梅紹裕 劉磊 李幼芹
(東莞康源電子有限公司,廣東 東莞 523932)
印制電路板(printed circuit board,PCB)生產(chǎn)過程中,垂直沉銅線微蝕槽要求銅離子(Cu2+)濃度≤40 g/L,如持續(xù)做板不加以控制,則12~18 h就達(dá)到換缸要求。
為使換缸時(shí)間不耽誤生產(chǎn),實(shí)際換缸時(shí)是在不停線的情況下直接排掉舊藥水,添加新藥水建?。勰乘疚⑽g槽體積550 L,微蝕缸開缸量:過硫酸鈉(sodium persulfate,SPS)固體60 kg、50%硫酸14 L]。建浴一次添加藥品量較大,同時(shí)也存在過硫酸鈉溶解不充分和產(chǎn)品微蝕不良的品質(zhì)隱患,行車在運(yùn)行下建浴也存在操作安全隱患,因此需增加微蝕自動(dòng)添加系統(tǒng),杜絕藥水濃度不穩(wěn)定導(dǎo)致的品質(zhì)隱患以及人為的安全隱患。
垂直沉銅線微蝕作用是除去板子銅面上的氧化物及其他雜質(zhì),粗化銅表面,增強(qiáng)銅面與電解銅的結(jié)合力。微蝕缸藥水組分及藥水濃度管控見表1。
表1 微蝕藥水濃度管控范圍
對(duì)微蝕缸銅離子(Cu2+)濃度進(jìn)行一周數(shù)據(jù)監(jiān)測分析,如圖1所示。
圖1 銅離子濃度趨勢
從圖1數(shù)據(jù)分析,Cu2+濃度曲線呈持續(xù)上漲趨勢,每次急速下降均為換缸后的結(jié)果(圖中紅線標(biāo)記為換缸),換缸頻率基本達(dá)到每天1 次。微蝕缸換缸要求為銅離子濃度接近40 g/L時(shí)進(jìn)行更換。
對(duì)微蝕缸SPS 濃度進(jìn)行一周數(shù)據(jù)監(jiān)測分析,如圖2所示。
圖2 SPS濃度趨勢
圖2 中垂直紅線標(biāo)記處為開線前換缸取樣分析結(jié)果,達(dá)到目標(biāo)值110 g/L 的要求;過程中平均值為93.9 g/L,且曲線整體偏下限。微蝕缸SPS 分析頻率為每6 h/次,在生產(chǎn)過程中化驗(yàn)室3 h/次固定開單補(bǔ)加SPS 12 kg。
過程手工加藥如圖3 所示,加藥量較大,SPS存在溶解不充分、局部濃度過高的問題,有微蝕過度導(dǎo)致品質(zhì)隱患的風(fēng)險(xiǎn)。
圖3 SPS過程手工加藥
(1)目前傳統(tǒng)垂直沉銅線換缸頻繁,且在生產(chǎn)過程中行車運(yùn)行的情況下?lián)Q缸危險(xiǎn)系數(shù)高。
(2)開缸量(SPS 60 kg)及過程補(bǔ)加量較大,存在短期內(nèi)SPS 溶解不充分、局部濃度過高的問題,有微蝕過度導(dǎo)致品質(zhì)隱患的風(fēng)險(xiǎn)。
(3)過程藥水濃度管控較差,難以達(dá)到中值管控要求,且分析頻率及加藥頻率高。
(4)通過以上數(shù)據(jù)表明,垂直沉銅線微蝕缸需增加自動(dòng)加藥系統(tǒng),改善SPS 濃度的穩(wěn)定性、換缸周期和過程加藥量。
(1)自動(dòng)添加設(shè)備:自動(dòng)添加槽+溶解槽+定量杯+控制系統(tǒng)。
(2)通過每一架做板面積定量補(bǔ)加微蝕溶液,在主槽設(shè)有溢流口,補(bǔ)加后多余的微蝕缸藥水通過溢流排廢,銅離子銅缸溢流達(dá)到一個(gè)穩(wěn)定的水平且滿足離子濃度≤40 g/L。
(3)換缸周期滿足7 d/次。
(4)藥水穩(wěn)定,滿足SPS濃度中值管控要求。
通過構(gòu)思設(shè)計(jì)微蝕缸自動(dòng)添加系統(tǒng),其原理如圖4所示。
圖4 微蝕自動(dòng)添加原理
根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙安裝完成后,計(jì)算理論開缸濃度,投入測試使用。
3.2.1 蝕銅量計(jì)算
垂直沉銅線生產(chǎn)板按某司常規(guī)尺寸410 mm×510 mm 計(jì)算,每掛40 板(panel,PNL),微蝕量1.5 μm,計(jì)算得出每掛板微蝕掉225 g 銅進(jìn)入微蝕液,計(jì)算數(shù)據(jù)見表2。
表2 每架板蝕銅量計(jì)算數(shù)據(jù)
式中:M為質(zhì)量;ρ為密度;S為面積;H為厚度。
由式(1)可計(jì)算出每架板蝕銅量=8.96 g/cm-3×41 cm×51 cm×1.5×10-3cm×2×40=225 g。
3.2.2 SPS消耗量計(jì)算
微蝕槽藥水主要成分為SPS(Na2S2O8)和硫酸,其中起微蝕作用的為SPS,硫酸提供酸性環(huán)境。
SPS微蝕銅的反應(yīng)式如下[2]:
根據(jù)反應(yīng)式摩爾比可計(jì)算出,每掛板蝕銅量225 g時(shí),消耗SPS量M為836 g。
3.2.3 添加槽SPS濃度設(shè)定和加藥量設(shè)定
加藥量設(shè)定的依據(jù)為,每添加VL 的新藥水,微蝕掉225 g銅時(shí),微蝕后的藥水銅離子濃度剛好達(dá)到需要換缸時(shí)的銅離子濃度(40 g/L)。為保證過程穩(wěn)定,一般需嚴(yán)格管控,本次設(shè)定為35 g/L。因此,每次添加藥水量可按照下式計(jì)算:
式中:V為每次添加藥水體積;m為每掛板蝕銅量;c為槽液銅離子理論控制上限。
由此即可計(jì)算出每次添加藥水體積為225 g/(35 g·L-1)=6.4 L。
添加槽SPS濃度可由下式計(jì)算:
式中:C為添加槽SPS 濃度;C0為微蝕槽SPS 濃度的目標(biāo)值。
由此,可以計(jì)算出添加槽的SPS濃度目標(biāo)值=836 g/(6.4 L)+110 g/L=240 g/L。
3.2.4 硫酸濃度數(shù)據(jù)
根據(jù)式(2)可知,微蝕槽硫酸無反應(yīng)消耗,實(shí)際生產(chǎn)中只需要補(bǔ)充帶出消耗即可。
根據(jù)以上計(jì)算得出的藥水參數(shù),設(shè)定自動(dòng)添加,再根據(jù)實(shí)際微蝕槽藥水濃度分析結(jié)果,對(duì)管控參數(shù)范圍進(jìn)行微調(diào)(平衡帶入帶出等因子的影響),即可投入正式使用。
微蝕自動(dòng)添加系統(tǒng)使用后,實(shí)際運(yùn)行效果如下。
微蝕缸SPS 過程加藥量監(jiān)測14 d 數(shù)據(jù)分析如圖5所示。
圖5 微蝕缸過程加藥量數(shù)據(jù)
由圖5 可知,跟進(jìn)14 d 過程加藥量趨勢數(shù)據(jù)為:總過程補(bǔ)加藥量21 kg,加藥7 次,加藥頻率每2 天1 次,過程加藥量及加藥次數(shù)大幅度減少,解決了生產(chǎn)過程中SPS 加藥量大、溶解不充分、局部濃度高的問題,消除了微蝕過度導(dǎo)致的品質(zhì)隱患。
微蝕缸銅離子濃度兩周數(shù)據(jù)分析如圖6 所示。圖6 紅圈標(biāo)記處為新開缸,開缸后銅離子濃度曲線逐步上漲,達(dá)到峰值后曲線基本保持在30~ 35 g/L(≤40 g/L),穩(wěn)定性好,滿足延長換缸周期的要求。
圖6 銅離子濃度趨勢
微蝕缸SPS 濃度監(jiān)測兩周數(shù)據(jù)分析如圖7 所示。由圖7 可知,曲線在中值上下波動(dòng)幅度小,穩(wěn)定性好;平均值111.8 g/L,滿足中值110 g/L 的管控要求;過程分析頻率從原來的每6h 1 次降低到每天1 次,并且取消了生產(chǎn)過程每3h 1 次的化驗(yàn)室固定開單補(bǔ)加SPS 12 kg操作。
圖7 SPS濃度趨勢
傳統(tǒng)龍門沉銅線微蝕缸通過增加自動(dòng)加藥系統(tǒng),改善了過程SPS 濃度的穩(wěn)定性差、換缸頻率高和過程加藥量大的問題,同時(shí)也降低了化驗(yàn)室分析頻率及過程加藥頻率,分析頻率從每6h 1 次降至每天1 次,過程加藥頻率從每天6 次降到每 2 天1 次,降低了頻繁建浴和補(bǔ)加的工作量,提高了藥水的穩(wěn)定性。