文/張新龍,趙鋒,牛恒仁,王力,劉帥·中國第一汽車集團(tuán)有限公司
《SUV車型頂蓋外板A面數(shù)據(jù)偏差分析與研究》(上)見《鍛造與沖壓》雜志2023 年第4 期
根據(jù)前面分析,由于采取A 面中線區(qū)域型面全面補(bǔ)償,會(huì)有整體正向回彈的趨勢(shì),所以后部的負(fù)回彈塌陷區(qū)域暫時(shí)不進(jìn)行補(bǔ)償。針對(duì)該款SUV 車型頂蓋外板全工序型面的長度方向中心進(jìn)行A 面補(bǔ)償,如圖4 所示,圖中方框區(qū)域?yàn)檠a(bǔ)償位置,前端中部型面(A 處)最大補(bǔ)償量為2.0mm,中段中部型面(D 處)最大補(bǔ)償量為1.5mm,前段和中段過渡區(qū)(B 處)型面則進(jìn)行光順補(bǔ)償,補(bǔ)償量為1.1mm。
圖4 A 面補(bǔ)償后型面數(shù)據(jù)狀態(tài)
根據(jù)A 面補(bǔ)償后的型面狀態(tài)分析,可以確認(rèn)頂蓋外板A 面(A 處/B 處/C 處/D 處)對(duì)應(yīng)的長度方向上中線區(qū)域型面明顯增高,尤其中部的補(bǔ)償可以有效地控制中部的脹形定型狀態(tài),從而提升A 面的整體剛性。
為了更好地確認(rèn)產(chǎn)品A 面補(bǔ)償后型面狀態(tài),進(jìn)行原產(chǎn)品A 面回彈數(shù)據(jù)的確認(rèn)并做數(shù)據(jù)對(duì)比,以此作為型面修改的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
⑴成品件支撐回彈確認(rèn)。
如圖5 所示,合理的支撐能夠均衡回彈的不均勻狀態(tài),且狀態(tài)左右對(duì)稱。
圖5 產(chǎn)品A 面補(bǔ)償后成品件支撐回彈結(jié)果
⑵各工序A 面回彈數(shù)據(jù)對(duì)比。
如表1 所示,提取各工序A 面對(duì)應(yīng)點(diǎn)回彈數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比,確認(rèn)工序工藝變化對(duì)回彈的影響。
各工序A 面回彈數(shù)據(jù)對(duì)比后可知,頂蓋外板長度方向中線區(qū)域在拉延工序顯示整體正回彈趨勢(shì)(A處/B 處/C 處/D 處/E 處);修邊后,前部負(fù)回彈加劇(A 處),中部正回彈變化(B 處/C 處/D 處/E處),后部負(fù)回彈加劇(F 處),中部正回彈變化與以往的頂蓋外板出現(xiàn)的趨勢(shì)相反;整形后,前部負(fù)回彈加劇(A 處),中部正回彈加劇(C 處/D 處),后部負(fù)回彈加劇(F 處);天窗修邊整形后前部負(fù)回彈緩解(A 處),天窗區(qū)域A 面消失(B 處/C 處/D 處),后部向上翻邊帶動(dòng)后部主棱線附近負(fù)回彈塌陷緩解(F 處);全序回彈變化趨勢(shì)一致,均為前后塌陷狀態(tài)。
表5 工序A 面對(duì)應(yīng)點(diǎn)回彈數(shù)據(jù)(單位:mm)
頂蓋外板A 面補(bǔ)償后出現(xiàn)A 面數(shù)據(jù)不合格,整體趨勢(shì)為正值,與頂蓋外板A 面補(bǔ)償?shù)男兔鏀?shù)據(jù)(頂蓋長度方向中線數(shù)據(jù))作對(duì)比,結(jié)果顯示補(bǔ)償過量(表6),導(dǎo)致成品件鼓起變形。
表6 A 面數(shù)據(jù)與A 面補(bǔ)償?shù)男兔鏀?shù)據(jù)對(duì)比(單位:mm)
對(duì)比分析:A 面補(bǔ)償中,頂蓋外板長度方向中線(A 處/B 處/C 處/D 處/E 處) 補(bǔ) 償 量 較 大,導(dǎo) 致出件數(shù)據(jù)正值偏高,屬于補(bǔ)償過量的狀態(tài)。重新確認(rèn)A 面補(bǔ)償思路,中部(B 處/C 處/D 處)成形不充分的主要原因是曲率變化引起的成形不均狀態(tài),雖然主應(yīng)力顯示不足,其實(shí)可以不進(jìn)行模具A 面補(bǔ)償,因?yàn)榇筇齑绊斏w無影響,大天窗頂蓋翻邊整形工藝產(chǎn)生的立壁聚料狀態(tài)會(huì)將A 面自然隆起;后部(E 處/F 處)成形不充分的主要原因是后部(X/Y)雙向曲面平緩,處于脹形系數(shù)不足的狀態(tài),并且主應(yīng)力不足需要對(duì)模具進(jìn)行A 面補(bǔ)償,雖然后序整形工藝產(chǎn)生的立壁聚料狀態(tài)會(huì)將A 面自然隆起,但是隆起范圍不會(huì)超過后部整形棱線附近區(qū)域80 ~100mm 范圍,如果頂蓋外板后部出現(xiàn)塌陷趨勢(shì),可以對(duì)后部區(qū)域內(nèi)A 面進(jìn)行必要的補(bǔ)償。
根據(jù)前面的A 面數(shù)據(jù)偏差原因分析可知,根本原因是A 面補(bǔ)償位置及補(bǔ)償量不合理導(dǎo)致的頂蓋外板A面出現(xiàn)正回彈的鼓起狀態(tài),數(shù)據(jù)嚴(yán)重的正向超差,因此需要對(duì)A 面補(bǔ)償?shù)姆桨高M(jìn)行調(diào)整。在CAE 分析中首先將A 面恢復(fù)到產(chǎn)品理論狀態(tài),然后根據(jù)后部負(fù)回彈的塌陷狀態(tài)進(jìn)行局部A 面補(bǔ)償,接著取消前部壓料區(qū)域的第二道壓料筋,最后進(jìn)行全序符型。
如圖6 所示,頂蓋后部(M 處)負(fù)回彈塌陷區(qū)域主要是后部棱線深度整形導(dǎo)致的成形不均狀態(tài),為了全序出件穩(wěn)定,需要全序A 面補(bǔ)償(圖6 紅色弧線區(qū)域),最高點(diǎn)補(bǔ)償量為1.4mm。
圖6 頂蓋外板模具A 面補(bǔ)償修改方案
如圖7 所示,頂蓋前端(N 處)負(fù)回彈的塌陷區(qū)域主要是壓料面雙筋控料,且尖角區(qū)域無雙筋導(dǎo)致的成形不均狀態(tài),需要將第二道壓料筋(圖7 紅色方框區(qū)域)去除。
圖7 頂蓋外板拉延模具壓料筋修改方案
為了更好地確認(rèn)修改方案的效果,取消前部第二道壓料筋及產(chǎn)品A 面重新補(bǔ)償后的回彈數(shù)據(jù)確認(rèn),以此作為再次修改的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
⑴成品件支撐回彈確認(rèn)。
如圖8 所示,合理的支撐能夠均衡回彈的不均勻狀態(tài),且狀態(tài)左右對(duì)稱。
圖8 工藝更改后成品件支撐回彈結(jié)果
⑵各工序A 面回彈數(shù)據(jù)對(duì)比。
提取各工序A 面對(duì)應(yīng)點(diǎn)回彈數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比(表7),確認(rèn)工序工藝變化對(duì)回彈的影響。
表7 各工序A 面對(duì)應(yīng)點(diǎn)回彈數(shù)據(jù)對(duì)比(單位:mm)
各工序A 面回彈數(shù)據(jù)對(duì)比后可知,頂蓋外板長度方向中線區(qū)域在拉延工序顯示前后負(fù)回彈趨勢(shì)(A處/B 處/C 處/E 處/F 處);修邊后,前部負(fù)回彈加劇(A 處),中部正回彈變化(B 處/C 處/D 處/E處),后部負(fù)回彈變化不大(F 處);整形后,前部負(fù)回彈加劇(A 處),中部正回彈加劇(C 處/D 處),后部負(fù)回彈加劇(F 處);天窗修邊整形后,前部負(fù)回彈緩解(A 處),天窗區(qū)域A 面消失(B 處/C 處),后部向上翻邊帶動(dòng)后部主棱線附近負(fù)回彈塌陷緩解(F 處);全序回彈變化趨勢(shì)一致,均為前后塌陷狀態(tài)。
根據(jù)前面工藝更改后的CAE 分析中A 面回彈數(shù)據(jù)對(duì)比,頂蓋外板長度方向中線后部(E 處),在天窗修邊整形及后部搭接邊上翻工序中,正回彈數(shù)據(jù)值較大,屬于補(bǔ)償過量的狀態(tài),需要重新確認(rèn)該工序A面補(bǔ)償思路。
頂蓋尾鰭安裝面(P 處型面)的鼓起狀態(tài)主要是由零 件后部全序A 面補(bǔ)償所導(dǎo)致,其中無工藝內(nèi)容的OP40 工序凸型面對(duì)OP30 工序件的強(qiáng)行校形最為明顯,因此需要將OP40 天窗修邊整形及后部搭接邊上翻工序的后部A 面補(bǔ)償去除,恢復(fù)理論產(chǎn)品型面狀態(tài),如圖9 紅色方框區(qū)域所示。
圖9 頂蓋外板天窗修邊整形及后部搭接邊上翻工序A 面修改方案
依據(jù)以上修改內(nèi)容,更改型面后進(jìn)行CAE 分析,確認(rèn)頂蓋外板回彈狀態(tài)。
鑒于頂蓋外板成品件數(shù)據(jù)檢測(cè)屬于夾持狀態(tài),CAE 分析中對(duì)成品件的回彈采取夾持回彈確認(rèn),可以看到成品件整體夾持回彈對(duì)角均衡,這是A 面支撐起作用的表現(xiàn),基準(zhǔn)區(qū)域數(shù)據(jù)合理,原有的正回彈超差狀態(tài)消除。如圖10 所示,A 處回彈值+0.03mm,E 處回彈值-0.19mm,F(xiàn) 處回彈值-0.33mm,已經(jīng)完成CAE 分析的既定目標(biāo),可以進(jìn)行下一步的模具修改。
圖10 SUV 車型頂蓋外板夾持狀態(tài)下A 面回彈數(shù)據(jù)
經(jīng)過前面的實(shí)例分析,針對(duì)SUV 車型頂蓋外板A 面數(shù)據(jù)偏差問題,采用CAE 分析的技術(shù)手段對(duì)產(chǎn)品成形性及回彈進(jìn)行分析,找出工序工藝變化對(duì)回彈的影響,確認(rèn)工藝設(shè)計(jì)對(duì)回彈變化的影響,通過量化對(duì)比的方法準(zhǔn)確地進(jìn)行工藝修改和A 面補(bǔ)償,能夠有效地控制頂蓋外板A 面數(shù)據(jù)合理性,從而解決SUV 車型頂蓋外板A 面數(shù)據(jù)偏差問題。