劉娜
“我們嚴(yán)格執(zhí)行山西省‘能耗雙控政策,年能耗總量及單位產(chǎn)品能耗均提高了約束性指標(biāo),經(jīng)多次專題會議、綜合分析和測算論證,首先向煤泥灰分偏低這一老大難發(fā)起了挑戰(zhàn),通過技改提高了經(jīng)濟(jì)效益……”2月21日,潞安礦業(yè)集團(tuán)王莊煤礦選煤廠廠長李雪丁對《科學(xué)導(dǎo)報》記者說。
據(jù)了解,王莊煤礦選煤廠煤泥水由原煤分級篩篩下煤泥水(0~0.35mm)、浮選尾礦、清掃水三部分組成,煤泥灰分只能控制在29%左右,原煤分級篩脫泥水(0.35~13 mm)的原煤,由于力度較小,灰分一直在15%~18%,較原煤偏低,在與TSS尾煤一同經(jīng)高頻篩脫水后,以往都是按中煤進(jìn)行處理,影響了混煤和噴吹煤的回收率,造成了資源浪費。
“只要認(rèn)真抓管理,搞創(chuàng)新,把洗選工藝、生產(chǎn)環(huán)節(jié)研究吃透,就會通過合理的改造,用先進(jìn)的洗選工藝,讓能耗降下來?!崩钛┒〉慕忉?,體現(xiàn)了企業(yè)對煤炭資源回收率的信心。
王莊煤礦選煤廠調(diào)度主任郭志林介紹說:“水平衡是企業(yè)改造中遇到的最大難題,我們本著技改不能影響生產(chǎn)的原則,通過對水流量的反復(fù)測算,對現(xiàn)場管路角度及閥門開度的多次調(diào)整,經(jīng)過全廠員工近兩個月的不懈努力,最終實現(xiàn)了水量的平衡。”
技改過程中,技術(shù)員們不厭其煩地邊干邊改,改完再干,遇到更好的方案就推倒重來。經(jīng)過一系列的技改,在不影響質(zhì)量的同時,每小時可提高混煤產(chǎn)量10噸,年增產(chǎn)量7萬余噸,相比改造之前提高了1.4%,噴吹煤回收率提高0.5%;煤泥灰分由原先29%提高至39%,煤泥量減少了3%;降低了入濃縮機(jī)物料和沉降類藥劑的使用量,極大緩解了濃縮機(jī)的工作壓力。
“原來選煤廠的各主廠房、皮帶走廊的清掃水,是直接進(jìn)入我身后的濃縮池,通過脫水以后按照煤泥進(jìn)行銷售了,這部分水的灰分特別低,如果按照煤泥銷售,經(jīng)濟(jì)效益是巨大的損失。通過改造以后,讓這部分水進(jìn)行浮選再加工,提高它的精煤回收率,不僅降低了煤泥的量,還提高了經(jīng)濟(jì)效益?!笨粗约簠⑴c的技改成果,選煤廠技術(shù)人員張偉無比自豪。