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    提高RH生產(chǎn)效率實踐

    2023-02-15 03:37:04劉佳銘金宏斌楊鑫趙晨光崔國亮
    鞍鋼技術(shù) 2023年1期
    關(guān)鍵詞:含碳量氬氣鋼水

    劉佳銘,金宏斌,楊鑫,趙晨光,崔國亮

    (鞍鋼股份有限公司煉鋼總廠,遼寧 鞍山 114021)

    鞍鋼股份有限公司煉鋼總廠三分廠(以下簡稱“三分廠”)有兩座單處理位175 t RH,分別于1999年和2006年建成投產(chǎn),設計產(chǎn)能均為120萬t/a,實際產(chǎn)能達到100萬t/a。2019年4月,生產(chǎn)斷面寬度為1 280 mm的超低碳鋼種時,因單臺RH處理時間遠大于鑄機澆注時間,為保證機前恒拉速澆注,只能使用兩臺RH交替生產(chǎn)供一臺鑄機,但這種生產(chǎn)模式不能滿足三分廠的品種和產(chǎn)量規(guī)模要求。為實現(xiàn)每臺RH增加產(chǎn)能20萬t/a這一目標,必須壓縮RH作業(yè)時間,將生產(chǎn)模式改為一臺RH供一臺鑄機生產(chǎn),因此,需要對兩座RH進行設備升級改造,進而提高其生產(chǎn)效率,保證生產(chǎn)的順行。

    1 存在的問題

    分析造成三分廠RH處理時間較長,生產(chǎn)效率低,與鑄機節(jié)奏不匹配的主要原因如下:聯(lián)通管的直徑小,環(huán)流量小;現(xiàn)有的提升氣體流量較小,最大僅為150 m3/h;在鋼包旋轉(zhuǎn)臺兩側(cè)90°的位置進行扣、揭蓋,操作復雜,增加作業(yè)時長;真空泵降溫能力不足,真空度達到標準的時間較長,且真空泵較不穩(wěn)定;真空料斗系統(tǒng)下料速度慢、精度差。因此,對RH環(huán)流管、RH真空泵系統(tǒng)、RH真空下料系統(tǒng)及鋼水罐揭蓋機等進行升級改造。

    2 改造措施

    2.1 環(huán)流管參數(shù)優(yōu)化

    優(yōu)化環(huán)流管相關(guān)參數(shù)是提高鋼液循環(huán)流量的有效途徑之一[1-2],即增加通氬支管數(shù),增大環(huán)流管內(nèi)徑[3-4]。三分廠原RH環(huán)流管內(nèi)徑為550 mm,通氬支管分2排布置,共12路,氬氣流量低,并且壓力不穩(wěn)。將環(huán)流管的通氬支管增加到14路以提升氣體控制,同時將環(huán)流管內(nèi)徑增大到620 mm,且在每個支路上設有流量及壓力檢測和控制裝置。優(yōu)化后,提升氣體最大流量從150 m3/h增加到250 m3/h,能使更多的鋼水被帶入真空室中,從而增加循環(huán)流量,加強鋼水攪拌均勻性。而且,增加氬氣吹入量會增大真空室中參加碳氧化學反應的反應界面面積[5],從而加快脫碳反應速率。

    2.2 真空泵系統(tǒng)改造

    原真空泵實際抽氣能力為700 kg/h,真空室真空度能夠在8 min內(nèi)降至0.2 kPa以下,但系統(tǒng)較不穩(wěn)定。對真空泵改造,將實際抽氣能力提升至800 kg/h,目的是將抽真空時間降至6 min左右(比原來縮短2 min),同時真空度降至0.1 kPa以下。選取改造前后各10罐鋼水,對比真空度降至標準狀態(tài)的時間,見圖1所示,改造后抽真空平均時間由7.42 min降至5.32 min,并且抽真空能力趨于穩(wěn)定。

    圖1 改造前后抽真空時間對比Fig.1 Comparison of Vacuuming Time before and after Upgrading

    2.3 真空下料系統(tǒng)改造

    兩座RH經(jīng)長期高強度使用后,真空料斗、下料柱塞、下料溜槽、水平振料器下料速度變慢,精度變差,原有電振料倉無法精確控制下料量,下料時間較長。因此,重新制作了兩座RH真空倉的倉體、下料管道以及下料柱塞等,并更新1#RH的合金稱量料倉電磁式進口電振裝置,有效地提高了稱量精準度和下料速度,下料時間縮短約1 min。

    2.4 鋼水罐揭蓋機位置改造

    原揭蓋機設置在鋼包旋轉(zhuǎn)臺兩側(cè)90°的位置,需先將鋼包旋轉(zhuǎn)至該處進行操作,再旋轉(zhuǎn)至處理位,操作步驟復雜。改造后將揭蓋機設置在鋼包待機位,同時每臺RH新增2臺懸臂式揭蓋機,待上一罐鋼水處理完,可直接將下一罐鋼水送至懸臂式揭蓋機位置進行處理,操作工序得到簡化,節(jié)約時間約2 min。

    3 確定RH最佳工藝參數(shù)

    改造上述RH設備后,研究不同工藝參數(shù)對脫碳效果的影響。改造前提升氣體最大流量為150 m3/h,不底吹氬氣,脫碳時間為20 min時,可將碳脫至20×10-6。改造后由于增大了提升氣體流量,操作時間得到縮短,因此重點研究脫碳時間為15 min時,底吹氬氣(流量為20 m3/h)和提升氣體流量對RH處理過程中脫碳效果的影響。

    3.1 底吹氬氣對脫碳效果的影響

    底吹氬氣氣泡在重力作用下上浮,能夠帶動鋼液流動,加快鋼液循環(huán)[6]。選取20罐超低碳鋼水,吹入提升氣體流量為150 m3/h,10罐鋼液底吹氬氣,10罐不底吹氬氣,脫碳15 min后鋼水含碳量對比如圖2所示。

    圖2 底吹氬氣和不底吹氬氣時鋼水含碳量對比Fig.2 Comparison of Content of Carbon in Molten Steel with Blowing Argon from Bottom of RH and No Argon Blowing from Bottom of RH

    由圖2可以看出,脫碳15 min,底吹氬氣時鋼水平均含碳量為14.8×10-6,不采用底吹氬氣時為 17.3×10-6,底吹氬氣后平均下降了 2.5×10-6,而且各罐次鋼水含碳量波動小,脫碳效果更穩(wěn)定。

    3.2 提升氣體流量對脫碳效果的影響

    提升氣體流量是影響脫碳的重要因素,增大提升氣體流量能使更多的鋼水被帶入真空室中,從而增加循環(huán)流量。但是吹入的氬氣量過大會造成真空室內(nèi)壁掛鋼增多,容易造成鋼水增氧影響鋼水質(zhì)量,同時還會造成鋼鐵料的浪費以及下線整備困難等一系列問題。因此,一般會在確定不產(chǎn)生過大噴濺的條件下,將吹入的氬氣量控制在一個相對的最優(yōu)值,以確保合適的循環(huán)流量[7]。分別選取提升氣體流量為 150、180、200、220、250 m3/h的超低碳鋼水各10罐進行研究,在采取底吹氬氣、脫碳15 min的條件下,提升氣體流量對鋼水含碳量的影響,如圖3所示。

    圖3 提升氣體流量對鋼水含碳量的影響Fig.3 Effect of Increasing Gas Flow on Content of Carbon in Molten Steel

    由圖3可以看出,隨著提升氣體流量的增大,鋼水含碳量降低,而且隨著該流量的進一步增大(由220 m3/h增大至250 m3/h),脫碳效果提升不明顯。生產(chǎn)實際中這兩種流量下真空室內(nèi)鋼水的噴濺程度均不大。因此,最終確定RH最佳工藝參數(shù)為采取底吹氬氣且提升氣體流量為220 m3/h。

    4 取得的效果

    采取上述措施后,RH生產(chǎn)效率大幅提高。改造前后各取10罐超低碳鋼水對比RH脫碳時間和處理時間,結(jié)果見圖4所示。由圖4(a)可知,改造后RH平均脫碳時間由21.6 min降至16.6 min,縮短了5 min,計算脫碳速率提高約23%;由圖4(b)可知,RH平均處理時間由33.7 min縮短至28.0 min,縮短了5.7 min。另外,揭蓋機節(jié)省RH輔助時間2 min,因此改造后RH作業(yè)時間縮短了7.7 min,提高了RH作業(yè)效率,實際生產(chǎn)中達到了設計產(chǎn)能。

    圖4 改造前后RH脫碳時間和處理時間的對比Fig.4 Comparison of Decarburization Time and Treatment Time by RH Treating before and after Upgrading

    5 結(jié)論

    (1)環(huán)流管通氬支管個數(shù)由12路增加到14路,環(huán)流管內(nèi)徑從550 mm增加到620 mm,使得提升氣體最大流量從150 m3/h增加到250 m3/h;

    (2)將真空泵抽氣能力從700 kg/h提升到800 kg/h,使得真空度由0.2 kPa快速降至0.1 kPa以下,抽真空時間縮短約2 min;

    (3)重新制作真空下料系統(tǒng),包括真空倉的倉體、下料管道以及下料柱塞等,并更新電磁式電振裝置,縮短下料時間約1 min;

    (4)直接將揭蓋機設置在處理位,減少旋轉(zhuǎn)到旋轉(zhuǎn)臺90°位置的操作工序,節(jié)約時間約2 min;

    (5)上述RH設備改造后,采取底吹氬氣且提升氣體流量為220 m3/h,RH作業(yè)時間平均縮短了7.7 min,大大提高了RH生產(chǎn)效率,提高了RH產(chǎn)能。

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