任軒,尹成,任凱,王晨,白文文
(西安龍凈環(huán)??萍加邢薰?,西安 710075)
煙道結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的優(yōu)劣直接影響到整個(gè)系統(tǒng)能否安全高效運(yùn)行[1]。煙道阻力是煙道結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中需要考慮的重要因素之一,通過計(jì)算流體力學(xué)(CFD)模擬對管道進(jìn)行阻力的修正,優(yōu)化管道結(jié)構(gòu),添加導(dǎo)流裝置,可實(shí)現(xiàn)脫硫除塵系統(tǒng)的最優(yōu)化配置[1]。作為研究流體流動(dòng)的常用方法,基于CFD 數(shù)值模擬的工程設(shè)計(jì)在工業(yè)領(lǐng)域中得到了越來越廣泛的應(yīng)用。CFD 是計(jì)算機(jī)技術(shù)的一種數(shù)值計(jì)算工具,用于求解流體的流動(dòng)和傳熱問題。CFD 數(shù)值模擬相對于實(shí)驗(yàn)研究,具有成本低、速度快、資料完備、可以模擬真實(shí)及理想條件等優(yōu)點(diǎn)[2]。
以某鋼廠的高爐煙氣3#脫硫除塵項(xiàng)目的出氣煙道為例,該系統(tǒng)的工藝流程為:高爐煤氣進(jìn)入燃?xì)忮仩t燃燒,燃燒后的煙氣進(jìn)入旋轉(zhuǎn)噴霧干燥法(SDA)脫硫塔脫硫后,再進(jìn)入雙室布袋除塵器除塵,最后經(jīng)出口煙道進(jìn)入煙囪排出。該脫硫+除塵系統(tǒng)的工藝流程如圖1 所示。
圖1 3#系統(tǒng)工藝布置形式
在引風(fēng)機(jī)全壓運(yùn)行時(shí),脫硫塔旋轉(zhuǎn)霧化器上部仍然出現(xiàn)了正壓20Pa,造成動(dòng)力電纜被燒壞,旋轉(zhuǎn)噴霧器無法正常運(yùn)行,最終導(dǎo)致整個(gè)運(yùn)行系統(tǒng)停機(jī)。根據(jù)現(xiàn)場各點(diǎn)的實(shí)際壓力測試結(jié)果,脫硫塔與布袋除塵器的阻力分別為200Pa 與1000Pa,運(yùn)行阻力正常,因此推測出氣煙道的阻力較大。
通過現(xiàn)場查看出氣煙道外部發(fā)現(xiàn):
(1)出氣煙道布置緊湊,引風(fēng)機(jī)出口的彎頭轉(zhuǎn)彎半徑較??;
(2)在出氣煙道中段存在兩個(gè)連續(xù)的約90°的轉(zhuǎn)彎組成的Z 字形彎頭。
進(jìn)入出氣煙道內(nèi)部查看后發(fā)現(xiàn):
(1)煙道內(nèi)部較為干凈,無積灰;
(2)Z 字形彎頭前的煙道內(nèi)部包裹著一根約高800mm×寬200mm 的橫梁;
(3)Z 字形彎頭的上升段頂部存在煙道擋風(fēng)板,導(dǎo)致煙道寬度縮小了約300mm;
(4)出口煙囪中心存在一堵5000mm 高的擋風(fēng)墻。
通過對煙道的結(jié)構(gòu)和煙氣流動(dòng)的分析,本文對出氣煙道進(jìn)行CFD 仿真,結(jié)合出氣煙道改造的經(jīng)濟(jì)性、改造周期與可操作性,得出了對煙道內(nèi)部進(jìn)行改造及添加導(dǎo)流的方式以降低出氣煙道阻力的方法。
對出氣煙道進(jìn)行物理建模,其模型及各壓力監(jiān)測面如圖2 所示。
圖2 出氣煙道三維模型
對原始狀態(tài)下出氣煙道的CFD 模擬見圖3。
圖3 原始速度流線
從圖3 可以看出,煙氣進(jìn)入出氣煙道后首先通過了一個(gè)90°的彎頭,此處氣流由于離心力作用使氣流流場發(fā)生明顯的紊流變化,氣流分子相互碰撞,由此造成壓力值急劇上升[3],然后經(jīng)過存在橫梁與變徑的Z 字形彎頭后,煙氣偏向煙道上部流動(dòng),出現(xiàn)了明顯的高風(fēng)速區(qū),并且有渦流產(chǎn)生。
改造前各監(jiān)測面的壓力數(shù)據(jù)見表1。
表1 改造前各監(jiān)測面壓力數(shù)據(jù)
現(xiàn)場出氣煙道上并無測點(diǎn),引風(fēng)機(jī)全壓為2000Pa,引風(fēng)機(jī)進(jìn)口處壓力實(shí)測值為-1200Pa,在整個(gè)系統(tǒng)中正壓出現(xiàn)在脫硫塔頂部入口處,出氣煙道的實(shí)際阻力為800Pa。由表1 可知,計(jì)算機(jī)模擬值為778Pa,與實(shí)測值的偏差僅為2.75%,證明模擬結(jié)果具有較高的可信度,可以作為煙道降阻的參考數(shù)據(jù)。
根據(jù)對出氣煙道原始情況的模擬發(fā)現(xiàn):
(1)阻力的最大點(diǎn)出現(xiàn)在Z 字形彎頭處,煙氣在該處連續(xù)經(jīng)過兩個(gè)約90°的轉(zhuǎn)彎,故局部產(chǎn)生高風(fēng)速區(qū),最高風(fēng)速達(dá)到34m/s;
(2)Z 字形彎頭后產(chǎn)生了渦旋,加劇了局部阻力損失。
鑒于現(xiàn)場Z 字形彎頭位于水泥立柱框架的包圍之中,現(xiàn)場空間小,施工難度大,故整改方案是在不改變煙道大結(jié)構(gòu)的情況下,通過增加導(dǎo)流板與拆除煙道擋風(fēng)板來調(diào)整流場并降低局部阻力。橫梁則因?yàn)榻Y(jié)構(gòu)承力原因不做處理。
改造后的出氣煙道模擬結(jié)果見圖4。
圖4 改造后的速度流線
從圖4 可以看出,煙氣再經(jīng)過導(dǎo)流板時(shí)流線變得平順且均勻充滿整個(gè)煙道,最高流速從34.57m/s 降低到約15m/s,渦旋區(qū)消失,煙道的局部阻力損失大大降低。
改造后的各監(jiān)測面的壓力數(shù)據(jù)見表2。
表2 改造后的各監(jiān)測面壓力數(shù)據(jù)
由表2 可知,出氣煙道改造后總阻力從原始狀態(tài)的778Pa 降低到了321Pa,阻力降低457Pa,降幅約58.7%,這說明在不改變原出氣煙道形式的情況下,通過添加導(dǎo)流板及對煙道進(jìn)行局部改造就能明顯降低管道阻力。
2020 年8 月用戶停爐檢修,增加多層導(dǎo)流板并對煙道進(jìn)行局部改造,設(shè)備投運(yùn)后工況有明顯改善,用戶中控顯示脫硫塔頂部壓力為-400Pa,與原始情況相比,此處阻力降低了420Pa,而且與CFD 模擬結(jié)果相差無幾。目前項(xiàng)目整改后運(yùn)行至今,整個(gè)系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定。
在脫硫除塵系統(tǒng)項(xiàng)目中,系統(tǒng)阻力的控制是設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行的考核點(diǎn)之一[4],而由于現(xiàn)場的空間因素,有的工藝煙道布置結(jié)構(gòu)緊湊,經(jīng)常需要布置連續(xù)的彎頭,這就為項(xiàng)目的安全穩(wěn)定運(yùn)行埋下了隱患。根據(jù)本項(xiàng)目可以看出,針對緊湊布置的煙道,尤其是有連續(xù)轉(zhuǎn)彎的煙道結(jié)構(gòu),需要特別注意管道阻力情況。通過現(xiàn)場實(shí)測煙道阻力,并將其與CFD 的模擬數(shù)據(jù)進(jìn)行對比,發(fā)現(xiàn)兩者的誤差在較小的范圍內(nèi),故本文將CFD 的模擬數(shù)據(jù)作為煙道優(yōu)化的參考數(shù)據(jù)。經(jīng)過CFD模擬優(yōu)化,可以得出煙道內(nèi)導(dǎo)流板的合理布置方案,在實(shí)際施工改造后,煙道阻力大幅降低,符合模擬分析后的數(shù)據(jù)結(jié)果,實(shí)際運(yùn)行證明,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定。
中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)2023年12期