陽城國(guó)際發(fā)電有限責(zé)任公司 王慧卿
石灰石-石膏濕法脫硫工藝因其技術(shù)成熟、脫硫效果好、脫硫吸收劑價(jià)格低廉等諸多優(yōu)點(diǎn),已在全國(guó)大部分火電企業(yè)脫硫系統(tǒng)中應(yīng)用[1]。盡管石灰石-石膏濕法脫硫工藝已被廣泛采用,并且給電廠帶來不錯(cuò)的環(huán)保上的效益,但脫硫系統(tǒng)的運(yùn)行和脫硫效率受到很多因素的制約,并且這些因素之間有很強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性。例如,當(dāng)吸收塔漿液Cl-含量升高時(shí),首先會(huì)降低脫硫吸收劑的溶解,進(jìn)而影響硫化物的吸收,抑制脫硫反應(yīng)的進(jìn)行,導(dǎo)致脫硫效率下降;其次Cl-含量升高,會(huì)增大漿液的腐蝕性,損壞吸收塔內(nèi)部設(shè)備(管道、塔體等)[2];另外Cl-含量升高,會(huì)影響石膏的脫水性能,最終導(dǎo)致石膏品質(zhì)變差[3]。本文以某電廠4×350MW 脫硫系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行情況為例,分析吸收塔漿液Cl-含量升高的可能原因及Cl-來源,并通過數(shù)值計(jì)算,得出導(dǎo)致Cl-濃度增大的具體原因,最終給出相應(yīng)調(diào)整措施,為脫硫系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行提供理論基礎(chǔ)。
某電廠350MW 機(jī)組脫硫系統(tǒng),每臺(tái)機(jī)組脫硫裝置吸收塔直徑為14.6m,高度為45.4m,設(shè)計(jì)脫硫效率不小于99.4%,出口濃度控制在35mg/m3以下,達(dá)到污染物超低排放技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。燃用設(shè)計(jì)煤種時(shí),吸收塔入口SO2(干態(tài),6%氧量,標(biāo)態(tài))為5500mg/m3。入口煙氣中Cl 元素的含量大約為22mg/m3,石膏清洗水耗量≤10t/h,工藝水耗量≤95t/h,石灰石耗量≤13.6t/h,煙氣出口Cl-含量<1mg/m3,吸收塔漿液中Cl-含量一般不應(yīng)超過控制指標(biāo)20000mg/L,其他各項(xiàng)指標(biāo)也應(yīng)在合理范圍之內(nèi)。日常運(yùn)行過程中,吸收塔漿液主要檢測(cè)項(xiàng)目及控制指標(biāo)[4]見表1。
表1 吸收塔漿液主要檢測(cè)項(xiàng)目及控制指標(biāo)
自2022 年1月以來,電廠開始出現(xiàn)脫硫效率降低、石膏中CaCO3含量增大等問題。為了探明緣由,每隔一段時(shí)間對(duì)機(jī)組吸收塔漿液中Cl-含量展開檢測(cè),漿液Cl-含量變化曲線如圖1所示。
由圖1 中可知,從2022 年1月開始,脫硫漿液Cl-含量呈快速上漲趨勢(shì),中期達(dá)到20000mg/L 以上。2月漿液Cl-含量繼續(xù)增大,長(zhǎng)期維持在30000mg/L 以上,最大值達(dá)到44869mg/L,嚴(yán)重超過了20000mg/L的控制指標(biāo)。
圖1 漿液Cl-含量變化曲線
經(jīng)過初步分析,得出脫硫吸收塔漿液Cl-含量過高的幾點(diǎn)可能原因:一是補(bǔ)水Cl-含量過高,其最大含量可為1000mg/L,若使用了Cl-含量較大的水源進(jìn)行補(bǔ)水,則可能會(huì)導(dǎo)致漿液Cl-含量迅速增大;二是脫硫系統(tǒng)廢水排量較小,機(jī)組運(yùn)行時(shí)設(shè)計(jì)廢水處理量在480t上下,實(shí)際每天廢水處理量?jī)H為200t,平均排量為8.3t/h,遠(yuǎn)小于設(shè)定值。為保證機(jī)組正常運(yùn)行,決定采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)整的方式對(duì)漿液Cl-含量進(jìn)行調(diào)節(jié),方法是降低脫硫補(bǔ)水水源中Cl-含量,使其維持在一個(gè)較低的水平;增加脫硫系統(tǒng)廢水排量,由原先200t提升至每日350t以上。通過采取上述調(diào)整方式,脫硫吸收塔漿液Cl-含量降低到32000mg/L左右,即恢復(fù)至1月份水平,但仍然過高,需要進(jìn)一步查明具體原因。
石灰石-石膏濕法脫硫系統(tǒng)氯化物來源有三個(gè)渠道,分別是脫硫吸收劑、補(bǔ)充水和煤,脫硫系統(tǒng)Cl流向如圖2所示。
圖2 脫硫系統(tǒng)Cl流向
脫硫吸收劑中Cl-含量通常為0.01%[5],脫硫工藝水中Cl-含量通常大約為150mg/L,而機(jī)組的脫硫系統(tǒng)中大部分Cl 來自入口煙氣中的HCl,其主要是設(shè)計(jì)煤種中含Cl 含量高導(dǎo)致的。國(guó)內(nèi)煤中含Cl 含量普遍在0.1%上下,少部分煤含Cl 含量在0.2%~0.35%之間,個(gè)別高灰分煤含Cl 含量最高達(dá)0.4%。Cl 在煤中大多是以和其他金屬離子結(jié)合的形式存在,如CaCl2、NaCl、MgCl2、KCl等。因此,脫硫吸收塔漿液Cl-主要來源于補(bǔ)充水與設(shè)計(jì)煤。
取少量設(shè)計(jì)煤種進(jìn)行化驗(yàn)分析,得出干煤中Cl-含量幾乎為0,而濕煤中Cl-含量達(dá)到5.5%。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查,發(fā)現(xiàn)濕煤中的Cl-含量升高的原因是煤中添加了防凍液。
3.2.1 現(xiàn)場(chǎng)用煤對(duì)脫硫氯離子的影響
經(jīng)過向負(fù)責(zé)人員了解,設(shè)計(jì)煤種中的防凍液主要成分是MgCl2和CaCl2,摻有防凍液的煤種在1月份開始投入使用,且平均每1000t 設(shè)計(jì)煤中摻有防凍液10t。為了定量研究設(shè)計(jì)用煤對(duì)脫硫漿液Cl-含量的影響,展開以下研究。
一是含量檢測(cè)。2月28日,取少量防凍液分析化驗(yàn),檢測(cè)其中各離子含量,Cl-含量大約為280000mg/L, Ca2+含量大約為180000mg/L,Mg2+含量大約為110600mg/L。
二是防凍液中Cl-化學(xué)燃燒試驗(yàn)。通過查閱相關(guān)文獻(xiàn),得知在高溫條件下,CaCl2會(huì)發(fā)生兩種化學(xué)反應(yīng)如下所示。
CaCl2與O2的化學(xué)反應(yīng)如式(1)所示:
上述反應(yīng)發(fā)生較少,通常情況下可以忽略不計(jì)。
CaCl2與H2O的化學(xué)反應(yīng)如式(2)所示:
這種反應(yīng)非?;顫?,基本遇水就會(huì)發(fā)生反應(yīng),生成HCl。進(jìn)入脫硫塔漿液中的煙氣溫度一般大于130℃,煙氣濕度大約為10%,較好地符合式(2)的反應(yīng)條件,使氯元素以氯化物的形態(tài)進(jìn)入脫硫塔漿液中。
三是煤煙氣中Cl-的定量計(jì)算。查閱有關(guān)資料得知,煤燃燒后Cl-析出質(zhì)量損失值為3%,即煙煤氣中Cl-的質(zhì)量為原來煤中的97%。4臺(tái)350MW機(jī)組設(shè)計(jì)燃煤量為16000t/天,防凍液用量為160t 左右,其密度大約為1.263t/m3。
根據(jù)數(shù)值,可以計(jì)算煙氣中Cl-質(zhì)量。防凍液用量體積。一天燃煤中,防凍液用量體積值約為 160t/1.263t/m3≈126.683m3, 即體積值為126683L。Cl-析出質(zhì)量,一天燃煤中,Cl-析出質(zhì)量大約為126683L×280000mg/L≈3.5471×1010mg,即35.471t。煙氣中Cl-質(zhì)量,每天燃煤中,煤煙氣中含有的Cl-質(zhì)量大約為35.471×97%=34.41t。
四是脫硫塔漿液煙氣Cl-含量計(jì)算。電廠使用除塵器進(jìn)行除塵,脫硫過程為石灰石-石膏濕法脫硫工藝。根據(jù)相關(guān)文獻(xiàn),煤煙氣經(jīng)除塵器處理后,97%的Cl-被除去,僅有3%進(jìn)入脫硫塔漿液中,Cl-在脫硫塔漿液中吸收率大約為90%。因此每天燃煤中,煙氣融入漿液中的Cl-質(zhì)量大約為0.929t。4 臺(tái)燃煤機(jī)組的漿液總質(zhì)量為11000t,密度為1.1t/L, 故煙氣一天融入漿液中Cl-含量為93mg/L。
3.2.2 工藝水對(duì)脫硫氯離子的影響
脫硫工藝水Cl-含量檢測(cè)數(shù)值見表2。表2 中為2022 年2月至5月脫硫工藝水Cl-含量檢測(cè)數(shù)值。根據(jù)表中測(cè)量數(shù)據(jù),計(jì)算得出Cl-平均含量為151mg/L,脫硫系統(tǒng)每天補(bǔ)水的質(zhì)量為3400t,則脫硫漿液中由工藝水引起的Cl-含量變化為(3400m3×1.1t/L×151mg/L)/(11000m3×1.03t/L)=50mg/L。因此工藝水一天融入漿液中Cl-含量大約為50mg/L。
表2 脫硫工藝水Cl-含量檢測(cè)數(shù)值
3.2.3 總結(jié)
根據(jù)上面計(jì)算結(jié)果,得出脫硫塔漿液中Cl-含量大約有35%是由工藝水引入的,約65%是由設(shè)計(jì)煤引入的。
脫硫吸收塔漿液Cl-含量增大主要有兩個(gè)原因,一是設(shè)計(jì)煤中摻有高濃度Cl-的防凍液,二是工藝水處理再生頻繁,再生廢除水補(bǔ)充至漿液中。
建議采取以下措施來降低漿液Cl-的濃度。
一是盡可能減少或不使用防凍液。若必須摻加,則應(yīng)降低防凍液中Cl-濃度,或使用其他產(chǎn)品代替。
二是維持工藝水中Cl-含量穩(wěn)定,使其保持在150mg/L以下。當(dāng)廢水用于工藝水時(shí),在引入漿液中前,應(yīng)先進(jìn)行水質(zhì)平衡處理。例如,廢水經(jīng)精處理系統(tǒng)后,在儲(chǔ)蓄池儲(chǔ)存靜置,等到和其他低濃度Cl-補(bǔ)充水或反滲透濃排水融合后,再引入脫硫吸收塔漿液中。
三是在石膏未完全處理前,不投入多余石膏清洗水,盡可能使成品石膏Cl含量增大。
四是循環(huán)利用脫硫廢水。擴(kuò)大拌灰、拌渣的用量,力爭(zhēng)將脫硫廢水做到零排放。
通過采取上述措施,工藝水中Cl-含量維持在80~150mg/L 的穩(wěn)定水平,設(shè)計(jì)煤中防凍液的用量也開始緩慢減小,吸收塔漿液中Cl-含量也呈現(xiàn)降低趨勢(shì)。由此,未來碰到漿液Cl-含量異常的問題,可以借鑒論文中的分析方法查找具體原因并采取有效解決措施,使吸收塔漿液Cl-含量控制在指標(biāo)范圍內(nèi),以此保障系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。