張 旭
(北京迪諾斯環(huán)??萍加邢薰?,北京 100025)
近年來,在“垃圾圍城”日益嚴峻的形勢下,將垃圾用于焚燒發(fā)電作為一種資源再利用模式得到了社會關(guān)注,垃圾焚燒發(fā)電廠如雨后春筍拔地而起,雖然其減少了垃圾的量,但是由于焚燒后產(chǎn)生的煙氣成分復雜,含有各種有害物質(zhì)對大氣造成二次污染備受關(guān)注[1-5]。國家環(huán)保部門也對垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)煙氣排放提出了相當嚴格的排放標準,要求新建的單套500 t·d-1以上規(guī)模垃圾焚燒廠必須同步建設脫酸、脫硝、除塵和脫二噁英等設施。
作為脫硝系統(tǒng)的核心部件,SCR脫硝催化劑由于長期在低溫和復雜煙氣條件下運行,SCR反應活性很容易下降,導致氮氧化物(NOx)排放超標,引起停爐檢修和SCR脫硝催化劑更換,從而增加運行成本[5-7]。為了節(jié)省運行成本,降低脫硝催化劑的更換周期,本文考慮采用原位加熱再生方式對國內(nèi)某垃圾焚燒電廠正在投運的催化劑進行原位加熱再生,考察催化劑熱解析再生法在垃圾焚燒行業(yè)應用的可能性。
催化劑的原位電加熱再生試驗采用320 kw電加熱器加熱,加熱煙氣量15 000 Nm3·h-1,從脫硝反應器頂層進入脫硝系統(tǒng),從脫硝系統(tǒng)出口出來的煙氣再次回到電加熱系統(tǒng)加熱,完成熱煙氣的循環(huán),循環(huán)時間24 h。在煙氣循環(huán)再生過程中,脫硝系統(tǒng)入口煙氣溫度不低于330 ℃,出口溫度不低于280 ℃。加熱完畢后緩慢將冷空氣通入脫硝反應器中,使一部分循環(huán)煙氣從煙囪直接排放,一部分進入加熱器再次參與循環(huán),空氣置換時長6 h。
TG測試采用TG/DSC在氮氣氣氛下進行,溫度(30~800) ℃,升溫速率25 ℃·min-1、氣體流量50 mL·min-1。
催化劑比表面積、孔容和孔徑采用氮氣物理吸附法在ASAP2020型物理吸附儀上進行測定,測試前將樣品先在90 ℃抽真空處理1 h,再在200 ℃抽真空處理6 h,然后在液氮溫度下根據(jù)靜態(tài)法測量催化劑的N2吸附-脫附等溫線;比表面積采用BET方程計算,孔徑和孔容采用BJH法計算。
XRF測試采用XRF-1800型X射線熒光光譜儀,銠靶(Rh),60 kV(Max)/150 mA(Max),檢測濃度1.0×10-6~100%,最小分析微區(qū)為直徑250 μm,最大掃描速率300°·min-1。
取制備好的催化劑(蜂窩催化劑2×2孔,截面積10 mm×10 mm,長度50 mm),用石英棉將其固定在反應管中。將反應管安裝在固定床反應器中,并插入熱電偶,以檢測和控制反應溫度?;钚栽u價條件:NO體積分數(shù)200×10-6,NH3體積分數(shù)200×10-6,O2體積分數(shù)6%,SO2體積分數(shù)50×10-6,H2O體積分數(shù)20%,N2為平衡氣,氣體總流量350 mL·min-1,空速4 200 h-1。反應前后的NO濃度通過瑞士ABB公司的傅里葉紅外煙氣分析儀MBGAS-3000來檢測。
脫硝效率的計算公式為:
使用8 000 h后舊催化劑與未使用的新催化劑進行對比,新、舊催化劑的TG曲線如圖1所示。
圖1 新、舊催化劑的TG曲線Figure 1 TG curves of fresh and used catalyst
由圖1可見,200 ℃以內(nèi),新、舊催化劑的質(zhì)量都有小幅下降,下降幅度約2%,這是由于催化劑表面吸附的水及易揮發(fā)性有機物蒸發(fā)造成的質(zhì)量損失。(300~400) ℃,新催化劑的質(zhì)量隨溫度增加下降幅度較小,約1%,舊催化劑在該溫度范圍內(nèi)下降幅度較大,約4%,這個溫度段主要是由于硫酸氫銨(ABS)或硫酸銨(AS)發(fā)生了分解反應,造成催化劑質(zhì)量快速下降,和目前關(guān)于硫酸銨鹽分解溫度區(qū)間相適應[8-11]。隨著溫度的升高,尤其超過600 ℃,新催化劑的質(zhì)量出現(xiàn)急劇下降,降幅接近3%,而舊催化劑的質(zhì)量隨溫度損失幅度依舊和其他溫度段的降幅相當,溫度約800 ℃,催化劑的質(zhì)量損失量基本一致。
由于新催化劑在(400~600) ℃內(nèi)基本無降幅,而舊催化劑降幅較大,約3%,表明該溫度范圍內(nèi)再生前催化劑內(nèi)部依然有一些物質(zhì)發(fā)生分解。參照XRF分析的催化劑物質(zhì)成分,認為該溫度內(nèi)發(fā)生分解的物質(zhì)可能是含硫或硅的物質(zhì),但由于脫硝催化劑在高于450 ℃運行時,容易發(fā)生燒結(jié)現(xiàn)象,從而造成催化劑活性下降,所以對于吸附在催化劑內(nèi)部400 ℃以上發(fā)生分解的物質(zhì)目前鮮有報到[7]。
目前對催化劑質(zhì)量隨溫度升高而降低的原因主要集中于400 ℃以前,也就是主要關(guān)注硫酸氫銨(ABS)分解和VOCs脫附為主,所見文獻報到較多[11-14],這也是目前催化劑原位再生的主要依據(jù)。
催化劑的比表面積、孔徑和孔容如表1所示。由表1可見,與新催化劑相比,隨著催化劑使用時間的增加,催化劑BET比表面積、孔容和平均孔徑均出現(xiàn)下降趨勢。舊催化劑熱再生后, BET比表面積、孔容、平均孔徑和再生前催化劑相比,有一定的提升,但并不能完全達到新催化劑的水平。表明在實際運行過程中,粉塵或者其他生成物覆蓋住催化劑的孔道或者進入催化劑孔道內(nèi)部,造成催化劑比表面積、孔容和平均孔徑變小。而在熱再生過程中,由于溫度提高,導致在催化劑孔道內(nèi)發(fā)生毛細管效應的ABS沉積物發(fā)生汽化分解,使得催化劑的BET比表面積、平均孔徑和孔容參數(shù)得到部分恢復。但由于粉塵微小顆粒等進入催化劑孔道后,并不能隨ABS的汽化而從孔道中析出,使得其相關(guān)性能不能完全恢復到新催化劑性能。
表1 催化劑樣品比表面積、孔徑與孔容
催化劑元素的XRF分析如表2所示。
表2 催化劑元素的XRF分析
由表2可見,與新催化劑相比,舊催化劑部分元素的相對含量發(fā)生了變化。Ti和Mo元素相對含量減小,Si、S和Na元素的相對含量增加,尤其是S和Si元素的相對含量增幅較大,其中S 元素應該是煙氣中SO2與還原劑發(fā)生作用,生成硫酸氫氨(ABS)附著在催化劑表面或者進入催化劑微孔形成毛細管效應,導致S元素增加,由于ABS受熱易分解成SO2、H2O和氨氣,舊催化劑加熱再生是去除ABS的最后方法,但通過對比催化劑再生前后的S元素相對含量的變化趨勢,可知ABS并不是造成垃圾焚燒行業(yè)中脫硝催化劑中S元素增加的主要因素。根據(jù)元素含量的相對變化特點,有可能是煙氣中SO2和粉塵中含Si元素的物質(zhì)在催化劑或其他物質(zhì)的作用下發(fā)生化學反應,形成新的物質(zhì)進入催化劑孔道內(nèi),導致催化劑所含的元素相對含量發(fā)生變化,進而影響脫硝催化劑的整體活性。而作為主要活性物質(zhì)的V元素及其他相關(guān)的元素如Ca、P、Mg、Fe、K及Al等元素相對含量變化不大,可以推測垃圾焚燒煙氣脫硝時堿(土)金屬引起催化劑失活的可能性很小,這可能和垃圾焚燒煙氣粉塵中堿(土)金屬含量較小有關(guān),主要的影響因素還是粉塵中的含Si物質(zhì)和煙氣中的含S物質(zhì)。
新、舊催化劑和舊催化劑加熱再生后的活性曲線如圖2所示。由圖2可以看出,舊脫硝催化劑經(jīng)過加熱再生后,催化劑的活性有一定恢復,但并不能完全恢復到新催化劑的活性狀態(tài),這進一步驗證了XRF的分析結(jié)果,表明有某種未知的物質(zhì)生成并占據(jù)催化劑的活性位,導致催化劑永久性失活,但目前并未有相關(guān)的文獻就此類物質(zhì)報道,還有待于進一步研究。由圖2還可以看出,與再生前催化劑活性相比,不同位置的熱再生后催化劑的活性相差較大,在(160~200) ℃,最上層催化劑活性提升約10%,中層和下層活性提升約3%~4%,這主要是由于加熱所使用的煙氣量較小,脫硝反應器空間較大,加之反應器保溫效果一般,造成在熱解析過程中不同催化劑床層的溫度相差較大,導致熱再生效果相差較大。進一步說明高溫有利于催化劑活性的恢復,提高脫硝系統(tǒng)運行的溫度有助于低溫SCR脫硝催化劑高效運行。
圖2 新、舊催化劑和舊催化劑加熱再生后的活性曲線Figure 2 Activity curves of fresh catalyst and regenerated used catalyst by heating
(1) 垃圾焚燒行業(yè)用低溫SCR脫硝催化劑長時間使用后,催化劑活性下降,孔容和孔徑都表現(xiàn)出不同程度的變小,表明有粉塵或其他小粒徑的物質(zhì)進入催化劑孔道,造成催化劑活性下降。
(2) 原位加熱再生后,催化劑的平均孔徑和孔容有增加的趨勢,催化劑活性有所提升,但未完全恢復到新催化劑狀態(tài),表明原位電加熱再生的方式有助于垃圾焚燒行業(yè)低溫SCR脫硝催化劑性能的恢復,但不能完全恢復到新催化劑狀態(tài)。
(3) 垃圾焚燒行業(yè)用低溫SCR脫硝催化劑在使用過程中,造成催化劑活性下降,除400 ℃以下可以汽化分解硫酸氫銨和H2O外,還有高溫難分解的物質(zhì)在催化劑表面或孔道上沉積,造成催化劑永久性失活,然而,目前對此類物質(zhì)鮮有報道,具體成分還有待進一步研究。