接來(lái)春
(中核核電運(yùn)行管理有限公司,浙江 嘉興 314300)
不凝氣體的存在會(huì)阻礙凝汽器內(nèi)部蒸汽的換熱,使傳熱端差增大,凝汽器真空降低,還會(huì)增大凝結(jié)水過(guò)冷度,降低機(jī)組熱經(jīng)濟(jì)性,需要真空泵及時(shí)將不凝氣體抽取出來(lái),避免不凝氣體積聚。水環(huán)式真空泵性能由于工作介質(zhì)溫度高等原因,夏季高溫下,真空泵的出力會(huì)顯著下降,凝汽器真空度偏低,進(jìn)而影響整個(gè)機(jī)組的安全經(jīng)濟(jì)性。因而,對(duì)凝汽器抽真空系統(tǒng)的研究及改進(jìn)有著重要意義[1]。
影響凝汽器真空的因素有很多,主要有真空泵的性能、凝汽系統(tǒng)的嚴(yán)密性、凝汽器本體的換熱性能、冷卻水流量及冷卻水溫度等。
凝汽器壓力等于其內(nèi)蒸汽凝結(jié)溫度對(duì)應(yīng)的飽和壓力,凝汽器內(nèi)之所以會(huì)形成真空,是因?yàn)槠畠上喙餐嬖谟谀鲀?nèi)的蒸汽側(cè)。正常情況下,若循環(huán)冷卻水溫度較低,蒸汽凝結(jié)的溫度也就較低,例如蒸汽凝結(jié)的溫度為30℃左右,此時(shí)的飽和壓力大約就只有4Kpa~5Kpa,相較于大氣壓,明顯大大降低,這就形成了凝汽器的高度真空[2]。
絕對(duì)理想情況下,凝汽器內(nèi)無(wú)不凝氣體,凝汽器內(nèi)的壓力就等于凝結(jié)水溫度下的飽和壓力。實(shí)際上,凝汽器中的壓力總是大于這一理想壓力。實(shí)際凝汽器中的壓力可由與之相對(duì)應(yīng)的凝結(jié)溫度ts來(lái)確定。由凝汽器熱平衡及換熱條件可知,蒸汽凝結(jié)溫度為:
相應(yīng)的凝汽器壓力近似為:
式(1)中:ts—凝汽器內(nèi)凝結(jié)水溫度,℃;tw1—冷卻水的入口溫度,℃;Δt—冷卻水在凝汽器中的溫升,℃;δt—凝汽器的傳熱端差,℃;pk—凝汽器壓力,Kpa。
因此,凝汽器壓力主要受海水入口溫度tw1、凝汽器的傳熱端差δt、海水進(jìn)出口溫升Δt三方面因素影響。電站所在的環(huán)境氣候決定了海水的進(jìn)口溫度tw1。
對(duì)于開(kāi)式冷卻水系統(tǒng)來(lái)說(shuō),如果在機(jī)組負(fù)荷與冷卻水流量不變的情況下,隨水溫的升高凝汽器的真空降低,隨水溫的下降真空升高。所以在其他條件都相同的情況下,冬季時(shí)凝汽器的真空比夏季時(shí)要高。
但是實(shí)際情況是:凝汽器內(nèi)由于各種原因,如汽輪機(jī)排出的蒸汽中本身就含有不凝氣體,汽水回路水化學(xué)控制過(guò)程中分解出氣體,以及汽水回路存在極微小的漏點(diǎn)使空氣吸入等,都將導(dǎo)致凝汽器或多或少會(huì)積聚部分不凝氣體。
凝汽器內(nèi)的壓力pk應(yīng)該是不凝結(jié)氣體和蒸汽混合物分壓力的總和,因?yàn)橛胁荒Y(jié)氣體漏入凝汽器的汽側(cè),根據(jù)道爾頓分壓定律可知,各組分的分壓力之和才是混合物的總壓力,可將凝汽器總壓力pk表示為如下:
式(3)中,ps、pa分別是凝汽器內(nèi)蒸汽壓力和不凝結(jié)氣體分壓。
盡管不凝結(jié)氣體的存在略微增加了凝汽器的壓力,但對(duì)真空的影響并不大。不凝結(jié)氣體嚴(yán)重影響蒸汽與凝汽器的冷卻水進(jìn)行換熱,才是真空度降低的最主要影響因素[4,5]。
圖1中橫坐標(biāo)是不凝結(jié)氣體在凝汽器氣空間里混合物所占的質(zhì)量百分比,縱坐標(biāo)是凝汽器空間里混合物的放熱系數(shù)αs與純蒸汽放熱系數(shù)α0之比。從圖1可看出ε越大,α越小。如果真空泵效率差,不能有效將不凝氣體盡可能多地抽出,那么不凝結(jié)氣體將會(huì)積聚在凝汽器內(nèi),降低了凝汽器傳熱系數(shù),凝汽器的傳熱端差也會(huì)增大,汽水循環(huán)效率變差,導(dǎo)致機(jī)組的熱經(jīng)濟(jì)性變差。
圖1 不凝結(jié)氣體含量與放熱系數(shù)的關(guān)系Fig.1 Relationship between non-condensable gas content and heat release coefficient
在電廠中常用的抽氣裝置主要有:射汽式抽氣裝置、射水式抽氣裝置,以及水環(huán)式真空泵[3]。
本廠應(yīng)用的為二級(jí)水環(huán)式真空泵。它具有很多優(yōu)點(diǎn),比如節(jié)能效果顯著,效率高,性能穩(wěn)定,運(yùn)行可靠,不易損壞。
真空泵抽氣能力的好壞會(huì)影響漏入的空氣在凝汽器內(nèi)積聚的程度,而影響真空泵抽氣性能的因素主要有以下幾點(diǎn):
1)工作介質(zhì)的溫度:工作介質(zhì)溫度升高會(huì)導(dǎo)致部分工作介質(zhì)汽化,會(huì)占用泵殼體積還容易產(chǎn)生汽蝕損壞泵的葉片,導(dǎo)致真空泵失效。
2)凝汽器內(nèi)氣體溫度:凝汽器內(nèi)氣體溫度越高會(huì)使真空泵工作介質(zhì)的溫度升高,降低真空泵的吸氣能力。
3)凝汽器內(nèi)的壓力:凝汽器內(nèi)的壓力升高可以增加真空泵的吸氣能力,但是壓力過(guò)高會(huì)影響凝汽器的真空,凝汽器壓力太低又容易引起真空泵工作介質(zhì)汽化[2]。
圖3是海水溫度、SRI溫度、凝汽器真空,及真空泵工作介質(zhì)的溫度趨勢(shì)圖,從圖3可以看出海水溫度由4月30日的21.5℃上升到7月30日的32.7℃,SRI溫度由29.29℃上升到36.56℃,工作介質(zhì)溫度由24℃上升到36.2℃,凝汽器真空由6.1Kpa上升到10.8Kpa。
圖2 真空泵吸氣量隨工作水溫的變化曲線Fig.2 Curve of the suction volume of a vacuum pump changing with the working water temperature
圖3 相關(guān)參數(shù)的趨勢(shì)變化Fig.3 Trend changes of related parameters
在趨勢(shì)變化期間,調(diào)門開(kāi)度多次超過(guò)56%,機(jī)組執(zhí)行降功率的操作見(jiàn)以下部分日志:
1)由于海水溫度上升,機(jī)組效率變差,調(diào)門開(kāi)度超過(guò)56%,于01:19開(kāi)始以1MW/min速率從670MW降功率,01:20降功率到669MW。
2)由于海水溫度上升,機(jī)組效率變差,熱功率超過(guò)1930MW,于08: 37開(kāi)始以1MW/min速率從669MW降功率到668MW。
3)由于海水溫度上升,機(jī)組效率變差,熱功率超過(guò)1930MW且調(diào)門開(kāi)度超過(guò)56%,于2018年6月28日21:07開(kāi)始以1MW/min速率從668MW降功率,21:08功率到達(dá)667MW。
雖然,凝汽器真空度下降的決定因素是海水溫度,但經(jīng)過(guò)實(shí)踐發(fā)現(xiàn),夏天(冬季真空泵的工作介質(zhì)溫度足夠低)降低真空泵的工作介質(zhì)溫度,可提高真空泵工作效率,從而改善凝汽器真空度。如圖4所示,通過(guò)改變系統(tǒng)運(yùn)行方式,調(diào)節(jié)真空泵的工作介質(zhì)溫度,凝汽器真空度隨工作介質(zhì)的溫度變化有明顯改變。
綜上所述,改善真空泵運(yùn)行工況,提高真空泵效率,可提高凝汽器真空度,是提高汽水循環(huán)的一個(gè)良好途徑。
結(jié)合機(jī)組實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、長(zhǎng)期缺陷跟蹤、同行業(yè)技術(shù)對(duì)比等,提出以下改進(jìn)建議。
經(jīng)長(zhǎng)期跟蹤總結(jié),發(fā)現(xiàn)真空泵工作介質(zhì)回路上的過(guò)濾器約2~3個(gè)月就發(fā)生明顯的堵塞現(xiàn)象,導(dǎo)致工作介質(zhì)的溫度升高,真空泵工作效率變差。更換或者清洗過(guò)濾器后,真空泵的工作效率明顯提高。根據(jù)堵塞物的收集分析,密封膠殘余物和管道銹蝕物居多。
因此,建議將過(guò)濾器清洗工作形成周期預(yù)防性檢修項(xiàng)目,納入真空泵的檢修周期中(形成PM項(xiàng)),避免雜質(zhì)堵塞過(guò)濾器,導(dǎo)致影響凝汽器真空度和真空泵的停運(yùn)檢修次數(shù)增加。此外,可考慮改進(jìn)密封膠使用方法和管道設(shè)備的防腐方法。
真空泵的工作介質(zhì)為閉式循環(huán)水,在汽水分離器液位低時(shí)才向里面補(bǔ)充SER水。在真空泵運(yùn)行的過(guò)程中,氣體和少量水汽從排氣管線排出,長(zhǎng)此以往補(bǔ)水中所含的雜質(zhì)會(huì)逐漸濃縮,積聚在汽水分離器的底部,容易造成過(guò)濾器堵塞,因此建議:
1)在系統(tǒng)初步在線規(guī)程(S、D規(guī)程)中,增加汽水分離器沖洗操作。
2)在真空泵定期切換的PT規(guī)程中,對(duì)待啟動(dòng)的真空泵的汽水分離器進(jìn)行換水操作。
圖5 紅色加粗部分為換水管線Fig.5 The bold red part represents the replacement of the water pipe line
3)可以在分離器的合適位置設(shè)置取樣管路,定期對(duì)分離器內(nèi)水質(zhì)進(jìn)行化驗(yàn),及時(shí)了解分離器內(nèi)的水質(zhì)情況,以便采取相應(yīng)措施。
2015年提交了一個(gè)技改,由于3/4#機(jī)組SRI至CVI的冷卻水取水點(diǎn)在SEN/SRI板式熱交換器B與C之間,導(dǎo)致SEN/SRI板式熱交換器C的冷卻水無(wú)法進(jìn)入CVI系統(tǒng),即SEN/SRI板式熱交換器C運(yùn)行、B和A反洗或備用時(shí),CVI冷卻水溫度升高,凝汽器真空變差。
這個(gè)技改于2017年將CVI的冷卻水取水點(diǎn)從SEN/SRI板式熱交換器B與C之間,更改至SEN/SRI板式熱交換器C之后,避免了CVI冷卻水溫度升高。經(jīng)過(guò)一年多時(shí)間的運(yùn)行,機(jī)組的效率不再受SEN/SRI板式熱交換器切換的影響,并且相對(duì)之前的真空更好些。
雖然上述技改對(duì)真空泵的效率有所提高,但是如進(jìn)一步降低真空泵的工作介質(zhì)的溫度,其效率仍有改善空間。相較于目前的SRI管線,可以考慮加粗相應(yīng)的管線,并在管線上增加流量調(diào)節(jié)閥。這樣可以根據(jù)季節(jié)的變化調(diào)節(jié)SRI水的流量,使凝汽器的真空不至于過(guò)高或者過(guò)低,也可以增大真空系統(tǒng)的換熱器體積,保證流過(guò)更多的SRI水來(lái)冷卻真空泵的工作介質(zhì),從而來(lái)降低工作介質(zhì)的溫度。
雖然改善工作介質(zhì)與冷卻水的換熱效果能夠提高真空泵的工作效率,但由于夏季時(shí),SRI冷卻水的溫度本身就高達(dá)35℃左右,故降低真空泵工作介質(zhì)的裕度有限。如在夏季利用DES系統(tǒng)輸出的冷凍水(12℃左右)經(jīng)過(guò)換熱器降低工作介質(zhì)溫度,則可成為提高真空泵效率的更加有效途徑。
圖6是以其中一臺(tái)水環(huán)泵為例,抽真空系統(tǒng)改造后的示意圖。在每年的5月到11月為DES投運(yùn)期間,可以將DES的冷凍水引到CVI熱交換器,進(jìn)而冷卻SRI水,降低工作介質(zhì)溫度。在此期間外,按照之前的冷卻措施,對(duì)真空泵的工作介質(zhì)直接利用SRI冷卻水進(jìn)行降溫。
圖6 抽真空系統(tǒng)改造后的示意圖Fig.6 Schematic diagram of the modified vacuum system
根據(jù)國(guó)內(nèi)火電廠的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),在真空泵入口增加羅茨泵組,如圖7所示,羅茨泵將抽取的氣體升壓,水環(huán)真空泵入口壓力提高,高于其工作介質(zhì)水溫對(duì)應(yīng)的飽和壓力。因此,配置的水環(huán)真空泵不易發(fā)生氣蝕并且系統(tǒng)的極限真空大大提高,在任何工況下均能滿足系統(tǒng)極限真空要求,進(jìn)而保證了真空泵的工作效率,更容易維持凝汽器真空。
綜上所述,通過(guò)對(duì)液環(huán)式真空泵夏季時(shí)運(yùn)行效率較差問(wèn)題的分析,本文提出了多種改善真空泵工作效率的建議方案:
周期性清理過(guò)濾器和定期對(duì)汽水分離器進(jìn)行排污是最易實(shí)現(xiàn)的方法,對(duì)過(guò)濾器頻繁堵塞的缺陷有針對(duì)預(yù)先干預(yù)方案。
增加真空泵工作介質(zhì)的換熱效果,可在一定限度內(nèi)提高其運(yùn)行效率。
引入DES冷凍水對(duì)真空泵工作介質(zhì)進(jìn)行冷卻的方案,可以將夏季真空泵的工作介質(zhì)溫度降低到接近冬季的溫度,但冬季時(shí)候不宜使用,避免凝汽器真空過(guò)低,汽機(jī)背壓過(guò)低,汽機(jī)葉片應(yīng)力過(guò)大,損壞葉片(哈汽生產(chǎn)葉片多次斷裂)。
真空泵前增加羅茨泵的方案,最為復(fù)雜、成本最高,但技術(shù)成熟,在其他高功率的電廠有良好的使用經(jīng)驗(yàn)。但是對(duì)于600MW機(jī)組來(lái)說(shuō),不一定適用,因冬季過(guò)低的真空,對(duì)汽機(jī)葉片影響過(guò)大。
以上建議是結(jié)合機(jī)組實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、長(zhǎng)期缺陷跟蹤、同行業(yè)技術(shù)對(duì)比等因素提出的,具體方案還需電廠各部門研究討論,或與外部部門如設(shè)計(jì)院等多方討論后確定。