張振林,馬美華,夏 輝,岳 鵬,劉廣亮
(魯泰紡織股份有限公司,山東 淄博 255100)
熱風(fēng)烘干機由干燥缸、加熱器、冷卻器、冷凝器、熱風(fēng)機、控制系統(tǒng)及相關(guān)管路閥門組成。其工作原理為:自然風(fēng)經(jīng)蒸汽加熱器加熱到烘干機所需溫度后,由循環(huán)鼓風(fēng)機將熱風(fēng)吹入干燥缸底部,干燥缸底部連接筒子架,熱風(fēng)從筒子架中間由內(nèi)向外吹出,將筒子紗所含水分帶走,濕熱空氣經(jīng)冷卻器冷凝排水,再經(jīng)冷卻器和分離器深度除濕,除濕后的熱風(fēng)經(jīng)加熱器加熱到所需溫度后吹入干燥缸,循環(huán)往復(fù)直至將筒子紗烘干到要求的濕度[1-2]。熱風(fēng)烘干機工作流程如圖1所示。
圖1 熱風(fēng)烘干機工作流程
筆者公司的熱風(fēng)烘干機于2000年開始使用,受當(dāng)時技術(shù)水平制約,加熱器和冷凝器的換熱效果較差,壓力脫水后紗線含水率在120%以上,影響后序熱風(fēng)烘干效果;且冷凝器對經(jīng)過紗線的濕熱空氣的冷凝效果未達(dá)預(yù)期,在加熱器將濕熱空氣加熱到設(shè)定溫度后,重新進入紗線的熱風(fēng)含水量增加,需要將烘干時間延長到約90 min,才能使紗線含水率達(dá)到5%~8%,造成烘干周期長、效率低和能源消耗大等問題。因此,對熱風(fēng)烘干機進行能效提升改造尤為重要。
采用豎式結(jié)構(gòu),占地面積較大,影響行車操作、紗架擺放,且存在燙傷危險。
a) 采用溫度控制器和時間繼電器控制,控制簡單,可靠性差。
b) 風(fēng)機電機采用星三角控制,無法自動控制速度,能耗較高。
c) 電控柜電氣元件多,線路雜亂,隨著元件老化,故障率增大。
d) 開蓋安全門鎖保護需要人為來判斷。當(dāng)缸內(nèi)壓力已超過安全壓力、缸內(nèi)溫度已超過安全溫度或者風(fēng)機還在運行時,缸蓋仍然能夠打開,存在較大的安全隱患。
機器改造前采用豎式結(jié)構(gòu),熱風(fēng)在缸體內(nèi)的風(fēng)阻較大,需穿過管道、爬坡轉(zhuǎn)彎等導(dǎo)致升溫或冷凝效率降低;機器改造后采用臥式結(jié)構(gòu),熱風(fēng)在缸體內(nèi)的風(fēng)阻變小,水平穿過每個結(jié)構(gòu),路徑變短,升溫或冷凝效率提高。
機器改造前蒸汽走加熱器管內(nèi),其換熱面積為78 m2;改造后蒸汽走加熱器管外,換熱面積增大為83.3 m2,換熱面積較改造前增大,改造之后加熱器加熱效率提高。
機器改造前采用溫度控制器、時間繼電器和星三角控制;機器改造后采用德國Setex707型電腦和PLC模塊、變頻器控制風(fēng)機,可設(shè)定多個烘干工藝,適用于不同品種的紗線[3]。PLC模塊的使用,不僅提高了設(shè)備穩(wěn)定性、降低了維修率,而且各種傳感器都可以接入控制,進行數(shù)據(jù)跟蹤和優(yōu)化;變頻器的應(yīng)用,可實現(xiàn)不同階段的速度調(diào)節(jié),節(jié)約能耗。
機器改造前風(fēng)機的電機采用星三角控制,無法自動控制速度,能耗較高;機器改造后風(fēng)機的電機采用變頻器控制,根據(jù)染程設(shè)定變頻器控制速度,可實現(xiàn)自動調(diào)速。
壓力控制采用壓力開關(guān)保護和壓力傳感器控制模式,以提高壓力控制的準(zhǔn)確性。機器改造前烘干的工作壓力為低壓0.38 MPa,缸內(nèi)傳播載體空氣的密度低,可用于熱量交換、冷凝的介質(zhì)偏少,烘干時間約為90 min;改造后烘干的工作壓力為0.40 MPa~0.44 MPa,缸內(nèi)傳播載體空氣的密度增加,可用于熱量交換、冷凝的介質(zhì)增加,烘干時間約為60 min,縮短了1/3。
熱風(fēng)烘干機增加了多種能耗計量儀表,如冷水/熱水統(tǒng)計表、壓縮空氣消耗統(tǒng)計表、電量消耗統(tǒng)計表和蒸汽消耗統(tǒng)計表等,方便企業(yè)計算成本、優(yōu)化相關(guān)機器參數(shù)。
機器改造前冷卻水走管內(nèi),冷凝面積為53 m2;改造后冷卻水走管外,冷凝面積為65.2 m2,冷凝面積較改造前增加、冷凝效率提高。同時增加冷卻水水溫監(jiān)測裝置,在機械流程圖上實時顯示當(dāng)前冷卻水出入口的溫度,通過調(diào)節(jié)閥門大小提高冷卻水利用效率,避免浪費;增加單獨的汽水分離裝置,可大幅度提高冷凝后的水汽分離效果。
機器改造后增加了干燥缸出口濕度計和冷凝器出口濕度計,通過觀察濕度變化決定是否提前結(jié)束烘紗,通過觀察濕度曲線波動率調(diào)整冷卻水供應(yīng)量。濕度在機械流程圖上實時顯示,并提供濕度歷史記錄曲線查詢。
機器改造后增加小冷卻器,小冷卻器內(nèi)部有一副由W板組成的冷卻管路,主要作用是在濕熱風(fēng)進入冷凝器之前,進行第1次冷凝,增加冷凝水的凝結(jié)率,縮短整個烘干時間。
當(dāng)同時滿足缸內(nèi)壓力低于安全壓力、缸內(nèi)溫度低于安全溫度、以及風(fēng)機和電腦未運行時,缸蓋安全門鎖才能打開,方可開蓋;電腦運行后自動上鎖,避免人為忘記關(guān)閉造成的安全隱患。
為了進一步提升熱風(fēng)烘干機工作效果,公司還進行了以下改進:
a) 將壓縮空氣管路由干燥缸入口改到小冷卻器頂部位置,壓縮空氣由上注入,增加脫水效果。
b) 冷凝器入口安裝緩沖網(wǎng)板,使熱風(fēng)均勻進入冷凝器。
c) 冷凝器安裝“人”字型過濾網(wǎng),增加2個觀察口;汽水分離裝置的篩網(wǎng)部分可有效過濾掉冷凝出的大量水分,達(dá)到水汽分離的目的。
d) 在調(diào)試過程中對比發(fā)現(xiàn),烘干前期用熱水和后期用冷水的冷熱混合方式較為合理,經(jīng)過多批次綜合烘干試驗,最終確定以約50 ℃的冷熱混合中溫水作為冷卻水最佳節(jié)能方案。
4.1熱風(fēng)烘干機經(jīng)過改造后,烘干時間從90 min減少到60 min,烘干時間縮短了1/3,效率提高了約30%。
4.2相比國產(chǎn)某品牌熱風(fēng)烘干機,改造后的熱風(fēng)烘干機噸紗多用電98.2 kW·h,蒸汽量節(jié)約0.33 t,用水量減少41.7 t,合計每噸紗節(jié)省235元;漂染工廠共4臺熱風(fēng)烘干機:2臺烘干量為200 kg/h,1臺烘干量為90 kg/h,1臺烘干量為300 kg/h,年均烘干量為5149 t紗。2臺200 kg/h熱風(fēng)烘干機改造完成后,每年可為企業(yè)節(jié)約資金約62萬元。
改造后的熱風(fēng)烘干機引入先進的PLC、變頻器和觸摸屏控制方式,增強工藝的分析和追溯功能;采用壓力開關(guān)保護和壓力傳感器的控制模式,提高壓力控制的準(zhǔn)確性;增加各種能耗記錄儀器,在觸摸屏上顯示各項參數(shù)的運行曲線,方便計算成本,優(yōu)化參數(shù),使整個熱風(fēng)烘干過程實現(xiàn)閉環(huán)管理與控制。同時,考慮設(shè)備的運行安全,使用電腦智能判斷條件控制缸蓋安全鎖,避免人為忘記關(guān)閉缸蓋安全鎖造成的人身安全隱患。綜上,改造后大幅降低了熱風(fēng)烘干機的能源消耗、提升了烘干效率和安全性。