邢旭亮 ,王 京 ,周 剛 ,盧天白
(1.國網(wǎng)浙江省電力有限公司嘉興供電公司,浙江 嘉興 314000; 2.中核核電運行管理有限公司,浙江 嘉興 314000)
TA對電網(wǎng)安全運行、保護可靠動作有著重要的作用,提前發(fā)現(xiàn)TA隱藏性的內(nèi)部隱患,及時對流變的非正?,F(xiàn)行進行追根溯源、防微杜漸,對于變電站甚至電網(wǎng)系統(tǒng)的運行安全極為重要[1]。
事件經(jīng)過。2021年6月30日14:13,500 kV變電站運檢人員測溫發(fā)現(xiàn)某線流變A相線路側(cè)接頭125 ℃,B相32.8 ℃、C相33.8 ℃,負荷電流390 A,環(huán)境溫度28 ℃。
500 kV變電站某線流變型號為 IOSK 245,2004年06月25日投運。上次檢修時間2015年3月18日,該間隔于2021年6月15—27日配合對側(cè)停電。
現(xiàn)場檢查情況。2018年12月13日,變電站運維人員測溫發(fā)現(xiàn)某線流變A相線路側(cè)接頭發(fā)熱,溫度為A相74 ℃、B相7.3 ℃、C相7.7 ℃,環(huán)境溫度:6 ℃,負荷電流:260 A,列入發(fā)熱管控臺賬定期跟蹤測溫,連續(xù)跟蹤3天后,溫度恢復正常(第4日溫度為A相19.3 ℃、B相14 ℃、C相19.2 ℃,負荷333 A),測溫周期固定為兩周一次。
2018年12月13日起,該發(fā)熱列入發(fā)熱管控臺賬定期跟蹤測溫,截至2020年8月底,溫差除2019年8月5日(發(fā)熱相67.2 ℃,其余相51 ℃)之外,其余時間發(fā)熱與正常相溫差始終在15 K之內(nèi)。
2019年11月2日,在對全站跟蹤臺賬進行梳理,發(fā)現(xiàn)該發(fā)熱異常未填報過缺陷或“一站一庫”,在考慮到發(fā)熱異常已恢復,近期連續(xù)2輪測溫(10月7日:發(fā)熱相38.7 ℃,其余相27 ℃。10月21日:發(fā)熱相40 ℃,其余相35 ℃)溫差小于15 K的情況,經(jīng)電話匯報指揮中心同意,將該發(fā)熱列入“一站一庫”其他問題進行管控。
2020年9月,某線發(fā)熱出現(xiàn)溫差變大趨勢,發(fā)熱相較正常相有近20 K的溫差,9月14日(A相50.5 ℃,B相31.7 ℃,C相30.9 ℃),10月5日(A相48.6 ℃,B相 27.5 ℃,C相 28.1 ℃),11月 2日達到年度最高發(fā)熱溫度及最大溫差(A相80.9 ℃,B相22.5 ℃,C相22.7 ℃),11月16日之后絕對溫度及溫差又開始逐步下降。
2021年6月14日,變電站運檢人員對計劃次日停電的某線間隔進行了停電前測溫,結(jié)果為A相50.1 ℃,B、C相40 ℃,如圖1~3所示。
圖1 6月14日某線A相發(fā)熱點紅外測溫
圖2 6月14日某線B相發(fā)熱點紅外測溫
2021年6月30日,變電站運檢人員進行雙周跟蹤測溫時發(fā)現(xiàn)A相發(fā)熱溫度達125 ℃,B、C相33 ℃,負荷電流390 A,滿足危急缺陷標準,隨即匯報中心指揮室、各專業(yè)。
2021年5月2日至6月23日期間,機器人測溫最高紀錄為6月10日的A相43.86 ℃,B相40.5 ℃,C相39.75 ℃。
2018年12月13日,中心檢修專職要求運維班連續(xù)對發(fā)熱情況跟蹤3天,每天測溫3次,該發(fā)熱點溫度逐步下降并保持穩(wěn)定(12月17日溫度情況:A相19.3 ℃、B相14 ℃、C相19.2 ℃,負荷電流333 A),隨即將發(fā)熱跟蹤周期調(diào)整為兩周1次,并考慮結(jié)合停電處理,直至2021年6月30日,未再制定新的檢修策略。
圖3 6月14日某線C相發(fā)熱點紅外測溫
至2020年9月出現(xiàn)惡化趨勢后,檢修中心隨即在2021年的年度計劃制定中考慮申報2021年5月停電計劃安排處理。在后續(xù)省公司2020年11月10日的一次年度計劃平衡會中,該停電計劃被調(diào)整至了2021年11月。
在省調(diào)下發(fā)的6月全省設(shè)備停役計劃中,220 kV Y變電站計劃于6月15—27日擴建主變,經(jīng)詢問市公司得知該500 kV變電站某線須陪停??紤]到5月18日前2次測溫情況良好,5月3日(A相34.3 ℃,B相 31.8 ℃,C相31.4 ℃),5月 17日(A相35 ℃,B相20.6 ℃,C相21 ℃),溫差未超過15 K,專業(yè)判斷發(fā)熱可控,鑒于2021年下半年該間隔已有停電檢修及發(fā)熱消缺計劃,經(jīng)計劃專職、檢修專職共同商討,并報中心分管領(lǐng)導同意,決定本次線路陪停不單獨開展發(fā)熱消缺工作。
設(shè)備問題未及時納入“一站一庫”。此次發(fā)熱異常自2018年12月發(fā)現(xiàn),盡管已按專業(yè)要求進行定期跟蹤測溫并反饋指揮中心,但直至2019年11月,才將該異常列入“一站一庫”。
發(fā)熱缺陷匯報不到位,在該發(fā)熱點出現(xiàn)80.9 ℃(2020年11月2日)、77.8 ℃(2021年3月22日)且其他兩相溫度較低,缺陷已發(fā)展為重要缺陷時,指揮室均未電話匯報中心專業(yè)及公司指揮中心,僅以O(shè)A發(fā)送《雙周發(fā)熱跟蹤表》進行匯報,導致該發(fā)熱缺陷未進一步得到研判和管控。
設(shè)備專業(yè)、計劃專業(yè)對發(fā)熱異常突變判斷不足,未充分利用線路陪停機會開展發(fā)熱消缺。在2021年6月配合對側(cè)陪停機會出現(xiàn)時,專業(yè)敏感性不足,認為過去兩年間發(fā)熱可控,而忽略了迎峰度夏期間大負荷、高溫情況下設(shè)備發(fā)熱加劇的可能性,因經(jīng)驗主義而導致出現(xiàn)誤判,錯失了本可以提前處理該發(fā)熱缺陷的機會[2]。
通過發(fā)熱異常事件處理過程,提出以下4點改進措施:
強化“一站一庫”錄入意識,對異常跟蹤的設(shè)備,除列入跟蹤臺賬、重要缺陷管控月報外,還須根據(jù)異常的等級填報缺陷或“一站一庫”。
通過縱向?qū)Ρ?,全面掌控設(shè)備的發(fā)熱趨勢。在達到重要缺陷標準時,及時告知相關(guān)專職及指揮中心,進行專業(yè)分析和研判,調(diào)整缺陷等級及檢修策略[3]。
多管齊下消除發(fā)熱隱患。對存在的發(fā)熱異常進行全面梳理,開展全站設(shè)備紅外精測,確保發(fā)熱隱患無死角;在制定2021年5—6月、11—12月的生產(chǎn)計劃時,對發(fā)熱隱患主動安排月度停電計劃進行消缺,避免設(shè)備在迎峰度夏(冬)時出現(xiàn)發(fā)熱異常。
完善計劃月度平衡機制,明確計劃專業(yè)、檢修專業(yè)、運維專業(yè)及運檢班組在計劃平衡中的職責。對臨時新增的停電或配合對側(cè)的停電應組織人員專項踏勘,核實缺陷、“一站一庫”、專業(yè)反措等內(nèi)容,各專業(yè)、各班組進行充分討論。對尚未列入停電計劃的隱患、缺陷須向調(diào)度部門爭取停電窗口,使設(shè)備問題應排必排、應消必消。