尹建東 顧 鋒 趙乃博 甄洪梅 張 楊 王 磊
(寧波吉利羅佑發(fā)動機零部件有限公司 浙江 寧波 315336)
隨著內(nèi)燃機技術(shù)的發(fā)展及油耗法規(guī)的日趨嚴格,輕量化、小排量增壓發(fā)動機的應(yīng)用越來越多,逐漸成為各大主機廠的研發(fā)熱點。小排量增壓發(fā)動機的振動問題一直是發(fā)動機設(shè)計無法避免的難點問題,現(xiàn)在普遍通過采用平衡軸設(shè)計來實現(xiàn)發(fā)動機一、二階往復(fù)慣性力的平衡,避免發(fā)動機及整車過大的振動,在保證壽命的同時提高發(fā)動機NVH(噪聲、振動與聲振粗糙度)性能,保障駕駛的舒適性和平順性[1-2]。
平衡軸的結(jié)構(gòu)開發(fā)是一個復(fù)雜的過程,一般直接布置安裝在發(fā)動機上,由于發(fā)動機工況比較惡劣且復(fù)雜,難免會導(dǎo)致平衡軸在工作過程中出現(xiàn)各種各樣的失效模式。在平衡軸設(shè)計開發(fā)過程中,需仔細論證,總結(jié)試驗過程中的失效案例[3]。本文將針對殼體開裂問題,從CAE 計算分析及結(jié)構(gòu)排查等方面進行詳細的分析,鎖定最終原因并提出整改方案。
某汽油發(fā)動機在進行800 h 臺架耐久試驗時,出現(xiàn)了機油壓力突降的現(xiàn)象,突降量大約為30 kPa。停機拆機檢查,發(fā)現(xiàn)機油及機濾部分有大量鋁屑存在,進一步檢查平衡軸結(jié)構(gòu),平衡軸殼體后端出現(xiàn)較大裂紋,屬于開裂異常情況,如圖1 所示。
圖1 平衡軸殼體開裂
為方便排查殼體開裂可能存在的原因,及時鎖定問題所在,建立了問題分析魚刺圖,如圖2 所示。
圖2 魚刺圖
2.1.1 殼體強度
通過CAE 仿真分析,平衡軸殼體的最小疲勞安全系數(shù)出現(xiàn)在殼體后端附近區(qū)域,安全系數(shù)1.15,滿足>1.1 的強度設(shè)計要求。對失效件進行斷口分析,裂紋無疲勞特征,細紋方向由內(nèi)而外,由后向前,結(jié)果表明殼體為外襯脫出后受平衡軸擠壓所致,如圖3所示。
圖3 殼體強度及斷口分析
2.1.2 外襯限位
平衡軸在運轉(zhuǎn)過程中,由于軸受力變形,導(dǎo)致外襯受到軸向力前移,平衡軸在無外襯的旋轉(zhuǎn)過程中擠壓滾針軸承,導(dǎo)致滾針軸承損壞,平衡軸及后端平衡重出現(xiàn)喇叭口式偏擺,將殼體打裂,如圖4 所示。
圖4 殼體失效分析
2.1.3 外襯過盈量
外襯在最大過盈情況下,殼體內(nèi)孔所承受的最大接觸壓力為156.99 MPa,小于材料許用應(yīng)力280 MPa,在最小過盈量情況下,140 ℃時外襯面壓>0 MPa,滿足溫度極限情況下外襯不松脫的要求。
圖5 外襯面壓校核
對失效平衡軸殼體進行硬度檢測,檢測結(jié)果分別為107HBW/108HBW/108HBW,均滿足(80~110)HBW 的設(shè)計要求;關(guān)鍵尺寸檢測均滿足設(shè)計要求,排除殼體實物質(zhì)量問題。
檢查殼體制造工藝過程,外襯壓裝過程無問題,符合現(xiàn)場工藝裝配規(guī)范,可排除裝配原因。
外襯無限位結(jié)構(gòu),在平衡軸受力彎曲時,外襯受到軸向力逐漸松脫而前移,滾針軸承失去約束,平衡軸高速旋轉(zhuǎn),不斷撞擊平衡軸殼體后端,導(dǎo)致平衡軸殼體開裂。
平衡軸殼體外襯安裝孔處增加限位臺階,防止外襯受軸向推力移動脫出,如圖6 所示。
圖6 殼體增加限位孔
整改后樣件共完成多輪同工況發(fā)動機循環(huán)負荷耐久試驗,此類問題未復(fù)現(xiàn),改善措施有效。
文章針對某平衡軸殼體開裂問題,通過對失效殼體設(shè)計問題、質(zhì)量問題、裝配問題3 個方面進行排查,最終鎖定該問題屬于設(shè)計問題。通過制定優(yōu)化改進措施,最終有效地解決了平衡軸殼體開裂的問題,為平衡軸的設(shè)計積累了豐富的開發(fā)經(jīng)驗。