王冬港
(中海石油(中國)有限公司天津分公司工程技術(shù)作業(yè)中心,天津 300451)
某海上平臺的原油經(jīng)二級分離初步處理后,通過外輸泵進(jìn)行增壓,并由出口調(diào)節(jié)閥(LV-1071)節(jié)流調(diào)節(jié)后進(jìn)入海底管道,最終輸送到中心平臺,其中泵出口部分原油經(jīng)回流調(diào)節(jié)閥(LV-1072)回流至生產(chǎn)分離器,如此通過雙調(diào)節(jié)閥,實(shí)現(xiàn)外輸量與回流量的動態(tài)調(diào)控,既確保了生產(chǎn)分離器液位穩(wěn)定,又確保了外輸原油的穩(wěn)定,起到了持續(xù)平穩(wěn)外輸?shù)淖饔?,其簡易流程圖如圖1所示。
圖1 原油外輸系統(tǒng)簡易流程圖
通過現(xiàn)場運(yùn)維發(fā)現(xiàn),在流程實(shí)際投用過程中,外輸泵故障多發(fā),且用于控制外輸?shù)某隹谡{(diào)節(jié)閥LV-1071和回流調(diào)節(jié)閥LV-1072多次出現(xiàn)調(diào)節(jié)困難的現(xiàn)象,嚴(yán)重影響了生產(chǎn)流程的穩(wěn)定運(yùn)行,對原油安全持續(xù)外輸造成了較大隱患,具體問題如下。
原油外輸泵由美國NATIONAL-OIL WELL(國民油井)公司生產(chǎn),生產(chǎn)日期為1999年,已使用多年,其泵型為分段式多級離心泵,葉輪級數(shù)為8級,適用于輸送原油、水等流體介質(zhì)?,F(xiàn)場使用時,在滿足外輸量需求及流程24 h穩(wěn)定的情況下,采取兩用一備的模式運(yùn)轉(zhuǎn),實(shí)際排量52 m3/h。其主要設(shè)計參數(shù)信息如表1所示。
表1 外輸泵主要設(shè)計參數(shù)
外輸泵截面圖如圖2所示。
圖2 外輸泵截面圖
泵故障主要為:機(jī)體持續(xù)發(fā)熱升溫,尤其是在夏季環(huán)境溫度較高、散熱不暢的情況下,經(jīng)常性引發(fā)溫度探頭報警,導(dǎo)致外輸泵頻繁自動保護(hù)停泵(高溫關(guān)斷值:200℉,約93℃);泵驅(qū)動端及非驅(qū)動端振動值加大,振動速度值達(dá)8 mm/s;泵兩端密封泄漏加劇。
結(jié)合故障現(xiàn)象,維修人員對整泵進(jìn)行了仔細(xì)剖分與拆檢,經(jīng)目測發(fā)現(xiàn),驅(qū)動端軸承磨損嚴(yán)重,出現(xiàn)多點(diǎn)位疲勞剝落(點(diǎn)蝕),軸承間隙增大,使用周期明顯縮短,拆卸后手動檢驗(yàn)存在卡滯現(xiàn)象;泵驅(qū)動端機(jī)械密封動靜環(huán)接合面磨損加劇;泵非驅(qū)動端滑動軸承(石墨套)出現(xiàn)軸向貫穿裂紋;泵軸向竄量增加[1]。
LV-1071調(diào)節(jié)閥、LV-1072調(diào)節(jié)閥屬進(jìn)口采辦閥門,在故障更換后不久即出現(xiàn)關(guān)閉不嚴(yán)的現(xiàn)象,導(dǎo)致無法有效控制外輸量和生產(chǎn)分離器液位。在此情況下,為保證外輸量的有效控制,只能臨時使用外輸泵出口通徑球閥手動調(diào)節(jié)流量,導(dǎo)致此球閥長期處于非全啟閉狀態(tài),球型閥芯及密封件沖蝕損壞內(nèi)漏,進(jìn)而引發(fā)調(diào)節(jié)失效,極大地影響了平臺正常生產(chǎn)。
(1)LV-1071閥門信息如下:
閥門通徑:150 mm;壓力等級:ANSI600LB;閥體材質(zhì):ASTM A216 WCB;內(nèi)件類型:MULTI-FLOW;內(nèi)件材質(zhì):3168SR.6STELL/17-4PH;密封:PTFECHEVRON。
(2)LV-1072閥門信息如下:
類型:TECAVⅢ;閥門通徑:3英寸;連接尺寸:2 7/8;壓力等級:CL300/750 PSI CWP;閥芯材質(zhì):SST/HF;閥桿材質(zhì):SST;閥體材質(zhì):STL;閥座材質(zhì):CO ALLOY。
從圖3可以看出,外輸泵H—Q性能曲線為平坦曲線,特點(diǎn)是當(dāng)流量Q變化增加時,揚(yáng)程H變化幅度較小,適用于生產(chǎn)中流量變化較大,而管路中壓力降變化不大的場合。目前,平臺外輸至海底管線的需求壓力為2.1 MPa左右,而外輸泵排出壓力高達(dá)4.7 MPa,壓差高達(dá)2.6 MPa,導(dǎo)致泵長時間做大量無用功,設(shè)備內(nèi)部組件磨損嚴(yán)重,故障率升高,不僅增加了額外的突發(fā)檢維修工作量,而且增加了電力能耗。
圖3 外輸泵特性曲線
同理,外輸系統(tǒng)中的調(diào)節(jié)閥LV-1071與LV-1072前后壓差均超過了2 MPa,持續(xù)的高壓差節(jié)流過程對調(diào)節(jié)閥閥芯累計沖蝕嚴(yán)重,加之原油流體本身溫度較高,更加劇了沖蝕磨損速率,此種工況極大地縮短了兩個調(diào)節(jié)閥的實(shí)際使用壽命。
在充分了解現(xiàn)場工況的基礎(chǔ)上,經(jīng)深層次原因研判與分析,結(jié)合流程無法變動改造的特點(diǎn)及改造簡單化的需求,將著力點(diǎn)放在降低外輸泵排出壓力上,同時考慮此泵為多級離心泵,故提出了對外輸泵進(jìn)行降壓改造的最終方案,以實(shí)現(xiàn)降低壓力、排量不變的目標(biāo)[2]。
常見的降壓改造方式有兩種:一種是切削葉輪,此方法需改造葉輪,縮小葉輪的直徑及出口寬度,能在一定程度上降低出口壓力,同時兼顧一定的節(jié)能效果;另一種是葉輪減級,即拆去一級或多級葉輪,以減少多級葉輪增壓,降低排出壓力。兩者相比較而言,后者操作更為方便,減壓效果更為明顯,且因不涉及葉輪改造,在排出壓力需求提高后,可及時恢復(fù)。
經(jīng)過詳細(xì)的技術(shù)確認(rèn)及改造前后效果的可行性分析,組織專業(yè)隊伍落實(shí)方案并先后對3臺外輸泵進(jìn)行了降級改造作業(yè),在考慮確保良好動平衡及受力的情況下,保存1、2、4、6、8級葉輪,間隔拆除原有第3、5、7級葉輪,并加工匹配尺寸的軸套進(jìn)行替代,實(shí)現(xiàn)將原有的8級葉輪縮減至5級的目的,改造后泵排出壓力穩(wěn)定保持在2.4 MPa以上。改造后性能試驗(yàn)數(shù)據(jù)及曲線如表2所示。
表2 外輸泵改造后性能試驗(yàn)數(shù)據(jù)及曲線
由試驗(yàn)數(shù)據(jù)及曲線圖可見,減級后的泵在實(shí)際排量52 m3/h、額定排量81.75 m3/h的情況下,仍可滿足出口壓力維持在2.4 MPa、揚(yáng)程維持在250 m以上的要求,且泵效曲線符合標(biāo)準(zhǔn)《回轉(zhuǎn)動力泵水力性能驗(yàn)收試驗(yàn)1級、2級和3級》(GB/T 3216—2016)。另從后期振動監(jiān)測數(shù)據(jù)趨勢圖可以看出,減級改造并未對泵體振動值產(chǎn)生較大影響,還維持在正常范圍內(nèi)(0~6.36 mm/s),故改造成功。
(1)降低調(diào)節(jié)閥故障率,減少采辦費(fèi)用。
本次項目投入共計8.95萬元,此次改造后,外輸調(diào)節(jié)閥LV-1071和回流調(diào)節(jié)閥LV-1072的進(jìn)出口壓降較改造前均降低了接近2 MPa,極大地減少了高壓差對閥芯的沖蝕,改造后持續(xù)監(jiān)控運(yùn)轉(zhuǎn)200天無故障,僅兩閥一次性采辦費(fèi)用便可節(jié)約20余萬元。
(2)降低泵檢修頻率,減少備件費(fèi)及維修費(fèi)。
通過改造,泵出口壓力由原來的4.7 MPa降低到2.4 MPa,泵本身各易損部件(如機(jī)械密封、軸承、軸套、葉輪等)的正常使用周期延長,降低了備件更換所產(chǎn)生的費(fèi)用與檢修期間無備用泵的風(fēng)險。根據(jù)記錄顯示,在一年使用時間內(nèi),外輸泵故障率降低了約35%,按照備件常規(guī)采辦價格,每年節(jié)約備件費(fèi)、人工費(fèi)計約6萬元。
(3)降低生產(chǎn)風(fēng)險。
改造前,泵及流程控制閥泄漏加劇,自動控制系統(tǒng)無法正常使用,造成自動控制失靈,改為手動控制后增加了現(xiàn)場操作人員日常工作量,控制不好便會嚴(yán)重影響生產(chǎn)的正常進(jìn)行。改造后,此類風(fēng)險降低,對現(xiàn)場生產(chǎn)具有非常重要的意義。
(4)節(jié)能減排降耗。
從實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)效果看,改造前單臺泵額定功率165 kW,額定電壓3.3 kV,額定電流29 A(計算值);全部改造后,單臺泵運(yùn)行電流降至17 A,實(shí)際消耗功率降至97 kW。以外輸泵兩用一備的模式計算,年累計可節(jié)約電能約120萬kW·h,折合標(biāo)準(zhǔn)煤約147 t,目前平臺為雙燃料主機(jī)供電,此次改造在緩解平臺電力緊張的同時,減少了發(fā)動機(jī)的燃?xì)馊加拖模档土税l(fā)動機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的燃燒排放物造成的污染,從節(jié)能和減排兩個方面響應(yīng)了公司及國家的號召[3]。
對海上平臺而言,持續(xù)采出并外輸原油是生產(chǎn)的關(guān)鍵所在,所以外輸系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行至關(guān)重要。本次改造從外輸泵故障頻發(fā)、調(diào)節(jié)閥內(nèi)漏的表層故障現(xiàn)象入手,以全局觀和系統(tǒng)思維應(yīng)對考量,以減級降壓改造為手段方法,以“小切口”解決大問題,實(shí)現(xiàn)了小改造、少費(fèi)用、見效快的良好實(shí)踐,同時一舉多得,達(dá)到了降低故障率、節(jié)能降耗、減少維修工作量的良好成效,夯實(shí)了海上平臺穩(wěn)定增儲上產(chǎn)的基礎(chǔ),為同類型故障排查與解決提供了第一手現(xiàn)場資料。