米文川MI Wen-chuan
(中煤第一建設(shè)有限公司第四十九工程處,邯鄲 056003)
隨著井巷技術(shù)的成熟發(fā)展,錨桿支護(hù)技術(shù)在日趨成熟,在各礦井施工中得到了普遍推廣和應(yīng)用,取得了一定的成效。但由于該技術(shù)的局限性,如施工巷道遇到巖石破碎、淋水增大、地質(zhì)構(gòu)造、裂隙發(fā)育等特殊地質(zhì)條件時(shí),光使用錨桿支護(hù)達(dá)不到相應(yīng)的支護(hù)效果,通過(guò)改變支護(hù)形式,采取復(fù)合加固措施對(duì)松散破碎圍巖產(chǎn)生良好的整體支護(hù)效果。
趙樓煤礦設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為3.0Mt/a,采用豎井單水平開(kāi)拓方式。巷道的特點(diǎn)是分布深,巖層不穩(wěn)定,節(jié)理發(fā)育,局部有淋水,對(duì)后期安全生產(chǎn)有很大的安全隱患,影響趙樓礦井建設(shè)中的一個(gè)復(fù)雜問(wèn)題就是深部極復(fù)雜松軟底層巷道與大斷面硐室圍巖的穩(wěn)定性控制。隨著礦井工程的不斷延伸,巷道支護(hù)難度將逐漸加大,影響了施工效率,制約了礦井建設(shè)工程的可持續(xù)發(fā)展。
在第一采區(qū)帶式輸送機(jī)下山巷道正常施工至-902m標(biāo)高時(shí),1304給煤機(jī)硐室中心前15-36m范圍內(nèi),巷道兩墻和拱部出現(xiàn)縱向裂縫,并伴有涌水,涌水量約6~8m3/h;通過(guò)對(duì)安設(shè)的巷道變形觀測(cè)點(diǎn)觀測(cè),其中靠北側(cè)的膠帶大巷頂板出現(xiàn)下沉現(xiàn)象,下沉量為300~500mm,硐室靠近邊緣處最大裂縫有150mm寬。
在1304給煤機(jī)硐室中心前15-36m段揭露3號(hào)煤層,平均厚度3.2m。根據(jù)地質(zhì)預(yù)測(cè),3#煤層頂板巖性主要為砂巖,在實(shí)際施工中煤層的頂板主要為泥巖,厚度約為3.5m,并伴有淋水。中下部含約1.3m煤夾矸,實(shí)際揭露與預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)的巖性相差較大。巷道圍巖地質(zhì)條件復(fù)雜,頂板泥巖松散破碎,遇水易膨脹,礦壓顯現(xiàn)非常明顯,給支護(hù)帶來(lái)很大困難。
附圖1:實(shí)際揭露地質(zhì)柱狀圖。
圖1 實(shí)際揭露地質(zhì)柱狀圖
第一采區(qū)1304給煤機(jī)硐室原支護(hù)方案設(shè)計(jì)支護(hù)形式為采用錨網(wǎng)噴+錨索。
①錨桿支護(hù)參數(shù)為:錨桿采用直徑22×2400mm螺紋鋼錨桿。預(yù)緊力大于120N·m,錨固力大于150kN,間排距為0.8×0.8m。金屬網(wǎng)規(guī)格:用Φ6.5mm圓鋼焊接而成,網(wǎng)孔0.1×0.1m,長(zhǎng)×寬=2.1×1.1m。托盤(pán)規(guī)格:采用厚度14mm,Q235A鋼板制作的鐘形托盤(pán),規(guī)格:0.15×0.15m。錨桿托盤(pán)必須將網(wǎng)片壓緊、壓平,螺帽擰緊,嚴(yán)禁松動(dòng)。錨桿鉆孔方向與井巷輪廓線角度應(yīng)不小于75°或與層理面、節(jié)理面、裂隙面夾角不小于75°;錨桿間排距:允許偏差±50mm;錨桿外露長(zhǎng)度:露絲長(zhǎng)度為螺母以外10~50mm。
②錨索支護(hù)參數(shù)為:錨索采用直徑17.8×6200mm高強(qiáng)度鋼絞線及配套鎖具。錨索預(yù)緊力100kN,錨固力:大于180kN,錨索間排距為1.6×1.6m。托盤(pán)規(guī)格:采用厚度20mm,Q235A鋼板制作的鐘形托盤(pán),規(guī)格0.3×0.3m。錨索設(shè)計(jì)預(yù)緊力不低于100kN。錨索間排距:允許偏差±100mm;錨索外露長(zhǎng)度:露出長(zhǎng)度為鎖具以外150~250mm。
③原支護(hù)效果分析:巷道施工時(shí)間不長(zhǎng)就出現(xiàn)了巷道來(lái)壓頂板下沉底板底鼓,巷道局部地方出現(xiàn)裂隙,網(wǎng)兜現(xiàn)象比較嚴(yán)重,直接影響到巷道的支護(hù)質(zhì)量及施工效率,甚至威脅到了作業(yè)人員的生命安全,也無(wú)法為滿足日后的交付使用,必須采取相應(yīng)的措施加以解決。
經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)分析,此處巷道頂部巖石已離層,巷道圍巖塑性區(qū)大,尤其是破碎區(qū)大部分圍巖處于破碎狀態(tài),整體性和穩(wěn)定性較差,與錨桿的及時(shí)結(jié)合不能形成有效的支護(hù)[1]。既有支護(hù)體系難以維持現(xiàn)有巷道支護(hù)的安全性,必須對(duì)其進(jìn)行加固,形成承載力高、抗變型能力強(qiáng)的復(fù)合支護(hù)結(jié)構(gòu),以有效控制巷道圍巖,實(shí)現(xiàn)巷道支護(hù)結(jié)構(gòu)與深部圍巖的聯(lián)合作用,從而保證圍巖和支護(hù)結(jié)構(gòu)的整體穩(wěn)定性,達(dá)到控制圍巖穩(wěn)定性的目的[2]。巷道上部泥巖層局部離層,必須采取有效的措施后方可施工。為保證后期1304工作面施工期間巷道的穩(wěn)定性和安全性,決定在頂板下沉部分先采用密集液壓支柱和木垛臨時(shí)支護(hù)頂板,防止頂板冒落;再對(duì)巷道頂部含水層進(jìn)行集中治理,周?chē)哪鄮r破碎層進(jìn)行注漿加固,使之圍巖有效地成為一個(gè)整體。在密集液壓支柱和道木垛臨時(shí)支護(hù)及頂板破碎圍巖注漿完畢后,采用錨網(wǎng)索梁加固巷道。
為防止在加固施工中巷道頂板發(fā)生大面積冒落,先在1304機(jī)頭硐室的刷大區(qū)域用道木搭設(shè)了三個(gè)“井”字形木垛。巷道按0.7m的間排距支設(shè)液壓?jiǎn)误w支柱,單體支柱采用“穿鞋戴帽”的方式進(jìn)行。
木垛下方與底板接實(shí),每層采用兩根道木“井”字?jǐn)[放,上下接觸點(diǎn)一致,上部用大木楔背緊接實(shí),上下相鄰兩層道木用耙勾固定牢固。單體支柱采用“穿鞋戴帽”的方式進(jìn)行,支撐有力,頂板接實(shí),打好的單體支柱要上好保險(xiǎn)繩,防止倒柱傷人。
加工使用長(zhǎng)度為1m直徑1.2寸注漿管,用麻繩包裹的魚(yú)鱗扣進(jìn)行加固,埋入提前打好的注漿孔內(nèi),然后在注漿管里鉆孔。當(dāng)孔深達(dá)到砂層時(shí),通過(guò)高壓球閥連接注漿管開(kāi)始注漿,隔斷注漿孔周?chē)目p隙達(dá)到加固效果,注漿時(shí)注漿壓力控制在3MPa,再進(jìn)行封孔。拆除高壓球閥后,再施工注漿鉆孔,并穿入砂層集中泄壓放水。這種放水方式可以防止砂巖水通過(guò)排水孔進(jìn)入泥巖層,消除大面積浸泡泥巖層。共設(shè)置四個(gè)集中放水孔,放水流量約10m3/h。
注漿孔布置采用深、淺孔相穿插結(jié)合的方式。其中淺鉆孔深度為1.5m,深鉆孔深度為2.5m,孔與孔的間排距為1.6m。注漿孔呈三花形布置,深淺孔均安設(shè)長(zhǎng)度為1m的注漿管。布置出兩排注漿孔,先注入第一排孔,另一排孔作為泄壓孔,及時(shí)觀察泄壓孔情況。若出現(xiàn)水泥漿流出,則關(guān)閉泄壓孔閥門(mén),避免水泥漿液跑漿。
鉆孔采用錨桿鉆機(jī)和風(fēng)鉆,頂部安裝1寸注漿管鉆孔,幫部安裝1.2寸注漿管。
孔口管選用Φ1.2寸和Φ1寸無(wú)縫鋼管加工成2m和1m兩種規(guī)格。其中一側(cè)旋出與高壓球閥連接的螺紋,另一側(cè)車(chē)出0.4m長(zhǎng)的魚(yú)鱗扣。孔口管埋設(shè)要牢固。必須按設(shè)計(jì)要求鉆進(jìn)到位,下管到位,注漿到位,以確??卓诠艿目拱瘟Α?/p>
注漿連接裝置由高壓膠管、球閥、法蘭等組成,用于連接孔口管和漿液輸送管。高壓球閥采用不小于25MPa壓力球閥。
攪拌器:混合C和S泥漿,并將其注入巖層中。
注漿泵:注漿機(jī)型號(hào)為2JGZ-60/210兩臺(tái),一備一用。
附圖2:注漿工藝流程示意圖。
圖2 注漿工藝流程示意圖
巷道漿液材料首先采用水泥-水玻璃雙液漿,注漿以水泥單液漿為主,水泥、水玻璃雙液漿為輔。水泥選用P.O42.5普通硅酸鹽水泥,雙液漿1:0.3~1:0.6。詳見(jiàn)水泥漿液配制表。水玻璃選用液體硅酸鈉型、濃度為30~45波美度、模數(shù)2.4~3.4的水玻璃。水泥漿與水玻璃的體積比,宜為1:0.3~1:0.6。
水泥漿液配制方法是先向水泥漿攪拌機(jī)內(nèi)加入定量的水,開(kāi)動(dòng)攪拌機(jī)后加入定量的水泥,攪動(dòng)均勻后即可,詳見(jiàn)水泥漿配制表1。
表1 水泥漿配制表
注漿壓力控制在1兆帕,終孔注漿壓力為2~3兆帕。注漿結(jié)束標(biāo)準(zhǔn):最終吸漿量和注漿壓力,并有一定的持續(xù)時(shí)間。正常情況下,每次注漿時(shí),注漿壓力由小逐漸增大,注漿量由大逐漸減小。當(dāng)注漿壓力達(dá)到設(shè)計(jì)最終壓力值時(shí),注漿量:?jiǎn)我簼{50~60L/min;雙液漿為100~200L/min,穩(wěn)定時(shí)間10~20min后即可完成注漿。
5.3.1 鉆孔和注漿施工鉆進(jìn)過(guò)程中應(yīng)掌握鉆進(jìn)深度,如果鉆孔過(guò)程中有水且水量大于5m3/h,應(yīng)停止鉆進(jìn)進(jìn)行注漿處理;如果水量不大,鉆孔施工至設(shè)計(jì)深度后再進(jìn)行注漿。注灌漿壓力達(dá)到最終壓力后,繼續(xù)10~20分鐘,關(guān)閉球閥,再施工另一個(gè)孔。用雙液封孔,注漿順序從巷道底板開(kāi)始,從下到上注漿。
5.3.2 注漿壓力的控制從上述各階段的變化來(lái)看,開(kāi)始保壓時(shí)間較長(zhǎng),最后保壓時(shí)間較短。當(dāng)達(dá)到最終壓力時(shí),可以保持10-20分鐘。
5.3.3 補(bǔ)孔措施設(shè)計(jì)施工鉆孔注漿完成后,可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施情況,在巷道有淋水及巷道裂隙處進(jìn)行補(bǔ)孔注漿,可更有效地對(duì)破碎圍巖進(jìn)行充實(shí)固化,使之穩(wěn)定形成一個(gè)整體。
5.3.4 效果檢驗(yàn)在注漿加固段每隔5m打設(shè)一組觀測(cè)孔,頂板打設(shè)一個(gè),幫部各打設(shè)一個(gè),通過(guò)采用窺視儀進(jìn)行鉆孔內(nèi)窺視,檢查注漿加固效果,發(fā)現(xiàn)孔壁密實(shí)完整,沒(méi)有孔隙,說(shuō)明達(dá)到了預(yù)期效果。通過(guò)對(duì)頂板泥巖層進(jìn)行注漿加固和疏放水,使頂部圍巖形成有效整體,防止頂部巖石冒落。
在第一采區(qū)帶式輸送機(jī)下山1304給煤機(jī)硐室破碎帶鉆孔注漿后,巷道變形得到控制。在拆除點(diǎn)柱和木垛之前,先對(duì)給煤機(jī)硐室破碎帶前后50m范圍內(nèi)進(jìn)行加固補(bǔ)強(qiáng)支護(hù),以確保巷道的穩(wěn)定性[3],減少巷道來(lái)壓變形量。
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況分析,擬采用錨噴與錨索梁相結(jié)合的加固方案,在破碎帶附近50m范圍內(nèi)采用錨桿補(bǔ)強(qiáng)支護(hù),錨桿間排距為1m×1m。超前施工3~5m后,再補(bǔ)打錨索梁加強(qiáng)巷道拱頂?shù)闹ёo(hù),梁采用18#槽鋼加工而成。同時(shí),將其底板底鼓區(qū)域進(jìn)行臥底至巷道設(shè)計(jì)高度,在巷道底部不超過(guò)0.3m處打設(shè)底角注漿錨桿加強(qiáng)支護(hù)。最后對(duì)該區(qū)域進(jìn)行噴漿封閉。
補(bǔ)強(qiáng)錨索采用直徑17.8×8300mm鋼絞線加工制成。小斷面拱頂布置3根,用一條18#槽鋼將三根錨索連成一個(gè)整體;三岔口斷面跨度較大時(shí)頂板布置4根,每2根用18#槽鋼做曲梁連接。排距為2m,間距為1.5~2m,視斷面大小而定。
附圖3:補(bǔ)強(qiáng)加固后支護(hù)示意圖。
圖3 補(bǔ)強(qiáng)加固后支護(hù)示意圖
加固完成后,在加固區(qū)域安裝錨桿及錨索應(yīng)力感應(yīng)器,對(duì)巷道來(lái)壓支護(hù)監(jiān)測(cè)。在緩慢來(lái)壓一月后,支撐體的周期來(lái)壓從大變小。結(jié)合實(shí)際礦壓理論,巖層基本趨于穩(wěn)定[4],表明支護(hù)加固穩(wěn)定了圍巖,保證了巷道圍巖和支護(hù)結(jié)構(gòu)的整體穩(wěn)定性。
在第一采區(qū)1304硐室周邊區(qū)域加固處理完成后繼續(xù)施工。采用超前錨注法對(duì)頂板進(jìn)行注漿封堵加固,然后采用小循環(huán)掘進(jìn)施工。支護(hù)采用錨網(wǎng)+錨索槽鋼梁法,使頂板形成整體,有效控制了頂板泥巖層的沉降,確保了巷道整體的支護(hù)質(zhì)量,順利通過(guò)剩余三十米多的頂板泥巖層。該技術(shù)應(yīng)用的前提是必須弄清實(shí)際巷道圍巖的特征和變形失穩(wěn)機(jī)理,客觀分析初期支護(hù)結(jié)構(gòu),加強(qiáng)支護(hù)監(jiān)測(cè)和預(yù)測(cè),從而確定二次支護(hù)或加固方式及最佳時(shí)機(jī),從而達(dá)到最佳圍巖控制效果[5]。
在今后的施工中如遇到煤層頂板有較厚的泥巖偽頂,且受砂巖水影響時(shí),就會(huì)造成頂板破碎松軟,容易造成頂板離層,給巷道施工和支護(hù)帶來(lái)很大困難。通過(guò)此種加固方案,有效提高了支護(hù)強(qiáng)度,穩(wěn)定了圍巖,經(jīng)過(guò)近一年的使用,該處巷道整體完整,沒(méi)有再出現(xiàn)頂板離層巷道開(kāi)裂現(xiàn)象,達(dá)到了預(yù)期效果不僅縮短了施工工期,同時(shí)降低了成本確保了安全,為類似圍巖的支護(hù)提供了參考。