李明昕 賈艷明 周軍旗 李俊杰 朱洪飛
摘 要:主要從加氫站卸氫柱卸氣工藝系統(tǒng)設(shè)計(jì)、自動(dòng)化控制等方面對(duì)卸氫操作過程中的吹掃置換操作控制方法進(jìn)行了優(yōu)化研究,通過對(duì)手動(dòng)吹掃置換操作和自動(dòng)吹掃置換操作進(jìn)行對(duì)比分析,建立吹掃置換應(yīng)用模型,并針對(duì)卸氫柱吹掃置換操作的安全設(shè)計(jì)和自動(dòng)化控制提出了相應(yīng)策略。
關(guān)鍵詞:卸氫柱;卸車;吹掃置換
中圖分類號(hào):TK91? ? 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A? ? 文章編號(hào):1671-0797(2023)13-0054-05
DOI:10.19514/j.cnki.cn32-1628/tm.2023.13.014
0? ? 引言
氫能是一種清潔高效的二次能源,發(fā)展氫能對(duì)保障我國能源安全、優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)及化解能源結(jié)構(gòu)性過剩具有重要意義。氫能在交通領(lǐng)域的大力推廣可以緩解我國在能源安全、能源結(jié)構(gòu)、環(huán)境惡化方面的壓力,解決部分問題,因此保障加氫站建設(shè)運(yùn)營的安全高效至關(guān)重要。卸氫柱作為加氫站中一個(gè)重要的組成部分,其安全操作尤其需要重視。氫氣極易燃燒,易與空氣形成爆炸性混合氣體,爆炸極限極寬,因此,研究如何提高壓縮氫管束車充裝與運(yùn)輸過程的安全管理水平尤為重要[1]。
卸氫柱作為加氫站采用管束車站外供氫的卸氫計(jì)量設(shè)備,是加氫站內(nèi)的關(guān)鍵設(shè)備,在卸氫軟管與管束車接口連接或拆卸過程中,為避免雜質(zhì)氣體引入,保證涉氫操作安全,會(huì)進(jìn)行氮?dú)饣驓錃獯祾咧脫Q操作。卸氣柱設(shè)置有氮?dú)獯祾吖芫€和過濾精度不大于10 μm的過濾器,每次卸氫前需對(duì)管線進(jìn)行吹掃置換,確保卸氫質(zhì)量[2]。
卸氫操作時(shí),由于氫氣置換步驟煩瑣、耗時(shí)長,無法保障人員隨時(shí)值守,同時(shí),人員誤操作可能導(dǎo)致卸氫軟管連接不到位,造成氫氣泄漏并引起火災(zāi)爆炸事故[3]。傳統(tǒng)卸氫柱為人工手動(dòng)操作卸氫、吹掃置換,因?yàn)椴僮鬟^程需要多次不同氣源不同壓力的操作,存在人工誤操作、吹掃不徹底導(dǎo)致氣態(tài)雜質(zhì)引入、爆炸等安全隱患或因過度(多次)置換造成的資源浪費(fèi),存在卸氫安全隱患?;诖耍疚闹饕獜墓に囅到y(tǒng)設(shè)計(jì)、自動(dòng)化控制等方面進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn),有效提高了設(shè)備使用過程中的安全性、操作性和綜合效益。
1? ? 卸氫柱介紹
1.1? ? 卸氫柱主要組成
卸氫柱主要由卸氫軟管、拉斷閥、單向閥、過濾器、壓力表、質(zhì)量流量計(jì)、壓力變送器、電磁閥、安全閥、氫氣泄漏探測器及其電腦控制系統(tǒng)等組成,典型系統(tǒng)組成如圖1所示。
1.2? ? 卸氫柱工作原理
卸氫柱一端與氫氣長管束拖車連接,一端與壓縮機(jī)或順序控制盤連接。當(dāng)卸氫柱需要卸氫時(shí),首先依次進(jìn)行氮?dú)?、氫氣吹掃置換。然后,打開卸氫柱氫氣入口截止閥,氫氣依次流經(jīng)卸氫軟管、拉斷閥、單向閥、過濾器、流量計(jì)、氣動(dòng)截止閥后進(jìn)入壓縮機(jī),氫氣經(jīng)壓縮后進(jìn)入高壓儲(chǔ)氫容器內(nèi)儲(chǔ)存?zhèn)溆谩.?dāng)氫氣長管束拖車罐內(nèi)氫氣壓力≤5 MPa時(shí),或當(dāng)壓力、流量達(dá)到設(shè)定值時(shí),電腦控制系統(tǒng)控制氣動(dòng)球閥自動(dòng)關(guān)閉(或手動(dòng)關(guān)閉卸氫柱出口截止閥),停止卸氫,關(guān)閉管束車卸氫根部閥,打開卸氫柱放散閥,將卸氫柱管路內(nèi)的氫氣泄壓放散,依次氮?dú)獯祾咧脫Q,吹掃置換完畢后,拆除卸氫軟管,完成一次氫氣卸氣計(jì)量過程。
2? ? 卸氫柱吹掃置換系統(tǒng)優(yōu)化分析
卸氣吹掃置換:運(yùn)氫長管束拖車到站后,卸氫柱卸氫軟管與管束車連接,先用氮?dú)獯祾咧脫Q空氣,需要經(jīng)過多次置換,使管內(nèi)氧氣含量小于1%;再進(jìn)行氫氣置換氮?dú)?,使管?nèi)氧氣含量降到≤0.5%;然后開始卸氫,卸氫完成后用氮?dú)庵脫Q氫氣,使管內(nèi)氫氣含量降到≤0.4%;最后拆下卸氣軟管,完成卸氣。
2.1? ? 典型卸氫吹掃置換分析
2.1.1? ? 典型卸氫柱工藝流程
典型卸氫柱卸氣操作采用手動(dòng)吹掃置換,工藝流程圖如圖2所示。
2.1.2? ? 手動(dòng)吹掃置換操作
1)卸氫前吹掃置換。
第一步,氮?dú)獯祾咧脫Q:打開放散手閥13,當(dāng)壓力表10指示≤0.1 MPa時(shí),關(guān)閉放散手閥13停止泄壓放散。此時(shí),打開氮?dú)獯祾呤珠y9,氮?dú)饬鹘?jīng)氮?dú)獯祾呤珠y9、氮?dú)獯祾邌蜗蜷y8進(jìn)入氫氣主管路,當(dāng)壓力表10指示≥0.8 MPa時(shí),打開放散手閥13開始泄壓放散;當(dāng)壓力表10指示=0.2 MPa時(shí),關(guān)閉放散手閥13停止泄壓放散,完成一次氮?dú)獯祾咧脫Q操作。一般重復(fù)上述操作5次,完成氮?dú)獯祾咧脫Q操作。
第二步,氫氣吹掃置換:輕微打開氫氣長管束拖車氫氣卸車口手閥,氫氣流經(jīng)卸氫軟管1、拉斷閥2進(jìn)入氫氣主管路,當(dāng)壓力表10指示≥5 MPa時(shí),打開放散手閥13開始泄壓放散;當(dāng)壓力表10指示=0.2 MPa時(shí),關(guān)閉放散手閥13停止泄壓放散,完成一次氫氣吹掃置換操作。重復(fù)上述操作5次,完成氫氣吹掃置換操作。
2)卸氫后吹掃置換。
卸氫完成后,關(guān)閉手動(dòng)球閥4,打開放散手閥13,當(dāng)壓力表10指示≤0.2 MPa時(shí),關(guān)閉放散手閥13停止泄壓放散。然后,打開氮?dú)獯祾呤珠y9,氮?dú)饬鹘?jīng)氮?dú)獯祾呤珠y9、氮?dú)獯祾邌蜗蜷y8進(jìn)入氫氣主管路,當(dāng)壓力表10指示≥0.8 MPa時(shí),關(guān)閉氮?dú)獯祾呤珠y9,打開放散手閥13開始泄壓放散;當(dāng)壓力表10指示=0.2 MPa時(shí),關(guān)閉放散手閥13停止泄壓放散,完成一次氮?dú)獯祾咧脫Q操作。一般重復(fù)上述操作3~5次,完成氮?dú)獯祾咧脫Q操作。
2.1.3? ? 手動(dòng)吹掃置換操作存在的問題和隱患
1)操作手動(dòng)閥門多,操作流程煩瑣、復(fù)雜不便,極易誤操作;2)吹掃置換靠操作工把控,吹掃置換次數(shù)均為經(jīng)驗(yàn),容易出現(xiàn)操作失誤;3)氫氣在空氣中的爆燃極限為4%~75%(體積分?jǐn)?shù)),管路過度吹掃置換會(huì)造成資源浪費(fèi),吹掃不徹底則存在安全隱患;4)操作人員的專業(yè)性、工作經(jīng)驗(yàn)和工作態(tài)度直接影響到實(shí)際吹掃置換效果。
2.2? ? 卸氫柱吹掃置換優(yōu)化設(shè)計(jì)方案
為提高卸氫柱吹掃置換的可操作性,對(duì)卸氫系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)一鍵自動(dòng)吹掃置換,優(yōu)化措施如下:1)管路系統(tǒng)優(yōu)化,采用電動(dòng)閥或氣動(dòng)閥替代手動(dòng)操作閥門;2)吹掃次數(shù)優(yōu)化,準(zhǔn)確計(jì)算卸氫前和卸氫后各節(jié)點(diǎn)吹掃置換次數(shù);3)控制系統(tǒng)優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)卸氫前一鍵吹掃置換和卸氫后一鍵吹掃置換。
2.2.1? ? 工藝系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計(jì)
卸氫柱優(yōu)化工藝采用自動(dòng)吹掃置換,工藝流程圖如圖3所示。
2.2.2? ? 自動(dòng)吹掃置換操作控制方法
卸氫軟管連接好管束車,通過卸氫柱內(nèi)設(shè)置的氮?dú)獯祾唠姶砰y、氫氣吹掃電磁閥、放散電磁閥實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制,按照設(shè)定程序進(jìn)行吹掃作業(yè),實(shí)現(xiàn)一鍵自動(dòng)吹掃置換。自動(dòng)吹掃完成后,手動(dòng)打開管束車根部閥開始卸車,卸車完成后,關(guān)閉管束車根部閥,一鍵完成氮?dú)庾詣?dòng)吹掃置換,然后拆下卸氫軟管,完成一次卸車過程。另外,卸氫柱內(nèi)部設(shè)置氫氣緩沖瓶,在每次卸氫過程中由控制系統(tǒng)先行為儲(chǔ)氫瓶平壓,作為下一次自動(dòng)吹掃的高壓氫氣源。
1)卸車前吹掃置換。
連接卸氫軟管,先進(jìn)行氮?dú)獯祾咧脫Q:當(dāng)卸氫工藝管路需要吹掃置換時(shí),按下氮?dú)獯祾咧脫Q按鈕,壓力變送器13檢測管路壓力>0.1 MPa時(shí),放散電磁閥15自動(dòng)打開,開始泄壓放散。當(dāng)壓力變送器13檢測管路壓力≤0.1 MPa時(shí),放散電磁閥15自動(dòng)關(guān)閉,停止泄壓放散,然后氮?dú)獯祾唠姶砰y9打開,氮?dú)饬鹘?jīng)氮?dú)獯祾唠姶砰y9、氮?dú)獯祾邌蜗蜷y8進(jìn)入氫氣主管路,壓力變送器13檢測管路壓力≥0.8 MPa時(shí),氮?dú)獯祾唠姶砰y9關(guān)閉,放散電磁閥15自動(dòng)打開,開始泄壓放散。當(dāng)壓力變送器13檢測管路壓力=0.2 MPa時(shí),放散電磁閥15自動(dòng)關(guān)閉,停止泄壓放散,完成一次氮?dú)獯祾咧脫Q操作。以上動(dòng)作重復(fù)數(shù)次,即完成氮?dú)獯祾咧脫Q操作。
完成氮?dú)獯祾咧脫Q操作后進(jìn)行氫氣吹掃置換:氮?dú)獯祾咧脫Q完成后,按下氫氣吹掃置換按鈕,當(dāng)壓力變送器13檢測管路壓力>0.2 MPa時(shí),放散電磁閥15自動(dòng)打開,開始泄壓放散。當(dāng)壓力變送器13檢測管路壓力≤0.2 MPa時(shí),放散電磁閥15自動(dòng)關(guān)閉,停止泄壓放散,或壓力變送器13檢測管路壓力≤0.2 MPa時(shí),氫氣吹掃電磁閥10自動(dòng)打開,氫氣流經(jīng)氫氣吹掃電磁閥10、單向閥3進(jìn)入氫氣主管路,當(dāng)壓力變送器13檢測管路壓力≥5 MPa時(shí),氫氣吹掃電磁閥10關(guān)閉,放散電磁閥15自動(dòng)打開,開始泄壓放散。當(dāng)壓力變送器13檢測管路壓力=0.2 MPa時(shí),放散電磁閥15自動(dòng)關(guān)閉,停止泄壓放散,完成一次氫氣吹掃置換操作。以上動(dòng)作重復(fù)數(shù)次,即完成氫氣吹掃置換操作。
2)卸車后吹掃置換。
當(dāng)卸車停止需要吹掃置換時(shí),先關(guān)閉管束車根部閥,按下氮?dú)獯祾咧脫Q按鈕,放散電磁閥15自動(dòng)打開,開始泄壓放散。當(dāng)壓力變送器13檢測管路壓力=0.2 MPa時(shí),放散電磁閥15自動(dòng)關(guān)閉,停止泄壓放散,然后氮?dú)獯祾唠姶砰y9打開,氮?dú)饬鹘?jīng)氮?dú)獯祾唠姶砰y9、氮?dú)獯祾邌蜗蜷y8進(jìn)入氫氣主管路,壓力變送器13檢測管路壓力≥0.8 MPa時(shí),氮?dú)獯祾唠姶砰y9關(guān)閉,放散電磁閥15自動(dòng)打開,開始泄壓放散。當(dāng)壓力變送器13檢測管路壓力=0.2 MPa時(shí),放散電磁閥15自動(dòng)關(guān)閉,停止泄壓放散,完成一次氮?dú)獯祾咧脫Q操作。重復(fù)以上動(dòng)作數(shù)次,即完成氮?dú)獯祾咧脫Q操作。
2.2.3? ? 卸氫系統(tǒng)各節(jié)點(diǎn)吹掃置換次數(shù)計(jì)算
根據(jù)理想氣體狀態(tài)方程,計(jì)算吹掃置換次數(shù)。
PV=nRT
式中:P為壓強(qiáng);V為氣體體積;n為氣體的物質(zhì)的量;R為摩爾氣體常數(shù);T為溫度。
設(shè)初始時(shí)管道內(nèi)壓力為P0,管道內(nèi)物質(zhì)的量為n0,計(jì)算目標(biāo)成分氣體的物質(zhì)的量n1,管道內(nèi)目標(biāo)介質(zhì)氣體的含量為C0,管道內(nèi)目標(biāo)介質(zhì)氣體的含量只和物質(zhì)的量有關(guān)。
在置換n(n為正整數(shù),n=1,2,3,…)次后,管道內(nèi)目標(biāo)介質(zhì)氣體的含量為:
Cn=■×■×…×■×■×■×C0
1)卸車前吹掃置換。
卸車吹掃置換前,卸氫軟管內(nèi)部為常溫常壓空氣(氧氣含量20.9%)。先用氮?dú)庵脫Q空氣,向管內(nèi)充入0.8 MPa氮?dú)猓兌?9.9%),每次壓力平衡后,釋放管內(nèi)壓力至0.2 MPa,經(jīng)過多次置換后使管內(nèi)氧氣含量小于1%。然后氫氣置換氮?dú)?,向管?nèi)充入5 MPa氫氣,每次壓力平衡后,釋放管內(nèi)壓力至0.2 MPa,經(jīng)過多次置換后使管內(nèi)氧氣含量降到≤0.5%。吹掃次數(shù)計(jì)算結(jié)果如圖4所示。
經(jīng)過計(jì)算,卸氫前需要進(jìn)行氮?dú)獯祾咧脫Q2次,氫氣吹掃置換1次,可以使管內(nèi)氧氣含量降到0.03%(≤0.5%)。
2)卸車后吹掃置換。
卸車后卸氫管內(nèi)氫氣含量達(dá)到99.99%,壓力0.2 MPa。現(xiàn)在用氮?dú)庵脫Q氫氣,向管內(nèi)充入0.8 MPa氮?dú)猓兌?9.9%),每次壓力平衡后,釋放管內(nèi)壓力至0.2 MPa,經(jīng)過多次置換后,使管內(nèi)氫氣含量降到≤0.4%。吹掃置換次數(shù)計(jì)算結(jié)果如圖5所示。
經(jīng)過計(jì)算,卸氫后需要進(jìn)行氮?dú)獯祾咧脫Q4次,可以使管內(nèi)氫氣含量降到0.39%(≤0.4%)。
3? ? 卸氫系統(tǒng)自動(dòng)吹掃置換工藝優(yōu)化效果
3.1? ? 系統(tǒng)安全性
手動(dòng)吹掃置換依據(jù)傳統(tǒng)或經(jīng)驗(yàn)來確定氣源吹掃壓力、時(shí)長或次數(shù)等參數(shù),以保證吹掃置換徹底。手動(dòng)操作閥門眾多,且操作過程為依次順序人為手動(dòng)操作,吹掃過程中系統(tǒng)操作壓力均以壓力表為唯一參考,存在人為誤操作、目測誤差、經(jīng)驗(yàn)操作無法準(zhǔn)確判斷是否吹掃徹底等問題。
自動(dòng)吹掃置換依據(jù)工藝管路鋼管內(nèi)徑、長度及鋼管內(nèi)部殘余氣體壓力等參數(shù),經(jīng)過科學(xué)計(jì)算得出吹掃壓力、次數(shù),一鍵式自動(dòng)吹掃置換由控制系統(tǒng)控制,管路壓力由壓力變送器實(shí)時(shí)采集,形成閉環(huán)式控制,不僅有數(shù)據(jù)依據(jù),而且極大地規(guī)避了人為誤操作、目測誤差、經(jīng)驗(yàn)操作帶來的潛在風(fēng)險(xiǎn),保證了氫氣管路的清潔度、氫氣的純凈度,能確保管路內(nèi)氫氣密度低于氫氣爆燃極限(4%~75.6%),極大地保證了操作的安全性。
3.2? ? 置換氣體用量
吹掃所需氮?dú)?氫氣用量計(jì)算公式如下:
V=■■-■×■ND
式中:V為每年需消耗的吹掃置換氮?dú)?氫氣量;V1為單次吹掃置換管路體積;n為單次換車時(shí),卸車前或卸車后的吹掃置換操作次數(shù);N為每天管束車換車次數(shù);P為吹掃置換氮?dú)?氫氣壓力;Pn為吹掃置換時(shí)初始?jí)毫?;M為吹掃氣體摩爾質(zhì)量;Mn為吹掃置換前氣體摩爾質(zhì)量;ρ為吹掃氣體密度;ρn為吹掃置換前的氣體密度;R為理想狀態(tài)氣體常數(shù);T為熱力學(xué)溫度;D為年運(yùn)行時(shí)間。
以1 000 kg加氫站為例,管束車按常規(guī)一輛26 m3容積(20 MPa)計(jì),總?cè)萘繛?60 kg,每臺(tái)管束車氫氣利用率約為70%,每輛管束車可使用氫氣量約260 kg,每天約需用4輛管束車。按照年運(yùn)行360天,每天用4輛管束車計(jì)算,其中卸氫吹掃置換管路長8 m,卸氫軟管1/2″,內(nèi)徑?準(zhǔn)12.7 mm,長6 m,與軟管連接涉及吹掃的主管路,管徑3/4″,長2 m,內(nèi)徑?準(zhǔn)14.85 mm。
優(yōu)化前單次換車需氮?dú)獯祾咧脫Q10次(卸車前5次,卸車后5次)、氫氣吹掃置換5次,優(yōu)化后單次換車需氮?dú)獯祾咧脫Q6次(卸車前2次,卸車后4次)、氫氣吹掃置換1次,計(jì)算優(yōu)化前后用于吹掃的氮?dú)夂蜌錃饽暧昧?,?duì)比結(jié)果如表1所示。
按照計(jì)算結(jié)果,優(yōu)化工藝后年節(jié)約氮?dú)庀牧?.95 Nm3,節(jié)約氫氣消耗量63.8 Nm3,優(yōu)化工藝后用于卸車氮?dú)獯祾叩牡獨(dú)庀牧拷档土?0%,氫氣消耗量降低了80%。
3.3? ? 經(jīng)濟(jì)性和操作性
通過優(yōu)化工藝,對(duì)比氮?dú)庵脫Q操作和氫氣置換操作次數(shù),工藝優(yōu)化后可大幅降低吹掃置換操作次數(shù),極大地提高工作效率。以1 000 kg加氫站為例,對(duì)比優(yōu)化前后氮?dú)獯祾吆蜌錃獯祾卟僮鞔螖?shù),加氫站月度操作次數(shù)對(duì)比如圖6所示。
同時(shí),優(yōu)化工藝后,氮?dú)?、氫氣吹掃置換閥門開關(guān)次數(shù)大幅減少,以1 000 kg加氫站為例,優(yōu)化前單次換車開關(guān)次數(shù)30次,優(yōu)化后單次換車開關(guān)次數(shù)14次,工藝優(yōu)化后閥門可使用年限約為優(yōu)化前的2.1倍,大幅降低了閥門更換頻次。
手動(dòng)吹掃置換需手動(dòng)順序操作各個(gè)閥門,完成氮?dú)?、氫氣吹掃置換操作需1~2人,不僅操作流程煩瑣、操作復(fù)雜不便、工作效率低,而且對(duì)操作崗位配置人員有嚴(yán)格要求。
自動(dòng)吹掃置換可以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程或現(xiàn)場一鍵式操作,極大地降低了操作人員數(shù)量配置與崗位素質(zhì)技術(shù)門檻要求,準(zhǔn)確計(jì)算控制吹掃置換次數(shù),提高了設(shè)備使用過程的經(jīng)濟(jì)性,同時(shí)提高了設(shè)備操作的便捷性與操作體驗(yàn),實(shí)現(xiàn)了智能化、自動(dòng)化聯(lián)動(dòng)控制。
4? ? 結(jié)束語
本文通過對(duì)卸氫柱在卸氫前和卸氫后的吹掃置換數(shù)值模擬計(jì)算和操作優(yōu)化分析,提出了吹掃置換優(yōu)化技術(shù)依據(jù),保證了加氫站氫氣供給前端的卸氫安全,提高了卸氫設(shè)備的可操作性、運(yùn)營成本的經(jīng)濟(jì)性。該技術(shù)已在國內(nèi)多座加氫站運(yùn)行實(shí)踐,效果良好,是卸氫柱工藝系統(tǒng)的一次重大技術(shù)改進(jìn),同時(shí)為以后相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)提供了借鑒。
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收稿日期:2023-05-11
作者簡介:李明昕(1979—),男,河南鄭州人,高級(jí)工程師,從事氫能技術(shù)研究與應(yīng)用工作。