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(山東能源集團魯西礦業(yè)有限公司,山東 菏澤 274700)
工作面在回采過程中受采煤工藝、地質構造以及管理水平等影響,采空區(qū)出現大量遺煤,且受頂板周期來壓影響,煤柱漏風通道發(fā)育,導致沿空側采空區(qū)遺煤在高溫氧化作用下出現自燃現象,造成采空區(qū)內CO 濃度升高,威脅著工作面安全生產。由于采空區(qū)面積大,煤柱堵漏、注氮等措施效果不明顯。研究提出將唐口煤礦6309 工作面大采空區(qū)劃分為8 個網格化小采空區(qū),壓注凝膠等防滅火材料,注入惰性氣體,確保工作面安全穩(wěn)定回采。
唐口煤礦核定生產能力390 萬t,礦井開拓方式為立井單水平開拓,礦井通風方式為分區(qū)式通風,采煤方法為走向長壁全部垮落法開采。開采煤層為3 煤,煤種屬氣煤,3 煤為自燃煤層,自燃傾向性等級為Ⅱ類,最短自然發(fā)火期為62 d。礦井-990 m水平揭露地溫在30 ℃以上,本區(qū)平均地溫梯度2.0℃/100 m,原巖溫度38 ℃,遺煤原始溫度高,縮短了煤的自然發(fā)火進程。唐口煤礦井下制冷系統于2016 年6 月投入運行。夏季運行,在井下通過管路將制冷水輸送至各采掘工作面,利用安裝在進風筒上的空冷器,實現對采掘工作面降溫的目的。
6310 工作面位于630 采區(qū),井下位于630 回風大巷西南側,為630 采區(qū)第九個回采工作面,西南至太白西路保護煤柱,東南5 m 為已回采結束6309工作面,西部為未開拓的實炭區(qū)。工作面上下方煤層均未開采,工作面煤層標高-905.7~-920.4 m,地面標高約+34.1~+40.5 m,埋深在939.8~960.9 m,平均埋深約950.4 m。工作面走向可采長度860 m,面寬190 m,煤層厚度約9.1~10 m,均厚9.68 m。工作面采高4.0 m,放煤高度5.68 m,工作面采用全風壓通風方式,需風量1871 m3/min,實際配風量2100 m3/min。
6310 工作面軌道順槽側6309 采空區(qū)為綜采放頂煤工作面采空區(qū),采空區(qū)遺煤較多,且6309 工作面回采結束后,順槽區(qū)域受支撐煤柱及頂板支護影響難以垮落嚴實,形成連通通道,極易發(fā)生自燃火災,造成有毒有害氣體涌出,增大煤炭自燃隱患。因此,為治理采空區(qū)自然發(fā)火問題,采取了分段隔離防滅火技術。
為治理大面積采空區(qū)自然發(fā)火問題,綜合分析采空區(qū)內漏風通道情況,采取壓注防滅火材料隔離阻斷的措施進行采空區(qū)自然發(fā)火治理[1-3]。壓注材料需充填滿全部空間,并且向采空區(qū)內壓注的防火隔離材料需要具有一定的堆積性、阻燃性,同時兼顧經濟性。最終選擇壓注凝膠,凝膠由水玻璃、凝膠促凝劑和水按照一定的比例混合而成,具有保水量大、價格便宜、現場易施工等優(yōu)點。該材料可通過調節(jié)促凝劑比例,控制凝固時間,從而控制采空區(qū)內凝膠的堆積效果[4-6]。
在6310 軌道順槽施工注凝膠鉆孔,采取分段隔離方式,對6309 采空區(qū)進行防滅火技術治理[7-8]。即將6309 大面積采空區(qū)分成8 個網格化小范圍采空區(qū),分別編號1~8 號,每段100 m,減少網格之間的相互影響,提高防滅火措施的針對性,降低防滅火難度。具體如圖1。
圖1 6309 采空區(qū)分段隔離墻布置圖
1)施工范圍。6310 軌道順槽沿空側巷道長度為830 m,從門口以里50 m 處起,每間隔100 m 施工1 組注凝膠孔,每組含3 個鉆孔,共計8 組。
2)鉆孔布置。沿6310 軌道順槽由外向里的順序施工注凝膠孔,鉆孔每組設置3個鉆孔,橫向打設,鉆孔左右間距3 m,距離底板2.0 m,傾角5°~10°,鉆孔深度6 m,鉆孔透孔至6309 皮帶順槽,孔徑均為Φ75 mm,下Φ50 mm 注漿管,注漿管下至孔底,貫通6309 采空區(qū),孔口采用水泥配速凝劑封孔,封孔長度2 m。施工完成后孔口安裝閥門。
3)施工方法。打眼設備及要求:注凝膠孔采用氣動140 鉆機配Φ73 mm 鉆桿、Φ75 mm 金剛鉆頭及相應長度鉆桿,由里向外逐個打眼,孔口要圓,利于注凝膠管安裝及封閉。
鉆孔透孔完畢后,為防止老空區(qū)瓦斯等有害氣體涌出,下設套管速度要快。套管下設完畢后,立即安裝Φ50 mm 截止閥,防止采空區(qū)有害氣體溢出及氧氣進入。
通過打設的8 組措施孔向6309 采空區(qū)壓注凝膠。從切眼向外依次通過措施孔向6309 采空區(qū)壓注凝膠,每組措施孔分為3 個鉆孔,首先壓注中間鉆孔,然后壓注左右兩側鉆孔。每個鉆孔壓注21 t水玻璃和7 t 促凝劑、水混合后的凝膠體,每組3個措施孔共壓注84 t 凝膠。
壓注時使用NJB-80/2 型防滅火凝膠泵或風動注漿泵,凝膠泵主要由主泵、輔泵、膠料流量調節(jié)器、電動機及附件構成。凝膠泵通過Φ25 mm 高壓膠管輸送水玻璃與凝膠促凝劑到混合器,經混合器混合后壓注到采空區(qū)內。水玻璃:促凝劑:水(質量比)調節(jié)為9:3:88,液態(tài)在30~400 s 內形成固態(tài)膠體。根據現場條件,壓注凝膠量為充填滿全部順槽未垮落空間。凝膠壓注流程如圖2。
圖2 凝膠壓注流程圖
8 組鉆孔全部壓注完成后,對1 號、5 號凝膠隔離墻施工質量進行了抽檢。抽檢采用窺視儀,在6310 軌道順槽內施工窺視孔,窺視孔施工在巷道頂部,檢驗凝膠堆積情況。將窺視儀探頭插入采空區(qū)內,經檢查孔內及四周全部是凝膠,證明采空區(qū)內凝膠已充填至巷道頂部,達到了預期效果。
對分割后的獨立采空區(qū)進行監(jiān)測,在每個獨立采空區(qū)中施工觀測管,安裝U 型水柱計,每天安排專人對觀測管采樣色譜分析,同時記錄U 型壓差及示數。通過氣體化驗分析發(fā)現第7、8 號網格內受采動影響漏風通道發(fā)育,氧氣濃度及一氧化碳濃度高,存在自然發(fā)火預兆,需要采取針對性措施。束管布置如圖3,各網格采空區(qū)內氣體情況如圖4。
圖3 束管布置示意圖
圖4 6309 采空區(qū)分割后不同網格內氣體情況
為進一步封堵隔離煤柱漏風通道,采取注漿加固和噴涂高分子材料相結合的方式。結合隔離煤柱厚度5 m,巷道高度4 m 的實際情況,采取的注漿加固方法如下:采用手持式鉆機,施工Φ34 mm 鉆孔,鉆孔深度3 m;施工完成后將鉆桿拔出,下放1 寸鋼管作為套管,套管長度3 m,其中第3 m 割孔作為篩管使用,外段2 m 采用平管,管口安裝Φ25 mm 截止閥;采用快速封孔材料封孔,封孔長度0.5 m。鉆孔布置沿巷道走向方向間隔2 m 施工1個,從上到下施工3 排。鉆孔施工完成后開始注水泥漿,壓注水泥漿以煤壁滲出漿液為停止標準。另外對煤柱采取噴涂高分子材料進行堵漏,高分子材料為A、B 料混合反應,利用高壓風噴涂,噴涂整個沿空側煤幫并延伸至頂板上方1 m 范圍,確保堵漏效果。
采空區(qū)分段隔離后,為快速降低采空區(qū)內氧氣濃度,采取“各個擊破”的方式,首先向8 號網格內注氮氣,氮氣流量400 m3/h,每天注18 h。2021年12 月3 號開始注氮氣,每天對8 號網格取氣色譜儀分析,采空區(qū)內自然發(fā)火標志氣體濃度,采空區(qū)內基本治理到位,取得了預期效果,累計共注氮氣9.36 萬m3。采空區(qū)內氣體監(jiān)測變化情況如圖5。從圖5 可以看出,自12 月3 號開始壓注液氮后,采空區(qū)CO、O2濃度出現急劇下降趨勢,到12 月10 號左右CO 濃度低于25×10-6、O2濃度低于10%并趨于平穩(wěn),達到了良好治理效果。
圖5 6309 采空區(qū)8 號網格內氣體情況
根據8 號網格采空區(qū)治理的成功經驗,采取同樣措施對外段其他網格分別進行了治理,并取得了良好的效果。截至2022 年2 月20 日,6309 采空區(qū)所有網格內氧氣濃度均穩(wěn)定在10%以內,一氧化碳濃度未超過24×10-6,無自然發(fā)火預兆,實現了預期目標。
采取采空區(qū)壓注凝膠分段隔離并注入惰性氣體技術,對6310 工作面軌道順槽側6309 采空區(qū)進行防滅火治理,取得顯著效果,為采空區(qū)防滅火提供了成功經驗。具體如下:
1)沿空回采工作面采空區(qū)自然發(fā)火問題具有周期性。受工作面推采影響,采空區(qū)內漏風通道發(fā)育,靠近工作面的沿空側采空區(qū)容易出現自然發(fā)火預兆,且自然發(fā)火區(qū)域隨著工作面推采不斷前移,具有周期性。
2)采取大面積采空區(qū)分段隔離技術,起到了“一舉兩得”的效果,一是阻斷了采空區(qū)內的氣體流通,原來靠近工作面推采位置處的漏風裂隙不能再影響整個采空區(qū);二是分段隔離為注惰性氣體提供了相對封閉的狹小空間,使注惰性氣體效果明顯,采取“各個擊破”方法,達到了快速降低采空區(qū)內氧氣濃度的效果。
3)采空區(qū)氣體監(jiān)測在火災防治中起到了至關重要的作用,要加強監(jiān)測數據的分析研究,提前預判采空區(qū)內災害情況,發(fā)現自然發(fā)火預兆,及時采取措施將自燃火災控制在萌芽狀態(tài),能夠大大降低火災治理費用和難度。