王慶韌, 甘 地
(廣東惠州天然氣發(fā)電有限公司 廣東省燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電工程技術(shù)研究中心, 廣東 惠州 516082)
某電廠一期工程3×390 MW級燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)機(jī)組(#1~#3機(jī))采用單軸布置方式,轉(zhuǎn)子聯(lián)軸器通過螺栓和螺母剛性聯(lián)接,歷次檢修中均出現(xiàn)螺栓拆卸困難甚至咬傷以及螺孔拉毛等問題?;诿弘姟⒑穗?、水電機(jī)組方面的經(jīng)驗[1-5],擬更改成液壓螺栓聯(lián)接。在二期工程3×460 MW級燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組(#4~#6機(jī))建設(shè)中,聯(lián)軸器直接改用液壓螺栓聯(lián)接(全周共12孔,圖紙編號#1~#12),投產(chǎn)2 年后出現(xiàn)了液壓螺栓螺母脫落導(dǎo)致軸承蓋振異常偏大事件。
查閱國內(nèi)文獻(xiàn),常規(guī)火電、核電、水電機(jī)組曾發(fā)生過聯(lián)軸器螺栓斷裂事故,但多為普通的螺栓與螺母聯(lián)接[6-9];另外一些文獻(xiàn)雖然涉及液壓螺栓但為船用[10-12]。本次事件較為罕見:①發(fā)生于聯(lián)合循環(huán)機(jī)組;②發(fā)生于兩班制運行方式;③液壓螺栓并非斷裂而是螺母脫落。
3×460 MW級聯(lián)合循環(huán)機(jī)組采用分軸布置形式,燃?xì)廨啓C(jī)及其發(fā)電機(jī)構(gòu)成燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組,汽輪機(jī)和發(fā)電機(jī)構(gòu)成汽輪發(fā)電機(jī)組。汽輪發(fā)電機(jī)組的軸系支承在6個軸承上。其中#1、#2軸承位于高、中壓缸(合缸),#3、#4軸承位于低壓缸,#5、#6軸承位于發(fā)電機(jī),每個軸承X、Y方向設(shè)置1 個軸振測點及1 個蓋振測點。
某機(jī)組在較長時期的連續(xù)運行后按計劃改為兩班制運行,汽輪機(jī)在啟動過程中沖轉(zhuǎn)至2 936 r/min時控制系統(tǒng)發(fā)出#3、#4軸承蓋振大報警。
查看實時振動曲線,#3軸承蓋振由25 μm快速增大至96 μm,#3X軸振由28 μm快速增至83 μm,#3Y軸振由20 μm增至27 μm;#4軸承蓋振由19 μm快速增至83 μm,#4X軸振由23 μm增至55 μm,#4Y軸振由15 μm增至28 μm。#5、#6軸承軸振均有增大,但增幅沒有#3、#4軸承軸振的增幅大。
提取相關(guān)運行參數(shù)形成散點圖,對比發(fā)現(xiàn)#3、#4軸承蓋振大幅增大,DCS顯示值已達(dá)100 μm,邏輯中該類測點的測量上限為100 μm,故當(dāng)時實際蓋振數(shù)值可能已超過100 μm;#1、#2、#5軸承的蓋振雖絕對數(shù)值很小,但與以往相比,有1倍以上的增幅;#3~#5軸承軸振明顯增大。
因為各軸承蓋振與軸振幾乎同步發(fā)生異常,所以初步判斷振動是真實發(fā)生的,不是熱工測量故障引起的。
因為振動上升至一定高點后基本維持在穩(wěn)定狀態(tài),未到達(dá)跳機(jī)值,加之電網(wǎng)負(fù)荷需求大,所以沒有立即停機(jī)。其間,用便攜式測振儀測量,確認(rèn)振動異常偏大是真實發(fā)生的。
基于經(jīng)驗,振動異常上升,常常預(yù)示著以下情形[13-24]:汽缸內(nèi)部出現(xiàn)異常,如大軸彎曲、部件脫落、動靜部件間碰磨、氣流激振;軸承自身發(fā)生故障,如軸承座剛性及基礎(chǔ)變差、聯(lián)軸器螺栓與軸承壓蓋的緊力間隙出現(xiàn)問題激發(fā)了油膜振蕩;外圍設(shè)備設(shè)施出現(xiàn)了影響汽缸及軸承自身功能完整性的重大不利因素。因此,在機(jī)組運行狀態(tài)下,緊急進(jìn)行了初步排查。
1) 檢查外圍設(shè)備設(shè)施,如汽輪機(jī)及相應(yīng)發(fā)電機(jī)等設(shè)備基礎(chǔ)的沉降情況,汽輪機(jī)及相應(yīng)發(fā)電機(jī)等設(shè)備基座支撐情況,與汽輪機(jī)相連的汽水管道、閥門、支吊架,等。結(jié)果均未發(fā)現(xiàn)異常。
2) 排查軸承自身故障。因為各個軸承的振動均有增大,軸承本身同時出現(xiàn)故障的概率極小。檢查各個軸承的進(jìn)、回油(潤滑油)溫度,均正常,因此第一時間排除了油膜振蕩原因。檢查各軸承外部設(shè)施,未發(fā)現(xiàn)異常。
3) 排查汽缸內(nèi)部。走近汽輪機(jī)小間,明顯聽到低壓缸內(nèi)部以及凝汽器內(nèi)部的上方有顯著異響聲,似乎是發(fā)生了汽阻,引發(fā)了類似于風(fēng)機(jī)喘振的現(xiàn)象。其中,低壓缸內(nèi)部以及凝汽器內(nèi)部的上方靠近#4軸承的區(qū)域異響聲最大,手感振動也最大,因此初步懷疑發(fā)生了汽流激振。
4) 嘗試用聽針探查缸內(nèi)有無部件松脫或碰磨聲,結(jié)果受異響聲妨礙聽不清楚,暫不能排除缸內(nèi)部件脫落或動靜部件間發(fā)生碰磨的可能。
5) 核查大軸差脹、軸向位移等參數(shù),均正常,說明大軸發(fā)生彎曲的可能性很低,除非有疏水閥之類的個別設(shè)備被誤打開而產(chǎn)生急冷,造成大軸彎曲。繼而排查各種疏水設(shè)備設(shè)施,未見異常,從而排除了大軸發(fā)生彎曲,降低了動靜部件間發(fā)生碰磨的可能性。
6) 動平衡數(shù)據(jù)分析。臨時安裝實時振動監(jiān)測系統(tǒng),提取實時數(shù)據(jù)發(fā)給燃?xì)廨啓C(jī)供應(yīng)商診斷,未見相位有變化,說明軸系動平衡正常,這表明缸內(nèi)發(fā)生較重的轉(zhuǎn)動部件松脫的可能性為零。
由于引發(fā)氣流激振的原因很多,如凝汽器內(nèi)部各種噴水減溫噴頭斷裂、低壓缸內(nèi)大量漏汽等。因此,需要在盤車運行狀態(tài)下采取相應(yīng)檢查措施來進(jìn)一步確認(rèn)。
排查外圍設(shè)備設(shè)施包括低壓外缸的地腳螺栓、各軸承座地腳螺栓的緊固情況和#3、#4軸瓦的滑銷系統(tǒng),均未發(fā)現(xiàn)異常。
排查軸承自身故障。盤車狀態(tài)下,汽缸內(nèi)溫度仍然很高,軸承間隙、瓦枕接觸情況、聯(lián)軸器螺栓情況均無法深入檢查,只能繼續(xù)目視檢查,仍未發(fā)現(xiàn)異常。
打開低壓缸人孔門(觀察孔)與凝汽器人孔門進(jìn)行外觀檢查,未發(fā)現(xiàn)蒸汽有內(nèi)、外漏痕跡,噴水減溫噴頭無斷裂等異?,F(xiàn)象。目視檢查低壓缸可見部分,未發(fā)現(xiàn)明顯的拉筋裂紋、支撐管脫焊等情況,末級葉片及葉根銷子也無異常,用小錘敲擊低壓內(nèi)缸中分面螺栓,無松動。僅發(fā)現(xiàn)低壓下內(nèi)缸與低壓下外缸連接螺栓墊片松動,經(jīng)廠家確認(rèn)為預(yù)留的膨脹間隙,對比#4機(jī)、#5機(jī),初步判斷無影響。清理檢查凝汽器底部,無任何可疑脫落物,說明異物脫落砸傷凝汽器鈦管導(dǎo)致水汽泄漏、混雜引發(fā)汽阻甚至汽流激振的可能性基本排除。
用聽針探查各個軸承及汽缸內(nèi)部,未發(fā)現(xiàn)異常跡象,但這也可能是機(jī)組轉(zhuǎn)速太低的緣故,所以還是無法徹底排除缸內(nèi)部件發(fā)生脫落或動靜部件間發(fā)生碰磨的可能性,需要揭缸檢查確認(rèn)。
為保險起見,打開低壓缸兩側(cè)人孔門,觀察平衡塊的位置,查看是否有平衡塊(指低壓轉(zhuǎn)子正、反第六級平衡塊)脫落或明顯松弛現(xiàn)象,結(jié)果顯示無異常,進(jìn)一步排除了動平衡問題。
盤車狀態(tài)下能做的檢查做完后,原因仍不能確定,需要等待盤車完全具備停止條件才能依次檢查下列項目:揭開軸承箱護(hù)罩檢查;揭開軸瓦檢查;揭開低壓缸檢查。
以上3個檢查項目在檢修工期與檢修組織安排上相差很大,所以在盤車尚未具備完全停止之前,預(yù)判低壓缸內(nèi)部通流間隙的變化情況很有必要。
方法一,采用國內(nèi)通行的低壓缸特征通流面積法[25-31]。以#6機(jī)汽輪機(jī)作為對比,以相近環(huán)境條件為基礎(chǔ),按供熱連續(xù)運行及兩班制運行兩種方式分別計算,結(jié)果未發(fā)現(xiàn)異常。
方法二,采用燃?xì)廨啓C(jī)供應(yīng)商推薦的汽缸進(jìn)汽流量-進(jìn)出口壓差算法。該計算方法更為精確。計算結(jié)果顯示#4機(jī)低壓缸通流部分未發(fā)生異常。
有鑒于此,決定按順序開展以上3個檢查項目,若前一個檢查項目仍未發(fā)現(xiàn)問題所在,則繼續(xù)下一個檢查項目。
當(dāng)汽輪機(jī)高壓內(nèi)缸調(diào)節(jié)級金屬溫度降至150 ℃以下時,停止盤車。
移開盤車裝置,揭開軸承箱護(hù)罩,發(fā)現(xiàn)汽輪機(jī)低-發(fā)聯(lián)軸器液壓螺栓的#3孔汽側(cè)螺母脫落。脫落的螺母直接撕開聯(lián)軸器護(hù)罩。護(hù)罩與脫落的螺母劇烈碰撞導(dǎo)致彼此受損嚴(yán)重,護(hù)罩中分面固定螺栓直接被拉斷(圖1),護(hù)罩拉裂(圖2),軸承箱內(nèi)遍布鐵屑(圖3),與脫落的螺母位于同側(cè)的聯(lián)軸器部分螺孔有損傷(圖4),脫落螺母的螺栓也有損傷(圖5)。
圖1 拉斷的護(hù)罩底部固定螺栓
圖3 掉落的螺母和遍布軸承箱的鐵屑
圖4 受損的螺栓孔
圖5 脫落螺母的螺栓
直接原因。通常液壓螺栓的螺母脫落后,會導(dǎo)致聯(lián)軸器質(zhì)量失衡,使軸系動平衡出現(xiàn)問題,振動相位會發(fā)生明顯變化。本事件中因為液壓螺栓的螺母脫落后剛好卡在特定位置并未與聯(lián)軸器分開,所以質(zhì)量失衡不明顯、軸系動平衡未有明顯惡化。通過排查分析,排除了大軸彎曲、缸內(nèi)部件脫落或動靜部件碰磨、汽流激振、軸承故障等因素,綜合推斷液壓螺栓的螺母脫落是引發(fā)軸承蓋振大的直接原因。
間接原因?;仡櫥ò惭b與調(diào)試過程,檢查機(jī)組計劃性檢修情況,從中發(fā)現(xiàn)2 個問題:①輕忽了基建與生產(chǎn)檢修過程中對液壓螺栓的施工質(zhì)量把控;②對液壓螺栓的到貨質(zhì)量驗收、安裝與檢修施工工藝等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)掌握不夠。這些都影響了液壓螺栓的安全運行性能,是導(dǎo)致螺母脫落并引發(fā)軸承蓋振大的間接原因。
根本原因。借鑒文獻(xiàn)[32-35]并結(jié)合實際,本次液壓螺栓螺母脫落的根本原因主要聚焦于安裝工藝和設(shè)計制造,其次是兩班制運行方式。
1) 安裝工藝。該液壓螺栓由錐套、螺桿、螺母組成。錐套的內(nèi)表面和螺桿的外表面制成相同的錐面,施加軸向力后,螺桿在錐套內(nèi)移動,使錐套徑向膨脹;移動到設(shè)計位置后,去掉高壓油,錐套膨脹緊壓在螺孔內(nèi);拉伸螺桿到標(biāo)準(zhǔn)長度,旋緊兩側(cè)螺母,利用螺母與聯(lián)軸器表面的摩擦力和螺孔與液壓螺栓之間的剪切力來傳遞扭矩。據(jù)上次檢修記錄,該螺栓有符合標(biāo)準(zhǔn)的伸長量,可以排除漏緊的可能性;因為#3液壓螺栓可能為安裝時預(yù)緊的第一個螺栓,在全周螺栓緊固完成后,該螺栓緊力減小,從而發(fā)生一定的松弛現(xiàn)象,長時間運行后,螺母飛脫;液壓螺栓安裝工具中的拉環(huán)(預(yù)緊環(huán))和油缸(液壓拉伸器)之間沒有定位結(jié)構(gòu),拉環(huán)可能和螺母接觸并產(chǎn)生干涉并在加壓后卡住,因此,可能存在螺母和拉環(huán)卡住,但操作人員沒有察覺從而誤判螺母已經(jīng)預(yù)緊到位,長時間運行后該螺栓松弛,螺母飛脫。
2) 設(shè)計制造。對比同期進(jìn)行的#5機(jī)檢修,其聯(lián)軸器液壓螺栓有11顆無法正常拆出。強(qiáng)行拆出后出現(xiàn)了螺栓孔拉毛,需鉸孔處理。仔細(xì)檢查發(fā)現(xiàn),該液壓螺栓存在以下問題:①錐套的壁厚過于單薄,僅約2 mm,其自身強(qiáng)度過低,更容易變形。假設(shè)螺栓孔的圓度為0.02 mm、錐套的圓度也是0.02 mm,此時錐套與螺栓孔的間隙就與設(shè)定值存在0.04 mm的最大偏差,因此,從圓周來看,脹緊后錐面的接觸應(yīng)力是不均勻的。使用注油法拆卸時,油液肯定會從應(yīng)力小的地方率先滲透出去。同樣大的脹緊力,壁厚越厚的錐套,變形消耗的力越大,因此錐套與螺栓孔之間的應(yīng)力就越小,從而螺栓孔與錐套的圓度誤差帶來的應(yīng)力不均勻度就越小,注油法拆卸的成功率就更高。②間隙及脹緊力不合理。該型液壓螺栓給定的裝配間隙為0.02~0.05 mm。螺栓孔與錐套本身都存在加工誤差,如果螺孔之間還存在錯位,此時就十分難裝配。并且,此型液壓螺栓給定的脹緊壓力范圍大(19.6~37.5 MPa),每0.01 mm的增量對應(yīng)的脹緊壓力就大幅度上升,因為測量誤差的存在,導(dǎo)致脹緊力不易受控,可能存在較大的誤差。③該型號液壓螺栓與拉桿采用的是直螺紋連接,并且把注油法拆卸的接口做在拉桿上。這樣旋合螺紋就需要旋轉(zhuǎn)所有旋合牙數(shù)的圈數(shù),并且注油法拆卸需要一定的預(yù)緊力,拉桿與螺栓容易卡住。如果采用錐螺紋,旋轉(zhuǎn)的圈數(shù)不僅減少,還能保證螺栓危險截面的強(qiáng)度。
3) 兩班制運行方式。二期工程竣工投產(chǎn)后,受階段性供熱負(fù)荷所限,通常2 臺機(jī)組兩班制運行、1 臺機(jī)組供熱連續(xù)運行,3 臺機(jī)組在兩班制運行方式與供熱連續(xù)運行方式之間進(jìn)行定期或不定期輪換,以實現(xiàn)優(yōu)化和靈活調(diào)度并提高電力市場現(xiàn)貨交易模式下的企業(yè)效益。這種兩班制運行方式加劇了液壓螺栓的應(yīng)力松弛,是液壓螺栓螺母脫落并引發(fā)軸承蓋振大的次要原因。
因為時間上不允許,暫不考慮對液壓螺栓設(shè)計制造方面進(jìn)行技術(shù)改進(jìn),主要針對安裝工藝進(jìn)行改進(jìn)并對脫落的螺栓進(jìn)行更換。
對振動偏高的#3、#4軸承揭開軸瓦檢查。對相鄰的#5軸承進(jìn)行預(yù)防性的揭開軸瓦檢查。
為防止軸振偏大造成軸瓦烏金產(chǎn)生隱性裂紋,對上述軸承的瓦塊進(jìn)行滲透檢查和超聲波檢查。對軸瓦的頂隙、緊力、側(cè)隙等數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核。對損傷的螺孔進(jìn)行打磨圓滑過渡處理。檢查完畢后,將軸瓦回裝到位。
安裝前檢查#3孔徑,實測值為54.48~54.49 mm,錐套加工尺寸為54.45 mm,間隙為0.03~0.04 mm,符合廠家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
安裝時按照圖紙要求錐套緊力為31 MPa,實際上次新螺栓以螺桿不能轉(zhuǎn)動為準(zhǔn),初次緊力為30 MPa,然后增加10 MPa,進(jìn)行第二脹緊,實際緊力為40 MPa,螺桿拉伸力相應(yīng)增加到77 MPa(圖紙要求75 MPa)。
核對技術(shù)要求,各組螺栓重量差不大于3 g。
為了保證所有液壓螺栓都在受力狀態(tài),不會再出現(xiàn)脫落的情況,本次對所有螺栓進(jìn)行了液壓拉伸復(fù)查,保證最終所有螺栓緊力均為77 MPa。
由于液壓螺栓的螺母脫落并與聯(lián)軸器護(hù)罩碰磨出較多的鐵屑,因此對汽輪機(jī)潤滑油、頂軸油系統(tǒng)進(jìn)行放油、清理,更換油濾,然后對所有軸瓦加裝沖洗濾網(wǎng)進(jìn)行大流量沖洗。
檢修完成后,重新開啟機(jī)組,進(jìn)行試運行及燃燒調(diào)整,軸振、蓋振均在合格范圍內(nèi)。
后面,利用機(jī)組自然調(diào)停機(jī)會,復(fù)檢液壓螺栓,情況良好。
1) 將安裝工序控制要求列入基建期安裝工程施工以及生產(chǎn)期檢修工作技術(shù)交底內(nèi)容中。
2) 加大對一線工程施工人員、檢修人員的技能培訓(xùn)。
3) 加強(qiáng)基建期安裝工程施工以及生產(chǎn)期檢修工作的全過程質(zhì)量控制與驗收。
1) 安裝前按技術(shù)要求處理螺栓孔。
2) 拉桿與螺栓采用錐螺紋連接。
3) 設(shè)計防松結(jié)構(gòu)。
4) 適當(dāng)增加錐套厚度。
5) 重新設(shè)計裝配間隙和緊力。
影響軸系振動的原因眾多而繁雜,事件排查過程中需不斷修正某些判斷方向、澄清某些現(xiàn)象。排查過程中應(yīng)注意實施多方向、多點測量。
檢修后的長期運行表明,液壓螺栓的螺母脫落并卡在特定位置是引發(fā)軸承蓋振大的初始原因和直接原因。因此,嚴(yán)格把控液壓螺栓緊力尤為重要。
期望本文能為采用同類液壓螺栓的機(jī)組提供借鑒,建議開展必要的預(yù)防性檢查。