胡智勇,鄭陽(yáng)偉
(乳源東陽(yáng)光電化廠,廣東 韶關(guān)512700)
乳源東陽(yáng)光電化廠擁有25.5萬(wàn)t/a離子膜燒堿生產(chǎn)能力,其中一期5.5萬(wàn)t/a,二期20萬(wàn)t/a。2008年剛建二期生產(chǎn)系統(tǒng)時(shí)為16萬(wàn)t/a的離子膜燒堿,配套2臺(tái)8萬(wàn)t/a氯氣透平壓縮機(jī),但使用效果不佳,且無(wú)備用機(jī)組,故又新增1臺(tái)10萬(wàn)t/a(LYJⅢ-0.35/3 680)的氯氣透平壓縮機(jī)。2016年因2臺(tái)8萬(wàn)t/a氯氣透平壓縮機(jī)(單臺(tái)主電機(jī)500 kW)電耗過(guò)高,將其中1臺(tái)替換成17萬(wàn)t/a(LYJⅢ-0.35/6 800)氯氣透平壓縮機(jī)。2018年在二期裝置中增加2臺(tái)2萬(wàn)t/a離子膜電解槽,燒堿產(chǎn)能達(dá)到20萬(wàn)t/a,為此將另1臺(tái)8萬(wàn)t/a氯氣透平壓縮機(jī)替換成22萬(wàn)t/a(LYJⅢ-0.35/10 000)氯氣透平壓縮機(jī)。
原配套2臺(tái)8萬(wàn)t/a氯氣透平壓縮機(jī),為單軸封閉式葉輪四級(jí)壓縮機(jī),由于四級(jí)壓縮,輸送壓力較高,達(dá)到0.35 MPa,主電機(jī)額定功率為500 kW/臺(tái),2臺(tái)同時(shí)運(yùn)行時(shí)實(shí)際消耗可達(dá)900 kW。油站更換一次潤(rùn)滑油,需要8桶170 kg的32#汽輪機(jī)油,配套2臺(tái)35 kW的油泵,油泵1開1備,強(qiáng)制供油,而且還設(shè)置油高位槽[1]。整機(jī)結(jié)構(gòu)復(fù)雜,維修不便。振動(dòng)、位移、溫度和壓力的探測(cè)點(diǎn)繁多,23個(gè)聯(lián)鎖停車點(diǎn),只要有一個(gè)聯(lián)鎖點(diǎn)不達(dá)標(biāo)就會(huì)停機(jī)。該機(jī)組操作復(fù)雜,正常操作需要一樓、二樓、操作間各1人,占地面積大,需要兩層樓,土建及安裝費(fèi)用高。
考慮原配套2臺(tái)某廠家的8萬(wàn)t/a氯氣透平壓縮機(jī)各種弊端,公司決定更換成杭州陽(yáng)光集團(tuán)有限公司生產(chǎn)的17萬(wàn)t/a的氯氣透平壓縮機(jī),該機(jī)組為單軸封閉式三元流葉輪兩級(jí)壓縮機(jī),輸送壓力可達(dá)到0.25 MPa,設(shè)計(jì)流量6 800 m3/h,完全滿足生產(chǎn)需要,電機(jī)額定功率為500 kW/臺(tái),將15萬(wàn)t/a離子膜燒堿產(chǎn)生的氯氣帶完只需要450 kW,計(jì)入油泵動(dòng)力,機(jī)組比原用壓縮機(jī)可降低一半電耗[2]。機(jī)組的油箱只需3桶170 kg的32#汽輪機(jī)油,機(jī)組配套一個(gè)3 kW的輔助油泵,主油泵與主機(jī)輸入軸直聯(lián),由主電機(jī)提供動(dòng)力。氯氣透平壓縮機(jī)未運(yùn)行時(shí),由輔助油泵供油;氯氣透平壓縮機(jī)運(yùn)行后,由主油泵供油,輔助油泵自動(dòng)停止工作,可節(jié)省油泵能耗,可有效避免失電時(shí)壓縮機(jī)缺油。主機(jī)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,每級(jí)壓縮缸體均可單獨(dú)拆檢,維修方便,便于搶修,維修費(fèi)用低。為保障生產(chǎn),振動(dòng)、位移、溫度和壓力等在可靠探測(cè)基礎(chǔ)上對(duì)小概率低危害事件的聯(lián)鎖適當(dāng)精簡(jiǎn)。該機(jī)組操作簡(jiǎn)單,只需要一樓和操作間各1人操作即可。整機(jī)投資費(fèi)用較低,主機(jī)釆用撬塊集裝式設(shè)計(jì),單層廠房布置,布局緊湊、占地面積小,設(shè)備閥門都在一樓。
17萬(wàn)t/a氯氣透平壓縮機(jī)相關(guān)參數(shù):(1)工藝設(shè)計(jì)參數(shù)。輸送介質(zhì)為氯氣,氯氣純度≥96%;入口溫度≤30℃;入口壓力0.085 MPa(絕壓);出口壓力0.35 MPa(絕壓);氯氣含水<100×10-6;流量6 800 m3/h(平衡燒堿能力17萬(wàn)t/a)。(2)機(jī)組型號(hào)LYJⅢ-0.35/6 800。單臺(tái)主要參數(shù)見(jiàn)表1。
表1 氯氣透平壓縮機(jī)主要參數(shù)
機(jī)組投入運(yùn)行后,將二期16萬(wàn)t/a離子膜燒堿產(chǎn)生的氯氣全部帶完,且還有42%(指回流閥開度,下同)的回流,電流在35 A(10 kV,下同)左右,各參數(shù)運(yùn)行正常,截至2017年4月在公司已連續(xù)運(yùn)行12個(gè)月,主要運(yùn)行數(shù)據(jù)見(jiàn)表2。
表2 氯氣透平壓縮機(jī)運(yùn)行數(shù)據(jù)
從生產(chǎn)實(shí)際看,該機(jī)組已滿足了目前20萬(wàn)t/a燒堿的氯氣輸送。從機(jī)組的進(jìn)口閥、回流閥、氯氣系統(tǒng)大回流的開度及主機(jī)運(yùn)行的電流看,該機(jī)組實(shí)際生產(chǎn)能力可達(dá)到25萬(wàn)t/a燒堿。從高速軸振看,機(jī)組運(yùn)行相當(dāng)平穩(wěn),比原使用機(jī)型有很大提高,可靠性也進(jìn)一步提升。
該機(jī)組操作彈性大,生產(chǎn)適應(yīng)性強(qiáng)。雖然生產(chǎn)負(fù)載很大,但能從電解槽剛開始升電流的低負(fù)荷開始就可帶氯氣,直到電解槽電流升滿,即0~20萬(wàn)t/a的任意負(fù)荷都能處理。為保證整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)的穩(wěn)定,對(duì)機(jī)組內(nèi)的聯(lián)鎖條件僅投入了“油壓低聯(lián)鎖”,除該聯(lián)鎖條件外,其他參數(shù)只報(bào)警,不聯(lián)鎖。如“高速軸振”的探頭異?;驔](méi)有數(shù)據(jù)時(shí),機(jī)組運(yùn)行正常,不會(huì)聯(lián)鎖停車,可堅(jiān)持到計(jì)劃停機(jī)檢修時(shí)更換,避免因軸振探頭的“假”信號(hào)導(dǎo)致全廠停車[3]。
目前乳源東陽(yáng)光電化廠二期生產(chǎn)系統(tǒng)有3臺(tái)氯氣透平壓縮機(jī)和4臺(tái)氯氣液化機(jī)組,可適應(yīng)不同的生產(chǎn)負(fù)荷,并有足夠的備用機(jī)組,可根據(jù)氯氣的產(chǎn)量,采用最優(yōu)的搭配方案,降低機(jī)組電耗。
隨著氯堿市場(chǎng)的逐步好轉(zhuǎn),為滿足廣東市場(chǎng)的需要,2020年乳源東陽(yáng)光電化廠應(yīng)當(dāng)?shù)啬茉垂芾硪螅档蜔龎A單位產(chǎn)品綜合能耗,計(jì)劃用17萬(wàn)t/a(LYJⅢ-0.35/6800)的氯氣透平壓縮機(jī)裝置改進(jìn)帶20萬(wàn)t/a離子膜燒堿的氯氣,改進(jìn)情況如下。
氯氣透平壓縮機(jī)組管道口徑改進(jìn)前后參數(shù)見(jiàn)表3。
表3 氯氣透平壓縮機(jī)組管道口徑改進(jìn)前后參數(shù)
由表3可知,將氯氣透平壓縮機(jī)的入口管道由DN350擴(kuò)大至DN600,入口閥門由原來(lái)的截止閥改成蝶閥;出口管道由DN250擴(kuò)大至DN350。改進(jìn)后,氯氣透平壓縮機(jī)入口壓力上升,出口壓力下降,將20萬(wàn)t/a離子膜燒堿產(chǎn)生的氯氣全部帶完。
氯氣透平壓縮機(jī)是一種葉片式高速旋轉(zhuǎn)機(jī)械,憑借葉輪的高速旋轉(zhuǎn),使氣體受到離心力的作用產(chǎn)生壓力。為防止管道內(nèi)的物體打壞葉片,在氯氣透平壓縮機(jī)組入口處增加錐形過(guò)濾器[4],該過(guò)濾器可以克服現(xiàn)有技術(shù)所述的傳統(tǒng)的錐形過(guò)濾器過(guò)濾阻力大,過(guò)濾效率低的問(wèn)題,是一種過(guò)濾阻力小,過(guò)濾效率高,且使用方便的立體錐形過(guò)濾器。
該錐形過(guò)濾器包括錐形主體、導(dǎo)流件及安裝件;錐形主體包括閉口端和開口端;導(dǎo)流件設(shè)于錐形主體的閉口端上;安裝件設(shè)于所述錐形主體的開口端上;錐形主體上設(shè)有若干個(gè)第一漏孔;錐形主體的外側(cè)設(shè)有若干個(gè)表面呈曲面的導(dǎo)流徑向條[5]。使用時(shí),將錐形過(guò)濾器置于兩片管道法蘭之間,通過(guò)擰緊法蘭將整個(gè)過(guò)濾器安裝在管道內(nèi),且導(dǎo)流件朝向過(guò)濾介質(zhì)的來(lái)流方向,管道內(nèi)的液體流經(jīng)過(guò)濾器后,錐形主體閉口端的導(dǎo)流件可對(duì)液體起到良好的導(dǎo)流效果,減少過(guò)濾器的阻力,液體內(nèi)的顆粒無(wú)法通過(guò)第一漏孔的被截留下來(lái),且過(guò)濾的顆粒撞擊在導(dǎo)流徑向條上時(shí),由于導(dǎo)流徑向條的表面呈曲面,顆粒沿切點(diǎn)沿線滑過(guò),并非直接撞擊錐形主體,可減少過(guò)濾的阻力,極大提高了過(guò)濾效率。將該過(guò)濾器適當(dāng)改進(jìn)以減小阻力,改造情況見(jiàn)表4。
表4 氯氣透平壓縮機(jī)進(jìn)氣過(guò)濾網(wǎng)改造前后參數(shù)
針對(duì)錐形過(guò)濾器各種優(yōu)點(diǎn),對(duì)該過(guò)濾器申請(qǐng)了專利。
氯氣透平壓縮機(jī)的潤(rùn)滑油管路是從底座油箱出來(lái),經(jīng)軸頭泵或輔助油泵加壓達(dá)到210 kPa左右,經(jīng)過(guò)油冷卻器冷卻后將油溫降至35℃,再經(jīng)過(guò)油過(guò)濾器過(guò)濾后輸送至齒輪箱,潤(rùn)滑油將齒輪的熱量帶回底座油箱。如果油壓高于180 kPa,在油冷卻器與底座油箱之間有一條單相回流管,潤(rùn)滑油將通過(guò)該單相回流管回至底座油箱,這部分潤(rùn)滑油未經(jīng)過(guò)油冷卻器,長(zhǎng)期循環(huán)會(huì)導(dǎo)致底座油箱的潤(rùn)滑油溫度達(dá)到60℃左右。
理論上降低底座油箱的潤(rùn)滑油溫度,即可減少油冷卻器的冷卻用水。為此將潤(rùn)滑油的單相回流管改至油冷卻器與油過(guò)濾器之間,使回流至底座油箱的潤(rùn)滑油都經(jīng)過(guò)油冷卻器降至35℃,35℃的潤(rùn)滑油與經(jīng)齒輪箱的高溫潤(rùn)滑油混合后達(dá)到40℃左右。
(1)從該氯氣透平壓縮機(jī)改造后的運(yùn)行參數(shù)可以看出,用17萬(wàn)t/a(LYJⅢ-0.35/6 800)氯氣透平壓縮機(jī)將20萬(wàn)t/a離子膜電解槽產(chǎn)生的氯氣全部帶完,22萬(wàn)t/a(LYJⅢ-0.35/10 000)氯氣透平壓縮機(jī)可作為備用設(shè)備。
(2)二期20萬(wàn)t/a離子膜燒堿產(chǎn)生的氯氣用17萬(wàn)t/a(LYJⅢ-0.35/6 800)氯氣透平壓縮機(jī)帶完,與22萬(wàn)t/a(LYJⅢ-0.35/10 000)氯氣透平壓縮機(jī)相比,節(jié)電情況見(jiàn)表5。
表5 氯氣透平壓縮機(jī)相關(guān)參數(shù)對(duì)比和費(fèi)用節(jié)省情況
(3)將氯氣透平壓縮機(jī)組所屬管道加大,減少了流體阻力。將入口的過(guò)濾網(wǎng)改進(jìn)后,既能過(guò)濾掉有害雜質(zhì),保證機(jī)組安全,又能進(jìn)一步減少阻力[6]。故改進(jìn)后有利于充分發(fā)揮氯氣透平壓縮機(jī)的輸送能力,改善設(shè)備運(yùn)行狀況,節(jié)約電力費(fèi)用,對(duì)比情況見(jiàn)表6。
表6 氯氣透平壓縮機(jī)改造前后能耗對(duì)比和節(jié)省費(fèi)用
(4)優(yōu)化氯氣透平壓縮機(jī)的潤(rùn)滑油管路,油箱溫度由60℃降至40℃,以前油溫偏高,油質(zhì)惡化,影響潤(rùn)滑效果,現(xiàn)在油溫油質(zhì)可滿足設(shè)備需求。同時(shí)供油溫度,高速軸前、后軸承溫度,輸入軸前、后軸承溫度也有所下降[7],降低了設(shè)備故障風(fēng)險(xiǎn),提高了設(shè)備使用壽命。油冷卻器的冷凍水閥門只開少許即可,電耗大幅下降。按閥門全開DN80,關(guān)小后為DN25,流速2.5 m/s,冷凍水電耗費(fèi)用以0.6元/m3計(jì),費(fèi)用合計(jì)為19.6萬(wàn)元/a。
(5)改造后,氯氣透平壓縮機(jī)組電消耗明顯下降,對(duì)比情況見(jiàn)表7。
表7 透平壓縮機(jī)電消耗對(duì)比表 kW·h/t(100%NaOH)
由改進(jìn)前與改進(jìn)后氯氣透平壓縮機(jī)組的折百堿電消耗對(duì)比可知,改進(jìn)后平均下降4.5 kW·h/t(100%NaOH),節(jié)能效果明顯。
隨著人工成本逐年提高,以及國(guó)家對(duì)化工企業(yè)安全生產(chǎn)的要求越來(lái)越嚴(yán),自動(dòng)化是化工生產(chǎn)的必然方向。氯氣透平壓縮機(jī)原設(shè)計(jì)為進(jìn)口管、回流管和出口管都是手動(dòng)閥,帶氯氣時(shí)需要現(xiàn)場(chǎng)人員與DCS員密切配合,現(xiàn)場(chǎng)人員操作時(shí)進(jìn)口管、回流管和出口管都要觀察氯氣透平壓縮機(jī)電流和電解槽出口的氯氣壓力,避免因閥門開度過(guò)大導(dǎo)致氯氫壓差超標(biāo)聯(lián)鎖,電解槽跳閘。
乳源東陽(yáng)光電化廠將LYJⅢ-0.35/6 800氯氣透平壓縮機(jī)進(jìn)行了自動(dòng)化改造,將進(jìn)口管、回流管和出口管都安裝了氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥門,所有自動(dòng)閥門的信號(hào)引入DCS的系統(tǒng)。DCS系統(tǒng)組態(tài)后,氯氣透平壓縮機(jī)的運(yùn)行實(shí)時(shí)參數(shù)都可以在DCS系統(tǒng)顯示,通過(guò)數(shù)據(jù)即可對(duì)氯氣透平壓縮機(jī)進(jìn)行遠(yuǎn)程調(diào)節(jié)控制,該方案簡(jiǎn)單易行,穩(wěn)定性高。
自動(dòng)化改造后,現(xiàn)場(chǎng)操作人員轉(zhuǎn)移至DCS室操作,通過(guò)運(yùn)程控制對(duì)氯氣透平壓縮機(jī)進(jìn)行調(diào)節(jié)。在DCS系統(tǒng)操作界面,可以看到氯氣透平壓縮機(jī)的入口壓力、出口壓力、電流等全部參數(shù)[8],及時(shí)掌握設(shè)備運(yùn)行狀態(tài),通過(guò)入口自動(dòng)閥、出口自動(dòng)閥、回流自動(dòng)閥進(jìn)行調(diào)節(jié),且自動(dòng)閥調(diào)節(jié)精度高,可避免因手動(dòng)調(diào)節(jié)不均導(dǎo)致電解槽氯氣壓力波動(dòng)過(guò)大。
圖1 透平壓縮機(jī)折百堿電消耗對(duì)比圖
乳源東陽(yáng)光電化廠現(xiàn)已全部采用杭州陽(yáng)光集團(tuán)有限公司(包括利用其技術(shù)監(jiān)制,由浙江宸軒透平機(jī)制造有限公司生產(chǎn))的氯氣透平壓縮機(jī)。其中17萬(wàn)t(LYJlll-6 800)機(jī)組在對(duì)所屬管道、進(jìn)氣濾網(wǎng)改進(jìn)及提升自動(dòng)控制水平后,具有投資節(jié)省、質(zhì)量可靠、自動(dòng)化程度高、運(yùn)行費(fèi)用低等優(yōu)點(diǎn),符合國(guó)家的節(jié)能減排、安全環(huán)保政策,改造是成功的。氯氣透平壓縮機(jī)實(shí)際運(yùn)行效果表明,技術(shù)成熟可靠,通過(guò)適當(dāng)?shù)倪x型搭配,可以有力保障生產(chǎn),取得了良好的節(jié)能效果。