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    煉油廠污水氣浮工藝絮凝劑評(píng)價(jià)篩選

    2023-01-10 10:35:08李開(kāi)紅聶春梅方新湘
    煉油與化工 2022年6期
    關(guān)鍵詞:絮團(tuán)油池絮凝劑

    李開(kāi)紅,聶春梅,方新湘,于 娟

    (中石油克拉瑪依石化有限責(zé)任公司煉油化工研究院,新疆 克拉瑪依 834000)

    隨著劣質(zhì)稠油加工比重的增加,某公司上游裝置所排污水污染負(fù)荷大幅度提高,難降解有機(jī)物增加,污水處理場(chǎng)生化處理單元的正常運(yùn)行受到高鹽、高COD、高硫化物的沖擊,影響了生化系統(tǒng)的處理效果,同時(shí)出水不穩(wěn)定對(duì)污水深度處理裝置的正常運(yùn)行增加了困難[1~3]。根據(jù)污水水質(zhì)變化情況,在凈化過(guò)程中經(jīng)常會(huì)投加不同種類的水處理藥劑,以滿足處理工藝、水質(zhì)特點(diǎn)和提高處理效果等需要[4,5]。該公司水處理成本構(gòu)成中藥劑成本占污水處理直接運(yùn)行成本的25%,因而根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)污水處理工藝組合、水質(zhì)狀況等運(yùn)行參數(shù),定期進(jìn)行各類藥劑評(píng)價(jià)和優(yōu)化篩選,有利于發(fā)揮設(shè)備性能和優(yōu)化工藝路線,確保各類凈水劑的投加合理化、精準(zhǔn)化、效益化[6~8]。

    某公司工業(yè)水車間600 m3/h污水處理裝置1浮、2浮運(yùn)行效果不好,多次出現(xiàn)氣浮出水水質(zhì)渾濁、COD超標(biāo)等問(wèn)題。受上游來(lái)水沖擊,1浮、2浮混凝劑加藥濃度從參考加入量20~80 mg/L提高至220~260 mg/L,合計(jì)加入量為440~520 mg/L,遠(yuǎn)超設(shè)計(jì)指標(biāo)。基于此,文中對(duì)氣浮工藝水質(zhì)進(jìn)行除濁度、除COD效果評(píng)價(jià),并在此基礎(chǔ)上,優(yōu)化評(píng)選出較佳的藥劑添加量。

    1 試驗(yàn)部分

    1.1 試驗(yàn)原料

    試驗(yàn)原料:工業(yè)水車間600 m3/h污水處理裝置提供隔油池出水、1浮出水和2浮出水,其水質(zhì)分析與產(chǎn)水指標(biāo)見(jiàn)表1。

    由表1可知,隔油池出水水質(zhì)渾濁,濁度可達(dá)271 NTU,COD為1 164 mg/L;1浮出水懸浮物明顯偏高,濁度可達(dá)939 NTU,出水COD與隔油池出水接近,水中顆粒有絮凝沉降性,推測(cè)可能原因?yàn)楦≡醇皶r(shí)刮出或顆粒沉降時(shí)間較長(zhǎng)未及時(shí)浮出;2浮出水較隔油池清澈,COD為983 mg/L(超出指標(biāo)范圍),濁度為249 NTU。原料中氨氮、石油類含量小,滿足出水指標(biāo),因而后續(xù)絮凝評(píng)價(jià)中主要參考COD和濁度分析。

    表1 試驗(yàn)原料水質(zhì)分析與產(chǎn)水指標(biāo)

    試驗(yàn)藥劑:PAFC、PAC、APAM、CPAM由工業(yè)水車間現(xiàn)場(chǎng)提供;凈水劑(PAFT),絮凝劑(HPAM),除油劑(OPL和OPV)由K公司提供。

    1.2 試驗(yàn)設(shè)備及儀器

    HH-6A六聯(lián)同步電動(dòng)攪拌器,常州中捷實(shí)驗(yàn)儀器制造有限公司;BSA224S-CW電子天平,賽多利斯科學(xué)儀器有限公司;CR4200型加熱消解器,WTW。

    試驗(yàn)試劑:COD預(yù)制試劑14540(德國(guó)WTW);2100N型實(shí)驗(yàn)室濁度儀,美國(guó)哈希公司(HACH)。

    1.3 工藝流程簡(jiǎn)介

    600 m3/h污水處理裝置的原料為公司的工業(yè)廢水和部分生活污水,廠廢水中污染物的種類很多,且水質(zhì)、水量波動(dòng)幅度較大,首先通過(guò)設(shè)置調(diào)節(jié)罐、調(diào)節(jié)池均衡調(diào)節(jié)污水的水質(zhì)、水量、水溫的變化,減輕高污染廢水對(duì)生物處理單元的沖擊,然后進(jìn)入隔油池,利用油、水密度差進(jìn)行沉降分離。含油污水經(jīng)過(guò)2級(jí)氣浮,借助混凝劑和助凝劑后,使污染物更易于下沉或上浮而被去除。

    脫油除渣后的氣浮水進(jìn)入A/O生化工藝,去除BOD、COD,同時(shí)還可去除氨氮、酚、硫化物等污染物。生化出水經(jīng)過(guò)2沉池沉淀后提升至好氣濾池或直流入3浮處理,好氣濾池集過(guò)濾、生化為一體,經(jīng)過(guò)濾的出水指標(biāo)能夠保證達(dá)到國(guó)家2級(jí)標(biāo)準(zhǔn),該工藝流程出水可直接作為綠化水或深度污水處理裝置的原料水,見(jiàn)圖1。

    圖1 600 m3/h污水處理流程

    1.4 試驗(yàn)方法

    取燒杯若干,分別加入1 000 mL水樣,并排放在攪拌槳的下方,使攪拌槳偏離燒杯中心,記錄試驗(yàn)開(kāi)始時(shí)水樣的溫度。啟動(dòng)多聯(lián)攪拌器,在轉(zhuǎn)速120 r/min下快速攪拌10 min后,按預(yù)定的次序?qū)⒚糠N配置好的絮凝劑添加液快速傾入每個(gè)燒杯中。加完所有溶液或懸浮液后,快速攪拌1 min。記錄快速攪拌的轉(zhuǎn)迷和時(shí)間。低轉(zhuǎn)速到40 r/min慢速攪拌20 min,記錄首次觀察到絮團(tuán)形成的時(shí)間。轉(zhuǎn)速的選擇要保證在整個(gè)慢速攪拌時(shí)間內(nèi),絮團(tuán)能均勻懸浮,并不致使已經(jīng)形成的絮團(tuán)破碎。絮團(tuán)沉降時(shí)間:慢速攪拌之后,移去攪拌槳,記錄絮團(tuán)相對(duì)尺寸和大部分絮團(tuán)沉降到燒杯底所需要的時(shí)間。絮團(tuán)沉積層:靜置沉降20 min后,記錄在燒杯底的絮團(tuán)沉積層的厚度和外觀。最后用吸管從燒杯中水樣深度50%處移取足夠體積的上層清液,進(jìn)行COD及濁度分析。

    2 結(jié)果與討論

    2.1 隔油池出水評(píng)價(jià)

    2.1.1 單一藥劑評(píng)價(jià)PAFC和PAC都是無(wú)機(jī)高分子混凝劑,水解形成Fe(nOH)mx+、Al(nOH)mx+膠體,而此類膠體通過(guò)絮凝作用使難降解的大分子有機(jī)物形成絮體,對(duì)水中膠體和顆粒物具有高度電中和及橋聯(lián)作用,增強(qiáng)了生物吸附和網(wǎng)捕作用,從而去除污水中的污染物,達(dá)到凈化水的目的[9~11]。

    綜合考慮沉積物量、COD、濁度等指標(biāo)因素,針對(duì)隔油池出水,在同等混凝劑濃度下,污水沉降時(shí)間接近,PAFC的COD去除率略好于PAC,但濁度去除率低于PAC。PAM由于其分子鏈中含有一定數(shù)量的極性基團(tuán),它能通過(guò)吸附水中懸浮的固體粒子,使粒子間架橋或通過(guò)電荷中和使粒子凝聚形成大的絮凝物,故可加速懸浮液中粒子的沉降,有非常明顯的加快污水體系澄清,促進(jìn)過(guò)濾等效果[12,13]。

    總體看,單一絮凝劑對(duì)污水處理效果并不理想,污水處理后的COD和濁度值較高,見(jiàn)表2。

    表2 隔油池單劑效果評(píng)價(jià)

    2.1.2 復(fù)配藥劑評(píng)價(jià)單一絮凝劑對(duì)污水處理效果不佳,故將PAFC、PAC分別和APAM進(jìn)行復(fù)配考察其絮凝效果。200 mg/L的PAFC+1 mg/L的APAM與200 mg/L的PAC+0.5 mg/L的APAM的效果相近,沉積物體積均小于100 mL,COD去除率分別為11.4%、12.4%,濁度去除率分別為84.7%、86.1%,但后者的沉降速度最快,見(jiàn)表3。綜合評(píng)價(jià)結(jié)果,針對(duì)隔油池出水的氣浮藥劑方案可選擇200 mg/L的PAC+0.5 mg/L的APAM,出水COD低于1浮運(yùn)行結(jié)果(1 169 mg/L),出水濁度低且泥渣量較少。

    表3 混凝劑和絮凝劑的復(fù)配效果評(píng)價(jià)

    經(jīng)調(diào)研得知,K公司提供的凈水劑與現(xiàn)有PAFC絮凝效果相似,絮凝劑與現(xiàn)有APAM成分相似,除油劑主要是去除污水中以水包油形式存在的油類物質(zhì),幾種藥劑的評(píng)選結(jié)果見(jiàn)表4。

    表4 K公司水處理劑絮凝效果評(píng)價(jià)

    針對(duì)隔油池出水的氣浮加藥方案,可以優(yōu)選200 mg/L的PAFT+3 mg/L的HPAM+30 mg/L的OPL,出水COD去除率約40%,濁度去除率約85%,且沉降的泥渣量較少;其次可選300 mg/L的PAFT+1 mg/L的HPAM,出水COD去除率也是40%,但濁度去除率略低,為75%,沉降的泥渣量稍多。2者上清液COD均優(yōu)于現(xiàn)有2浮出水指標(biāo)及出水實(shí)際情況。

    2.2 1浮出水評(píng)價(jià)

    2.2.1 不同濃度單一藥劑考察從工藝流程可知,1浮出水即為2浮進(jìn)水,為了考察2浮的藥劑添加濃度和運(yùn)行情況,接著考察了PAFC、PAC、陰離子PAM和陽(yáng)離子PAM的絮凝沉降效果。不同濃度單一藥劑對(duì)2浮處理效果的評(píng)價(jià)見(jiàn)表5。

    從表5可知,隨著PAFC的濃度增加,沉降后上清液的濁度逐漸降低,濃度為20~50 mg/L時(shí),沉降時(shí)間逐漸縮短,沉積物量呈降低趨勢(shì),濃度為50~100 mg/L時(shí),沉降時(shí)間基本一致,沉積物量呈增加趨勢(shì)。PAFC濃度在20~100 mg/L時(shí),2浮水質(zhì)COD去除率變化不大,維持在24%左右,但濁度去除率隨濃度的增大而增大。PAC濃度為100 mg/L時(shí),COD和濁度均較濃度50 mg/L時(shí)低,雖沉降性能基本一致,但沉積物量明顯增加,上清液有微量油花。當(dāng)藥劑濃度為100 mg/L時(shí),PAC的濁度去除率高于PAFC;當(dāng)絮凝劑的濃度為1 mg/L時(shí),加入陰離子PAM的效果優(yōu)于陽(yáng)離子PAM,但是當(dāng)陽(yáng)離子PAM濃度為3 mg/L時(shí),上清液濁度最低,可從939NTU降為44.1NTU。

    表5 不同濃度單一藥劑對(duì)2浮處理效果的評(píng)價(jià)

    總體看,1浮出水中單獨(dú)添加PAFC與PAC時(shí),濁度去除率低,沉降時(shí)間長(zhǎng),單獨(dú)添加陰、陽(yáng)離子PAM時(shí),沉降時(shí)間大大縮短,濁度去除率高,但COD去除率略低。

    復(fù)配藥劑對(duì)2浮處理效果的評(píng)價(jià)見(jiàn)表6。由表6可知,從APAM、CPAM分別與PAFC復(fù)配效果來(lái)看,100 mg/L的PAFC+1 mg/L的APAM的效果最好,沉降時(shí)間僅為1 min,沉降后上清液的濁度去除率為30%,COD去除率為87.4%。從APAM、CPAM分別與PAC復(fù)配效果來(lái)看,50 mg/L的PAC+1 mg/L的APAM沉降后上清液的濁度去除率較高,但COD去除率不佳;100 mg/L的PAC+1 mg/L的APAM沉降后上清液的COD去除率較好,但濁度去除率欠佳。綜合上述結(jié)果,在現(xiàn)有1浮的加藥方案應(yīng)選擇:100 mg/L的PAFC+1 mg/L的APAM。

    表6 復(fù)配藥劑對(duì)2浮處理效果的評(píng)價(jià)

    2.3 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)匯總

    藥劑用量與處理效果的條件見(jiàn)表7。由表7可見(jiàn),與現(xiàn)有的處理?xiàng)l件相比,配方2、3均有較好的氣浮效果,且用量低于現(xiàn)有配方用量,濁度去除率在85%以上,且出水COD滿足指標(biāo)要求,可為后續(xù)的A/O生化系統(tǒng)提供有力保障。配方1和配方4可以作為備選,為車間優(yōu)化藥劑方案提供參考。

    表7 優(yōu)化配方匯總

    3 結(jié)論

    (1)針對(duì)隔油池出水的現(xiàn)有氣浮藥劑評(píng)選,配方1(200 mg/L PAC+0.5 mg/L APAM)實(shí)驗(yàn)效果較好,出水濁度去除率高達(dá)96%,污染物顆粒沉降速度快,且泥渣量較少。

    (2)針對(duì)1浮出水,考慮到系統(tǒng)一致性,可采用配方3(100 mg/L的PAFC+1 mg/L的APAM),沉降時(shí)間僅為1 min,沉降后上清液的濁度去除率為87.4%,COD去除率為30%。如果隔油池出水采用藥劑PAC,可采用配方4(50 mg/L的PAC+1 mg/L的APAM),沉降后上清液的濁度為166 NTU,COD去除率為82.3%。

    (3)利用K公司藥劑得到的配方2(200 mg/L的PAFT+3 mg/L的HPAM+30 mg/L的OPL),產(chǎn)生沉積物量最少,絮凝效果最為明顯。

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