高志強(qiáng),劉 帥,馮 帆,張進(jìn)坤
(山東鋼鐵集團(tuán)日照有限公司,山東日照 276800)
山東鋼鐵集團(tuán)日照有限公司2#500 m2新型燒結(jié)環(huán)冷機(jī)于2019 年3 月投入生產(chǎn),承擔(dān)著2#5100 m3高爐的燒結(jié)礦供應(yīng)任務(wù),設(shè)備每年可生產(chǎn)558.6 萬(wàn)噸冷燒結(jié)礦。該燒結(jié)環(huán)冷機(jī)創(chuàng)新采用水密封的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)形式來(lái)實(shí)現(xiàn)環(huán)冷機(jī)回轉(zhuǎn)體與外框架之間的動(dòng)密封,解決了鼓風(fēng)機(jī)鼓入的冷卻風(fēng)易泄漏和燒結(jié)礦粉塵易外泄的問(wèn)題,最大限度發(fā)揮鼓風(fēng)機(jī)對(duì)熱燒結(jié)礦的目標(biāo)冷卻效果,從而滿足高爐對(duì)于高質(zhì)量燒結(jié)礦的生產(chǎn)需求(圖1)。
圖1 環(huán)冷鼓風(fēng)機(jī)
環(huán)冷機(jī)通過(guò)給料溜槽將燒結(jié)機(jī)生產(chǎn)的熱燒結(jié)礦均勻布在回轉(zhuǎn)體的臺(tái)車上,臺(tái)車在傳動(dòng)裝置的驅(qū)動(dòng)下繞回轉(zhuǎn)中心隨回轉(zhuǎn)體做旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)的同時(shí)在其下部由鼓風(fēng)機(jī)鼓入冷卻風(fēng),與燒結(jié)礦充分熱交換后將熱燒結(jié)礦攜帶的熱量帶走,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)燒結(jié)礦循環(huán)冷卻的工藝目的。
環(huán)冷機(jī)整體采用6 臺(tái)雙吸雙支撐式鼓風(fēng)機(jī)進(jìn)行冷卻作業(yè)(型號(hào)為VZ73V-2240F/F02),鼓風(fēng)機(jī)沿環(huán)冷機(jī)外圈呈均勻分布。鼓風(fēng)機(jī)由南通大通寶富風(fēng)機(jī)有限公司負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、制造,由山東省冶金設(shè)計(jì)院股份有限公司負(fù)責(zé)安裝。鼓風(fēng)機(jī)由風(fēng)機(jī)本體、進(jìn)出口補(bǔ)償器、傳動(dòng)裝置、電機(jī)、電控系統(tǒng)、儀控系統(tǒng)等組成,風(fēng)機(jī)葉片采用機(jī)翼形結(jié)構(gòu)進(jìn)行設(shè)計(jì),設(shè)備可通過(guò)電動(dòng)調(diào)節(jié)門+變頻調(diào)速的方式來(lái)調(diào)節(jié)鼓風(fēng)風(fēng)量的大小,最高每小時(shí)可輸出風(fēng)量為500 000 m3/h(圖2)。
圖2 環(huán)冷鼓風(fēng)機(jī)軸承座分布示意
自環(huán)冷鼓風(fēng)機(jī)投入生產(chǎn)以來(lái),設(shè)備整體運(yùn)行平穩(wěn),對(duì)熱燒結(jié)礦冷卻效果良好,基本達(dá)到了目標(biāo)冷卻設(shè)計(jì)要求,點(diǎn)檢人員從日常動(dòng)態(tài)保養(yǎng)以及定期設(shè)備停機(jī)靜態(tài)檢修兩方面切實(shí)保障設(shè)備的平穩(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn)。
在2020 年12 月,設(shè)備實(shí)時(shí)振動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)檢測(cè)到4#鼓風(fēng)機(jī)的5#、7#軸承出現(xiàn)異常振動(dòng),水平振動(dòng)速度約為7.8 mm/s和7.2 mm/s(該風(fēng)機(jī)軸承的最大允許振動(dòng)速度均方根值小于4.6 mm/s),考慮到環(huán)冷機(jī)正在生產(chǎn)作業(yè),點(diǎn)檢人員無(wú)法由觀察孔進(jìn)入風(fēng)機(jī)咽道內(nèi)進(jìn)行檢查、處理且設(shè)備計(jì)劃停機(jī)檢修日期臨近,作業(yè)區(qū)決定關(guān)閉該環(huán)冷鼓風(fēng)機(jī),暫時(shí)由其他5 臺(tái)環(huán)冷鼓風(fēng)機(jī)進(jìn)行鼓風(fēng)冷卻作業(yè),于12 月25 日設(shè)備停機(jī)檢修期間進(jìn)行處理。停機(jī)檢修期間,點(diǎn)檢人員發(fā)現(xiàn)4#環(huán)冷鼓風(fēng)機(jī)沿葉片半徑方向出現(xiàn)裂紋(圖3)。
圖3 受損葉片
考慮到廠內(nèi)當(dāng)前無(wú)該型號(hào)的葉片備件,聯(lián)系廠家制作同型號(hào)的葉片到安裝完成最快需要6個(gè)月且生產(chǎn)任務(wù)重,為了在最短時(shí)間內(nèi)恢復(fù)鼓風(fēng)機(jī)運(yùn)行,滿足高爐對(duì)燒結(jié)礦的正常生產(chǎn)作業(yè)需求。經(jīng)綜合考慮,決定采用焊接法對(duì)受損葉片進(jìn)行搶救性修復(fù)。
(1)清理和檢測(cè)葉片。在修復(fù)前,先用清洗劑清除葉片附著的積灰,并用滲透劑對(duì)葉片進(jìn)行探傷以確定裂縫的長(zhǎng)度、走向和數(shù)量,檢測(cè)表明風(fēng)機(jī)葉片無(wú)其他損傷。
(2)打磨葉片裂縫。為方便后續(xù)焊接,提高焊接強(qiáng)度,采用手持式電動(dòng)砂輪機(jī)沿裂縫方向進(jìn)行打磨,直至打磨露出葉片本體金屬光澤(圖4)。
圖4 裂縫打磨
(3)焊接葉片裂縫。選用KB450 耐磨焊絲對(duì)風(fēng)機(jī)葉片的損傷部位沿葉片喇叭口方向依次焊補(bǔ)(圖5),并及時(shí)進(jìn)行錘擊,以消除焊接應(yīng)力,避免葉片變形,確保焊縫處無(wú)氣孔、裂紋等焊接缺陷。
圖5 葉片焊補(bǔ)
(4)新上葉片襯板。考慮到環(huán)冷鼓風(fēng)機(jī)工況惡劣,且葉片裂縫面積大,為提高葉片裂縫處的連接強(qiáng)度,增加設(shè)備的強(qiáng)度裕量,特選取高強(qiáng)度的耐磨襯板通過(guò)螺栓連接和焊接的方式置于裂縫兩側(cè),耐磨襯板及焊接成型圖分別如圖6 和圖7 所示。
圖6 耐磨襯板
圖7 增加葉片襯板
(5)二次打磨。焊后完成后,用手持式電動(dòng)砂輪機(jī)對(duì)焊接區(qū)進(jìn)行二次打磨,將焊接區(qū)域打磨直至表面平整,確保無(wú)任何焊接缺陷。
(6)葉片動(dòng)平衡測(cè)試,主要依據(jù)為平衡原理。
葉片動(dòng)平衡測(cè)試主要分為4 個(gè)
(1)平衡原理:對(duì)于修復(fù)后的葉片,由于增加了焊條和襯板,改變了葉片原有的質(zhì)量分布,導(dǎo)致葉片產(chǎn)生一個(gè)不平衡的集中質(zhì)量,在工作轉(zhuǎn)速下,不平衡質(zhì)量將引起葉片產(chǎn)生一個(gè)不平衡的振動(dòng)矢量(其振幅和相位為一個(gè)定值),當(dāng)增加試重后與原有的重量在相同的轉(zhuǎn)速下,葉片將產(chǎn)生一個(gè)新的振動(dòng)矢量,則平衡掉振動(dòng)矢量,需再次增加的配重為:
具體計(jì)算過(guò)程詳見(jiàn)圖8。
圖8 確定校正質(zhì)量
(2)選用北京盛智振通振動(dòng)測(cè)試儀BSZ600A 為振動(dòng)分析系統(tǒng),選取速度傳感器對(duì)5#、7#兩處的軸承座進(jìn)行振動(dòng)測(cè)量,選取激光位移傳感器測(cè)量葉片的不平衡相位(圖9)。
圖9 振動(dòng)分析系統(tǒng)
(3)經(jīng)計(jì)算,新上耐磨襯板、螺栓以及焊條的質(zhì)量約為3566 g,考慮到在風(fēng)機(jī)的額定轉(zhuǎn)速下,直接采用測(cè)振儀測(cè)量5#、7#兩點(diǎn)軸承的振動(dòng)數(shù)據(jù)存在安全隱患,為此首先在葉片焊接處的180°對(duì)稱位置先預(yù)焊接一個(gè)質(zhì)量為3500 g 的耐磨平衡配重(圖10)。
圖10 平衡配重
(4)經(jīng)測(cè)試,大修后的風(fēng)機(jī)啟動(dòng)一次成功(圖11)。測(cè)試結(jié)果如圖12所示:5#、7#兩點(diǎn)的水平軸承振動(dòng)速度分別為0.82 mm/s、0.85 mm/s,垂直軸承振動(dòng)速度分別為0.95 mm/s、0.97 mm/s,均小于該風(fēng)機(jī)軸承的最大允許振動(dòng)速度均方根值(最大為4.6 mm/s);且現(xiàn)場(chǎng)對(duì)兩軸承座實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)設(shè)備運(yùn)行的西馬力實(shí)時(shí)振動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)測(cè)得的5#、7#兩點(diǎn)的實(shí)時(shí)水平振動(dòng)速度值分別為0.85 mm/s 和0.86 mm/s。數(shù)據(jù)同樣表明,該風(fēng)機(jī)的軸系振動(dòng)達(dá)到優(yōu)秀水平,不需要進(jìn)行二次增加配重來(lái)修正葉片不平衡質(zhì)量。
圖11 現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試
圖12 5#、7#點(diǎn)水平振動(dòng)測(cè)試結(jié)果
此次4 環(huán)冷鼓風(fēng)機(jī)風(fēng)機(jī)葉片搶救性修復(fù),實(shí)際工期歷時(shí)24 h,刷新了我國(guó)同類別風(fēng)機(jī)葉片的修復(fù)紀(jì)錄,環(huán)冷鼓風(fēng)機(jī)葉片裂紋的成功修復(fù),消除了設(shè)備的重大安全隱患,為機(jī)組可靠、平穩(wěn)運(yùn)行提供了必要的保證。且經(jīng)修復(fù)后的環(huán)冷鼓風(fēng)機(jī)為公司節(jié)約了近30 萬(wàn)元的備件采購(gòu)費(fèi)用,滿足了公司對(duì)設(shè)備管理降本增效的相關(guān)要求;同時(shí)該環(huán)冷鼓風(fēng)機(jī)的高效、高質(zhì)量的修復(fù),滿足了高爐對(duì)冷燒結(jié)礦的生產(chǎn)需求,確保2#高爐平穩(wěn)生產(chǎn),保障日照有限公司整個(gè)生產(chǎn)作業(yè)鏈的順利進(jìn)行,具有重要意義。