夏 凱
(珠海格力電器股份有限公司 珠海 519070)
風(fēng)管機(jī)作為一拖一式空調(diào)器,多采用暗藏式安裝,具有美觀大氣、節(jié)約空間的特點,廣泛應(yīng)用于家庭、酒店和辦公室等場所。風(fēng)管機(jī)的噪聲水平直接關(guān)系到用戶體驗,在設(shè)計階段應(yīng)嚴(yán)加控制。一方面,應(yīng)做好風(fēng)機(jī)系統(tǒng)中風(fēng)葉、電機(jī)轉(zhuǎn)軸、聯(lián)軸器等旋轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu)的動平衡設(shè)計,以避免殼體振動過大導(dǎo)致的螺釘松動及碰響問題[1];另一方面,對于直流風(fēng)管的高頻噪聲問題,應(yīng)從電機(jī)結(jié)構(gòu)優(yōu)化角度加以分析解決[2],對于交流風(fēng)管機(jī),應(yīng)特別注意100 Hz峰值異常噪聲問題,從電機(jī)、風(fēng)管機(jī)殼體[3]、風(fēng)葉[4]等結(jié)構(gòu)加以優(yōu)化解決。本文針對某型交流風(fēng)管式室內(nèi)機(jī)評審測試時出現(xiàn)的顯著100 Hz異常噪聲問題,從動力源和傳遞路徑兩個層面分析,確定問題產(chǎn)生原因及解決方案。
某型交流風(fēng)管機(jī)搭配的電機(jī)為FG**H單相電容運轉(zhuǎn)異步電機(jī),電源頻率為50 Hz,該電機(jī)搭配的電容值為3 μF,包含SL、L、M、H四個檔位,分別為超低檔、低檔、中檔和高檔,記該電機(jī)為FG**H-3μF。嗡嗡聲噪聲問題在超低檔時表現(xiàn)尤為明顯,同時電機(jī)振感強(qiáng)烈,通過噪聲頻譜分析可知該問題主要由100 Hz峰值噪聲過大引起,噪聲總值與100 Hz峰值噪聲之差僅有10.3 dB。
將機(jī)組水平放置(與實際安裝一致),打緊卡箍,選擇電機(jī)殼體中部、端部共3個測點(記為右、中、左),如圖1所示,測試3個測點處的三向(切向、徑向和軸向)振動加速度,積分提取振動速度,最終振動速度取三個測點的平均值。
圖1 振動測點示意圖
初步測試分析可知,電機(jī)帶載時切向振動遠(yuǎn)大于軸向、徑向振動,因此這里僅對切線振動速度進(jìn)行分析。電機(jī)切向振動速度數(shù)據(jù)見表1,可以看出100 Hz峰值占主導(dǎo),與噪聲頻率異常點一致,可以初步判定100 Hz峰值噪聲是由100 Hz峰值振動直接相關(guān)。
表1 電機(jī)切向振動速度(mm/s)
基于“從源頭控制”的思想,嘗試先著手從電機(jī)這一動力源來分析問題的成因,為解決噪聲問題提供思路和有效方案。從電機(jī)噪聲振動理論可知,單相異步電機(jī)2倍電源頻率(100 Hz)切向振動是由電機(jī)正序磁場、逆序磁場相關(guān)作用引起的。對于單相電容運轉(zhuǎn)異步電機(jī),副繞組支路串聯(lián)電容,一直接入電源工作,副繞組電流相位超前主繞組電流,選擇合適的電容可以使旋轉(zhuǎn)磁場接近于圓形,有利于改善振動噪聲[5]。為此,改變FG**H的搭配電容,考查整機(jī)噪聲變化情況。
表2給出了搭配幾種電容下風(fēng)管機(jī)噪聲總值和100Hz峰值噪聲,可以看出隨著電容的增大,噪聲總值成增大趨勢,而100 Hz峰值噪聲先減小后增大,存在極小值,噪聲總值與100 Hz峰值差也呈先增大后減小的趨勢。電容取4.5 μF或5.0 μF時,風(fēng)管機(jī)聲品質(zhì)有明顯改善,但仍能聽到輕微嗡嗡聲,未能徹底解決問題,這說明FG**H電機(jī)本體或傳遞路徑上存在優(yōu)化空間。從成本方面考慮,優(yōu)化電機(jī)本體可行性低。采用類似于FG**H電機(jī)的電容設(shè)置方法,發(fā)現(xiàn)選用FG**F電機(jī)搭配3.5 μF電容時,風(fēng)管機(jī)所有風(fēng)檔下異常噪聲消失,可有效解決問題。
表2 電機(jī)電容對風(fēng)管機(jī)噪聲的影響
電機(jī)載荷通過隔振膠圈和電機(jī)支架向殼體傳遞,力傳遞率可表示為[6]:
式中:
Ft—電機(jī)載荷;
F0—電機(jī)支架響應(yīng)載荷;
ζ—隔振膠圈阻尼比;
λ—激勵頻率與隔振系統(tǒng)固有頻率之比。
由公式(1)我們知道,為了達(dá)到理想的隔振效果,隔振系統(tǒng)的固有頻率應(yīng)遠(yuǎn)離激勵頻率,以避免共振帶來的噪聲振動問題。工程實際應(yīng)用中,一般設(shè)計隔振系統(tǒng)的固有頻率小于激勵頻率的0.8倍或大于激勵頻率的1.2倍。對于本例而言,有必要分析電機(jī)-減振膠圈隔振系統(tǒng)的固有頻率,排除共振的影響。
應(yīng)用LMS Test.Lab噪聲振動測試儀,采用錘擊法開展模態(tài)試驗,振動加速度測點布置在電機(jī)殼體中部,敲擊點選擇在電機(jī)殼體切向,獲取不同狀態(tài)下模態(tài)頻率,見表3??梢?,F(xiàn)G**F和FG**H電機(jī)隔振系統(tǒng)固有頻率均遠(yuǎn)離100 Hz切向激勵頻率,排除了共振的可能。而FG**F電機(jī)隔振系統(tǒng)明顯低于FG**H,說明前者隔振效果優(yōu)于后者。此外,從表3還可以看出,風(fēng)葉對電機(jī)隔振系統(tǒng)固有頻率影響很小,電機(jī)卡箍會明顯增大電機(jī)隔振系統(tǒng)的固有頻率。綜合來看,電機(jī)隔振系統(tǒng)設(shè)計良好,不是本案中風(fēng)管機(jī)100 Hz異常噪聲的誘因。
表3 電機(jī)隔振系統(tǒng)固有頻率(Hz)
采用同樣的方法,對電機(jī)轉(zhuǎn)子系統(tǒng)和風(fēng)管機(jī)殼體開展模態(tài)試驗。其中,F(xiàn)G**H電機(jī)轉(zhuǎn)子系統(tǒng)的模態(tài)測試結(jié)果顯示,轉(zhuǎn)子系統(tǒng)前兩階模態(tài)頻率為82 Hz和122 Hz,均遠(yuǎn)離100 Hz激勵頻率,轉(zhuǎn)子系統(tǒng)不會發(fā)生共振,因而可排除轉(zhuǎn)子系統(tǒng)對風(fēng)管機(jī)異常噪聲的貢獻(xiàn)。
風(fēng)管機(jī)上蓋板、下蓋板、蝸殼均存在100 Hz附近的固有頻率,其中上蓋板96 Hz,下蓋板101 Hz,蝸殼97 Hz和107 Hz,均有可能在電機(jī)振動激勵下發(fā)生共振。但是,殼體面積大、壁薄,低頻段的固有頻率密集,很容易落入(100±10)Hz范圍內(nèi),從結(jié)構(gòu)設(shè)計上難以控制,因此仍建議采用更換電機(jī)優(yōu)選搭配電容的方案從源頭上加以解決。
針對某型風(fēng)管機(jī)100 Hz嗡嗡聲問題,開展噪聲試驗、振動試驗和模態(tài)試驗研究,分析了風(fēng)管機(jī)音質(zhì)與電機(jī)振動的關(guān)系,研究了異常噪聲形成機(jī)理。主要結(jié)論如下:
1)100 Hz峰值噪聲主要為電機(jī)的切向振動激勵引起的殼體共振輻射噪聲,且在低風(fēng)檔時由于氣動噪聲較小,異常噪音尤其突出。
2)隨著電機(jī)電容的增加,各檔的轉(zhuǎn)速提高,相應(yīng)的噪聲總值也隨之增加,100 Hz峰值噪聲先減小后增大。電容不變時,風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速越高,噪聲總值和100 Hz峰值噪聲也越大,而轉(zhuǎn)速增加帶來的氣動噪聲增加量大于峰值噪聲增加量。
3)風(fēng)機(jī)電機(jī)隔振系統(tǒng)設(shè)計避開了100 Hz激勵頻率,不是風(fēng)管機(jī)異常噪聲的誘因。