*王宏宇 裴永麗 蘇立紅 栗俊田 康茂萍
(山西能源學院能源化學與材料工程系 山西 030600)
HPF法焦化脫硫廢液,是焦化企業(yè)以HPF脫硫工藝脫除煤氣中硫化氫、氰化氫時產(chǎn)生的一種危害極大的污染物,其外排或外泄都會對環(huán)境造成極大地破壞。脫硫廢液中含有多種有毒有害物質,其中COD>100000mg/L、硫化物>2000mg/L、氨氮>20000mg/L,同時脫硫廢液中硫氰酸銨、硫代硫酸銨、硫酸銨等無機鹽類含量達15%~20%,遠超出了焦化廠生化處理入水口的要求(COD≤3500mg/L,氨氮≤300mg/L,硫化物≤75mg/L),所以焦化企業(yè)的生化處理系統(tǒng)無法對脫硫廢液進行處理,已成為焦化企業(yè)亟待解決的技術難題。
針對脫硫廢液這一高濃度、難降解、有毒有害廢水的處理,國內主要聚焦于處理和資源化利用兩方面[1]。其中,資源化利用可通過提鹽技術回收硫代硫酸銨、硫氰酸銨和硫酸銨這些應用廣泛、價值較高的無機化工產(chǎn)品,實現(xiàn)變廢為寶的同時保證脫硫工段的穩(wěn)定運行,給焦化企業(yè)帶來顯著經(jīng)濟效益的同時取得良好的環(huán)保生產(chǎn)效果[2]。然而,不管是采用分步結晶法、溶析結晶法還是化學沉淀法,提鹽所得硫氰酸銨、硫代硫酸銨、硫酸銨產(chǎn)品純度均不高,而且鹽類產(chǎn)品市場容量有限[3]。特別是硫氰酸銨,雖然前期市場價格較高但市場需求較為穩(wěn)定,多家焦化廠同時上馬提鹽技術后,大量產(chǎn)品生產(chǎn)出來無銷路,只能大量堆積,占用場地,還可能泄露污染環(huán)境。而硫酸銨用途廣泛、市場巨大[4],大量投入市場也不會產(chǎn)生鹽產(chǎn)品堆積無銷路的問題。
為應對上述難題,本研究提出使用硫酸與硫氰酸銨反應,將脫硫廢液中硫氰酸銨轉化為硫酸銨,以解決脫硫廢液提鹽處理所得鹽產(chǎn)品滯銷的難題。為驗證上述策略的可行性,本研究選用硫酸對硫氰酸銨進行模擬去除實驗,考察了不同反應溫度、硫酸濃度對硫氰酸銨去除效果的影響。同時通過蒸發(fā)結晶分離產(chǎn)物,采用X射線光電子能譜對其晶型和組分進行分析,以確定反應產(chǎn)物。最后,使用硫酸溶液對實際焦化脫硫廢液中硫氰酸銨的去除效果進行研究。
98%硫酸、硫氰酸銨、硝酸鐵、吐溫-80、濃硝酸、丙酮,均購自天津市科密歐化學試劑有限公司,均為分析純;焦化脫硫廢液(硫氰酸銨含量143.24g/L),取自JXYX焦化廠;去離子水。
恒流泵,UC-3281HPLC,美國康諾科技有限公司;分光光度計,723N,上海精密科學儀器有限公司制造;油浴鍋,DF-101S,上海力辰儀器科技有限公司;旋轉蒸發(fā)儀,RE-3000A,上海亞榮生化儀器廠;X射線光電子能譜(XRD),Rigaku D/max-2200,日本理學株式會社。
硫酸去除硫氰酸銨實驗在三口燒瓶中進行。燒瓶中間口插有溫度計以觀察溫度,一側連接有尾氣吸收裝置。將100mL一定質量濃度的硫酸溶液加入250mL三口燒瓶中,瓶中放有磁轉子。將燒瓶置于油浴中,在攪拌下加熱至一定反應溫度。然后由燒瓶一側瓶口加入硫氰酸銨固體或脫硫廢液。每隔一定時間,從燒瓶中取反應后液體樣品,采用分光光度法測定其硫氰酸銨濃度。實驗過程如圖1所示。
圖1 實驗過程簡圖Fig.1 Schematic diagram of experimental process
取50%硫酸在100℃下去除硫氰酸銨實驗后溶液,使用旋轉蒸發(fā)儀對其進行蒸發(fā)結晶,得到白色固體。所得固體經(jīng)洗滌干燥后,使用X射線光電子能譜對其反應產(chǎn)物晶型結構進行表征。
反應溫度是影響硫氰酸銨去除反應的關鍵因素之一。在100mL 35%的硫酸溶液中加入5g硫氰酸銨固體,在不同反應溫度(70℃、80℃、90℃、100℃、110℃)下進行硫氰酸銨去除試驗,以考察反應溫度對硫氰酸銨去除效果影響,結果如圖2所示。由圖2可以看出,硫氰酸銨在各反應溫度均能夠迅速被硫酸去除,且反應溫度對硫氰酸銨去除效果的影響較大。在70℃下,硫氰酸銨去除率在反應0.5min時達到80.2%,之后隨著反應的進行硫氰酸銨去除率緩慢增大,在反應4.5min時達到99.9%,反應7.5min達到100%。隨著反應溫度的增大,硫氰酸銨去除率逐漸升高。在90℃下,反應0.5min時硫氰酸銨去除率達到94.7%,并在反應5min時達到100%。當反應溫度進一步升高到100℃,硫氰酸銨去除率在反應0.5min時就達到99.2%,此時溶液中硫氰酸銨質量濃度由50000mg/L下降到396.5mg/L;反應2min,硫氰酸銨去除率近似達到100%,溶液中硫氰酸銨質量濃度僅為6.2mg/L。繼續(xù)升高反應溫度到110℃,硫氰酸銨去除效果的提升已不太明顯。
圖2 反應溫度對硫氰酸銨去除效果影響Fig.2 Effect of reaction temperature on degradation performance of NH4SCN
圖3 硫酸含量對硫氰酸銨去除效果影響Fig.3 Effect of sulfuric acid concentration on degradation performance of NH4SCN
為考察硫酸濃度對硫氰酸銨去除效果影響,反應溫度為100℃下,在100mL不同質量濃度的硫酸溶液中加入5g硫氰酸銨固體,以硫酸溶液質量分數(shù)為變量(20%、25%、35%、40%、50%)進行硫氰酸銨去除試驗,結果如圖3所示。由圖3可以看出,在質量分數(shù)為20%硫酸下,硫氰酸銨去除率在反應0.5min時僅為42.6%,之后隨著反應的進行逐漸增大,在反應6.5min時達到99.2%,反應10min約達到100%。隨著硫酸濃度的增大,硫氰酸銨去除率逐漸升高。硫酸質量分數(shù)分別為25%、35%、40%、50%時,反應0.5min,硫氰酸銨去除率分別達到60.3%、94.9%、99.9%、100%。由此可見,增大硫酸濃度可以顯著提升硫氰酸銨去除效果。
為確定硫酸溶液與硫氰酸銨反應后產(chǎn)物的晶型和主要組成部分,對其進行了XRD分析,所得XRD譜圖如圖4所示。產(chǎn)物出現(xiàn)了位于20.2°、20.5°、22.5°、29.5°、30.0°處的特征衍射峰,分別歸屬于硫酸銨(標準PDF卡片No.41-0642)的(120)、(111)、(200)、(031)、(002)晶面。與硫酸銨XRD譜圖(標準PDF卡片NO.41-0642)對比發(fā)現(xiàn),產(chǎn)物XRD譜圖中出現(xiàn)的衍射峰位置、相對強度均較為吻合,表明產(chǎn)物的主要成分為硫酸銨。由X射線光電子能譜分析結果可知,采用硫酸溶液,可有效地將硫氰酸銨去除,并生成硫酸銨,為HPF法焦化脫硫廢液的有效處理提供了新思路。
圖4 產(chǎn)物的XRD譜圖Fig.4 XRD pattern of reaction product
為考察硫酸溶液對實際脫硫廢液中硫氰酸銨的去除效果,在100℃的反應溫度下,向100mL質量分數(shù)為50%的硫酸溶液中以一定的速率加入脫硫廢液,脫硫廢液的投加速率為3mL/min,每20min從燒瓶中取樣測定其硫氰酸銨濃度。作為對比,以相同速率向蒸餾水中投加脫硫廢液,每20min從燒瓶中取樣測定空白中硫氰酸銨濃度,結果如圖5所示。由圖5可知,相較于空白中硫氰酸銨濃度,50%硫酸中硫氰酸銨濃度大幅降低。在反應20min時硫酸溶液中硫氰酸銨質量濃度僅為177.0mg/L,而蒸餾水中達到8632.8mg/L,脫硫廢液中硫氰酸銨去除率達到97.9%。之后隨著反應進行,硫酸不斷被消耗,硫酸溶液中硫氰酸銨去除率逐漸降低,硫氰酸銨濃度升高速率逐漸增大,但仍遠低于空白中硫氰酸銨濃度。在反應100min時,蒸餾水中硫氰酸銨濃度達到42977.6mg/L,硫酸溶液中硫氰酸銨質量濃度為12125.7mg/L。因此,硫酸溶液可以有效去除脫硫廢液中硫氰酸銨。
圖5 對脫硫廢液中硫氰酸銨去除效果Fig.5 Removal effect of NH4SCN from desulfurization wastewater
硫酸可有效去除硫氰酸銨,在反應過程中,反應溫度的升高可顯著加快硫氰酸銨的去除速率。在反應溫度100℃下,反應2min就可實現(xiàn)硫氰酸銨的完全去除。同時,硫氰酸銨去除率隨著硫酸濃度的增大而逐漸增大。硫酸質量分數(shù)為50%時,反應0.5min的硫氰酸銨去除率就達到100%。對反應后產(chǎn)物進行XRD分析,確定其為硫酸銨。以焦化脫硫廢液為研究對象進行硫氰酸銨去除試驗,結果表明,在反應溫度100℃、硫酸質量分數(shù)為50%下,反應20min時脫硫廢液中硫氰酸銨去除率達到97.9%。本方法可有效去除實際焦化脫硫廢液中硫氰酸銨,從而實現(xiàn)脫硫廢液的資源化利用。