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      青山水庫泄洪隧洞出口消力池研究

      2022-12-17 07:56:30林荷節(jié)屠興剛
      浙江水利科技 2022年6期
      關(guān)鍵詞:尾水渠流態(tài)消力池

      林荷節(jié) ,屠興剛 ,史 斌

      (1·杭州市水庫管理服務(wù)中心,浙江 杭州 311122;2·浙江省水利河口研究院(浙江省海洋規(guī)劃設(shè)計研究院),浙江 杭州 310017;3·浙江省河口海岸重點實驗室,浙江 杭州 310017)

      1 引 言

      水工建筑物特別是泄水隧洞、溢洪道等泄水時,水流蘊含巨大的動能。為了便于與下游河道水流銜接,實現(xiàn)急流到緩流的過渡,需采用必要的消能設(shè)施以減小水流的動能。本工程為無壓隧洞,隧洞段有2個彎道,水流出洞后經(jīng)消力池調(diào)整進入電站尾水渠,流態(tài)較復(fù)雜。為驗證出口消力池布置的合理性,通過水工模型試驗對消力池進行對比研究,為設(shè)計提供技術(shù)依據(jù),確保工程運行安全。

      2 工程概況

      杭州市青山水庫防洪能力提升工程(新建泄洪隧洞)位于杭州市臨安區(qū)青山水庫,庫區(qū)位于東苕溪主干流南苕溪上,距臨安中心城區(qū)約8 km,距杭州市區(qū)約40 km,工程平面布置見圖1[1]。

      圖1 工程平面布置圖

      工程的主要任務(wù)是增加水庫洪水前期泄洪能力,提升水庫攔蓄能力,為洪水精細化調(diào)控奠定良好基礎(chǔ),并適當兼顧生態(tài)、景觀等需求。工程主要建設(shè)內(nèi)容包括進口閘、泄洪洞及出口閘。

      進口閘孔口尺寸12 m,閘底高程16.00 m,設(shè)1道平板事故檢修閘門和1道弧形工作閘門。隧洞長約583 m,進口高程16.00 m,出口高程7.50 m,進口漸變段縱坡為10.0%,其余洞段縱坡為1.1%。隧洞斷面為城門洞型,襯后尺寸為8 m×9 m(寬×高),隧洞有2個彎道,彎道半徑均為146 m。出口閘孔口尺寸8 m,閘底板高程7.50 m,距第二個彎道較近,彎道出口到閘出口約50 m。下游連接段接30 m長的C30F50混凝土消力池,兩側(cè)采用半重力擋墻與現(xiàn)狀岸坡平順連接。

      為驗證及改善泄洪隧洞出口消力池的效果,特對消力池尾坎進行不同形式的比較研究。

      3 研究方法與模型制作

      采用正態(tài)物理模型的方法進行研究,模型按重力相似準則設(shè)計,模型幾何比尺Lr=50。上游模擬至隧洞進口閘前100 m,下游模擬至下游尾水渠與泄洪渠匯合口以下200 m。下游河道地形模擬至17.00 m高程處,設(shè)計模型全長約50 m,水庫高約1.0 m,寬約18 m,下游河道高約0.3 m,寬2~6 m。其中閘室部位采用有機玻璃精制,上、下游地形嚴格按設(shè)計提供的圖紙控制放樣,采用斷面板法,水泥砂漿抹面制作,并在相應(yīng)位置布置水位測針。

      4 原布置方案驗證試驗

      原布置方案為擴散式消力池,擴散角約11°,消力池底板高程6.50 m,尾坎高程7.50 m。

      圖2 局部平面布置圖

      驗證試驗結(jié)果表明,設(shè)計工況(Q=364 m3/s)的下游河道為常水位10.0 m,尾水渠內(nèi)水位約為12.0 m,此時水流出泄洪隧洞,消力池未能形成完整的淹沒水躍,中間主流直接沖出消力池,消力坎頂流速為5.7~9.6 m/s,F(xiàn)r=1.05~2.21,流速中間大、兩側(cè)小,分布不均勻。水流出消力池后,主流順著左側(cè)擋墻進入尾水渠,頂沖尾水渠右側(cè)邊坡,頂沖流速約5.5 m/s;小部分水流回向上游,形成大范圍回流,水流流態(tài)極差,影響尾水渠護坡安全。水流流態(tài)見圖3,流速分布見圖4。

      圖3 原方案消力池、下游尾水渠流態(tài)圖

      圖4 原方案消力池、下游尾水渠流速分布圖 單位:m/s

      5 修改方案試驗研究

      針對原布置方案存在的問題,修改方案主要從2個方面對原布置進行優(yōu)化:①調(diào)整消力池底板及坎頂高程,降低水流出池流速;②增設(shè)二級消力池,改善電站尾水渠流態(tài)。

      5.1 修改方案一

      修改內(nèi)容:一級消力池底高程由6.50 m降到6.00 m,尾坎頂高程由7.50 m增至9.50 m,其后接1:10的坡至二級消力池底高程6.00 m,剖面布置見圖5。

      圖5 修改方案一剖面布置圖

      試驗結(jié)果表明:設(shè)計工況(Q=364 m3/s)的下游河道為常水位,此時水流在一級消力池內(nèi)形成臨界水躍,消力池內(nèi)流態(tài)較差,左右流速不均,主流集中在左側(cè),右側(cè)則有回流。消力坎上斷面流速為2.6~6.0 m/s,流速左側(cè)大、右側(cè)小,分布不均勻。水流出一級消力池后沿1:10斜坡向下,流速逐漸加大,在斜坡段形成大片急流區(qū),并在斜坡末端發(fā)生二次水躍。主流集中在左側(cè)擋墻附近,二級消力池內(nèi)主流寬度約25 m,流速左側(cè)大、右側(cè)小,最大流速約4.6 m/s;出消力池后主流進入尾水渠,最大出池流速約3.6 m/s,小部分水流回向上游,形成大范圍回流,水流流態(tài)仍不理想,護坡附近流速較大。水流流態(tài)見圖6,流速分布見圖7。

      圖6 修改方案一消力池、下游尾水渠流態(tài)圖

      圖7 修改方案一消力池、下游尾水渠流速分布圖 單位:m/s

      5.2 修改方案二(推薦方案)

      修改內(nèi)容:一級消力池底高程6.00 m,尾坎頂高程由9.50 m改為8.50~10.00 m不等高斜坎,其后接1:2的坡至二級消力池底高程6.00 m,剖面布置見圖8。

      圖8 推薦方案剖面布置圖

      試驗表明:設(shè)計工況(Q=364 m3/s)下游河道為常水位,水流進入一級消力池,在消力池斜坡底附近形成臨界水躍。由于消力池尾坎左高右低,池內(nèi)主流偏向及回流現(xiàn)象基本消失,消力池流態(tài)明顯改善,實測坎上流速4.1~5.5 m/s,分布較為均勻,與修改方案的流速對比見表1。水流進入二級消力池后,主流基本位于消力池中部,無明顯偏流。出消力池后主流進入尾水渠,最大出池流速約3.5 m/s,小部分水流回向上游,形成回流區(qū)。雖然隧洞與尾水渠存在夾角,但經(jīng)過兩級消力池和不等高斜坎的調(diào)整,水流可以較為均勻地進入尾水渠。水流流態(tài)見圖9,流速分布見圖10。

      表1 不同布置方案流速對比表 單位:m/s

      圖9 推薦方案消力池、下游尾水渠流態(tài)圖

      圖10 推薦方案消力池、下游尾水渠流速分布圖 單位:m/s

      6 結(jié) 語

      青山水庫泄洪道在平面布置上設(shè)置2段彎道,導(dǎo)致出洞水流直接沖出消力池,對尾水渠護坡沖擊較大。通過水工模型試驗研究,采用非常規(guī)不等高斜坎及增設(shè)二級消力池方案,能有效改善轉(zhuǎn)彎隧洞出口消力池的水流流態(tài)及流速分布,為保障泄洪渠及下游河道的行洪安全提供技術(shù)依據(jù),該成果可為類似工程提供參考。

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