張文祥 武曉陽 李 超 柳曉輝 張朝發(fā) 魏 軍
(河鋼股份有限公司唐山分公司)
為滿足生產(chǎn)需求,轉(zhuǎn)爐后期有效容積增大后可以增加出鋼量,但是轉(zhuǎn)爐增產(chǎn)受現(xiàn)有鋼包容量的限制,鋼包裝入量過大容易出現(xiàn)精煉爐溢渣現(xiàn)象,如果只是單純減小鋼包工作層的厚度,則會造成鋼包包齡壽命的降低、耐材成本的升高。唐鋼長材事業(yè)部2022年1月份起進(jìn)行了月產(chǎn)45 萬t規(guī)模生產(chǎn),需轉(zhuǎn)爐冶煉擴(kuò)容,即每爐鋼水量從現(xiàn)在的100 t 增至125 t,為適應(yīng)轉(zhuǎn)爐容量增加后的生產(chǎn)需要,鋼包設(shè)計(jì)優(yōu)化和改進(jìn)勢在必行,設(shè)計(jì)出了一種100 t 鋼包可承裝125 t 鋼水的修砌方案并實(shí)踐應(yīng)用。
鋼包作為煉鋼生產(chǎn)中必不可少的載體,是煉鋼—連鑄界面鋼水承載和二次冶煉的重要容器,將各個工序有機(jī)聯(lián)系起來,保證了煉鋼有序進(jìn)行。鋼包不僅承接轉(zhuǎn)爐冶煉完成的鋼水,而且是精煉的重要設(shè)備,在滿足裝鋼的同時,還要滿足精煉工藝,如對鋼包凈空要求、鋼包上部內(nèi)徑尺寸要求等。因此,對100 t 鋼包進(jìn)行設(shè)計(jì)和改進(jìn),容積需滿足盛裝轉(zhuǎn)爐出鋼量和精煉工藝的需求。
包壁設(shè)計(jì):包壁永久層打結(jié)前在包壁上粘貼保溫板,保溫板采用納米絕熱材料,厚度為10 mm。永久層打結(jié)要求將胎模與四周保溫板之間的間隔控制在(100±5)mm,澆注料攪拌時添加的水量控制在6.0%左右,以澆注料流動性作為最終判定依據(jù),攪拌均勻,安放好新鋼包胎具,按工藝要求操作。修包壁過渡層時使用80 mm 安全襯,鋼包包壁工作層采用210 mm 包壁磚,渣線部位采用240 mm 鎂碳磚,包壁安全襯和工作層之間采用40 mm 剛玉自流料,要求包沿高度小于120 mm。包壁總計(jì)厚度為440~470 mm。
包底設(shè)計(jì):先打結(jié)100 mm 包底永久層,然后采用包底平鋪層加立砌工作層的修砌方法。包底和水口座磚仍采用現(xiàn)有砌筑方法,即先裝好透氣座磚和水口座磚,透氣座磚與包底磚之間的預(yù)留間隙,水口座磚與包底磚之間的預(yù)留間隙均為50~100 mm。包底磚砌筑完成后,透氣座磚與包底磚周圍的間隙、水口座磚與包底磚周圍的間隙、包底磚與包壁永久層之間均用剛玉自流料填充,最后插磚、振搗密實(shí),做到磚縫縱橫錯開、泥漿飽滿,包底砌筑找正、卡牢,打結(jié)底料與透氣磚座磚齊平。包底總厚度達(dá)到450 mm,滿足了鋼包凈空高度400 mm,鋼包容量100 t 的使用要求,同時也提高了鋼包的使用安全性能。
(1)100 t 鋼包包體鋼結(jié)構(gòu)主要尺寸及工藝參數(shù):上口外徑3 760 mm,下口外徑3 280 mm,鋼包總高(不含罐腳)4 065 mm,鋼液面凈空高度400 mm,液態(tài)渣厚度150 mm,鋼水比重6.9 t/m3。
(2)鋼包容積公式[1-2]:
式中,H——鋼包高度,mm;D——鋼包上部直徑,mm;D1——鋼包下部直徑,mm;V——鋼包容積(包含耐材容積),mm3。
鋼包包底是一個相對復(fù)雜的部位,包含滑動系統(tǒng),透氣磚、水口座磚等,該設(shè)計(jì)改進(jìn)是在包底耐材不變的前提下,按照上述鋼包設(shè)計(jì)參數(shù)和容積公式進(jìn)行理論計(jì)算得到的,原包壁耐材厚度D前=470 mm,V前表示原100 t 鋼包容積,ΔDV為新增25 t 鋼包容積,優(yōu)化后的鋼包容積V后為125 t,代入鋼包容積公式計(jì)算得出D后=350 mm。因此DΔ=D前-D后=120 mm。
在現(xiàn)有鋼包基礎(chǔ)上增加25 t 鋼水容量,需增大內(nèi)徑120 mm,即包壁耐材厚度總體需要減少120 mm,據(jù)此考慮去掉修包壁過渡層使用的80 mm安全襯,包壁安全襯與工作層之間的40 mm 剛玉自流料,并據(jù)此設(shè)計(jì)了新砌磚方案。此設(shè)計(jì)改進(jìn)方案未考慮縮短鋼包永久層厚度,所以對鋼包包胎尺寸無影響,原有包胎可以繼續(xù)使用,其他部位尺寸和結(jié)構(gòu)不變。
包壁設(shè)計(jì):根據(jù)實(shí)際情況,確定通過減少鋼包砌磚的厚度擴(kuò)大鋼包內(nèi)徑來實(shí)現(xiàn)擴(kuò)容,去掉修包壁過渡層使用80 mm 安全襯,去掉包壁安全襯和工作層之間40 mm 剛玉自流料,鋼包擴(kuò)容后取消包沿磚,使用渣線磚代替,否則凈空不能滿足精煉要求。包壁總計(jì)厚度為320~350 mm,經(jīng)計(jì)算,鋼包凈空高度為400 mm 時,鋼包容量為126 t,達(dá)到了優(yōu)化設(shè)計(jì)的要求,滿足了鋼水裝入量。
原始設(shè)計(jì)方案中修砌順序?yàn)楸匕濉谰脤印踩r—剛玉料—工作層,改進(jìn)后的設(shè)計(jì)方案中修砌順序?yàn)楸匕濉谰脤印ぷ鲗樱荚O(shè)計(jì)方案和改進(jìn)后的設(shè)計(jì)方案如圖1 所示。
包底采用重質(zhì)料打結(jié),平鋪和立砌修砌方式,厚度為200 mm。包底和水口座磚仍采用現(xiàn)有砌筑方法,即先裝好上、下座磚,再拼砌底部磚。砌磚時須用木榔頭輕敲打緊,磚與磚之間的縫隙要小于2 mm,磚縫縱橫錯開,做到磚縫泥漿飽滿,罐底砌筑找正、卡牢。鋼包大修時,包底需重新打結(jié)底料;鋼包小修更換水口座磚或透氣磚時,需打結(jié)底料與透氣磚座磚齊平。
鋼包包壁磚采用200 mm 厚的鋁鎂碳磚,要求磚中碳含量提高2%,即含碳量為8%。渣線磚采用240 mm 厚的鎂碳磚,要求磚中碳含量提高2%,即含碳量為14%,以提高磚的抗浸蝕能力[3-4]。鋼包磚的理化指標(biāo)見表1。
表1 鋼包磚理化指標(biāo)
耳軸的位置對于整個鋼包的傾倒過程來說是十分重要的。若耳軸的位置太低,則很可能由于操作不當(dāng)導(dǎo)致鋼液的過快傾倒;若耳軸的位置過高,則會增大傾倒鋼液過程中所需要的傾翻力矩,進(jìn)而增大起重機(jī)副鉤的起重量,這樣就造成了很大的能源浪費(fèi)[5]。鋼包設(shè)計(jì)耳軸中心應(yīng)高于鋼水罐滿灌合成重心以上200~400 mm。改造后鋼包重心與耳軸如圖2 所示。對比改造前后鋼包重心與耳軸位置,坐標(biāo)原點(diǎn)位置:鋼包耳軸連線中點(diǎn)(X=0,Y=0,Z=0);改造前重心(mm):X=-2.569 103,Y=-352.736 125,Z=-4.602 990;改造后重心(mm):X=-2.569,Y=-364,Z=-4.52。
圖2 改造后鋼包重心與耳軸
計(jì)算表明,鋼包重心與耳軸位置符合設(shè)計(jì)要求。
鋼包在傾倒過程中,其傾翻力矩由三部分構(gòu)成:鋼包空包引起的傾翻力矩、鋼包耳軸的摩擦力矩、鋼液引起的傾翻力矩。通過計(jì)算起重機(jī)副鉤的起重量與傾翻角的關(guān)系,核定起重機(jī)副鉤的起重噸位,當(dāng)前80 t 副鉤起重量完全能夠滿足擴(kuò)容鋼包傾翻要求。經(jīng)驗(yàn)證,此改進(jìn)方案不影響鋼包相關(guān)設(shè)備諸如鋼包車、龍門鉤和連鑄鋼包回轉(zhuǎn)臺的承載能力,相關(guān)設(shè)備不需要改進(jìn),鋼包擴(kuò)容改造費(fèi)用不需要增加[5-6]。
鋼包擴(kuò)容前后,鋼水裝入量(鋼包盛裝鋼水量)如圖3 所示。
圖3 鋼包擴(kuò)容前后鋼水裝入量對比
從圖3 可以看出,通過鋼包修砌工藝的調(diào)整改進(jìn),鋼包鋼水裝入量較過去提高了25 t 左右,達(dá)到了預(yù)定目標(biāo)。
此設(shè)計(jì)方案雖然去掉了安全襯磚,減少了保溫板厚度,但澆注料具有氣孔率高、體積密度小、導(dǎo)熱系數(shù)小、重?zé)湛s小等優(yōu)點(diǎn),絕熱保溫效果好,鋼包溫降正常,未發(fā)生因鋼包溫降大而導(dǎo)致回爐鋼水的現(xiàn)象。
鋼包擴(kuò)容前2021 年10 月-2022 年1 月,鋼包平均包齡為95.45 爐,精煉比28.92%。擴(kuò)容優(yōu)化后,2022 年2 月-5 月,鋼包平均包齡為96.47爐,精煉比29.77%,鋼包包齡使用平穩(wěn),無影響。擴(kuò)容前后鋼包壽命對比如圖4 所示。
(1)通過對100 t 鋼包優(yōu)化設(shè)計(jì)與改進(jìn),改進(jìn)后的鋼包完全滿足承裝125 t 鋼水要求,未超出240 t 天車的承裝能力。
圖4 擴(kuò)容前后鋼包壽命對比
(2)原設(shè)計(jì)100 t 鋼包總計(jì)耐材用量54.7 t,設(shè)計(jì)改進(jìn)后鋼包耐材用量減少到40.2 t,耐材消耗量降低,在保證鋼包安全運(yùn)行的基礎(chǔ)上降低了耐材噸鋼成本。同時由于單爐產(chǎn)量增加,噸鋼動力費(fèi)用和人工費(fèi)用相應(yīng)減少,有效降低了噸鋼生產(chǎn)成本。
(3)改進(jìn)后的設(shè)計(jì)方案增大了鋼包的有效容積,提高了鋼包裝鋼量,同時提高了鋼包凈空高度,有利于避免精煉爐溢渣,保證了鋼水LF 精煉所需有效空間,對實(shí)現(xiàn)鋼水爐外有效精煉,提高鋼水質(zhì)量,增加品種檔次,提高品種比例具有重要意義。