韓晴晴
(山東省單縣人力資源和社會保障局,山東 菏澤 274300)
我國橡膠助劑產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)幾十年的發(fā)展,規(guī)模已經(jīng)逐漸壯大,已經(jīng)成為了全球第一的橡膠助劑生產(chǎn)國家,產(chǎn)量占據(jù)了全球比例的70%以上。由于橡膠助劑產(chǎn)品的類型十分豐富,如促進劑、防老劑、黏合劑等,再加上當前技術(shù)設(shè)備支撐不足,工藝水平不高,所以在實際的生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生大量的廢水。為此,研究橡膠助劑生產(chǎn)廢水的預(yù)處理工藝,有著重要現(xiàn)實意義。
橡膠助劑生產(chǎn)廢水主要是來源于水洗工序和過濾母液,成分十分復(fù)雜,其一般都含有大量的無機鹽、有機硫等,這些有機物的濃度很高,并且在短時間內(nèi)難以有效降解。再加上化學(xué)需氧量也很高,每升的含量接近10 000 mg,伴隨著其他苯胺、甲苯、環(huán)己胺等副產(chǎn)物,所以通常不能夠采用簡單的生化法對其進行處理[1]??偨Y(jié)而言,橡膠助劑生產(chǎn)廢水的特點可以歸納為三點:其一是含有大量的無機鹽,在橡膠助劑的實際生產(chǎn)過程中,會發(fā)生氧化反應(yīng)、酸堿調(diào)節(jié)反應(yīng)等,所以會產(chǎn)生無機鹽如氯化鈉、硫酸鈉等,嚴重的時候每升廢水含鹽的濃度會達到7%以上。其二是化學(xué)需氧量濃度較大,在實際的生產(chǎn)過程中,為了能夠有效地降低廢水量,且提高產(chǎn)出量,則母液中的化學(xué)需氧量濃度就會逐漸上升,嚴重的時候每升廢水濃度會達到數(shù)萬毫克。如果不對這些廢水做好預(yù)處理措施,則會對生化池的微生物產(chǎn)生較大的負面影響。其三是污染因子很多,且變化較大。在生產(chǎn)橡膠制品的過程
中,常常會使用很多助劑,使得廢水的色度較高,化學(xué)需氧量較高,降解難度較大,生化處理的方法并不適用。
首先,由于橡膠助劑的種類十分豐富,且小噸位的品種很多,所以就使得生產(chǎn)廢水具體的成分并不一樣。例如,在生產(chǎn)促進劑M、促進劑DM、硫化促進劑CBS時,一般會產(chǎn)生M、DM和CBS等廢水[2]。不同污染物的特征,使得不同廢水的處理方式不同,如果采用簡單的生物處理方法,往往并不會取得較好的效果。再加上廢水中不僅含有一定的污染物,同時還含有一定量的產(chǎn)品原料,所以,工作人員怎樣能夠有效的提取和回收原料,也是其需要解決的問題。
其次,就現(xiàn)在的發(fā)展情況來看,蒸餾法是常用的廢水預(yù)處理方法,對于DM廢水和CBS廢水的處理,需要設(shè)備蒸餾釜、蒸汽噴射壓縮器、預(yù)熱器,但是這一方法的缺點是能耗較大,對于設(shè)備的腐蝕性較高,同時餾出液和釜液中的有機物沸點較高,也難以揮發(fā)出去,不僅處理效果不佳,還有可能會造成二次污染。除此之外,還有一種處理方法是吸附法。例如工作人員選擇活性炭物質(zhì)作為吸附劑,但是這一方法的缺點是成本較高,且活性炭的回收利用率較低,在工業(yè)生產(chǎn)中的應(yīng)用率不高。
由于廢水中的有機污染物含量很高,而對于微生物而言,氯化鈉以及促進劑等會對其產(chǎn)生強烈的毒性,所以增加了處理的難度。如上所述,對于生產(chǎn)廢水的處理方法常見是蒸餾法、濕式氧化等,但是這類處理工藝的缺點較多,不僅使得企業(yè)的投入成本加大,還占據(jù)了一定的物理空間,對于員工的操作要求較高,同時生化系統(tǒng)也十分不穩(wěn)定,只能對少量的廢水實施處理,無法展開大規(guī)模的處理工作。在現(xiàn)代化的技術(shù)應(yīng)用中,個別企業(yè)會將物理方法、化學(xué)方法、生化方法等綜合運用,希望能夠獲得較好的效果,提高處理效率,如下就對工藝優(yōu)化策略進行探討。
首先,工作人員可以制備W/O型乳化液,以此達到分離M廢水中的苯胺鹽與其他有機物的目的。選取一種或者是兩種以上的表面活性劑,如常見的Span-80、L-113B等,選取一種或兩種添加劑,如液體石蠟、丙三醇等,選擇一種或兩種以上的膜溶劑,如航空煤油、加氫煤油等,將上述三種混合物混合在一起,為油相,以硫酸溶液為水相,將二者再次混合,就能制備成W/O型乳化液[3]。
其次,工作人員將制備成功的W/O型乳化液和M廢水混合在一起,選擇100~150 r/min的轉(zhuǎn)速對其攪拌萃取,時間為20~30 min。而后,靜置分層,能夠得到上層的油相和下層的水相,用體積表示W(wǎng)/O型乳化液的用量,為M廢水總量的5%~10%。
最后,工作人員將油相放置到靜電破乳裝置中,破乳0.5~1 h,借助高壓靜電場的作用,再次分層第二油相和第二水相。這里得到的第二油相可以直接回收,并且調(diào)節(jié)水相的pH,析出后的淡黃色固體M也可以過濾后將其吸收。
首先,工作人員需要制備絡(luò)合萃取劑,目的是為了能夠有效的將DM廢水中的M鈉鹽與其他有機物分離開來。具體的操作流程是:將萃取劑和稀釋劑混合配制,一般就萃取劑的用量來看,可以將其體積控制到30%~50%。萃取劑可以選擇三烷基叔胺、磷酸三丁酯,稀釋劑可以選擇航空煤油、加氫煤油等。
其次,工作人員將DM廢水的pH值調(diào)至3~5,然后將其和絡(luò)合萃取劑混合在一起,選擇150~250 r/min轉(zhuǎn)速攪拌萃取0.5~1 h。靜置之后,分層得到油相和水相。用體積單位計算絡(luò)合萃取劑的加入量,為DM 廢水量的3%~10%[4]。
最后,工作人員將上述得到的油相和堿性水溶液混合在一起,堿性水溶液可以選擇一種或者是兩種以上的混合物,如NaOH水溶液、KOH水溶液、Na2CO3水溶液等。將其放置到轉(zhuǎn)速為每分鐘150~250 r/min機器中攪拌萃取0.5~1 h,靜置后分層為油相和水相,完成處理工作。
首先,工作人員需要制備W/O型乳化液,目的是分離CBS廢水中的環(huán)己胺與其他有機物。具體的操作流程如上所述,但是需要尤其注重內(nèi)容比例,即表面活性劑、添加劑和膜溶劑的體積比可以是2:3,油相和水相的體積比可以是2:1。
其次,工作人員將CBS廢水與W/O型乳化液混合在一起,放置于轉(zhuǎn)速100~150 r/min的機器中,攪拌萃取20~30 min。靜置之后出現(xiàn)分層,上層為油相,下層為水相。用體積單位計算W/O型乳化液的用量,為M廢水量的15%~20%。
再次,將油相放置于靜電破乳裝置中,破乳0.5~1 h,而后借助高壓靜電場的作用,分層為油相和水相,這里的水相中含有環(huán)己胺,預(yù)處理完成[5]。
某橡膠助劑生產(chǎn)企業(yè)有三個生產(chǎn)車間,1號車間的生產(chǎn)廢水主要污染成分是二甲胺和氯離子等;2號車間的生產(chǎn)廢水的污染成分是五氯硫酚、DMF、氯離子等;3號車間的生產(chǎn)廢水污染成分是鄰氨基硫酚鈉、氯離子;?;ざ蔚纳a(chǎn)廢水污染成分為苯甲酸鈉和氯離子等。
1號車間的生產(chǎn)廢水來源主要是生成水和洗滌水,通過檢測其pH值為7~9,屬于中性狀態(tài)。同時該廢水中的有機物含量較高,可生化性比較差,頭道水中的氯離子含量是水洗水的兩倍,并且喊伴有大量的溶解性胺類物質(zhì)。就現(xiàn)場排出的廢水情況來看,其中含有大量的白色漂浮物,在預(yù)處理的時候,主要是采用了氣浮等措施,具體的操作流程是:首先將其收集到收集池中,并向其中加入一定劑量的藥劑,而后將廢水排入到反應(yīng)池中,再進入到混凝沉淀池中,經(jīng)過一段時間后沉淀。最后進入反應(yīng)池和沉淀池對其處理。2號車間的生產(chǎn)廢水中含有大量的五氯硫酚、DMF、氯離子等,其狀態(tài)屬于強酸性。頭道水的pH值檢測為0~1,水洗水的pH值檢測為1~3。所以需要對頭道水和水洗水分別收集處理,尤其是對于頭道水而言,更要加強對DMF溶劑成分的回收預(yù)處理。但是實際操作中,由于2號車間的廢水具有強酸性的特點,在原本的預(yù)處理工藝中采用了電解處理方法,工作人員未對其pH值調(diào)節(jié),后續(xù)的沉淀工作也沒有做到位。3號車間的生產(chǎn)廢水屬于堿性的狀態(tài),頭道水pH值檢測為10~13,水洗水的pH值檢測為8~10,在原本的預(yù)處理工藝中采用了三效蒸發(fā)法,但是因為廢水的鹽度、色度及化學(xué)需氧量過高,導(dǎo)致了該方法的能耗較高,最終處理得到的效果也不佳。
首先,針對1號車間廢水中含有的大量白色漂浮物,在原本的方法中主要是由人工進行打撈,而后回收物料,這種方法的結(jié)果不僅會浪費大量的水,用其沖洗地面,且最終處理的效果也不理想。所以,可以采用壓力溶氣氣浮回收物料的方法進行優(yōu)化,這樣能夠有效保障物料回收的品質(zhì)不會發(fā)生相應(yīng)的改變。應(yīng)用該方法之后,生產(chǎn)廢水中的化學(xué)需氧量降低了20%。針對頭道水的含鹽量較高情況,應(yīng)用研發(fā)系統(tǒng)對其處理,結(jié)果較好。
其次,針對2號車間的生產(chǎn)廢水,其中本身含有具有回收價值的DMF溶劑和硫化物。所以,對于前者的回收而言,可以采用萃取精餾的方法,對其進行提煉,同時應(yīng)用活性炭纖維回收吸附;對于后者的回收而言,采用加堿回收的方法[6]。最終,生產(chǎn)廢水中的化學(xué)需氧量去除率提高到了60%。
最后,針對3號車間的生產(chǎn)廢水,其中含有了濃度很高的化學(xué)需氧量和鹽分,同時伴有其他浮油、懸浮等成分。采用高效沉淀器,能夠有效解決廢水中的懸浮成分可能造成的堵塞風(fēng)險,進一步提高了蒸發(fā)系統(tǒng)中的工作效率[7]。同時,在原本的處理方法中,主要是應(yīng)用了三效蒸發(fā)系統(tǒng),其耗電量很高,而優(yōu)化工藝之后,采用機械蒸汽再壓縮技術(shù),耗能得到了明顯降低,使得成本在原本的基礎(chǔ)上減少了2/3,也保障了生產(chǎn)廢水中化學(xué)需氧量和鹽分濃度下降了90%。
由于不同橡膠助劑的成分不同,所以生產(chǎn)廢水的主要污染物也不一樣,應(yīng)采取針對性的處理方法,提高處理效果,獲得優(yōu)質(zhì)的處理結(jié)果。如上所述,分別介紹了不同生產(chǎn)廢水的處理方法,有效降低了難于生物降解的物質(zhì),提高了企業(yè)經(jīng)濟效益,保護了生態(tài)環(huán)境。