馬清泉
(山西焦煤汾西礦業(yè)四通煤業(yè)有限公司,山西 臨汾 041000)
山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)四通煤業(yè)有限公司(四通煤業(yè))五采區(qū)膠帶巷位于+1020 m 水平2#煤層,蓋山厚度546~632 m,煤層傾角3°~5°,平均傾角為4°,平均厚度3.2 m,巷道沿煤層頂板布置,圍巖巖性特征詳見表1。作為五采區(qū)各回采工作面運(yùn)煤、進(jìn)風(fēng)、行人通道,五采區(qū)膠帶巷東側(cè)為2#煤層五采區(qū)52下01、2上101 回采工作面(均已回采結(jié)束),西側(cè)為2#煤層五采區(qū)2504(正在回采)、2上107、52上02 回采工作面(已回采結(jié)束)。五采區(qū)膠帶巷受采動(dòng)和礦山壓力影響,巷道變形嚴(yán)重,需對(duì)該巷道進(jìn)行整修,確保服務(wù)期間的安全使用。
表1 五采區(qū)膠帶巷頂?shù)装鍘r性特征
五采區(qū)膠帶巷與西側(cè)回采工作面間停采保護(hù)煤柱寬度50 m,與五采區(qū)輔運(yùn)巷間煤柱寬度30 m,掘巷階段采用錨網(wǎng)索梁支護(hù),頂板錨桿長(zhǎng)2000 mm,直徑22 mm,間排距800 mm×800 mm,最外側(cè)錨桿與水平方向呈70°角布置,其余錨桿沿豎直方向與頂板垂直布置,配合鋼筋梯子梁及單層菱形金屬網(wǎng)護(hù)表;錨索索體為Φ17.8 mm×8300 mm 鋼絞線,布置間排距為1250 mm×1600 mm,每排3 根,均沿豎直方向垂直頂板布置;兩幫錨桿直徑為20 mm,長(zhǎng)度2000 mm,間排距700 mm×800 mm,兩側(cè)肩角處錨桿與水平方向夾角20°,其余沿水平方向垂直巷幫施工。具體布置如圖1。
圖1 五采區(qū)膠帶巷原支護(hù)方案(mm)
為全面了解五采區(qū)膠帶巷表面變形特征,在西翼2504 工作面末采階段的對(duì)應(yīng)巷段(五采區(qū)膠帶巷里程220 m 處)布置測(cè)點(diǎn),采用十字觀測(cè)法監(jiān)測(cè)巷道表面圍巖相對(duì)變形量[1]。經(jīng)過為期100 d 的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè),得到五采區(qū)膠帶巷表面變形量變化規(guī)律如圖2。監(jiān)測(cè)的第40 天對(duì)應(yīng)位置的2504 工作面停采,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況表明,五采區(qū)膠帶巷表面主要變形特征為頂板下沉和停采煤柱幫內(nèi)移。由圖2 所示結(jié)果可知,監(jiān)測(cè)的前20 d,此處受采面超前動(dòng)壓影響應(yīng)該是較明顯,變形增速較快;而在監(jiān)測(cè)的第40 天以后對(duì)應(yīng)2504 工作面停采,圍巖變形速率有所減緩;監(jiān)測(cè)100 d 時(shí),兩幫移近量累計(jì)達(dá)到317 mm,頂?shù)装謇塾?jì)變形量達(dá)到294 mm,且圍巖未趨于穩(wěn)定,變形量持續(xù)增大。為保證生產(chǎn)和運(yùn)輸?shù)捻樌M(jìn)行,必須盡快采取有效措施對(duì)變形區(qū)域巷道圍巖進(jìn)行加固。
圖2 巷道表面變形規(guī)律
為精確地探測(cè)五采區(qū)膠帶巷圍巖內(nèi)部的巖性特征、裂隙發(fā)育情況[2-3],采用CXK12(A)鉆孔三維電視成像儀對(duì)圍巖顯著變形位置進(jìn)行實(shí)測(cè),測(cè)點(diǎn)布置在五采區(qū)膠帶巷里程220 m 處。通過對(duì)巷道頂板、兩幫施工鉆孔,然后將攝像頭送入鉆孔內(nèi),觀察鉆孔巖壁的裂隙發(fā)育、破碎、巖性等特征,其原理如圖3(a)所示,通過現(xiàn)場(chǎng)探查整理得到圖3(b)所示結(jié)果。測(cè)試鉆孔分別布置在巷道頂板中部、左側(cè)肩窩(西側(cè),與水平方向夾角45°)、左幫、右側(cè)肩窩(東側(cè),與水平方向夾角45°)、右?guī)???梢钥闯觯锏牢宀蓞^(qū)輔運(yùn)巷一側(cè)表面圍巖完整性較好,巷道左上方圍巖深度0~2 m 存在明顯的破碎區(qū)域,深度7~9 m 存在輕微破碎區(qū),頂板巖層深度10 m 范圍內(nèi)存在較多的破碎區(qū)和裂隙發(fā)育區(qū),淺部圍巖破碎深度已大于2.4 m,已超出頂板錨桿的有效支護(hù)范圍,頂板深度8~9 m 范圍內(nèi)圍巖較為破碎,表明8.3 m 的頂板錨索未錨固在穩(wěn)定巖層內(nèi),右側(cè)幫部及肩角上部圍巖淺部圍巖破碎深度同樣大于2.0 m。綜上所述可知,五采區(qū)膠帶巷頂板和靠近回采面一側(cè)幫部圍巖破碎較嚴(yán)重,原有支護(hù)無(wú)法充分發(fā)揮其性能,無(wú)法有效控制圍巖的進(jìn)一步破碎、變形。
圖3 測(cè)試原理和結(jié)果(m)
五采區(qū)膠帶巷現(xiàn)有支護(hù)條件下,圍巖將持續(xù)變形破壞,如果只是破壞哪段修哪段,巷道維修多處于被動(dòng)的巷道修復(fù),通過砌碹、工字鋼等方式進(jìn)行支護(hù),沒有從根本上解決巷道的變形問題。巷道變形后,巷道圍巖裂隙發(fā)育,大大降低了錨桿錨索的支護(hù)作用,砌碹、架設(shè)工字鋼都是被動(dòng)支護(hù)[4],地質(zhì)構(gòu)造、采動(dòng)、原有的支護(hù)方式不合理等才是造成巷道破壞的主要原因。砌碹、架設(shè)工字鋼等都只是在巷道表面施加作用力,沒有從根本上解決問題,后期還要面對(duì)頻繁修復(fù)的難題,投入的人力和物力都是巨大的,將對(duì)正常生產(chǎn)造成持續(xù)影響。注漿加固作用和目的有兩點(diǎn):(1)巷道呈現(xiàn)出明顯的破碎、裂隙,只有通過注漿漿液充填裂隙和破碎煤巖體,使圍巖形成完整的整體,才能夠提高其穩(wěn)定性,提高其自身的承載能力;(2)巷道原有錨桿錨索表現(xiàn)出明顯的錨固效能差的特征,通過注漿加固充填錨桿錨索與圍巖結(jié)合部位的空隙,提高錨桿錨索與圍巖的粘結(jié)力,從而提高錨桿錨索控制圍巖的能力。
采用KMA-1 型超強(qiáng)礦用無(wú)機(jī)材料,具有比化學(xué)有機(jī)注漿材料便宜、強(qiáng)度高的優(yōu)點(diǎn),比普通硅酸鹽水泥顆粒細(xì),有利于進(jìn)入細(xì)小的圍巖裂隙,而且凝固快、不收縮、施工簡(jiǎn)單。KMA-1 型超強(qiáng)礦用無(wú)機(jī)材料與礦井水?dāng)嚢杈鶆蚝筮M(jìn)行泵送,水灰比0.28:1,淺部注漿孔注漿壓力1~2 MPa,深部注漿孔2~3 MPa(注漿時(shí)需認(rèn)真觀察表面漿液漏跑情況,當(dāng)明顯漏跑漿液時(shí),即使未達(dá)到注漿壓力,也應(yīng)立即停止注漿)。頂板注漿孔采用“三二三”布置,深部注漿孔距巷幫1.0 m 處與頂板夾角70°向上開孔,孔深8 m,直徑42 mm,排距1.6 m,采用注漿封孔器封孔,孔內(nèi)封孔位置距孔口4 m。淺部注漿孔直徑42 mm,間排距1.5 m×1.6 m,回采工作面一側(cè)(右?guī)停┎贾米{孔2 個(gè),下排孔距底板1.4 m 處水平向下10°開孔,上排孔距下排孔0.7 m 水平向上10°開孔,孔深5 m,排距1.6 m,采用注漿封孔器封孔,孔內(nèi)封孔位置距孔口4 m。采用錨桿機(jī)開孔,開孔直徑42 mm,孔內(nèi)封孔位置可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)具體情況做出合理調(diào)整。鉆孔布置參照注漿孔布置圖如圖4。注漿作業(yè)完成后,對(duì)巷道斷面擴(kuò)刷至原斷面,對(duì)未失效的錨索重新張拉、錨桿重新預(yù)緊,失效破斷的錨索、錨索重新搭設(shè)安裝。
圖4 注漿孔布置示意圖(mm)
五采區(qū)膠帶巷返修段注漿加固后,巷道表面圍巖穩(wěn)定,十字交叉法監(jiān)測(cè)結(jié)果表明,頂?shù)滓平孔罱K穩(wěn)定在50 mm 以下,兩幫移近量穩(wěn)定在70 mm以下,整體穩(wěn)定性良好。為期30 d 的監(jiān)測(cè)得到其離層值變化曲線如圖5 所示,頂板巖層離層值前期隨著時(shí)間累積呈增大趨勢(shì),加固返修約20 d 后,深部離層值趨于穩(wěn)定,返修25 d 后,淺部離層值穩(wěn)定,頂板深部巖層最終離層值為3 mm,淺部離層值10 mm,頂板巖層離層主要表現(xiàn)為淺部離層,占總離層值的76.92%,頂板整體離層值微小,且主要集中在注漿加固后20 d 內(nèi)??傮w而言,頂板巖層穩(wěn)定性良好,能夠保障五采區(qū)膠帶巷圍巖的長(zhǎng)期穩(wěn)定。
圖5 頂板離層量變化規(guī)律
通過對(duì)四通煤業(yè)2#煤層五采區(qū)膠帶巷原有支護(hù)條件下巷道表面變形量監(jiān)測(cè),發(fā)現(xiàn)巷道受到西翼回采面影響后,表面變形主要表現(xiàn)為頂板下沉及保護(hù)煤柱幫內(nèi)移,巷道表面持續(xù)變形直至失穩(wěn)破壞。通過鉆孔窺視表明,巷道頂板及停采煤柱一側(cè)幫部圍巖破碎較嚴(yán)重,現(xiàn)有錨桿、錨索支護(hù)構(gòu)件無(wú)法有效控制圍巖的失穩(wěn)破壞。提出采用KMA-1 型超強(qiáng)礦用無(wú)機(jī)材料進(jìn)行注漿加固,設(shè)計(jì)具體的注漿參數(shù)及工藝,加固返修后,頂板離層量微小,表面無(wú)明顯變形破壞現(xiàn)象,注漿加固效果良好。