鐘艷斌
(云南能投曲靖發(fā)電有限公司,云南 曲靖 655000)
隨著電力體制改革的不斷深化,電網(wǎng)系統(tǒng)裝機(jī)容量不斷增加,尤其是大型水電廠的集中投產(chǎn)發(fā)電,新能源裝機(jī)大幅增加,燃煤電廠的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)壓力劇增,配煤摻燒成為火電廠降低發(fā)電成本的重要手段之一。文獻(xiàn)[1-2]分析了云南復(fù)雜煤質(zhì)的復(fù)雜性以及云南大多數(shù)火電廠是非集中供煤模式較多采用典型的“小煤保大電”模式。文獻(xiàn)[3]闡述了云南某火電廠由于煤炭市場(chǎng)變化復(fù)雜,摻燒煤種多樣,研究燃煤摻燒調(diào)度,文獻(xiàn)[4-6]分析火電廠不同配煤摻燒方式及應(yīng)用情況,文獻(xiàn)[7-8]針對(duì)不同配煤摻燒方式及鍋爐煤質(zhì)配比情況提出相關(guān)優(yōu)化方案,但是該電廠由于入廠煤價(jià)格比批復(fù)上網(wǎng)電價(jià)對(duì)應(yīng)的煤價(jià)高,政府為維持火電企業(yè)的生產(chǎn)采取強(qiáng)制行政命令要求煤礦向該電廠供煤,為此也就出現(xiàn)燃煤摻雜使假的現(xiàn)象,經(jīng)過(guò)該電廠燃煤摻燒小組相關(guān)人員研究把不同熱值、揮發(fā)分、硫分及其他需求指標(biāo)的煤種進(jìn)行疊加配煤,讓各種不同煤質(zhì)品種進(jìn)行優(yōu)化摻燒,能夠同時(shí)滿足該電廠機(jī)組安全、環(huán)保、經(jīng)濟(jì)性的需求。
(1)一期機(jī)組為中儲(chǔ)式設(shè)計(jì),共布置有6層24個(gè)燃燒器,原煤倉(cāng)棚煤對(duì)機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行影響小,煤種適應(yīng)性強(qiáng);二期機(jī)組為直吹式制粉系統(tǒng)機(jī)組,共5層20個(gè)燃燒器,摻燒含煤泥重的燃煤時(shí)易棚煤,燃燒波動(dòng)大、耗油量大、煤種適應(yīng)能力差。
(2)一期機(jī)組制粉系統(tǒng)超負(fù)荷運(yùn)行能力差,煤種可磨系數(shù)大時(shí),機(jī)組負(fù)荷受制于制粉系統(tǒng)出力;二期制粉系統(tǒng)超負(fù)荷能力強(qiáng),采用相同煤種摻燒,機(jī)組帶負(fù)荷能力高于一期,但制粉系統(tǒng)磨損大。
該電廠煤場(chǎng)管理實(shí)行分類堆放、定置管理,定期盤(pán)煤;煤場(chǎng)管理制度健全,盤(pán)煤組織機(jī)構(gòu)合理。燃煤儲(chǔ)存點(diǎn)按區(qū)域分為:露天煤場(chǎng)、干煤棚及小煤場(chǎng)、汽車卸煤溝和3#崗?fù)鈧溆妹簣?chǎng),存儲(chǔ)時(shí)考慮能保障機(jī)組最低安全、穩(wěn)燃要求的燃煤在露天煤場(chǎng)及干煤棚能互為備用。
該火電廠供煤方式是典型的“小煤保大電”模式,由于供應(yīng)商較多(高峰時(shí)達(dá)400家),近年來(lái)供煤結(jié)構(gòu)主要以4000體系及以上為穩(wěn)燃煤,3000體系(煤泥或褐煤、政府任務(wù)煤)為主燃摻燒煤,其中各體系煤種主要特性如表1所示。
由于當(dāng)?shù)鼗痣娚暇W(wǎng)電價(jià)偏低,煤炭?jī)r(jià)格比批復(fù)上網(wǎng)電價(jià)對(duì)應(yīng)的煤價(jià)高,政府為維持火電企業(yè)的生產(chǎn)采取強(qiáng)制行政命令要求煤礦向該電廠供煤,其中政府任務(wù)煤有以下特點(diǎn):
(1)煤質(zhì)摻雜較為嚴(yán)重。煤種綜合熱值約為3000kcal/kg,比設(shè)計(jì)煤種熱值低1500kcal/kg(設(shè)計(jì)煤種熱值為4544kcal/kg),由于熱值偏低,鍋爐難于單獨(dú)使用;
(2)政府任務(wù)煤供煤范圍包含當(dāng)?shù)貛缀跞棵旱V(無(wú)煙煤礦井除外),供煤煤礦超過(guò)300家,約占該電廠入煤量的50%左右。
該廠2#爐穩(wěn)燃煤以4000體系為主進(jìn)入A煤倉(cāng),其他煤倉(cāng)進(jìn)3000體系政府任務(wù)煤;4#爐A倉(cāng)4000體系,B倉(cāng)4000體系,C倉(cāng)5000體系,D倉(cāng)4000體系,E倉(cāng)政府任務(wù)煤。文中針對(duì)該電廠2次具有代表性的鍋爐熄火煤質(zhì)進(jìn)行了取樣分析,其煤樣情況如表2所示。
表2 鍋爐熄火煤樣情況
由2#爐熄火煤質(zhì)報(bào)告得出:2#爐A粉倉(cāng)發(fā)熱量最低僅為12.19MJ/kg(2910kcal),嚴(yán)重偏離19.01MJ/kg,此外從當(dāng)天負(fù)荷、爐膛負(fù)壓波動(dòng)情況看,負(fù)荷、爐膛負(fù)壓較大(負(fù)荷在20MW波動(dòng)、負(fù)壓多次波至-120Pa以下),經(jīng)分析2A倉(cāng)進(jìn)的是4000體系穩(wěn)燃煤,嚴(yán)重偏離實(shí)際發(fā)熱量,導(dǎo)致?tīng)t內(nèi)抗干擾能力差,爐膛燃燒脆弱是造成此次2#鍋爐熄火的主要原因。
由4#爐煤質(zhì)化驗(yàn)數(shù)據(jù)表明:整體發(fā)熱量約14MJ/kg,原煙氣二氧化硫較高約6400mg/m3以上(熄火前為6488 mg/Nm3),由于高硫分煤的易結(jié)焦性還原氣體與高焦渣指數(shù)的煤種同時(shí)加劇爐膛結(jié)焦,最終因?yàn)榻Y(jié)焦的逐步增多造成此次鍋爐燃燒不穩(wěn)熄火。
綜上所述,2臺(tái)爐入爐煤質(zhì)的全水分和揮發(fā)分接近設(shè)計(jì)煤種,但是收到基低位發(fā)熱量嚴(yán)重偏離鍋爐設(shè)計(jì)煤種,1#爐因?yàn)槿霠t煤的不均勻性造成燃燒穩(wěn)定性差導(dǎo)致熄火,4#爐因?yàn)槿霠t煤的硫分較高造成機(jī)組結(jié)焦加劇導(dǎo)致熄火,為此得出結(jié)論:該電廠2次具有代表性的鍋爐熄火主要原因?yàn)槿霠t煤煤質(zhì)的不均勻所導(dǎo)致。
為解決某電廠入爐煤的不均勻性問(wèn)題,技術(shù)人員考證了抓斗摻配法、筒倉(cāng)摻混法、分倉(cāng)進(jìn)煤法等燃煤摻配,具體如下:
(1)抓斗混配法。該電廠橋抓生產(chǎn)率為700~800t/h,日作業(yè)量約1萬(wàn)t/d,進(jìn)行混配后再滿足供煤最高供煤量0.5萬(wàn)t,完全無(wú)法滿足某電廠高峰供煤量1.5萬(wàn)t/d以上的摻燒需求。
(2)筒倉(cāng)混配法。該方法需建設(shè)能存儲(chǔ)4.5萬(wàn)t(滿足3天)筒倉(cāng),受某電廠場(chǎng)地限制及投資資金限制,配套基礎(chǔ)設(shè)施投資巨大,整個(gè)摻混工作量較大,且無(wú)法根據(jù)不同負(fù)荷滿足不同摻混需求,暫無(wú)法采用。
(3)分倉(cāng)進(jìn)煤摻配法。該電廠前期采用了雙皮帶機(jī)同時(shí)加倉(cāng)的運(yùn)行方式,在原煤倉(cāng)中實(shí)現(xiàn)入爐煤的摻配。2臺(tái)取煤設(shè)備分別從不同煤場(chǎng)取煤加倉(cāng),經(jīng)過(guò)原煤倉(cāng)內(nèi)摻配,該摻配方法受錐形煤倉(cāng)落煤影響,摻配極不均勻,入爐煤成分波動(dòng)較大。
綜合上述方法后該電廠開(kāi)展疊加配煤法摻燒試驗(yàn)。試驗(yàn)保證某一取煤點(diǎn)煤質(zhì)相對(duì)均勻且各成分也相對(duì)穩(wěn)定。
試驗(yàn)一:A2取煤點(diǎn)的煤種滿足需求前提下,改變A1取煤點(diǎn)煤質(zhì)情況。具體操作為A1取煤點(diǎn)為4000體系原煤,按600t/h取煤,進(jìn)行疊加混配。為驗(yàn)證混配效果,安排人員在取煤點(diǎn)跟隨取煤設(shè)備動(dòng)態(tài)取樣,疊加混配后的樣品在入爐煤采樣機(jī)進(jìn)行三者對(duì)比。其對(duì)比結(jié)果如表3所示。
表3 A取煤點(diǎn)疊加配煤法摻配前后采樣對(duì)比
從上3表可以看出:未混配前A1、A2單獨(dú)采樣后加權(quán)平均與單獨(dú)采混合樣對(duì)比,分別為2687.97kcal、2723.84kcal,相差35.87kcal;A3(A1A2混配疊加)人工采樣2642kcal,A4(A1A2混配疊加)采樣機(jī)采樣2769.27kcal,混配后,相差126.75kcal。疊加配煤法操作后機(jī)組入爐熱值平均2705.9kcal,該熱值遠(yuǎn)低于機(jī)組設(shè)計(jì)煤種要求,經(jīng)試驗(yàn)運(yùn)行月余,驗(yàn)證結(jié)果為:機(jī)組燃燒穩(wěn)定,能滿足低負(fù)荷穩(wěn)燃運(yùn)行,且期間未發(fā)生熄火事件。
試驗(yàn)二:在此試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,采用B2取煤點(diǎn)的煤種滿足需求前提下,改變B1取煤點(diǎn)煤質(zhì)情況。具體操作為B2取煤點(diǎn)為2500褐煤,按600t/h取煤。為實(shí)現(xiàn)大量摻燒比例,采用疊加配煤法后在入爐煤通過(guò)采樣機(jī)進(jìn)行取樣后,對(duì)機(jī)組的上層燃燒器對(duì)應(yīng)原煤倉(cāng)大量進(jìn)低價(jià)煤,三者再進(jìn)行對(duì)比,其對(duì)比結(jié)果如表4所示。
表4 B取煤點(diǎn)疊加配煤法摻配前后采樣對(duì)比
從表4可以看出:未混配前B1、B2單獨(dú)采樣后加權(quán)平均與單獨(dú)采混合樣對(duì)比,分別為2420.12kcal和2525.35kcal,相差105.23kcal;B3(B1B2混配疊加)人工采樣2611.44kcal,B4(B1B2混配疊加)采樣機(jī)采2664.05kcal,混配后,相差53kcal。疊加配煤法操作后機(jī)組入爐熱值平均2627.75kcal,較之前熱值下降78.15kcal;但是混配后熱值偏差由126.75kcal降至53kcal。得出結(jié)論:此種混配疊加入爐煤質(zhì)均勻性得到大幅提升。
該電廠采用混配疊加法進(jìn)一步開(kāi)展摻燒不同煤種試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)論得出:不同粒度特性煤質(zhì)配比后機(jī)組的用油量大幅下降,不同硫分煤質(zhì)配比后機(jī)組不同負(fù)荷工況段環(huán)保指標(biāo)值均達(dá)標(biāo),為此證明混配疊加法能有效保證機(jī)組燃燒穩(wěn)定,同時(shí)滿足實(shí)現(xiàn)大量摻燒低價(jià)劣質(zhì)煤比例的要求。
未采用疊加配煤法前,輸煤系統(tǒng)設(shè)計(jì)出力為1200t/h,實(shí)際運(yùn)行情況為800t/h左右,以單機(jī)低負(fù)荷為例,輸煤系統(tǒng)廠用電量為800~1000kw·h/d。采用疊加配煤法后,輸煤系統(tǒng)實(shí)際運(yùn)行出力為1100t/h,雖然增加煤源點(diǎn)取煤,但總體運(yùn)行時(shí)間縮短,輸煤系統(tǒng)廠用電量為900~1100kw·h/d,能耗增加較小。機(jī)組運(yùn)行增多,單班運(yùn)行時(shí)間增加后,疊加配煤法大幅提高了輸煤系統(tǒng)實(shí)際運(yùn)行效率,輸煤系統(tǒng)能耗降低明顯。
采用疊加配煤法后,機(jī)組安全、穩(wěn)定性明顯增強(qiáng),摻燒低質(zhì)低價(jià)煤比例大幅提升,當(dāng)年全年摻燒低質(zhì)低價(jià)煤約98萬(wàn)t,按煤低質(zhì)低價(jià)煤價(jià)與其他煤種標(biāo)煤價(jià)差價(jià)最小120元/t左右估算,當(dāng)年降低燃料成本6048萬(wàn)元。次年上半年摻燒低質(zhì)低價(jià)煤約60萬(wàn)t測(cè)算,次年上半年降低燃料成本3703萬(wàn)元。
綜上所述該電廠在燃煤摻燒中應(yīng)用疊加配煤法后取得以下效果:(1)在摻燒上述同樣煤質(zhì)情況下,采用疊加配煤法后,管理上通過(guò)輔助制定定期燒空清倉(cāng)措施、輸煤專業(yè)精準(zhǔn)煤位控制等措施,機(jī)組熄火次數(shù)從前期3個(gè)月共計(jì)18次,降低到其后3個(gè)月4次。機(jī)組棚煤用油從之前1981t降至370t。隨著逐步的經(jīng)驗(yàn)積累,機(jī)組燃燒穩(wěn)定,熄火次數(shù)大幅減少,機(jī)組熄火間隔時(shí)長(zhǎng)達(dá)到46個(gè)月,達(dá)到該火電廠歷史最長(zhǎng)不熄火記錄。(2)由于實(shí)行了以疊加配煤法為基礎(chǔ)的燃煤摻燒及精準(zhǔn)調(diào)度,在保障機(jī)組安全情況下,對(duì)高硫煤進(jìn)行配比摻燒,機(jī)組結(jié)焦大幅降低,鍋爐熄火、機(jī)組跳閘次數(shù)明顯減少,避免大起大落工況對(duì)鍋爐機(jī)組設(shè)備的影響,起到了明顯的保護(hù)作用。鍋爐少用油對(duì)鍋爐尾部受熱面尤其是空預(yù)器和電除塵起到了明顯的保護(hù)作用,確保了安全,延長(zhǎng)了檢修使用周期。