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    脫氯劑板結失效研究

    2023-01-10 10:35:08張海洪王連英
    煉油與化工 2022年6期
    關鍵詞:泥化板結重整

    劉 劍,張海洪,王連英,王 寧

    (中海油煉油化工科學研究院,山東 青島 266500)

    國內(nèi)某石化公司200×104t/a連續(xù)重整裝置,采用美國UOP的超低壓連續(xù)重整反應技術,該裝置可分為預加氫單元、重整—再生單元、分餾單元,主要生產(chǎn)高辛烷值汽油及化工原料,副產(chǎn)品氫氣經(jīng)過提純后為加氫精制以及加氫裂化等耗氫單元供給氫氣。該裝置原料為常減壓直餾石腦油[1]。

    重整裝置的副產(chǎn)品氫氣中含有微量的HCl氣體,會對設備帶來嚴重的腐蝕,同時HCl與氮元素生成銨鹽在低溫設備處,尤其是空冷及換熱器部位形成結晶長期累積堵塞設備造成嚴重后果,因此重整氫氣必須脫氯。一般工業(yè)裝置采用堿洗或脫氯劑吸收的方式脫除Cl離子。實踐證明,工業(yè)上采用脫氯劑吸收的方式能得到較好的應用效果,而且較堿洗方式更易操作、設備投資更?。?]。現(xiàn)今市面上的氫氣脫氯劑品類繁多其中較成熟的如:LH-Q、KT406、ET-3、JX-5B等。

    該石化公司200×104t/a連續(xù)重整裝置所使用的氫氣脫氯劑在卸劑時發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)了嚴重的板結現(xiàn)象,原本條形顆粒狀的脫氯劑變成了致密的1個整體,無法正常卸出。原計劃7 d的卸劑工作滯后了30 d,而且必須由工作人員在惰性氣體保護下進入設備內(nèi)部作業(yè),不僅嚴重影響裝置的檢修計劃而且給企業(yè)和作業(yè)人員帶來了極大的安全風險,企業(yè)計劃外經(jīng)濟支出巨大。因此研究氫氣脫氯劑板結并失效的原因,避免脫氯劑的板結,對于重整氫氣脫氯技術具有重要意義。

    1 原料預處理

    1.1 舊劑來源

    失效并板結的氫氣脫氯劑來自該石化公司200×104t/a連續(xù)重整裝置的重整氫氣脫氯罐D-206。在裝置停工檢修期間,將板結失效的某型號氫氣脫氯劑采用風鎬破碎后從底部取出。卸出的舊劑總體上呈現(xiàn)為脫氯劑顆粒壓實后的大塊盤狀或塊狀,厚度在10~40 cm,直徑為10~100 cm,顆粒斷面清晰可見,結塊較為密實不易破碎,顏色呈現(xiàn)為淡藍色夾雜著少量灰白色。

    為使分析具有代表性,取脫氯罐中部樣品作實驗材料,取該劑同批次新鮮樣品作為對比樣品。

    1.2 氫氣脫氯劑樣品命名及預處理

    將取得的新鮮脫氯劑樣品在真空干燥箱內(nèi)120℃下烘干4 h,得到的樣品A。將取得的舊劑樣品在索氏抽提器中用甲苯抽提,去除脫氯劑中的可溶油分。隨后晾干,并在真空干燥箱內(nèi)120℃下烘干4 h,得到處理后的樣品B。新劑為乳白色條狀,直徑4 mm,長度15~25 mm,表面光滑規(guī)整。處理后的舊劑為乳白色條狀,直徑為4 mm,長度為5~20 mm,表面龜裂嚴重部分已經(jīng)碎裂脫落。

    2 分析部分

    2.1 氯容評價實驗

    采用1套高精度重整脫氯劑專用評價裝置加速評價氯容指標,該實驗分別檢測樣品A的氯容與樣品B的剩余氯容,裝置簡易流程見圖1。

    圖1 高精度重整專用脫氯劑評價裝置簡易流程

    檢測單元采用武漢晟諾儀器科技有限公司eLAS-70型激光氣體分析儀,該設備采用光譜分析吸收技術,利用HCl氣體波長特性檢測氫氣中HCl含量,檢測精度0.1×10-6。

    采用公式(1)計算氯容。

    式中R—氯容,%;v—HCl進氣量,L/h;t—進氣時間,h;M—HCl氣體相對分子質量,g/mol;m—脫氯劑質量,g。

    脫氯劑樣品A、樣品B氯容評價結果見表1。50℃時樣品A的氯容為33.32%對比樣品B的剩余氯容為19.31%,說明該劑未發(fā)揮全部持氯能力。

    近年來,通過編制《崇禮城區(qū)至萬龍(省道SL75張承高速公路萬龍連接線)改建工程防洪評價報告》、《張承高速公路崇禮南互通改建工程防洪評價報告》,發(fā)現(xiàn)采用《張家口市水文水資源手冊》中經(jīng)驗公式和推理公式方法計算的設計洪水成果相對偏小,對評價項目的防洪安全極為不利。因此,本次以張家口市崇禮區(qū)東溝為例,采用《張家口市水文水資源手冊》中的經(jīng)驗公式和推理公式兩種方法進行設計洪峰流量計算[1]10年、30年一遇設計洪水,并與崇禮東溝水文站相應標準流量成果進行比較分析。

    表1 樣品A、樣品B氯容評價表

    2.2 SEM掃描分析

    掃描電鏡(Scanning Electron Microscope,簡稱SEM),該實驗采用日立SU8200型掃描電子顯微鏡進行脫氯劑表面形貌觀測分析。

    通過樣品A、樣品B的SEM掃描照片可以很直觀的觀察到顆粒呈微米或亞微米級尺度。對比發(fā)現(xiàn)樣品A的晶體微粒結構明顯,呈現(xiàn)出清晰的堆積孔道結構;而樣品B較樣品A則有明顯的不同,為片狀緊密堆疊結構,呈現(xiàn)出Ca(OH)2典型的形貌特征[2],樣品B表面出現(xiàn)了大量的裂痕且舊劑側表面被污染物覆蓋。

    2.3 SEM EDX元素分析

    分別對樣品A、樣品B進行局部行SEM EDX元素分析,基線為Ka,結果見表2、3。

    由表2、表3對比分析可知:(1)O元素損失較多,由37.591降至27.315說明金屬活性組分參與反應形成金屬氯化物;(2)樣品A、樣品B中Cl元素變化很小,結合2.1氯容評價結果初步推測Cl元素分布不均勻;(3)Al元素幾乎未檢測到,說明該劑骨架結構的組成并非為γ-Al2O3結構;(4)樣品A與樣品B中Zn元素變化較大推測Zn活性組分分布不均。

    表2 樣品A的SEM EDX元素分析

    表3 樣品B的SEM EDX元素分析

    2.4 SEM EDX元素分布分析

    對樣品A、樣品B顆粒的橫截面進行SEMEDX掃描。根據(jù)分布圖顯示:Cl元素集中分布于脫氯劑顆粒邊緣呈現(xiàn)約1 mm厚的環(huán)狀分布帶且內(nèi)部幾乎沒有Cl元素分布,說明Cl元素由于某種原因沒能進入脫氯劑內(nèi)部,活性組分利用率不足,與2.1氯容檢測結果相互印證。分析顯示Ca、Zn元素分析特征明顯,表明其主要活性金屬為Ca并輔以少量的Zn。

    此外,Zn元素呈現(xiàn)出明顯分布不均且局部集中的現(xiàn)象,根據(jù)經(jīng)驗可以判斷Zn組分在制備脫氯劑時就沒能分散均勻或是在制備脫氯劑過程中發(fā)生團聚,該現(xiàn)象不利于活性組分的充分利用。根據(jù)分析顯示并結合表2、表3可以看出,幾乎檢測不到Al元素,說明該型脫氯劑不具有γ-Al2O3骨架及孔道結構,由此有理由懷疑其結構在高壓和少量輕烴及水的浸潤環(huán)境下(重整工藝環(huán)境)難以為該劑提供有效支撐。

    2.5 XRD分析

    采用SmartLab系列智能型X射線衍射儀分析保護劑的物相組成,工作參數(shù):銅靶,Kα輻射,管電壓40 kV,管電流30 mA。掃描速率5°/min。

    至此可以斷定該劑是以Ca(OH)2為主要活性成分的鈣系脫氯劑。

    根據(jù)脫氯劑研發(fā)經(jīng)驗及相關文獻報道[3],認為鈣系脫氯劑在水浸潤環(huán)境下會產(chǎn)生泥化現(xiàn)象,較輕時僅表層泥化,淺表層結構遭破壞;嚴重時深層甚至整體泥漿化,支撐結構完全遭破壞。舊劑表面出現(xiàn)大量裂痕,是由于在使用過程中表面已發(fā)生泥化體積微膨脹[5],加熱烘干體積收縮的結果。

    2.6 BET分析

    采用美國Micromeritics公司的ASAP 2020型物理吸附儀測定催化劑樣品的比表面積和孔容,測定結果為:樣品A、B比表面積:31.63、9.52 m2/g;孔容:0.091、0.025 cm3/g;平均孔徑:9.388 7、9.223 4 nm;最可幾孔徑均為4 nm。從結果上看,比表面積、孔容損失較多,平均孔徑、最可幾孔徑幾乎無變化,客觀上符合表面泥化的變化規(guī)律。

    2.7 脫氯劑改進升級

    由于鈣系脫氯劑在該裝置使用過程中存在泥化和板結等不良影響,因此針對性的對脫氯劑的配方進行改進。采用Zn元素全部代替Ca元素作為活性組分制備脫氯劑。

    利用高精度重整脫氯劑專用評價裝置開展中試模擬實驗,實驗條件為該石化公司重整裝置氫氣脫氯工況(實際工況原料氯含量(1~10)×10-6,生產(chǎn)指標要求脫后氯含量<0.5×10-6)考慮加速實驗過程,適當放大了HCl的濃度、水含量。

    采用HCl占1%的HCl與N2的混合氣作為氯來源、采用純度99.99%的N2為載氣、注水采用去離子水。在經(jīng)過長達1 500 h長周期模擬實驗后,該脫氯劑表現(xiàn)良好,運行平穩(wěn)。實驗數(shù)據(jù)見表4。

    表4 脫氯模擬實驗數(shù)據(jù)

    該裝置脫氯系統(tǒng)已全部更換為以Zn元素作為主要活性成分的LH-Q系列氫氣脫氯劑,當前已連續(xù)使用120 d,運行效果良好。

    3 結論

    該裝置發(fā)生板結的脫氯劑的活性組分是以Ca(OH)2為主且不含γ-Al2O3骨架結構的鈣系脫氯劑,在使用過程中生成的CaClOH吸水后發(fā)生表層泥化破壞表層結構,阻礙HCl進入脫氯劑內(nèi)部,表面泥化的脫氯劑顆粒之間相互黏連融合為一體,最終形成整體板結的狀態(tài)致使脫氯劑失效。

    在經(jīng)過1 500 h長周期模擬實驗后,鋅系氯劑表現(xiàn)良好,在工業(yè)應用中替代鈣系脫氯劑取得良好使用效果。

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