張千 呂敏敏 于學超
1 南京科泓環(huán)保技術有限責任公司山東分公司2 東營天璽環(huán)??萍加邢薰?3 山東文華環(huán)保科技有限公司
隨著燃油的大量消耗,大氣中二氧化碳濃度的升高,不僅加劇了溫室效應,還造成了資源的浪費。利用高效的回收技術,二氧化碳可以被工業(yè)、農業(yè)、輕工業(yè)等工業(yè)部門回收,實現廢物的資源化。目前有許多回收利用二氧化碳的方式,在實際應用中,要結合化工生產的具體情況,結合不同的工藝特性,提高回收利用率。2020 年12 月,中央經濟工作會議把實現碳達峰、實現碳中和列為2021 年重點工作。明確提出要提高節(jié)約能源、保護生態(tài)環(huán)境、提高可持續(xù)發(fā)展能力,大力推廣節(jié)約、替代、循環(huán)利用、治理污染的先進、實用技術,增加節(jié)能和環(huán)保投資。因此,降低CO2的排放量,重新使用已有的二氧化碳,是迫切需要解決的問題。
現有甲醇制氫裝置1 套,產生大量二氧化碳,二氧化碳收集后用途較多,可用于生產工業(yè)級、食品級二氧化碳和干冰,作為原料參與二氧化碳加氫制甲醇、制烯烴,二氧化碳合成制碳酸二甲酯和二氧化碳礦化利用及參與微藻固定CO2轉化為生物燃料和化學品等,故回收二氧化碳均有較高的環(huán)境效益和經濟效益。因此在甲醇制氫裝置基礎上,建設二氧化碳吸附設施,占地面積700m2,配備二氧化碳壓縮機、制冷機等設備以及儲運、裝車等配套設施。建成后年產液體二氧化碳15 萬t,總投資4300 萬元。
甲醇制氫裝置二氧化碳氣消耗量10270Nm3/h,含二氧化碳97.8%,來自甲醇制氫裝置;吸附床填料30t/次,主要由硅藻土等組成,4 年更換一次。原料氣組分見表1。
表1 原料氣組分表
2.2.1 給水分析
用水主要為職工生活用水、循環(huán)水系統用水。按14 人,工作333d,50L/人·d 定額計算,生活用水量為233.1t/a。循環(huán)水系統為375m3/h,補水率為1.5%,循環(huán)系統補水量為5.625m3/h(135m3/d,44955m3/a),故項目新鮮水用量為45188.1t/a。
2.2.2 污水分析
運營期廢水主要為職工生活污水、循環(huán)水系統排污水。生活污水量按生活用水的80%計算,生活污水產生量為186.48t/a。循環(huán)冷卻系統排污量按照補水量的20%計算,則排污量為8991t/a,送廠區(qū)污水處理站處理。
2.3.1 二氧化碳精制工段
二氧化碳氣由甲醇制氫裝置引來,在0.01MPa、40℃條件下進入界區(qū)緩沖罐,再進入二氧化碳壓縮機,增壓后進入穩(wěn)壓罐,經穩(wěn)壓后的原料氣進入吸附床中脫除雜質。吸附床設計為2 個,吸附和再生輪換操作,實現吸附和再生過程自動化輪換操作,生產連續(xù)進行。
凈化后的氣體從吸附床底部引出進入預冷器中,與精餾塔引來的殘氣進行熱交換降溫后,送入液化器中液化。二氧化碳液化后進入精餾塔中,絕大部分液態(tài)二氧化碳流到塔底再沸器,溶解在液態(tài)二氧化碳中的輕組分被趕至塔頂排出,合格的液態(tài)二氧化碳從再沸器底部的管口引出,經節(jié)流降壓送過冷器降溫過冷。部分沒有被液化的氣態(tài)二氧化碳和其它輕組分由精餾塔塔頂排出,通過閥門節(jié)流降壓進入預冷器中回收冷量后,作為再生氣體經吸附床電加熱器加熱至250℃,反向進入吸附床對其進行解析再生,解析氣排入廠區(qū)現有火炬系統。本項目二氧化碳液化選用丙烷作為制冷劑,制冷劑在換熱器與制冷壓縮機之間循環(huán)使用。產污環(huán)節(jié):裝置區(qū)廢氣G1;噪聲N;吸附床廢填料S1。
2.3.2 液體二氧化碳儲存工段
過冷液體二氧化碳(-17℃、2.5MPa)送至產品罐區(qū)二氧化碳儲罐儲存,液體二氧化碳采用成品裝車泵、成品裝車鶴管裝車后外售。產污環(huán)節(jié):噪聲N。
二氧化碳來源于3 Nm3/h 甲醇制氫裝置,故對該裝置進行分析,其生產工藝流程及產污環(huán)節(jié)見圖1。
圖1 裝置工藝流程及產污環(huán)節(jié)圖
有組織廢氣主要為導熱油爐煙氣(G1-1),甲醇制氫裝置分解變換反應廢催化劑(S1-1),VPSA 脫碳工序廢吸附劑(S1-2),PSA 提氫工序廢吸附劑(S1-3),廢導熱油(S1-4)。該廠區(qū)現有及在建污染物排放情況見表2。
表2 現有及在建污染物排放情況
對所在地空氣及地表水環(huán)境質量進行分析,由于正常運營過程中不存在地下環(huán)境污染途徑,周邊無地下水敏感點,且外周邊50m 范圍內不存在聲環(huán)境保護目標,故不地下水和聲環(huán)境進行分析。
根據該地區(qū)2021 年度空氣質量與去年同期對比表監(jiān)測數據,環(huán)境空氣質量現狀監(jiān)測評價結果見表3。結果表明,所在地的大氣污染狀況不符合《環(huán)境空氣質量標準》,PM10和 PM2.5指標均有超標,屬于不達標地區(qū)。PM2.5和PM10的超標主要與城市植被覆蓋率低、路面揚塵多有關。
表3 環(huán)境空氣質量對比表
所在地地表水主要為河流。根據東監(jiān)測斷面的監(jiān)測數據可知,CODcr的監(jiān)測濃度為13mg/m3、氨氮的監(jiān)測濃度為0.74mg/m3,CODcr、氨氮監(jiān)測濃度均能滿足V 類水質標準要求。
廢氣主要為裝置區(qū)無組織廢氣G1。精餾塔塔頂捕集二氧化碳后釋放氣體,經預冷器回收部分冷量后,作為再生氣體經吸附床電加熱器加熱至250℃,反向進入吸附床對其進行解析再生,解析氣排入火炬系統。采用丙烷作為制冷劑,制冷系統安全閥間歇性泄放尾氣,尾氣排入火炬系統。生產裝置區(qū)無組織排放的氣體主要有逸散的二氧化碳、VOCs。由于反應器和管道、閥門等連接處產生泄漏,會有少量無組織排放的氣體。
該生產裝置采用了先進的工藝,最大限度地減少了密封點,減少了廢氣的排放。加強對設備、管道、閥門等連接部件的檢查,及時進行替換;減少在密封位置的泄漏;同時,在設備區(qū)域使用 LDAR 技術,可有效地減少泄漏。美國國家環(huán)境保護局估計,采用 LDAR 技術可以減少56%VOC排放量。
按照相關技術規(guī)程,對設備及管線組件密封部位揮發(fā)性有機物的年排放量進行計算,得到0.006 t/a 的無組織排放,經過處理后,符合排放標準,對環(huán)境影響不大。
廢水主要為生活污水、循環(huán)水系統排污水。生活污水產生量為186.48t/a,經化糞池后排入廠區(qū)污水處理站;循環(huán)冷卻系統排污量按照補水量的20%計算,則排污量為8991t/a,送廠區(qū)污水處理站處理。廢水中COD、NH3-N 滿足V 類標準,經濕地外排河道。
廠區(qū)內現有200t/h 的污水處理站進行改造后,新加油水分離器+新建渦凹+溶氣氣浮+HUSB 罐+A/O+多介質+兩級臭氧+兩級BAF。廠區(qū)污水處理站現有處理量為17.56t/h,增加廢水處理量為1.15t/h(9177.48t/a),能夠滿足廢水處理需求,CODcr排放濃度為25.1mg/L,NH3-N 排放濃度為0.517mg/L。因此產生的廢水能合理處理,不會對周圍地表水環(huán)境造成影響。
產生的固廢主要包括生活垃圾、危險廢物。危險廢物為吸附床廢填料S1、廢機油S2 和廢機油桶S3。生活垃圾產生量為2.331t/a。生活垃圾收集后委托環(huán)衛(wèi)部門定期清運。
吸附床廢填料產生量為30t/4a,暫存于危險廢物暫存間后委托處理。在工藝進行過程中機械運轉使用機油,設備檢修會更換機油,每年更換一次,年產生量約為0.02t/a,暫存于危險廢物暫存間后委托處理。機油用量為0.01t/a,機油容重按10kg/桶,機油桶重量按0.5kg/只,則廢機油桶產生量為0.0005t/a,暫存于危險廢物暫存間后委托處理。
現有危廢暫存間貯存能力為1100t,新增危廢產生量較少,現有危廢貯存間可供儲存。加強環(huán)保管理,加強各類污染治理,加強對固體廢物的安全處置,是降低環(huán)境污染的有效途徑。
通過對二氧化碳回收工藝進行分析,將其分為二氧化碳精制及液體二氧化碳儲運工段。在二氧化碳再資源化的過程中,既能有效回收二氧化碳,又不對周邊環(huán)境產生較大影響,從環(huán)境保護角度考慮,是合理、可行的。