,均低于換劑成本,提高了經(jīng)濟(jì)效益。從效果上來看,兩次吹掃分別延長了脫氯劑使用周期2 個月和3 個月的時間,均取得較好效果,達(dá)到吹掃目的。第二次熱氮吹掃增加了抽真空步驟,吹掃效果略優(yōu)于第一次,提高了吹掃速率,縮短了吹掃時間且節(jié)約了氮?dú)庥昧?,但在吹掃過程中需時刻關(guān)注罐內(nèi)壓力變化情況,這增加了操作難度。
總體上來看,提高氮?dú)獯祾吡髁坎僮黠L(fēng)險較低且切實(shí)有效,但是會受到當(dāng)前設(shè)備工況的制約。
兩次試驗(yàn)結(jié)果證明,熱氮吹掃脫水再生方案可行,雖抽真空可優(yōu)化吹掃效果,但增加了操作風(fēng)險與難度,提高氮?dú)饬髁考纯商岣叽祾咝Ч直阌趯?shí)際操作,因此計(jì)劃增設(shè)熱氮吹掃循環(huán)脫水設(shè)施長期使用,減少氮?dú)庥昧康耐瑫r保證較高的吹掃速率,進(jìn)而延長脫氯劑的使用壽命、降低脫氯成本,減少危廢品污染。
計(jì)劃新增脫氯罐熱氮吹掃循環(huán)脫水系統(tǒng),在氫氣脫氯罐或汽油脫氯罐出現(xiàn)因水多造成氯含量超標(biāo)后可進(jìn)行熱氮吹掃,以恢復(fù)脫氯劑氯容,延長使用壽命(圖7)。
圖7 脫氯罐熱氮吹掃流程
改造后,采用0.6 MPa 氮?dú)鉃槊撀裙尴到y(tǒng)充壓至0.1 MPa左右,啟動氮?dú)怙L(fēng)機(jī)將氮?dú)馑椭恋獨(dú)饧訜崞?,加熱?50 ℃左右后對飽和的脫氯罐進(jìn)行熱氮吹掃,吹掃后氣體經(jīng)過氮?dú)饫鋮s器冷卻、降溫,進(jìn)入分液罐脫水后再進(jìn)入循環(huán)風(fēng)機(jī)。該吹掃方式可以使氮?dú)庋h(huán)量達(dá)到1000 Nm3/h 以上,但總消耗量可控制在2000 Nm3以下,預(yù)計(jì)約8 d 即可取得較好的效果。
經(jīng)吹掃后,氫氣脫氯罐的使用壽命可延長至6~8 個月,單罐可進(jìn)行2~3 次吹掃,合計(jì)單罐使用壽命可達(dá)24~30 個月。
對改造費(fèi)用進(jìn)行分析,核算其經(jīng)濟(jì)效益。
(1)新增的熱氮吹掃系統(tǒng)中,主要設(shè)備羅茨風(fēng)機(jī)、氮?dú)饧訜崞?、水冷器均可利舊,改造總費(fèi)用約17.9 萬元。
(2)單罐換劑方面,脫氯劑型號為UOP,單罐的裝填量為10.26 t,按脫氯劑3.4 萬元/t、危廢處理0.25 萬元/t 來計(jì)算,施工費(fèi)用為6.2 萬元,則總消費(fèi)約43.65 萬元。
改造后單次吹掃氮?dú)庥昧看蠓陆?,吹掃成本降?.1 萬元,比改造前節(jié)省約60%(表4)。
表4 改造后熱氮吹掃單次費(fèi)用(估算)
按照目前UOP 脫氯劑正常使用10 個月出現(xiàn)穿透的情況計(jì)算,經(jīng)過熱氮吹掃預(yù)計(jì)可使脫氯劑單罐使用周期達(dá)到24~30個月;而不進(jìn)行熱氮吹掃的脫氯劑在30 個月內(nèi)需換劑2 次正常需進(jìn)行換劑。兩種運(yùn)行方式的經(jīng)濟(jì)效益對見表5。
表5 熱氮吹掃經(jīng)濟(jì)效益對比(估算) 萬元
結(jié)合表5 可以看出,本次改造的效果主要體現(xiàn)在3 個方面。
(1)在經(jīng)濟(jì)方面,新增加熱氮吹掃設(shè)施的投資在一次吹掃后即可收回,運(yùn)行30 個月可節(jié)約換劑費(fèi)用約66.1 萬元并減少了廢劑的產(chǎn)生,而且隨著吹掃次數(shù)的增多,經(jīng)濟(jì)效益會越來越高。另外,新增的熱氮吹掃設(shè)備還可用于汽油脫氯罐,在其停工吹掃時使用可以大幅降低氮?dú)庵脫Q時間,提高經(jīng)濟(jì)效益。
(2)安全方面,罐脫氯劑延長使用周期至30 個月,大幅降低生產(chǎn)中的換劑頻次與施工作業(yè)風(fēng)險。
(3)環(huán)保方面,減少換劑頻次可有效減少廢劑的產(chǎn)生,降低其深埋對環(huán)境造成的污染。
(1)氫氣中過量的水會與氯形成競爭吸附,降低CLR-204脫氯劑的氯吸附容量,脫氯劑對水的物理吸附可逆,水的脫除能使其恢復(fù)一定的脫氯能力。
(2)熱氮吹掃可以有效脫除CLR-204 脫氯劑上的水,延長脫氯劑的使用壽命,降低換劑頻次,減少廢劑導(dǎo)致的環(huán)境污染同時提高經(jīng)濟(jì)效益。熱氮吹掃效果與吹掃溫度、氮?dú)饬髁?、吹掃時長、罐內(nèi)壓力等有關(guān),在不破壞脫氯劑結(jié)構(gòu)的前提下適當(dāng)提高吹掃溫度可加快水的脫除速度與程度;在一定范圍內(nèi),提高氮?dú)獯祾吡髁靠捎行岣叽祾咝?;隨著吹掃時間的延長,脫氯劑吸附水量逐漸下降;提高罐內(nèi)真空度可降低水的沸點(diǎn),有助于水的汽化脫除、提高吹掃效率,但會增加操作的難度與風(fēng)險。
(3)新增熱氮吹掃循環(huán)脫水設(shè)施,可有效降低氮?dú)馐褂每偭?,在降低吹掃成本的同時保證吹掃效果。在安全環(huán)保方面,可以減少換劑頻次與施工風(fēng)險,以及廢劑產(chǎn)生對環(huán)境造成的污染。