劉春麗,王廣基,鄭西華
(1.上海核工程研究設計院有限公司,上海 200235;2.因博信息(上海)科技有限公司,上海 200235;3.溫州市達安儀表設備有限公司,浙江 溫州 325000)
消音器用途廣泛,在火電、核電、化工、冶煉等行業(yè)皆有應用。消音器的降噪機理有多種類型,如阻性消音、抗性消音、擴散消音、微穿孔消音、小孔消音、有源消音等等,一般情況下工業(yè)用消音器對降噪要求較高,需要利用幾種降噪機理組合來實現(xiàn)較好的降噪效果,由此導致消音器結構較為復雜,僅依靠理論計算不能獲得準確的降噪效果,可靠的消音器降噪性能還需要通過試驗得到。介質和入口工況不同,消音效果也不同,若對每種工況都進行試驗,需要耗費較大的經濟成本和時間成本,因此文章利用仿真方法對節(jié)流噴注式消音器進行分析,并與試驗結果進行對比,探討利用仿真方法獲得節(jié)流噴注式消音器降噪性能的可行性。
文章研究的對象是節(jié)流噴注式消音器, 利用抗性消聲、小孔消聲等原理,使用多級小孔節(jié)流、空間突擴、小孔噴注等過程進行降噪,是市場上常見的消音器類型,具有結構堅固耐用、流阻小、降噪效果明顯、加工容易、使用壽命長的優(yōu)勢。
文章分析的節(jié)流噴注式消音器外形為一個開口的筒體容器。入口管道與消聲器下部法蘭連接,進入筒體內部,由立管四周的小孔噴出后,再經套筒四周的小孔噴出,氣體向上經一層布滿小孔的節(jié)流減壓板后排入大氣。
文章所研究的節(jié)流噴注式消音器的主要邊界條件如下:
入口流量:119 m3/h
入口壓力:0.42 MPaG
環(huán)境溫度:20 ℃
介質:空氣
文章使用STAR-CCM+軟件進行流場分析,使用ACTRAN軟件進行聲場分析,最終獲得節(jié)流噴注式消音器降噪結果,與試驗結果進行對比。
聲振現(xiàn)象是一種涉及三維空間的宏觀物理現(xiàn)象,需要借助聲速、聲壓及傳播介質密度來研究其傳播規(guī)律,這三個物理量之間是密切相連的,它們滿足物態(tài)方程、牛頓第二定律以及質量守恒定律這三個基本物理定律。
對于聲壓的波動計算,其控制方程如下:
傳遞損失方程:
式中,c為音速;
Wi和Wt分別為入射和透射的聲功率;
Li和Lt分別為入射和透射的聲功率級。
該消音器介質為空氣,在仿真中,選擇空氣介質模型進行仿真,流動采用k-ω模型。
消聲器的主要性能評價指標主要包括:聲學性能(主要為傳遞損失)、空氣動力性能、結構性能。通常情況下,在某個頻段下的傳遞損失值越高,這個消聲器在這個頻段的消聲性能越強。因此,評價消聲器聲學性能不僅僅要看它的傳聲損失,也要看聲源的頻段與傳遞損失的頻段一致性。
2.3.1 流場計算
將節(jié)流噴注式消聲器幾何模型在ANSA軟件中進行幾何簡化,進行布爾操作后得到流體域模型,并根據(jù)實際情況建立入口以及出口,構成完成的求解計算區(qū)域,在Star-CCM+中生成多面體網格,網格及數(shù)量如圖1所示。其中面網格數(shù)量為56×104,體網格數(shù)量為1 010×104。
圖1 網格劃分
對于該模型的流場計算,采用如下邊界條件:
入口壓力:0.52 MPa.abs;入口溫度:20 ℃;出口壓力0.1 MPa.abs。
利用Star-CCM+計算得到的流場結果,從計算結果可以看出,氣流進入立管節(jié)流結構后,向周向擴散,經過立管與內筒之間的空間擴張,內筒向軸向擴散的氣體流速明顯降低,從而達到噪聲降低的目的。
2.3.2 聲場計算
利用Actran計算得到的聲場結果見圖2。
圖2 1 500 Hz頻率下消聲器聲壓級云圖
從聲場分析結果可以看出,該類型節(jié)流噴注式消音器產生最高噪音頻段低于2 000 Hz。
2.3.3 與試驗數(shù)據(jù)對比
在相對安靜的環(huán)境中對該節(jié)流噴注式消音器進行降噪性能試驗,分別在消音器出口平面、距消音器中心1 m處沿軸向設置7個測點。為了測試距離對噪音衰減的影響,在延伸至距消音器中心3 m處再設置7個測點。因消音器對稱設計,測點可設置在半個軸向空間內。由此獲得消音器降噪試驗數(shù)據(jù),與仿真分析結果進行對比。
仿真分析結果和試驗結果的數(shù)據(jù)對比如表1。
表1 消音器測點仿真結果與測試數(shù)據(jù)對比
從仿真分析結果可以看出,由于仿真分析不考慮周圍環(huán)境噪音、風速等因素,同距離的各測點聲壓級結果差異較小,僅有大約0.15 dBA的差值;1 m與3 m半徑距離處聲壓級相差10 dBA左右,即距離衰減為10 dBA。
從試驗結果來看,考慮試驗環(huán)境如周圍噪聲、風速、周圍遮擋物等影響,同距離的各測點聲壓級結果差異有些大,最大達到6.8 dBA;1 m與3 m半徑距離處聲壓級平均差值僅6.4 dBA左右。
對比仿真分析結果和試驗結果可以看出,仿真分析結果與試驗結果的最大誤差9.25%,平均誤差僅為1.46%。剔除試驗結果受周圍環(huán)境影響的因素,從趨勢上來說仿真分析結果與試驗結果吻合度較高。
通過對該類型節(jié)流噴注式消音器的仿真結果和試驗結果進行對比,可以得出如下結論:
(1)利用Star CCM+和Actran進行的仿真分析結果與試驗結果吻合度較好,說明利用仿真手段預估此類型消音器的降噪效果是可行的。
(2)利用仿真手段評估消音器降噪性能可以減少試驗成本,獲得復雜結構消音器相對較準確的降噪效果,應用前景廣闊。
(3)文章所討論仿真分析方法僅適用于低流速、空氣介質、節(jié)流噴注式消音器,對其他介質、其他型式消音器,因介質屬性不同,降噪原理不同,在沒有經過試驗數(shù)據(jù)驗證的情況,仿真分析手段的應用還需要進行進一步探討。