周蔚 王睿 梁義文 張玥劼 朱赟
關(guān)鍵詞:智能表庫;批量配表;配表時(shí)長
0引言
智能電表作為智能電網(wǎng)的終端,集采集、存儲(chǔ)與通信于一身,承擔(dān)著干家萬戶的電能計(jì)量任務(wù)。智能表庫則負(fù)責(zé)嘉興市所有合格電能表的資產(chǎn)管理工作,其擁有全自動(dòng)的出入庫系統(tǒng),依循“先進(jìn)先出、智能選配”的原則高效出入庫,能夠?qū)崿F(xiàn)表計(jì)的集約化、智能化管控。但其中的批量配表業(yè)務(wù)在目前的業(yè)務(wù)模式下過度依賴人工,工作效率難以實(shí)現(xiàn)躍升,“卡脖子”問題有待解決。
嘉興供電公司為達(dá)到國網(wǎng)浙江省電力有限公司全面落實(shí)開展智能表庫批量配表的工作要求,保障年度表計(jì)輪換和新裝工作的順利開展,響應(yīng)國網(wǎng)浙江省電力有限公司提質(zhì)增效的號(hào)召,提升智能表庫批量配表工作效率,縮短批量配表工作用時(shí),提出將批量配表用時(shí)縮短至每表平均30s的目標(biāo)。
批量配表業(yè)務(wù)是指單個(gè)流程下表計(jì)數(shù)量大于1箱的周期輪換和低壓批量新裝流程。安裝信息貼標(biāo)是指將帶有安裝地址和戶號(hào)的標(biāo)簽粘貼在對(duì)應(yīng)的表計(jì)上,方便安裝人員現(xiàn)場(chǎng)安裝工作。
1現(xiàn)狀分析
通過調(diào)查研究方式,對(duì)嘉興供電公司批量配表環(huán)節(jié)、表計(jì)出庫環(huán)節(jié)和現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)用環(huán)節(jié)3項(xiàng)內(nèi)容展開調(diào)查,調(diào)查研究結(jié)果如下。
1.1批量配表環(huán)節(jié)用時(shí)分析
現(xiàn)階段批量配表業(yè)務(wù)主要由任務(wù)分理、任務(wù)下發(fā)、表庫接收、表計(jì)出庫和任務(wù)反饋等環(huán)節(jié)組成,如圖1所示。
通過營銷系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)各環(huán)節(jié)的總用時(shí)和配表數(shù)量,計(jì)算當(dāng)前批量配表業(yè)務(wù)每表平均用時(shí)為72.18s。調(diào)查發(fā)現(xiàn)批量配表工作中表計(jì)出庫每表平均用時(shí)最長,將表計(jì)出庫作為重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象,做進(jìn)一步調(diào)查。
1.2表計(jì)出庫環(huán)節(jié)用時(shí)分析
表計(jì)出庫環(huán)節(jié)流程如圖2所示。調(diào)查發(fā)現(xiàn)表計(jì)出庫環(huán)節(jié)中,現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)用用時(shí)最長,將現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)用作為重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象,做進(jìn)一步調(diào)查。
1.3現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)用環(huán)節(jié)用時(shí)分析
通過上述調(diào)查分析,為找到末端原因,進(jìn)一步對(duì)如圖3所示的現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)用環(huán)節(jié)流程進(jìn)行深入分析,最后發(fā)現(xiàn)安裝信息貼標(biāo)每表平均用時(shí)最長。
因此,批量配表業(yè)務(wù)用時(shí)長的癥結(jié)是安裝信息貼標(biāo)用時(shí)長。
2方案制定
2.1目標(biāo)設(shè)定
現(xiàn)狀調(diào)查表明智能表庫批量配表環(huán)節(jié)單塊電能表平均用時(shí)為72.18s,而安裝信息貼標(biāo)平均用時(shí)為53.88s,占總用時(shí)的74.6%。該裝置預(yù)計(jì)可解決80%癥結(jié),智能表庫批量配表的時(shí)間將縮短到:72.18x(1-74.6%x80%)~29.10s。嘉興供電公司對(duì)智能表庫批量配表環(huán)節(jié)單塊電能表平均用時(shí)要求為30s。因此,將目標(biāo)值量化,將智能表庫批量配表時(shí)長目標(biāo)值設(shè)定為29s。
2.2要因分析
經(jīng)分析,找出影響安裝信息貼標(biāo)時(shí)長的9個(gè)末端因素,如表1所示。
2.3確定對(duì)策
針對(duì)3項(xiàng)主要原因:標(biāo)簽操作次數(shù)多、表位間距小、裝接單與表計(jì)對(duì)應(yīng)順序偏離值大,制定對(duì)策方案。
(1)標(biāo)簽操作次數(shù)多:使用噴墨工藝替代傳統(tǒng)標(biāo)簽,如圖4a所示。配置一臺(tái)連續(xù)噴墨式(continuous inkjet,CIJ)噴碼機(jī),要求其噴印標(biāo)識(shí)分辨率達(dá)到32像素,并為噴碼機(jī)配置XY軸滾珠絲桿聯(lián)動(dòng)裝置,聯(lián)動(dòng)裝置行程為600mm×500mm。要求每表信息印刻平均用時(shí)小于5s。
(2)表位間距小:使用射頻識(shí)別(radio fre-quency identification,RFID)技術(shù)獲取電臺(tái)旨表信息,如圖4b和圖4c所示。在表庫流水線安裝多個(gè)RFID讀取器,當(dāng)周轉(zhuǎn)箱進(jìn)入讀取范圍時(shí),開啟射頻讀取設(shè)備進(jìn)行讀取。要求每表信息讀取平均用時(shí)小于9s。
(3)裝接單與表計(jì)對(duì)應(yīng)順序偏離值大:使用營銷接口讀取裝接單數(shù)據(jù)。調(diào)用營銷接口如圖4d所示。設(shè)備向營銷接口發(fā)送電能表信息,營銷網(wǎng)絡(luò)將裝接單內(nèi)容返回給設(shè)備,直接讀取數(shù)據(jù)。要求每表匹配平均用時(shí)小于15s。
3方案實(shí)施
3.1設(shè)計(jì)制作噴碼設(shè)備
3.1.1設(shè)計(jì)噴墨高度支架和支架運(yùn)動(dòng)機(jī)構(gòu)
根據(jù)電能表紙箱的尺寸對(duì)噴碼運(yùn)動(dòng)機(jī)構(gòu)位置進(jìn)行定位,根據(jù)噴碼機(jī)尺寸設(shè)計(jì)噴碼機(jī)外機(jī),為了保證噴碼運(yùn)動(dòng)機(jī)構(gòu)運(yùn)行時(shí)的穩(wěn)定性,決定機(jī)構(gòu)的傳動(dòng)裝置使用滾珠絲桿。
3.1.2制作支架運(yùn)動(dòng)機(jī)構(gòu)
為滿足貨架及周轉(zhuǎn)箱尺寸要求,噴碼機(jī)主體制作規(guī)格為(329.3~345)mmx504mm;制作加工噴碼運(yùn)動(dòng)機(jī)的滾珠絲桿;根據(jù)圖紙組裝噴碼機(jī)外機(jī)、噴碼機(jī)主體、電氣裝置等設(shè)備,并進(jìn)行電氣、軟件調(diào)試。
3.1.3驗(yàn)證噴碼設(shè)備性能
對(duì)組裝完成的完整噴碼設(shè)備進(jìn)行試驗(yàn),檢驗(yàn)其性能參數(shù),分別對(duì)5批電能表進(jìn)行打印測(cè)試,與RFID進(jìn)行通信的噴碼設(shè)備打印準(zhǔn)確率達(dá)到100%。
3.2制作RFID讀取裝置
3.2.1設(shè)計(jì)RFID讀取平臺(tái)
根據(jù)測(cè)量的射頻天線及讀寫器尺寸數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)識(shí)別設(shè)備。為了順利將射頻天線、讀寫器放入表箱并使表箱通過識(shí)別配套裝置,同時(shí)考慮到無源讀取設(shè)備對(duì)讀寫距離有較高要求,須保證要有一定的設(shè)備下探空間。因此,射頻天線及讀寫器的載體平臺(tái)設(shè)計(jì)尺寸為973mm×693mm×893mm,讀寫探針與傳送帶的高度差為297mm。將電氣元件布置在載貨臺(tái)面板下以節(jié)省空間。
3.2.2編寫RFID作業(yè)程序
編寫代碼使用Python語言。與傳統(tǒng)的C/C++、Java、C#等語言相比,Python語言對(duì)代碼格式的要求寬松,便于用戶編寫代碼。根據(jù)識(shí)別設(shè)備性能,通過軟件對(duì)識(shí)別探針的下放深度進(jìn)行控制。
3.2.3驗(yàn)證RFID性能參數(shù)
采用Fixtool軟件進(jìn)行測(cè)試,為提高讀取成功率,調(diào)節(jié)射頻功率的功率值為15dbm。測(cè)試采用2臺(tái)??低曌x取器及15塊射頻天線,通過測(cè)量和實(shí)驗(yàn),RFID讀取率為99.95%。
3.3編寫營銷接口調(diào)用代碼
3.3.1設(shè)計(jì)接口調(diào)用方式
接口使用簽名加密的方式進(jìn)行調(diào)用。首先生成簽名與密鑰,在發(fā)送數(shù)據(jù)前將簽名、密鑰、數(shù)據(jù)、隨機(jī)數(shù)生成MD5算法的數(shù)據(jù)摘要。
3.3.2驗(yàn)證營銷接口成功率
根據(jù)代碼對(duì)營銷接口進(jìn)行壓力試驗(yàn)。計(jì)算得出:調(diào)用營銷接口正確率為100%。
3.4整體組裝調(diào)試驗(yàn)證
各部件制作完成后,進(jìn)行裝置整體聯(lián)合調(diào)試工作。聯(lián)合調(diào)試前,嚴(yán)格地單獨(dú)測(cè)試各部分功能。組裝時(shí),安裝工藝須符合有關(guān)規(guī)范要求。
為保證投入使用的裝置安全、可靠,將裝置送至第三方專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)認(rèn)證,對(duì)各裝置的各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行檢測(cè),各項(xiàng)數(shù)據(jù)合格率均為100%。
4效果檢查
通過統(tǒng)計(jì)2022年5-10月改進(jìn)后的安裝信息標(biāo)注工作的批量配表平均用時(shí),智能表庫批量配表平均用時(shí)降至16.80s,低于目標(biāo)值29s。
5結(jié)語與展望
智能表庫批量配表裝置的研制與使用,推動(dòng)了資產(chǎn)管理工作的發(fā)展,有效解決了一線員工的工作難點(diǎn),帶來了以下效益。
(1)直接效益:改進(jìn)了批量配表業(yè)務(wù),提高了電能表安裝信息貼標(biāo)的效率,減少了人為因素導(dǎo)致的差錯(cuò),工作效率顯著提升,節(jié)約了裝接前的準(zhǔn)備工作成本,大大提升了客戶的滿意度。
(2)安全風(fēng)險(xiǎn)效益:使用該裝置進(jìn)行表計(jì)批量出庫,避免了因堆垛不合理、搬運(yùn)過程失手等原因?qū)е碌闹苻D(zhuǎn)箱傾覆、表計(jì)墜地等人身傷害及設(shè)備損壞事件,降低了營銷作業(yè)風(fēng)險(xiǎn),提升科技賦能水平。
(3)潛在效益:表計(jì)上噴印的用電地址等信息,能供裝接人員進(jìn)行有效識(shí)別,無須再與裝接單進(jìn)行二次核對(duì),提升效率的同時(shí)減少了表計(jì)串戶問題,提升了客戶電力獲得感和滿意度。
未來將針對(duì)課題研究成果存在的缺點(diǎn)與不足,進(jìn)一步深入研究批量配表智能識(shí)別一體化裝置。將RFID與噴墨打印技術(shù)集成在同一套設(shè)備中,進(jìn)一步提升工作效率,降低故障率,并在表計(jì)上加噴二維碼,在保護(hù)客戶信息私密的前提下,為客戶、用電檢查人員和抄表人員提供實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)查詢,提高供電服務(wù)水平。