李慧東
(山西陽城陽泰集團屯城煤業(yè)有限公司,山西 晉城 048100)
現(xiàn)階段,我國依然采用煤炭為主要能源,伴隨國民經(jīng)濟不斷發(fā)展,對煤炭資源的實際需求量日益增加,煤炭資源開采力度持續(xù)增大,使礦井開始向深部發(fā)展和延伸,越來越多的煤層表現(xiàn)出高瓦斯和低透性等特征。為解決瓦斯問題,需做好瓦斯抽采,而決定其治理效果的關(guān)鍵在于封孔,鉆孔是否密封決定了整個采掘周期的安全性。
根據(jù)理論分析成果,要想從根本上提高實際的體積分數(shù),應以減少漏氣量為基礎,增強封孔支護力。通過對當前主流封孔方式的深入調(diào)研,聚氨酯封孔不僅封孔段長度相對較短、深度不足且支護強度不足,在后期鉆孔容易發(fā)生變形產(chǎn)生漏氣通道,導致鉆孔發(fā)生十分嚴重的漏氣?;诖?,亟需研發(fā)一種全新的封孔方法。
新方法關(guān)鍵技術(shù)為注漿裝置,其結(jié)構(gòu)如圖1 所示。
圖1 新型注漿裝置
裝置原始直徑以鉆孔直徑大小為依據(jù)確定,需要為囊袋膨脹預留適當空間,當鉆孔直徑為120 mm時,裝置原始直徑以80 mm 為宜,而膨脹直徑需要達到160 mm。囊袋中間長度以煤層實際條件為依據(jù)確定和適當調(diào)節(jié),通常按照0.5 m 預留。對于中間抽采管,其直徑需根據(jù)相關(guān)技術(shù)標準確定,通常為50 mm。堵頭件與出漿閥直徑,以及內(nèi)控直徑,都根據(jù)抽采管確定[1]。
采用新裝置進行注漿時,注入的漿液通過堵頭件上預留的注漿孔持續(xù)進入到囊袋當中,待所有囊袋均被漿液完全充滿,且達到開啟壓力后,單向閥開啟,注漿泵為鉆孔實施注漿。待這一空間被漿液充滿后,受注漿壓力持續(xù)作用,漿液向鉆孔壁不斷滲透,完成對鉆孔壁的注漿。待壓力達到要求后,注漿完成,結(jié)束整個封孔過程。
可以對鉆孔壁進行有效的注漿加固處理,主動提供足夠的支護力,對初期漏氣裂隙予以有效封堵。注漿用漿液先進入到復合囊袋當中,使囊袋發(fā)生膨脹,對鉆孔兩端進行封堵,在注漿壓力達到要求后,囊袋中間壓力促使單向閥開啟,依靠注漿泵為囊袋中間鉆孔實施注漿。待壓力達到要求后將注漿管取出??梢?,采用新型裝置能對封孔段鉆孔進行注漿。通過在鉆孔壁進行注漿加固處理,同時提供一定主動支護力,能有效減小漏氣圈,削弱封孔段外圍煤體的透氣性,使后期注入的漿液受注漿壓力持續(xù)作用將鉆孔周圍存在的裂縫完全填充和封堵[2]。
通過附加一定支護力實現(xiàn)二次封孔,縮減漏氣圈的實際截面積。該支護力主要包括注漿施加的壓力與材料發(fā)生微膨脹后施加的膨脹力。在進行注漿封孔的過程中,施加的注漿壓力能為鉆孔提供一定支護作用。待注入的漿液達到初凝后,將產(chǎn)生體積膨脹,為鉆孔提供支護力,避免鉆孔周圍煤體產(chǎn)生縮徑變形出現(xiàn)漏氣通道。
使封孔段鉆孔周圍存在的煤體的強度發(fā)生變化,受注漿壓力持續(xù)作用和影響,注漿材料開始大量進入到裂隙當中,促使封孔段鉆孔附近煤體實際強度得以顯著提升。
復合囊袋實際長度需要以煤層地質(zhì)條件為依據(jù),結(jié)合封孔長度進行適當調(diào)整,而封孔深度需通過對封孔管及注漿管實際長度的適當調(diào)整來調(diào)節(jié),保證實際的封孔深度達到要求。
某工作面的二煤層屬于現(xiàn)開采煤層,其瓦斯壓力含量可以達到0.65MPa,透氣性系數(shù)為2.0109m2/(MPa2·d)。該巷道設計將瓦斯抽采鉆孔之間的距離確定為2.5 m,孔深為120 m,采用聚氨酯進行封孔,封孔深度為8 m,封孔段的實際長度為1.5 m。
因受到采動的影響,該煤層相對破碎,有很大的松動范圍,聚氨酯自身抗壓強度不高,封孔后的瓦斯體積分數(shù)往往很低。為了確定新型注漿裝置是否可靠,需開展對比實驗。新型封孔與聚氨酯封孔實際深度相同,均為15 m,封孔段長2 m,囊袋長度分別為0.75 m,中間煤層注漿段實際長度為0.5 m,采用直徑為50 mm 的抽采管,將初始注漿壓力控制在1.6 MPa的水平。共進行了20 次試驗,兩種方法各10 次,具體的布置方式為:采用新型注漿裝置形成的串孔和傳統(tǒng)方式形成的串孔進行間隔封孔,每10 個鉆孔形成一個完整的串孔,同一個串孔使用安全一致的防控方式,所有單孔都設置測氣嘴對瓦斯體積分數(shù)及負壓進行測量[3]。封孔布置情況如圖2 所示。
圖2 封孔布置情況
封孔完成后開始采集鉆孔的瓦斯流量與體積分數(shù),按照時間段對兩種封孔方式的測試結(jié)果進行分別統(tǒng)計,具體如圖3、圖4 所示。
圖3 瓦斯抽采平均體積分數(shù)對比曲線
圖4 鉆孔瓦斯流量對比曲線
從圖3 可知,封孔完成1 個月以后,采用新型注漿封孔方式對應的平均瓦斯體積分數(shù)結(jié)果為43.7%,而采用傳統(tǒng)封孔方式對應的平均瓦斯體積分數(shù)結(jié)果為26.2%,可見采用新型封孔方式能使平均體積分數(shù)提升約66.7%。封孔完成2 個月以后,采用新型注漿封孔方式對應的平均瓦斯體積分數(shù)結(jié)果為35.6%,而采用傳統(tǒng)封孔方式對應的平均瓦斯體積分數(shù)只有11.6%,通過采用新型封孔方式,可使平均體積分數(shù)提升201.7%。封孔完成3 個月后,采用新型注漿封孔方式對應的平均瓦斯體積分數(shù)結(jié)果為29.69%,采用傳統(tǒng)封孔方式對應的平均瓦斯體積分數(shù)結(jié)果之后9.28%,通過采用新型封孔方式,可使平均體積分數(shù)提升219.7%[4]。
新型與傳統(tǒng)兩種封孔方式都伴隨時間的不斷推移使體積分數(shù)表現(xiàn)出降低的趨勢,然而,新型封孔方式對應平均體積分數(shù)衰減速度相對較慢,同時在測試過程中平均體積分數(shù)結(jié)果都可以達到30%以上,處于可利用范圍之內(nèi),但采用傳統(tǒng)方式時只有一組數(shù)據(jù)結(jié)果處在這個水平,甚至還有幾組數(shù)據(jù)處于爆炸限以內(nèi)。由此可以看出,兩種封孔方法相比,在保證瓦斯體積分數(shù)與避免管路產(chǎn)生安全隱患方面,新型注漿方式有顯著的優(yōu)勢[5]。
從圖3 可知,采用新型封孔方式對應的瓦斯抽采純量遠高于傳統(tǒng)封孔方式,最好可以提高約55.76%,平均可以提高約33.83%??梢娦滦妥{裝置有良好的密封性能,能有效減少漏氣,并降低負壓損失,這對實際的瓦斯抽采是十分有利的[6]。
經(jīng)系統(tǒng)的工業(yè)性試驗,驗證了新型封孔方式在很多方面的優(yōu)越性,包括鉆孔瓦斯抽采體積分數(shù)與抽采純量。
1)新型注漿方式通過采用新型注漿裝置及單向閥,使封孔段鉆孔得以良好的主動支護,實現(xiàn)對鉆孔壁的有效加固。因復合囊袋、注漿管及封孔段實際長度都可以將封孔深度與長度為依據(jù)進行調(diào)節(jié),所以能結(jié)合煤層地質(zhì)條件對封孔段長度及深度予以適當?shù)脑黾踊驕p小。
2)經(jīng)工程對比試驗可知,封孔完成1 個月以后,相較于傳統(tǒng)封孔方式,采用新型注漿方式能使平均體積分數(shù)提升約66.7%;封孔完成2 個月以后,相較于傳統(tǒng)封孔方式,采用新型注漿方式能使平均體積分數(shù)提升約201.7%;封孔完成3 個月以后,相較于傳統(tǒng)封孔方式,采用新型注漿方式能使平均體積分數(shù)提升約219.7%。由此可以看出在提高體積分數(shù)上采用新型封孔方式是有很大優(yōu)勢的。
3)采用新型封孔裝置能起到良好的密封作用,提高主動支護力,減少漏氣,防止從孔口到孔底的負壓損失,這對煤層瓦斯順利涌出十分有利,能提高瓦斯抽采體積分數(shù)與抽采效率,從根本上縮短整個抽采周期,避免由于體積分數(shù)較低產(chǎn)生安全隱患,從根本上保證生產(chǎn)安全。