楊京輝,李 濤,勞龍龍,代玉龍,袁金琪
[特拓(青島)輪胎技術(shù)有限公司,山東 青島 266061]
鋼絲簾布?jí)貉訖C(jī)是輪胎生產(chǎn)中關(guān)鍵重型高精度設(shè)備,鋼絲簾布?jí)貉淤|(zhì)量直接關(guān)系成品輪胎使用性能[1-4]。壓延鋼絲簾布在裁斷時(shí)常發(fā)生翹頭問(wèn)題,影響裁斷產(chǎn)能,并易造成帶束層在成型過(guò)程中偏歪、打折、接頭搭接等問(wèn)題,嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量[5-10]。
本工作從鋼絲、壓延工藝參數(shù)、設(shè)備等方面分析鋼絲簾布翹頭問(wèn)題的原因,通過(guò)有針對(duì)性的措施解決鋼絲簾布翹頭問(wèn)題,為業(yè)內(nèi)解決類(lèi)似問(wèn)題提供參考。
2×0.30HT鋼絲簾線(xiàn),江蘇興達(dá)鋼簾線(xiàn)股份有限公司產(chǎn)品。技術(shù)指標(biāo)見(jiàn)表1。
表1 2×0.30HT鋼絲簾線(xiàn)的技術(shù)指標(biāo)
鋼絲壓延膠料的物理性能指標(biāo)見(jiàn)表2。
表2 鋼絲壓延膠料的物理性能
558.8 mm×1 371.6 mm四輥S型鋼絲簾布?jí)貉訖C(jī),日本IHI公司產(chǎn)品;B80-121HA型錠子房系統(tǒng),上海合威橡膠機(jī)械工程有限公司產(chǎn)品;鋼絲簾布裁斷機(jī),德國(guó)Fischer公司產(chǎn)品;MVS3型門(mén)尼粘度儀和MFR100+型無(wú)轉(zhuǎn)子硫化儀,上海諾甲儀器儀表有限公司產(chǎn)品。
對(duì)翹頭較嚴(yán)重的壓延后鋼絲簾布進(jìn)行取樣。取長(zhǎng)度為1 m,寬度為80 mm的15個(gè)標(biāo)準(zhǔn)矩形試樣,取樣時(shí)注意壓延鋼絲簾布上膠面朝上。如有必要,需取長(zhǎng)度為0.5和0.25 m的試樣進(jìn)一步進(jìn)行測(cè)量。
標(biāo)準(zhǔn)矩形試樣四角(上左、上右、下左、下右)位置的翹頭高度分別對(duì)應(yīng)X,Y,X′,Y′,鋼絲簾布試樣的翹頭高度見(jiàn)表3。
表3 鋼絲簾布試樣的翹頭高度 mm
根據(jù)2×0.30HT鋼絲簾布性能指標(biāo)和市場(chǎng)需求,對(duì)壓延鋼絲簾布的厚度和密度等進(jìn)行設(shè)計(jì),對(duì)應(yīng)的壓延工藝參數(shù)見(jiàn)表4。
表4 壓延工藝參數(shù)
考慮到壓延鋼絲簾布厚度僅為0.9 mm,為減少壓延工藝對(duì)翹頭的影響,根據(jù)設(shè)備實(shí)際情況,壓延過(guò)程中冷卻輥張力僅為5 500 N,在保證大卷不發(fā)生松動(dòng)導(dǎo)致的錐形偏移及隔離膜粘連等問(wèn)題情況下,卷取張力取值為2 000 N。單股鋼絲從錠子架至穿線(xiàn)板的張力設(shè)計(jì)為8 500~9 000 N。
采用日本IHI公司的鋼絲簾布?jí)貉訖C(jī),其結(jié)構(gòu)精煉緊湊,壓延工藝過(guò)程與常用的意大利Comerio Ercole公司壓延機(jī)明顯不同。裁斷機(jī)采用德國(guó)Fischer公司產(chǎn)品,裁斷精度高、產(chǎn)品質(zhì)量可控性高,但對(duì)壓延鋼絲簾布大卷質(zhì)量要求較高,設(shè)備說(shuō)明中標(biāo)明如果壓延鋼絲簾布大卷翹頭超過(guò)15 mm則無(wú)法采用自動(dòng)接頭。壓延和裁斷設(shè)備主要工作方式如圖1所示。
(a)壓延時(shí)鋼絲簾線(xiàn)走線(xiàn)方式
圖1 壓延和裁斷設(shè)備主要工作方式
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)跟蹤和相關(guān)驗(yàn)證,設(shè)備方面影響翹頭問(wèn)題的重點(diǎn)集中在壓延過(guò)程定中上,壓延過(guò)程中鋼絲在設(shè)備整線(xiàn)中心偏差結(jié)果如表5所示。
從表5可以看出,問(wèn)題主要集中在儲(chǔ)布裝置之后的定中至收卷之前,定中問(wèn)題直接導(dǎo)致了簾布斜拉。經(jīng)確認(rèn),主要是定中后幾個(gè)輥的平行度和水平度發(fā)生的位移。
表5 壓延過(guò)程中鋼絲簾線(xiàn)在設(shè)備整線(xiàn)中心偏差 mm
根據(jù)表3的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),分析計(jì)算得出每塊鋼絲簾布試樣的卷曲角度、扭轉(zhuǎn)量和彎曲量,同時(shí)根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)計(jì)算出壓延鋼絲簾布的殘余扭轉(zhuǎn)量,見(jiàn)表6和圖2。
圖2 鋼絲簾布的殘余扭轉(zhuǎn)量
表6 鋼絲簾布試樣的卷曲角度、扭轉(zhuǎn)量和彎曲量
經(jīng)計(jì)算,過(guò)程能力指數(shù)(CPK)值為0.77,鋼絲簾布?xì)堄嗯まD(zhuǎn)量均值為-0.25圈·(6 m)-1,標(biāo)準(zhǔn)偏差為1.18,根據(jù)此數(shù)據(jù),鋼絲簾線(xiàn)企業(yè)配合進(jìn)行了鋼絲簾線(xiàn)生產(chǎn)調(diào)整,先后兩次調(diào)整并最終找到了合適的搭配值。
為減少鋼絲簾線(xiàn)在壓延后的回縮現(xiàn)象,同時(shí)盡量保證壓延簾布卷取質(zhì)量,對(duì)壓延工藝進(jìn)行了3個(gè)方案的對(duì)比驗(yàn)證,具體的壓延工藝對(duì)比方案參數(shù)見(jiàn)表7。
表7 壓延工藝對(duì)比方案參數(shù)
通過(guò)近3周的反復(fù)驗(yàn)證,通過(guò)參數(shù)的不斷優(yōu)化,最終確定方案3為最佳方案。
對(duì)存在水平度和平行度偏差的輥進(jìn)行重新校驗(yàn)和定位,改善前后鋼絲簾布定中情況見(jiàn)圖3。
圖3 鋼絲簾布定中情況
由圖3可見(jiàn),改善后鋼絲簾布在通過(guò)輥道時(shí)的斜拉問(wèn)題明顯改善。
通過(guò)實(shí)施以上措施,鋼絲簾布在裁斷時(shí)翹頭情況見(jiàn)圖4。
由圖4可見(jiàn),改善前鋼絲簾布邊部翹頭高度最大為25 mm左右,改善后鋼絲簾布邊部翹頭高度為2 mm左右,改善效果非常明顯。
圖4 鋼絲簾布在裁斷時(shí)翹頭情況
斜裁因鋼絲簾布邊部翹頭而導(dǎo)致無(wú)法實(shí)現(xiàn)自動(dòng)接頭和擠料、設(shè)備不動(dòng)作等問(wèn)題得到解決,通過(guò)跟蹤成型使用情況,鋼絲帶束層在成型機(jī)接頭裁斷及輸送、成型過(guò)程中使用情況較好,徹底避免了鋼絲簾布翹頭造成的不利影響。
(1)遇到壓延鋼絲簾布在裁斷時(shí)翹頭問(wèn)題時(shí),可優(yōu)先考慮從鋼絲簾線(xiàn)、壓延工藝參數(shù)、設(shè)備等方面著手解決。
(2)通過(guò)調(diào)整鋼絲簾線(xiàn)生產(chǎn)、優(yōu)化壓延工藝參數(shù)、壓延設(shè)備定中等多措并舉,鋼絲簾布翹頭問(wèn)題得到明顯改善。
(3)除以上因素外,錠子房系統(tǒng)類(lèi)型、鋼絲簾線(xiàn)存放時(shí)間、軸交叉設(shè)定、收卷方向等因素也是導(dǎo)致鋼絲簾布翹頭的原因。