洪 瑾,胡勝利,張 偉,趙博識
(1.馬鞍山鋼鐵股份有限公司人力資源部;2.馬鞍山鋼鐵股份有限公司能源環(huán)保部 安徽馬鞍山 243002)
鋼鐵企業(yè)煤氣平衡主要分為靜態(tài)平衡和動態(tài)平衡。 實際生產(chǎn)中煤氣供應(yīng)與需求之間時刻在發(fā)生著動態(tài)變化,日常矛盾主要聚焦于動態(tài)平衡。 因此,需處理好煤氣動態(tài)平衡,以避免對系統(tǒng)造成重大危害。[1]國內(nèi)某大型鋼鐵公司北區(qū)兩座4000m3高爐同時休風(fēng),區(qū)域高爐煤氣系統(tǒng)零氣源,產(chǎn)線僅靠南北區(qū)BFG 連通管輸送、調(diào)整保供,該運(yùn)行工況自北區(qū)投產(chǎn)以來前所未有,平衡保供壓力空前。 高爐余能回收系統(tǒng)異常狀況下煤氣并網(wǎng)量瞬時暴增或突降,導(dǎo)致能環(huán)部公輔掛網(wǎng)運(yùn)行曼式煤氣柜活塞速度超限(限定值±1m/s),造成管網(wǎng)壓力劇烈波動,嚴(yán)重威脅氣柜運(yùn)行安全。 非常態(tài)下智慧調(diào)度平衡調(diào)控技術(shù)的思考應(yīng)運(yùn)而生,檢驗提升能源調(diào)度指令執(zhí)行力及調(diào)度員應(yīng)急處置響應(yīng)能力刻不容緩。
某日(B#高爐大修期間)原料廠中控按煉鐵總廠管控需求,組織北區(qū)小料場地坑海南塊加槽作業(yè)過程中上料系統(tǒng)著火,導(dǎo)致高爐焦炭、燒結(jié)礦供應(yīng)中斷,A 高爐被迫緊急休風(fēng)14 小時。 期間北區(qū)高爐煤氣系統(tǒng)并網(wǎng)量為0,僅靠連通管南送北12 萬m3/h 維持區(qū)域產(chǎn)線生產(chǎn)。
事故發(fā)生后經(jīng)過認(rèn)真梳理、復(fù)盤,總結(jié)智慧能源調(diào)度系統(tǒng)應(yīng)對技術(shù)措施如下。
(1)若北區(qū)CCPP 機(jī)組處于正常運(yùn)行狀態(tài),調(diào)度專家系統(tǒng)(如圖1)會發(fā)出智能語音提醒“由于高爐煤氣平衡缺口較大,建議CCPP 機(jī)組停機(jī)”。
(2)系統(tǒng)建議動力調(diào)度迅速提升高爐煤氣柜位。 建議135 MW 機(jī)組立即停止摻燒BFG,全量使用COG;同時建議電廠60 MW 機(jī)組停運(yùn),確保高爐煤氣柜高位運(yùn)行。
(3)緊急對一集控高爐煤氣輸配調(diào)壓站運(yùn)行方式進(jìn)行調(diào)整,要求南區(qū)全量往北區(qū)輸送高爐煤氣,平均送量11.5 萬-12 萬m3/h。
(4)提醒調(diào)度員通知北區(qū)燒結(jié)機(jī)脫硫脫硝系統(tǒng)在高爐休風(fēng)前停止使用高爐煤氣。
(5)針對B#高爐大修期間熱風(fēng)爐間斷性烘爐,要求A#高爐休風(fēng)前B#高爐完成本輪次的烘爐,避免A#高爐休風(fēng)期間兩座熱風(fēng)爐同時烘爐。 熱風(fēng)爐烘爐需提前一小時告知能環(huán)部調(diào)度,烘爐前要求北區(qū)焦?fàn)t停用高爐煤氣,同時熱風(fēng)爐使用量不超過10 萬m3/h。
(6)要求主要用戶2250、1580 熱軋立即采用單焦保溫;考慮到重要訂單兌現(xiàn)需求,當(dāng)日僅對冷軋北區(qū)混合煤氣用量進(jìn)行了制限,使用量不允許超過3 萬m3/h。
(7)要求北區(qū)煉焦廠放緩生產(chǎn)節(jié)奏,焦?fàn)t加熱高爐煤氣使用量不得超過9 萬m3/h。
(8)要求長材北線、小棒產(chǎn)線停止使用混合煤氣,二廠區(qū)混合站轉(zhuǎn)單焦,二廠區(qū)產(chǎn)線采用中壓15 KPa 焦?fàn)t煤氣保壓。 (中壓焦?fàn)t煤氣保壓第一次嘗試,用戶無異常。)
(9)協(xié)同制造部要求北區(qū)煉鋼轉(zhuǎn)爐保持1 爐/小時的生產(chǎn)節(jié)奏,避免人工合成投運(yùn)消耗大量高爐煤氣。
不足之處及思考:
(1)高爐休風(fēng)初期北區(qū)焦?fàn)t煤氣大量富裕,缺乏有效手段降低焦?fàn)t煤氣柜容,導(dǎo)致休風(fēng)期間北區(qū)COG 放散量較大。 后期北區(qū)填平補(bǔ)齊15 萬m3 高爐煤氣單段皮膜柜項目上馬后,對氣柜運(yùn)行方式進(jìn)行調(diào)整:將2#高爐煤氣柜轉(zhuǎn)焦?fàn)t煤氣柜運(yùn)行。 屆時北區(qū)兩座焦?fàn)t煤氣柜掛網(wǎng)運(yùn)行,系統(tǒng)緩沖能力大幅提升,可有效緩解階段性(尤其集中停產(chǎn)、集中待料期間)焦?fàn)t煤氣富余放散問題。 “削峰填谷”亦可降低北區(qū)天然氣摻燒量。
(2)能源調(diào)度在得知高爐長時間休風(fēng)信息后,只顧及煤氣系統(tǒng)的平衡調(diào)整,沒有及時對氧氣系統(tǒng)運(yùn)行方式進(jìn)行調(diào)整,導(dǎo)致高爐休風(fēng)期間氧氣系統(tǒng)富裕放散量較大。 可通過停運(yùn)鋼鐵生態(tài)圈某氣體公司一臺空分機(jī)組即可解決。
(3)極端情形下,若南北區(qū)連通管輸送量不足,冷軋產(chǎn)線也需停產(chǎn)采用單焦保溫。
某日A#高爐TRT 系統(tǒng)調(diào)試過程中跳車,煤氣并網(wǎng)量瞬間異常飆升(關(guān)口表計顯示超量程)后驟降至0。 并網(wǎng)煤氣溫度無明顯變化,TOP 點并網(wǎng)壓力超高報警(最高顯示19.2 KPa),高爐煤氣總管壓力最高12.86 KPa(放散壓力點)。
由于A#高爐煤氣瞬時并網(wǎng)量增大,北區(qū)2#高爐煤氣柜運(yùn)行速度超限,氣柜活塞上升速度最大1.96 m/mim(如圖2),下降速度最大-1.97 m/mim。3#高爐煤氣柜活塞上升速度最大0.94 m/mim,下降速度最大-1.04 m/mim(因2#、3#柜柜位調(diào)整需要,當(dāng)時2#、3#柜進(jìn)出口閥門開度分別為80%、45%)。 高爐煤氣放散壓力設(shè)定值為10 KPa,放散系統(tǒng)處于自動狀態(tài)(已動作,反應(yīng)相對滯后),氣柜活塞超速報警后,調(diào)度員迅速將高爐煤氣放散運(yùn)行模式由自動改為手動,手動開大放散調(diào)節(jié)閥開度增加放散量,高爐煤氣最大放散量達(dá)33 萬m3/h。
圖2 灰色曲線為3#柜、粉色曲線為2#柜活塞運(yùn)行速度
為避免類似工況氣柜活塞運(yùn)行超速,經(jīng)過多輪專題研討、總結(jié)技術(shù)處置措施如下:
(1)優(yōu)化高爐煤氣放散調(diào)節(jié)閥PID 相關(guān)參數(shù)設(shè)定值(如圖3),確保異常狀況下放散系統(tǒng)能夠提前響應(yīng),從而穩(wěn)定管網(wǎng)壓力。
圖3 高爐煤氣調(diào)節(jié)閥相關(guān)參數(shù)設(shè)定值
(2)高爐煤氣放散筒放散壓力設(shè)定值與主管壓力連鎖(壓力監(jiān)測點位于高爐煤氣柜和高爐煤氣放散塔之間),在系統(tǒng)瞬時富余量增加,管網(wǎng)壓力上升,觸發(fā)放散連鎖壓力時放散開始動作,參與系統(tǒng)動態(tài)調(diào)整。 對1#筒放散邏輯稍作調(diào)整:將1#筒與A#高爐并網(wǎng)點壓力值連鎖,設(shè)定連鎖壓力值12 KPa 左右(根據(jù)實際運(yùn)行情況酌情調(diào)整),由于其靠近氣源端,與現(xiàn)有放散壓力測點相距340 米,根據(jù)煤氣流速20 m/s 計算,高煤放散1#筒可提前17 秒動作開啟;同時由于A#高爐并網(wǎng)點壓力波動較現(xiàn)有放散壓力測點高(并網(wǎng)點最高19 KPa、現(xiàn)連鎖壓力測點最高12 KPa),其PID 調(diào)節(jié)中ΔP 由從2 KPa 提高至7 KPa,閥門動作速度增加。 1#筒提前動作,參與系統(tǒng)緩沖,可及時消化部分高煤瞬時并網(wǎng)量,從而減小煤氣瞬時并網(wǎng)暴增對氣柜的沖擊。
(3)增加高煤氣柜進(jìn)出口閥門開度與活塞速度聯(lián)鎖,即在氣柜活塞運(yùn)行速度超過1.5 m/min 時(上升或下降),氣柜進(jìn)出口閥門自動聯(lián)鎖關(guān)閉至40%(目標(biāo)根據(jù)實際運(yùn)行情況酌情調(diào)整),以降低異常狀態(tài)下的氣柜超速風(fēng)險。 該措施有個弊端:氣柜入口閥門關(guān)小后管網(wǎng)壓力會短時迅速上升,事后需及時通知動力巡檢檢查沿線煤氣水槽運(yùn)行狀況,避免排水器虧水被煤氣擊穿造成CO 人身中毒事故。 如果氣柜活塞速度下降過快,說明高爐煤氣緊缺,需同時采取案例一相關(guān)平衡措施。
通過對煤氣柜相關(guān)運(yùn)行參數(shù)的優(yōu)化,可以提高其安全性能。[2]針對特殊情況采取適當(dāng)?shù)奶厥鈶?yīng)對方法,在上述兩個非常態(tài)典型案例的應(yīng)對經(jīng)驗中,經(jīng)過復(fù)盤、技術(shù)沉淀,將其精華部分固化為標(biāo)準(zhǔn)化文件寫進(jìn)應(yīng)急預(yù)案。 可以有效緩解能源調(diào)度平衡無的放矢、調(diào)控不及時、措施執(zhí)行不到位等原因造成的管網(wǎng)壓力波動,確保了高爐煤氣系統(tǒng)壓力穩(wěn)定及氣柜運(yùn)行安全。 該經(jīng)驗可以在鋼鐵行業(yè)及類似能源工藝系統(tǒng)復(fù)制和推廣。