張佳偉,常永飛,劉佳,葉天行,方澤軍
北京汽車研究總院 北京 100300
排氣系統(tǒng)作為燃油汽車的重要組成部分,承擔(dān)著尾氣凈化及降噪的功能。但在開發(fā)過(guò)程中,常因結(jié)構(gòu)強(qiáng)度的設(shè)計(jì)不足、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)缺陷以及生產(chǎn)制造過(guò)程中的工藝控制等原因造成排氣系統(tǒng)的異響問(wèn)題[1]。出現(xiàn)異響問(wèn)題后應(yīng)及時(shí)排查異響原因并找到解決方案,避免汽車上市后出現(xiàn)批量異響問(wèn)題。
本文針對(duì)排氣系統(tǒng)開發(fā)過(guò)程中因工藝失誤和設(shè)計(jì)失誤導(dǎo)致的異響案例進(jìn)行了總結(jié)[2]。工程師在開發(fā)過(guò)程中出現(xiàn)排氣系統(tǒng)異響時(shí),也可以參考此文進(jìn)行排查,避免出現(xiàn)類似問(wèn)題。
某乘用車開發(fā)過(guò)程中,樣件搭載測(cè)試整車NVH性能時(shí),測(cè)試人員發(fā)現(xiàn)怠速工況時(shí),排氣尾管出現(xiàn)“噗噗”放氣聲。更改為怠速開空調(diào)工況后,異響問(wèn)題更加突出,嚴(yán)重影響車內(nèi)乘客搭乘的舒適性。
排氣系統(tǒng)因長(zhǎng)度較長(zhǎng),一般分為催化器總成、波紋管總成、前消聲器總成和后消聲器總成四部分。在該案例中,先將后消聲器總成拆除,同樣怠速工況下,排氣“噗噗”異響消失,再將后消聲器總成重新裝配到整車后,怠速異響重現(xiàn),由此判定該異響的發(fā)生由后消聲器總成導(dǎo)致。
首先排查后消聲器總成的設(shè)計(jì)是否有缺陷。圖1所示為消聲器的內(nèi)部結(jié)構(gòu),該消聲器總成為典型的單進(jìn)雙出結(jié)構(gòu),內(nèi)部為三管迷路,阻抗復(fù)合型消聲器。該種消聲器結(jié)構(gòu)為行業(yè)內(nèi)普遍存在的成熟設(shè)計(jì),故判定該怠速異響非設(shè)計(jì)缺陷引起。
圖1 后消聲器內(nèi)部結(jié)構(gòu)
其次,從生產(chǎn)工藝排查消聲器的生產(chǎn)過(guò)程是否符合設(shè)計(jì)圖樣要求。在排查管路打孔、管徑及隔盤位置和塞棉工藝后,發(fā)現(xiàn)消聲器塞棉工藝及管路消聲孔布置有缺陷。
消聲器內(nèi)的消聲棉為成袋大包裝,工人按照設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量將成袋消聲棉塞到設(shè)計(jì)指定的消聲器腔體內(nèi)。該腔體內(nèi)的管路布置有消音孔,但孔位布置靠近隔盤位置,未居中。因?yàn)槿薰に囄醋鲈敿?xì)指導(dǎo)及說(shuō)明,導(dǎo)致出現(xiàn)管路上的消聲孔靠近隔盤位置的未被消聲棉纏繞覆蓋,該生產(chǎn)失誤會(huì)導(dǎo)致發(fā)動(dòng)機(jī)傳遞過(guò)來(lái)的噪聲直接通過(guò)小孔傳出到尾管,產(chǎn)生較大的排氣噪聲。故障件解剖如圖2所示。
圖2 故障消聲器解剖
將故障件里的消聲棉重新纏繞,使之覆蓋住整個(gè)穿孔管,圖3為合格封裝產(chǎn)品。封好后重新裝車試驗(yàn),怠速“噗噗”異響消失。
圖3 合格封裝產(chǎn)品
原因明確后通知廠家更改線上作業(yè)指導(dǎo)書。首先,將填棉腔體內(nèi)的穿孔管消聲孔集中在管路中間,避免填棉過(guò)程中因操作不當(dāng)導(dǎo)致靠近隔盤位置的消聲孔外露。其次,對(duì)消聲棉的填充方式和填充后的質(zhì)量要領(lǐng)及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)做了詳細(xì)說(shuō)明,并對(duì)在崗工人做出相應(yīng)的崗位培訓(xùn)。
由于生產(chǎn)工藝控制不嚴(yán)導(dǎo)致的異響,究其原因,首先,設(shè)計(jì)工程師未結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)工藝,未與生產(chǎn)線工人進(jìn)行全面溝通,未定義關(guān)鍵生產(chǎn)工藝,未到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)樣件實(shí)際生產(chǎn)與設(shè)計(jì)是否一致。其次,消聲器生產(chǎn)階段未做封樣處理,導(dǎo)致消聲器設(shè)計(jì)定型產(chǎn)品與實(shí)際生產(chǎn)出的樣品不一致。最后,失效后果不易感知,產(chǎn)品生產(chǎn)封裝后實(shí)車測(cè)試才能感知失效后果。
工程師通過(guò)有限元軟件分析出符合整車廠NVH性能要求的排氣系統(tǒng),但是在生產(chǎn)環(huán)節(jié)未控制好生產(chǎn)工藝,導(dǎo)致生產(chǎn)出來(lái)的消聲器與實(shí)際樣件不符,從而造成NVH性能不達(dá)標(biāo)的后果。故工程師在整個(gè)消聲器定型過(guò)程中應(yīng)持續(xù)跟蹤到產(chǎn)品封樣,保證設(shè)計(jì)與生產(chǎn)的一致性。
某款車型開發(fā)過(guò)程中,試驗(yàn)驗(yàn)證NVH性能時(shí),在大負(fù)荷行駛一段時(shí)間后,停車怠速時(shí),車內(nèi)前后排乘客位置均可清晰聽見(jiàn)金屬敲擊異響。對(duì)故障車輛進(jìn)行排查后發(fā)現(xiàn),異響來(lái)自于后消聲器總成。
對(duì)故障消聲器進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)外觀筒體外殼變形,用手按壓消聲器筒體可以復(fù)現(xiàn)金屬敲擊異響。
首先排查消聲器設(shè)計(jì),檢查是否有設(shè)計(jì)缺陷或者模態(tài)不足導(dǎo)致的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度不足引起的筒體異響。該消聲器外形為扁平跑道型雙層筒體結(jié)構(gòu),消聲器筒體如圖4所示,內(nèi)部為典型的阻抗復(fù)合式消聲器(見(jiàn)圖5)。
圖4 消聲器筒體外形
圖5 消聲器內(nèi)部結(jié)構(gòu)
因排查時(shí)發(fā)現(xiàn)消聲器筒體外形變形,懷疑消聲器筒體結(jié)構(gòu)強(qiáng)度不足,因此對(duì)消聲器總成做模態(tài)測(cè)試。測(cè)試時(shí),消聲器總成模態(tài)為340Hz,略低于標(biāo)準(zhǔn)要求的350Hz的要求。
消聲器為雙層筒體結(jié)構(gòu),將故障消聲器拆解開窗后查看,發(fā)現(xiàn)原本應(yīng)緊密貼合的兩層筒體間出現(xiàn)明顯的縫隙(見(jiàn)圖6)。
圖6 故障消聲器拆解
用手摁壓該縫隙處可復(fù)現(xiàn)裝車時(shí)消聲器異響,由此判定,該異響原因?yàn)橄暺麟p層筒體結(jié)構(gòu)模態(tài)偏低,且殼體間出現(xiàn)縫隙導(dǎo)致汽車行駛過(guò)程中氣流在雙層殼體間流竄敲擊殼體,兩者疊加導(dǎo)致車輛怠速時(shí),出現(xiàn)消聲器摩擦敲擊異響。
檢查消聲器筒體邊界設(shè)計(jì)條件,發(fā)現(xiàn)該消聲器的外邊界筒體上方有備胎盆,下方有滿載過(guò)坎要求,空間有限,導(dǎo)致消聲器殼體外形不能做大的變更。在消聲器筒體外形不變的情況下,只能通過(guò)改變消聲器筒體的生產(chǎn)工藝來(lái)達(dá)到筒體模態(tài)增加的效果。
雙層跑道型筒體消聲器設(shè)計(jì)為行業(yè)內(nèi)普遍采用的成熟設(shè)計(jì)方案,但雙層消聲器生產(chǎn)工藝需要有8點(diǎn)電阻焊,將消聲器雙層筒體與筒體內(nèi)隔盤疊加焊到一起。8點(diǎn)焊有利于增強(qiáng)雙層消聲器的筒體模態(tài),有效避免行駛過(guò)程中因?yàn)橄暺鞯臒崦浝淇s導(dǎo)致的消聲器雙層殼體間出現(xiàn)分層,從而導(dǎo)致氣體沖擊引起異響問(wèn)題。
該生產(chǎn)工藝由于生產(chǎn)廠家現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)備能力不足而放棄,設(shè)計(jì)人員決定從設(shè)計(jì)角度解決該結(jié)構(gòu)模態(tài)不足導(dǎo)致的異響問(wèn)題。
該消聲器雙層筒體單層厚度0.6mm,鑒于熱脹冷縮后筒體出現(xiàn)分層,故將消聲器雙層筒體更改為單層1.2mm。對(duì)該單層筒體做模態(tài)測(cè)試,結(jié)果為427Hz,超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)要求的350Hz的要求,單層消聲器模態(tài)測(cè)試如圖7所示。
圖7 單層消聲器模態(tài)測(cè)試
將該單層筒體消聲器搭載到整車后進(jìn)行NVH測(cè)試試驗(yàn),怠速時(shí)未復(fù)現(xiàn)金屬敲擊異響,問(wèn)題解決。整車經(jīng)道路耐久試驗(yàn)驗(yàn)證后產(chǎn)品無(wú)其他問(wèn)題后,設(shè)計(jì)人員將雙層筒體消聲器更改為單層筒體消聲器。
前期因設(shè)計(jì)評(píng)估不夠完善,同時(shí)生產(chǎn)工藝沒(méi)有彌補(bǔ)設(shè)計(jì)缺陷導(dǎo)致出現(xiàn)消聲器筒體在熱脹冷縮后出現(xiàn)筒體分層,從而引起氣流沖擊殼體,殼體摩擦出現(xiàn)敲擊異響。
在后期優(yōu)化過(guò)程中,通過(guò)更改邊界設(shè)計(jì)條件達(dá)到生產(chǎn)工藝不能達(dá)到的要求。此案例可以看出,生產(chǎn)工藝對(duì)產(chǎn)品性能的影響很大,而完善的設(shè)計(jì)可以減少對(duì)生產(chǎn)工藝的苛刻要求。
通過(guò)對(duì)兩例消聲器的異響分析可以看出,消聲器總成的生產(chǎn)工藝對(duì)于消聲器總成的性能有著至關(guān)重要的作用。
首先,工程師未下達(dá)關(guān)鍵工藝管控環(huán)節(jié),導(dǎo)致生產(chǎn)未嚴(yán)格控制。生產(chǎn)出的產(chǎn)品并不是設(shè)計(jì)工程師需要的產(chǎn)品,設(shè)計(jì)與生產(chǎn)完全脫節(jié)。其次,生產(chǎn)工藝不能滿足設(shè)計(jì)者要求,設(shè)計(jì)人員需要反思設(shè)計(jì)是否完善,考慮生產(chǎn)工藝是否能滿足要求。在任何一款車的設(shè)計(jì)過(guò)程中,設(shè)計(jì)人員均需要考慮生產(chǎn)的工藝性,若現(xiàn)有生產(chǎn)工藝不能滿足設(shè)計(jì)要求,就需要通過(guò)變更設(shè)計(jì)來(lái)滿足生產(chǎn)工藝的要求。