余 偉
(中鐵十二局集團第七工程有限公司,湖南 長沙 410004)
在建隧道前山一號隧道為雙線隧道,設計行車速度為350km/h,全長551.26m。本隧道地處剝蝕低山區(qū),地勢起伏較大,自然坡度15°~45°,隧道最大埋深78m,圍巖分布為III 級圍巖85m,IV 級185m,V 級248m,其中出口淺埋段起止里程DK99+345 至DK99+468.27,總長123.27m,埋深3m~0.26m,洞外地表處理措施為10%水泥土反壓回填,整理為臺階狀,反壓回填范圍上邊緣鋪一層漿砌片石,厚30cm,并采用骨架護坡防護回填土體邊坡,洞內施工φ89 管棚,采用Vc型復合式襯砌,三臺階臨時仰拱開挖。
本隧道表層為第四系殘坡積層粉質黏土,淺黃色,硬塑,主要成分為粉黏粒,粉粒次之,層厚約0.5m~1.0m,下伏基巖為變質砂巖夾板塊狀粉砂巖,強風化,黃褐色~青灰色,巖層破碎,變質砂巖夾板塊狀粉砂巖巖層產狀340°∠55°,隧道線路右側邊坡順層,傾向線路左側,視傾角15.2°。其中洞身DK99+380~DK99+420段偏壓、埋深淺,表層粉質黏土及強風化變質砂巖,黃褐色~青灰色,塊狀構造,節(jié)理裂隙較發(fā)育,巖層較破碎,巖質較軟,V 級軟石。
原設計地形為45°邊坡,施工支護措施為φ89 洞內管棚和地表反壓回填10%水泥土,而實際地形自然坡度55°~60°,嚴重偏壓,很容易引起洞外邊坡滑坡,導致隧道溜塌。
正值雨季10%水泥土回填施工質量難以保證,改用了回填碎石土并摻入了5%水泥,然后在周邊采用帷幕注漿法形成帷幕墻,阻斷注漿液的流失,而后在所回填碎石土中補注漿,起到板結作用,達到整體反壓的效果。為解決嚴重偏壓問題,采用洞外補打中管棚預注漿,將上邊坡挑起,從而減輕偏壓壓力[1-2]。
3.2.1 施工技術參數
施工里程為DK99+345~DK99+468,淺埋處理長度123m,典型處治剖面圖見圖1。圖1 中里程為DK99+392 洞外地表處理斷面,圍巖為Vc 級,開挖工法為三臺階臨時仰拱法,洞內掌子面開挖過程中,每2 榀H175 型鋼(0.6m/榀)搭設59 根φ50 的3m 超前小導管;洞外地表處理技術參數為:洞頂上方3m 位置搭設兩排10mφ89 中管棚及注漿,梅花型布置;線路左側遠離洞側用碎石土夯填壓實,靠近洞采用5%水泥碎石土回填并注漿;反壓碎石土頂采用10cmC25 噴射混凝土封閉。
圖1 DK99+392 洞外地表處理斷面示意
3.2.2 施工機具和材料
機具:后八輪、挖掘機、壓路機、履帶式潛孔鉆機、柴油發(fā)電、單杠注漿機、電焊機、濕噴機械手、空壓機、1 臺清水泵。材料:洞渣及黏土、P·O42.5 水泥、水、C25 噴射混凝土、φ89 鋼管、φ50 鋼花管、φ42 小導管及φ110PVC 管。
3.2.3 施工參數優(yōu)化
在5%水泥碎石土基礎之上,用1:1 的水泥漿再進行板結,同時為確保注漿達到預期效果,在回填碎石土表面用C25 噴施混凝土封閉頂部,沿周邊打設φ110@500mmPVC 花管預注漿作為止?jié){帷幕,防止鋼花管回填注漿過程中,跑漿至碎石土邊坡以外,達到了板結碎石土的作用[3-5]。
3.2.4 地表處理施工過程
1.清除地表土,測量放樣,放出地表處理范圍,安排人工砍除地表喬木,用挖掘機清除地表灌木及腐殖土。
2.開挖臺階,用挖掘機將隧道左線偏壓邊坡開挖成臺階狀,以便層層回填,形成反壓整體,防止整個回填土沿邊坡滑移。
3.反壓回填,在洞口附近取黏性土,將洞渣一起混合裝運至地表處理場地,用1 臺挖掘機摻和5%水泥拌和均勻后,另外1 臺挖掘機從DK99+345 往DK99+468 由低往高處每層30cm,用22 噸壓路機層層碾壓至設計標高,再收坡整形,確保一次性施工到位。
4.打設管棚,在隧道拱頂3m 反壓邊坡處,DK99+370~DK99+420 范圍內打設兩排10m 的φ89 中管棚,間距1.5m 梅花型布置。跟常規(guī)工藝一樣,先用潛孔鉆打設φ110 孔、清孔,用挖掘機配合人工頂φ89 管、埋設φ42 鋼花管及管口封孔,在管棚打設邊坡范圍內,用機械手噴射10cm 厚C25 混凝土,再進行注漿。
5.止?jié){帷幕施工,為防止回填土注漿無限制擴散到邊坡外而流失,在周邊施作止?jié){帷幕。用潛孔鉆機在回填土頂部,打設12m@0.3m 的φ110 的孔,直至原地面以下,先埋設φ110 的PVC 管,防止塌孔,然后埋設φ50 鋼花管注漿形成止?jié){帷幕。
6.回填土注漿,止?jié){帷幕施工完成后,開始在回填土注漿范圍內鉆孔,9m@1.5m 的φ110 的孔,打滿孔后埋設φ89 鋼管,再封孔注漿,直至將回填土板結為整體,反壓隧道線路左側,徹底解決隧道嚴重偏壓問題。
7.地表處理完成后,反壓回填范圍上邊緣鋪一層M10 漿砌片石,厚30cm,并采用骨架護坡防護回填土體邊坡,在回填土坡腳做排水溝,將地表水排至自然溝渠中。
3.3.1 邊坡管棚處理技術措施
在隧道拱頂3m 反壓邊坡處打設管棚,為更好地達到注漿效果,地表不跑漿,注漿之前邊坡打設管棚范圍內,噴射混凝土覆蓋地表原樹根空隙,同時封閉地表防止地表水滲入隧道內,確保在雨季開挖洞身安全。采取常規(guī)水泥漿注漿工藝,φ89 鋼管封孔進行注漿,注漿壓力1MPa,漿液是按1:1 水灰比調制而成。
為起到注漿效果,在φ89 鋼管內安裝φ42 小導管,而且小導管上打1cm 孔,15cm 間距梅花型布置,將漿液更好注入管棚底部,增加地層注漿效果,同時增加管棚懸挑邊坡的剛度,降低了洞身開挖期間邊坡偏壓導致邊坡滑坡風險。
3.3.2 止?jié){帷幕處理技術措施
為達到反壓回填土注漿效果,用潛孔鉆機在地表回填土頂部,按0.3m 間距鉆φ110 孔,按跳孔順序鉆進,直至原地面以下,平均深度12m。將3 根4m 的φ110PVC 熱熔焊接成12m,安放在鉆好的孔里,一是為了防止塌孔,二是鋼管注漿不向外擴散,更好地形成止?jié){帷幕。在Φ50鋼管上按每個斷面鉆3個12mm孔,間距15cm,然后將φ50 鋼花管放置在PVC 管中注漿,注漿完成后,再進行下一排跳孔鉆孔注漿作業(yè),直到完全形成止?jié){帷幕墻。
3.3.3 反壓土回填注漿處理技術措施
待周邊止?jié){帷幕墻形成后,核心反壓回填土范圍內鉆孔注漿,潛孔鉆機按1.5m 間距打設φ110 孔,因場地限制,加快施工進度,現場采用邊打孔邊埋管,每打1 個孔,及時埋設φ89 鋼管,防止塌孔。φ89 鋼管上同邊坡中管棚一樣,需要在鋼管周邊打孔,方便漿液最大限度擴散至周圍回填土中,確保與原5%水泥碎石土形成板結體作用。注意埋管需高出頂面15cm,待表面覆蓋10cm 厚噴射混凝土后,采取常規(guī)注漿工藝,φ89 鋼管封孔進行注漿,注漿壓力1MPa,漿液是按1:1水灰比調制而成。
本段淺埋處理段布設25 個斷面,在洞身開挖期間,每天2 次對洞內拱頂、拱腰及拱腳位置進行監(jiān)測,施工后圍巖變形監(jiān)控結果見圖2。從圖2 可知:地表處理措施成效明顯,以DK99+393 斷面為例,沉降觀測及周邊收斂觀測,根據上圖經過2 個月10 天圍巖不間斷監(jiān)測,即3.14-5.24 期間數據顯示,洞內沉降在14mm 以內,同時周邊收斂觀測曲線累計值也小于8mm,數據反饋圍巖穩(wěn)定,無任何異常情況,且噴射混凝土表面無任何裂紋。
圖2 施工后圍巖變形監(jiān)控結果
進度效益比較:按照原設計施工,計劃施工周期為126d。通過此地表淺埋處理技術,不影響洞內施工,洞內僅采用超前小導管加強支護,打62 環(huán)3m 小導管,每環(huán)鉆孔3h,注漿2h,共計5h,則5*62/24=13d。綜上所述,在進度方面,可節(jié)約工期113d。
經濟效益比較:原設計φ89mmx5mm 鋼管45*10*18m=8100m,而地表淺埋處理所用φ89mmx5mm 鋼管200*9m=1800m,從而節(jié)約了φ89mm 鋼管6300m,即重65.24 噸。洞內超前變更設計為φ42mmx3.5mm 小導管,消耗重量為22.85 噸,則節(jié)約鋼管65.24-22.85=42.39 噸,所需勞務費69.3 萬元,材料費23.3 萬元,共計節(jié)約92.6萬元。
經過前山一號隧道地表淺埋處理技術的應用,克服了淺埋超淺、偏壓的施工難題,安全快速地完成了此淺埋段的掘進。因此該地表處理過程中所采取的技術方法和措施是安全、可行的,不僅縮短了施工時間,保證了施工工期,而且節(jié)約了成本,降低了施工安全風險,為今后類似淺埋嚴重偏壓隧道施工提供了成功施工案例。