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      某電廠一期燃煤煤質(zhì)變化影響分析

      2023-05-17 10:53:44國能寧夏鴛鴦湖第一發(fā)電有限公司李偉
      電力設(shè)備管理 2023年3期
      關(guān)鍵詞:灰渣煤種煤質(zhì)

      國能寧夏鴛鴦湖第一發(fā)電有限公司 李偉

      1 設(shè)計煤質(zhì)及近年煤質(zhì)對比

      某電廠設(shè)計煤種收到基灰分12.61%,低位發(fā)熱量4598kcal/kg,哈式可磨系數(shù)HGI71,沖刷指數(shù)2.0。校核煤種收到基灰分14.86%,低位發(fā)熱量4215kcal/kg,哈式可磨系數(shù)HGI65,沖刷指數(shù)2.7。設(shè)計煤種指標見表1。

      表1 設(shè)計煤種指標

      2018 年煤質(zhì)收到基灰分24.37%,低位發(fā)熱量4587kcal/kg。2020年煤質(zhì)收到基灰分29.71%,低位發(fā)熱量4100kcal/kg,哈式可磨系數(shù)HGI58,沖刷指數(shù)4.2。燃煤灰分、熱值變化對比見表2。

      表2 燃煤灰分、熱值變化對比表

      由表2 可知,2020 年煤質(zhì)對比設(shè)計煤種,熱值降低498kcal/kg,灰分升高17.1%。2020 年較2018 年對比,熱值下降487kcal/kg,灰分升高5.34%。

      2 煤質(zhì)變化對鍋爐設(shè)備的影響

      2.1 對制粉系統(tǒng)的影響

      設(shè)計煤種哈式可磨系數(shù)71,沖刷指數(shù)2.0(屬磨損性較強),2020 年煤質(zhì)化驗可磨系數(shù)為58(數(shù)值越小越難磨),沖刷指數(shù)4.2(屬磨損性很強),導(dǎo)致目前磨煤機及粉管的磨損速率大幅上升,磨煤機大修周期由8000h 縮短至6000h。磨煤機大修人工費用15 萬元,備件費用約45 萬元,總計60 萬元。每年因此增加磨煤機大修費用120萬元。

      磨煤機磨輥磨損速率由6mm/月上升至8mm/月,目前磨輥約4000h 堆焊一次,堆焊頻次增加約1.25 倍,2020 年堆焊費用120 萬元,較2018年堆焊費用增加15萬元。

      2.2 對鍋爐受熱面、煙道的影響

      單位時間內(nèi)沖擊到金屬表面上的飛灰顆粒量,主要與煙氣中的飛灰濃度有關(guān)。燃用灰分高、低發(fā)熱量的煤必然導(dǎo)致磨損加快,同時燃煤量也增加也造成煙氣中飛灰濃度劇增,增加了受熱面的磨損。煙氣中飛灰濃度越高,對受熱面管的磨損越大,管壁表面單位面積磨損量與煙氣的飛灰濃度成正比。經(jīng)歷年防磨防爆檢查發(fā)現(xiàn),水冷壁的磨損速率由2018年的0.1mm/年升至目前0.2mm/年,磨損速率加快一倍。經(jīng)機組等級檢修發(fā)現(xiàn),煙道彎頭處的磨損速率由0.8mm/年上升至1mm/年,磨損速率上升約25%,部分煙道彎頭已被磨穿,導(dǎo)致煙道漏風(fēng)、漏灰,影響安全運行及增大系統(tǒng)的漏風(fēng)率[1]。煙道內(nèi)導(dǎo)流板磨損嚴重,流場不均,加劇局部磨損情況。因入爐煤灰分增大,導(dǎo)致脫硝入口煙道、空預(yù)器出口煙道、低溫省煤器入口煙道、低溫省煤器內(nèi)部大量積灰,煙道承載力上升,長期運行有拉裂風(fēng)險。同時停機時需要大量人力進行內(nèi)部積灰清理,帶來潛在的安全隱患[2-3]。

      3 對除灰、脫硫等環(huán)保設(shè)備的影響

      電除塵運行風(fēng)險升高。入爐煤灰分逐年升高,近3 年完成入爐煤加權(quán)灰分分別為24.37%、25.93%、29.71%,較校核煤種灰分14.86%,分別升高64%、74.5%、98.42%。灰的比重、粗度上升嚴重,化驗灰的比重1.37%,超出設(shè)計值61%,導(dǎo)致電除塵實際輸灰能力下降20%左右。機組滿負荷運行時,總煤量約為340t/h,產(chǎn)灰量約為85.2t/h,超過設(shè)計輸灰能力的112.4%,超過實際輸灰能力的144.5%,導(dǎo)致灰斗高料位頻繁發(fā)生,長時間高負荷運行對電除塵安全運行帶來巨大風(fēng)險。

      脫硫系統(tǒng)運行效率下降。因灰分較大,電除塵出力下降導(dǎo)致吸收塔入口粉塵在55~65mg/Nm3,遠超設(shè)計值,致使吸收塔漿液含塵量超標,影響物料反應(yīng),頻繁出現(xiàn)漿液中毒現(xiàn)象,脫硫效率降低。為確保煙氣達標排放,漿液循環(huán)泵4 臺運行率大幅上升,脫硫耗電率同比上升0.241%。脫硫效率下降,電除塵料位較高,為保障環(huán)保指標達標排放和灰斗運行安全,個別時段被迫降低機組負荷運行。2020 年因環(huán)保設(shè)備異常影響電量約2484 萬kWh,按邊際貢獻0.09 元/kWh 測算,減少收益223.5萬元。

      4 對灰渣處置費及石子煤損失的影響

      因煤質(zhì)變差,灰渣產(chǎn)生量增加。按照入爐煤量及入爐煤灰分測算,2020 年因熱值降低及灰分增加,灰渣量較2018年增加17萬噸,若按29元/噸階梯政策收費,將增加處置費493 萬元,運輸費增加141萬元,合計增加634萬元。

      煤質(zhì)變差,石子煤量增大。近三年石子煤量隨原煤熱值的下降,灰分的上升,石子煤排放量逐漸增加,2020 年較2018 年同比上升4320 噸,折標煤量上升880 噸,按標煤530 元/噸計算,影響成本增加46.6萬元。近三年石子煤排放總量見表3。

      表3 近三年石子煤排放總量

      5 對電網(wǎng)“兩個細則”考核及機組出力損失的影響

      因原煤熱值低,機組無法帶滿負荷,申報出力降低,導(dǎo)致電網(wǎng)“兩個細則”考核。2018 年電網(wǎng)調(diào)峰考核考核3815 分,每分1000 元,折合381.5 萬元;2019 年電網(wǎng)調(diào)峰考核6753 分,折合675.3 萬元;2020 年電網(wǎng)調(diào)峰考核21577.9 分,折合2157.79 萬元。2020 年較2018 年多考核17762.525 分,折合1776.2萬元;較2019 年多考核14824.9 分,折合1482.5 萬元。近三年申報出力電網(wǎng)“兩個細則”考核情況表見表4。

      表4 近三年申報出力電網(wǎng)“兩個細則”考核情況表

      機組帶負荷能力下降,致使發(fā)電量下降。2020年機組因煤質(zhì)原因降出力33465.3萬kWh。對比2018 年出力多25834.55 萬kWh,按邊際貢獻0.09 元/kWh 測算,減少收益2325 萬元。對比2019 年出力降低19959.3 萬kWh,按邊際貢獻0.09元/kWh測算,減少收益1796萬元。

      6 對綜合廠用電率的影響

      因原煤熱值下降,在450~550MW 需要增開一臺磨煤機,保持5 臺磨煤機運行,一次風(fēng)機、磨煤機耗電率上升,影響廠用電率上升0.15%。在550MW及以上需要6臺磨煤機運行,影響廠用電率上升0.13%。

      在中小河流治理中存在如何在安全性保證的前提下進行近自然生態(tài)建設(shè),如何改善水環(huán)境,如何進行生態(tài)濕地建設(shè)以及水質(zhì)改善工程等一系列相關(guān)問題。

      原煤熱值下降后同等負荷原煤量增加,導(dǎo)致一次風(fēng)機、磨煤機耗電率上升,2020 年較2018 年一次風(fēng)機耗電率上升0.231%,磨煤機耗電率上升0.016%。

      因入爐煤灰分的增加,導(dǎo)致大量粉塵進入吸收塔內(nèi),造成脫硫效率大幅下降,四臺漿液循環(huán)泵幾近全天運行,進而導(dǎo)致脫硫耗電率2020 年較2018年上升0.241%。

      因灰量增大,輸灰用壓縮空氣量上升,2020年較2018年空壓機耗電率上升0.04%。

      綜合統(tǒng)計2020 年較2018 年熱值下降498kcal/kg,廠用電率上升0.5%,影響供電煤耗上升1.5g/kWh。按年發(fā)電量70 億折算,因廠用電率上升,減少上網(wǎng)電量2800 萬kWh,按標桿上網(wǎng)電價0.2673元/kWh折算,減少收益748萬元。

      近三年風(fēng)煙、脫硫系統(tǒng)耗電率變化如表5所示。

      表5 近三年風(fēng)煙、脫硫系統(tǒng)耗電率變化

      7 對發(fā)電煤耗的影響

      煤質(zhì)對發(fā)電煤耗的影響,主要表現(xiàn)在機械不完全燃燒熱損失與灰渣物理熱損失兩方面。

      由機械不完全燃燒熱損失計算公式,隨灰分和低位發(fā)熱量的變化,機械不完全燃燒熱損失在飛灰含碳量不變的情況下,會發(fā)生較大變化。對于煤粉爐,煤質(zhì)對機械不完全燃燒熱損失的影響,經(jīng)過公式推導(dǎo)得式(1):

      經(jīng)過計算得出Δqfh4 為3.53%,影響發(fā)電煤耗上升1.86g/kWh。

      隨著燃煤灰分的增大,灰渣量和煙氣中灰濃度增大,灰渣和飛灰所帶走的熱量增加。根據(jù)計算,燃煤灰分由20%變?yōu)?0%,灰量增加153%,按單機滿負荷計算,每小時灰量增加約30t。其中15%為灰渣,85%為飛灰。

      根據(jù)灰渣和飛灰焓,簡略計算每小時多帶走熱量為:

      Qh=0.15×30000×Cthz+0.85×30000×Cθhz

      =4500×767+25500×120

      =6511500(kJ)=0.222(t)標煤

      影響煤耗上升0.336g/kWh。Cthz 灰渣焓(800℃),Cθhz飛灰焓(150℃)。

      經(jīng)計算因機械不完全燃燒熱損失及灰渣物理熱損失的增加導(dǎo)致發(fā)電煤耗上升2.2g/kWh。按年發(fā)電量70億折算,影響標準煤量增加15400t,按標煤單價530元/t折算,影響燃料成本上升816萬元。

      8 經(jīng)濟性分析

      燃煤摻配全成本分析如圖1所示。摻配后入爐煤熱值的下降,燃料成本的降低幅度遠大于生產(chǎn)成本的上升幅度,但是當熱值下降到4000kcal以下時標煤單價的下降空間有限,而隨著耗煤量的大幅增加度電燃煤成本開始上行,并且機組已不能達到額定出力運行。當入爐熱值達到4200kcal時可以滿足機組電網(wǎng)負荷上限需求,同時也減少網(wǎng)調(diào)調(diào)峰及滿足兩個細則考核。

      圖1 燃煤摻配全成本分析

      9 結(jié)語

      科學(xué)合理地摻燒低熱值經(jīng)濟煤種,可以比燃用設(shè)計熱值的煤種大幅降低燃料成本,同時配煤摻燒還能降低入爐煤灰分,增加供熱的可靠性,提升鍋爐的安全性和運行效率,有效控制標煤單價,增強盈利能力。

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