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    豆制品行業(yè)廢水處理工程實例

    2022-12-29 14:27:50張進福李瑞芳盧建波張陽陽
    工業(yè)水處理 2022年12期
    關(guān)鍵詞:濾機揚程容積

    張進福,李瑞芳,盧建波,章 顯,張陽陽

    (河南省綠韻環(huán)保科技有限公司,河南鄭州 450052)

    豆制品是我國人民經(jīng)常食用的食品之一。某食品有限公司主要從事豆制品的生產(chǎn)加工,廢水日排放量為500 m3,其廢水主要來源于食品原料的清洗浸泡廢水、漿渣分離廢水及設(shè)備清洗廢水等。這些廢水間歇性排放,濃度高,COD、氨氮、B/C高,可生化性較好〔1-7〕。20世紀80年代已采用物化法+生化法處理該類廢水,其中生化法主要采用厭氧+好氧工藝,或膜技術(shù),但缺少高效、價廉且占地少的工藝〔1〕。筆者采用微濾+氣浮+厭氧反應(yīng)器+Bardenpho工藝對該廢水進行處理,尾水排入附近污水深度處理系統(tǒng),出水水質(zhì)要求滿足《污水綜合排放標準》(GB 8978—1996)中規(guī)定的一級排放標準要求。

    1 設(shè)計進出水水質(zhì)

    該工程處理規(guī)模為500 m3/d,24 h不間斷運行,出水執(zhí)行《污水綜合排放標準》(GB 8978—1996)一級排放標準。設(shè)計進水水質(zhì)及出水標準見表1。

    表1 進出水水質(zhì)Table 1 Inlet and outlet water quality

    2 工藝流程

    根據(jù)豆制品行業(yè)的水處理工程經(jīng)驗及運行效果〔1-6〕,結(jié)合該工程的水質(zhì)水量及標準要求,確定采用微濾+氣浮+混凝沉淀+厭氧反應(yīng)器+Bardenpho工藝。

    豆制品廢水中的豆皮、豆渣、碎豆腐皮等渣滓較多,易酸化,故首先采用格柵去除水中的大顆粒污染物,隨后進入調(diào)節(jié)池,對污水進行均質(zhì)均量。用泵將調(diào)節(jié)池污水提升至微濾機,經(jīng)微濾機攔截后的污水自流進入氣浮機,主要去除水中懸浮的油脂,然后自流進入混凝沉淀池,進一步去除水中的細小懸浮物。格柵及微濾機攔截的浮渣外運處置。

    混凝沉淀池出水自流進入中間水池,因該污水易酸化,在中間水池設(shè)有堿液投加裝置以調(diào)節(jié)污水pH,并設(shè)有蒸汽加熱系統(tǒng),提升污水水溫至35~38℃,之后由泵提升至厭氧反應(yīng)器內(nèi)。豆制品廢水的有機物含量高,B/C較高,易生化,故選用厭氧反應(yīng)器;進水中的有機物與顆粒污泥和氣液分離區(qū)回流的泥水混合物在混合區(qū)混合,形成的混合物進入?yún)捬鯀^(qū),在高濃度污泥作用下,大部分有機物被降解并轉(zhuǎn)化為沼氣。厭氧區(qū)處理后的廢水除一部分被沼氣提升至頂部的固液分離處外,其余都通過三相分離器進入沉淀區(qū)進行固液分離,上清液由出水系統(tǒng)排走,沉淀的污泥由排泥系統(tǒng)排出反應(yīng)器外。

    因廢水BOD5/TN較高,且碳源充足,宜采用Bardenpho工藝。Bardenpho工藝為缺氧池+好氧池+缺氧池+好氧池(A1+O1+A2+O2)。好氧池根據(jù)亞硝酸菌適應(yīng)的條件,通過控制溶解氧、pH、污泥齡,將NH3-N硝化至NO2-;在好氧池內(nèi)設(shè)置回流泵,O1池混合液回流至A1池,O2池混合液回流至A1池及A2池,利用來水碳源進行反硝化脫氮,實現(xiàn)污水凈化處理。工藝流程見圖1。

    圖1 廢水處理工藝流程Fig.1 Process flow of wastewater treatment

    3 主要構(gòu)筑物及設(shè)計參數(shù)

    (1)格柵渠。尺寸為2.0 m×0.5 m×2.0 m,鋼砼結(jié)構(gòu),地下式,1座。采用機械中格柵,不銹鋼材質(zhì),格柵寬0.5 m,柵條間距為10 mm,功率為0.75 kW。

    (2)調(diào)節(jié)池。尺寸為7.0 m×7.0 m×5.0 m,鋼砼結(jié)構(gòu),地下式,1座,有效水深3.8 m,有效容積186 m3,停留時間8.9 h。設(shè)提升泵2臺,1用1備,流量25 m3/h,揚程15 m,功率3 kW。池底部設(shè)有穿孔曝氣管,與好氧池共用風機。

    (3)微濾機。碳鋼防腐結(jié)構(gòu),地上式。尺寸為D1.0 m×1.5 m,1臺。過濾面積5 m2,滾筒轉(zhuǎn)速5 r/min,功率1.1 kW。

    (4)氣浮機。碳鋼防腐結(jié)構(gòu),地上式,尺寸為4.65 m×2.95 m×2.48 m,1臺。溶氣水量6 m3/h,總停留時間0.8 h,水力表面負荷為3.8 m3/(m2·h),功率7.5 kW。配套溶氣罐規(guī)格D0.5 m×1.5 m;配套空壓機,排氣量0.14 m3,壓力0.7 MPa。設(shè)置PAC加藥裝置1套,投加量50 mg/L,功率0.75 kW。設(shè)置PAM加藥裝置1套,投加量3 mg/L,功率0.75 kW。

    (5)混凝沉淀池。尺寸為12.0 m×2.5 m×3.5 m,鋼砼結(jié)構(gòu),半地上式,1座??傆行莘e93 m3,停留時間4.5 h。設(shè)置PAC加藥裝置1套,投加量50 mg/L,功率0.75 kW。設(shè)置PAM加藥裝置1套,投加量3 mg/L,功率0.75 kW。

    (6)中間水池。尺寸為12.0 m×2.5 m×3.5 m,鋼砼結(jié)構(gòu),半地上式,1座??傆行莘e90 m3,停留時間4.3 h。設(shè)潛污泵4臺,2用2備,流量10 m3/h,揚程10 m,功率0.75 kW。池內(nèi)設(shè)有蒸汽加熱裝置,配套溫控系統(tǒng)。設(shè)置堿液加藥裝置1套,功率0.75 kW。設(shè)置潛水推流器1臺,功率0.85 kW,葉片直徑0.26 m。

    (7)厭氧反應(yīng)器。碳鋼防腐結(jié)構(gòu),地上式,單個尺寸D7.15 m×8.5 m,2座。有效容積682 m3,停留時間32.7 h,COD容積負荷3.12 kg/(m3·d)。進水設(shè)有電磁流量計,底部設(shè)置穿孔管布水器,頂部設(shè)三相分離器、水封罐。沼氣經(jīng)脫硫后燃燒。設(shè)循環(huán)泵4臺,2用2備,流量為25 m3/h,揚程8 m,功率1.5 kW。

    (8)Bardenpho工藝池。鋼砼結(jié)構(gòu),地下式,尺寸為28.5 m×7.3 m×5.5 m。有效容積1 040.2 m3,分缺氧區(qū)和好氧區(qū),缺氧區(qū)容積350 m3,好氧區(qū)容積690.235 m3。水力停留時間49.9 h,單位MLSS污泥負荷(以COD計)為0.192 kg/(kg·d)。缺氧區(qū)內(nèi)設(shè)潛水推流器4臺,功率1.5 kW,葉片直徑0.26 m。好氧區(qū)內(nèi)設(shè)曝氣器280套,羅茨風機3臺,2用1備,風量為5.56 m3/min,風壓為55 kPa,功率為11 kW。設(shè)回流泵4臺,2用2備,流量40 m3/h,揚程10 m,功率2.2 kW。

    (9)二沉池。尺寸為5.5 m×5.0 m×5.5 m,鋼砼結(jié)構(gòu),地下式,1座,表面負荷0.76 m3/(m2·h)。設(shè)污泥回流泵2臺,1用1備,流量30 m3/h,揚程15 m,功率3 kW。

    (10)污泥池。尺寸為4.0 m×4.0 m×5.0 m,鋼砼結(jié)構(gòu),地下式,1座,有效容積62.5 m3。設(shè)潛水推流器1臺,葉片直徑0.34 m,功率1.5 kW。設(shè)提升泵2臺,1用1備,流量為25 m3/h,揚程10 m,功率1.5 kW。

    (11)設(shè)備間。1座,磚混結(jié)構(gòu),尺寸為16.0 m×5.0 m×3.5 m。放置微濾機、氣浮機、羅茨風機、加藥裝置、化驗儀器、配電柜。板框壓濾機1套,過濾面積30 m2,功率7.5 kW。

    4 處理效果及分析

    該項目于2019年12月建設(shè),建設(shè)完畢后調(diào)試運行2個月,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,出水清澈。各項指標滿足《污水綜合排放標準》(GB 8978—1996)規(guī)定的一級排放標準要求,如表2所示。

    表2 工程運行監(jiān)測結(jié)果Table 2 Monitoring results of project operation

    由表2可見,該工藝對廢水中的COD、BOD5、NH3-N的去除率達到99%、99%、91%,去除效率高。

    5 經(jīng)濟分析

    該工程總投資567.277萬元,包括構(gòu)(建)筑物投資320.355萬元、主要設(shè)備投資193.472萬元;設(shè)計費、調(diào)試費、稅費、運輸?shù)乳g接投資53.45萬元。污水處理系統(tǒng)24 h運行,站長1人,負責整體運行及技術(shù);分為2班,每班2人,負責系統(tǒng)的運行與管理,兼職化驗檢測。運行成本主要包括:電費1.19元/t;人工費約3 500元/(人·月),折合1.17元/t;使用PAC約50 kg/d,PAM約3 kg/d,片堿約50 kg/d,藥劑費合計0.78元/t。運 行費用總 計3.14元/t。

    6 結(jié)論

    豆制品廢水處理過程中水質(zhì)水量波動較大,有機污染物濃度高,懸浮物含量高,可生化性較好。工程實踐表明,經(jīng)微濾+氣浮+混凝沉淀+厭氧反應(yīng)器+Bardenpho工藝處理后出水達到《污水綜合排放標準》(GB 8978—1996)中規(guī)定的一級排放標準要求。

    該工藝具有出水效果穩(wěn)定可靠,投資費用低,COD去除率高的優(yōu)點,同時處理系統(tǒng)管理簡單、易操作,占地相對較少,環(huán)境效益較好,有較高的推廣價值。

    此外,厭氧反應(yīng)器在處理污水過程中約產(chǎn)生879 m3/d沼氣,處理后可用于中間水池加熱及生產(chǎn)車間使用,節(jié)約能源,具有較高的經(jīng)濟價值。

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