林國(guó)誠(chéng)
(三達(dá)膜環(huán)境技術(shù)股份有限公司集美分公司,福建 廈門 361022)
某皮革工業(yè)園區(qū)污水處理廠廢水主要來(lái)源為上游皮革企業(yè)經(jīng)過(guò)生化處理后經(jīng)二沉池排放的廢水,廢水中含有成分復(fù)雜的污染物,且難降解有機(jī)污染物含量較高,B/C小于0.2,可生化性差,堿度硬度、鹽含量較高等特點(diǎn)。由于皮革生產(chǎn)廢水水質(zhì)水量波動(dòng)較大,出水水質(zhì)COD和TP不穩(wěn)定,因此,需要在原處理工藝的基礎(chǔ)上對(duì)污水廠進(jìn)行改造,使出水水質(zhì)能穩(wěn)定達(dá)到GB18918—2002一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)的要求。
工程提標(biāo)處理規(guī)模為10000m3/d,由于園區(qū)目前水量少,提標(biāo)工程分兩個(gè)時(shí)間段完成?,F(xiàn)有提標(biāo)工程皮革廢水處理水量為5000m3/d,設(shè)計(jì)進(jìn)、出水水質(zhì)見(jiàn)表1。
表1 設(shè)計(jì)進(jìn)、出水水質(zhì)
污水處理廠原廢水處理工藝采用格柵+曝氣沉砂池+水解酸化池+兩級(jí)AO+MBR+消毒組合工藝。由于皮革生產(chǎn)廢水水質(zhì)受季節(jié)性的影響波動(dòng)較大,原處理工藝出水中仍有COD、TP超標(biāo)現(xiàn)象。結(jié)合廢水水質(zhì)特征以及最大程度地減少對(duì)現(xiàn)有處理工藝的影響,提標(biāo)改造工程在原污水處理工藝基礎(chǔ)上,在生化處理前端增加絮凝沉淀+臭氧催化氧化預(yù)處理,對(duì)MBR膜處理出水后端增加臭氧高級(jí)氧化深度處理。預(yù)處理通過(guò)增加絮凝沉淀去除硬度、SS以及除磷,采用臭氧催化氧化技術(shù),氧化分解水中難分解的、大分子有機(jī)物,有助于提高廢水的可生化性,利于后續(xù)的生化處理。后端增加臭氧高級(jí)氧化技術(shù)處理是進(jìn)一步催化氧化生化處理后出水中存在的少量難降解的有機(jī)物,達(dá)到深度處理去除有機(jī)物,以保證出水水質(zhì)穩(wěn)定。
提標(biāo)改造工藝流程圖,如圖1所示。
圖1 提標(biāo)改造工藝
廢水經(jīng)格柵處理后,由泵提升至絮凝沉淀池,在沉淀池內(nèi)加堿+碳酸鈉+PAC/PAM后去除硬度以及除磷,處理后的水后經(jīng)泵提升至臭氧催化氧化塔內(nèi),經(jīng)過(guò)臭氧催化高級(jí)氧化預(yù)處理,廢水中大部分難降解有機(jī)物進(jìn)行了轉(zhuǎn)化,同時(shí),大幅度提高廢水的可生化性,出水自流進(jìn)入現(xiàn)有曝氣沉砂池進(jìn)行剩余臭氧脫除(當(dāng)作穩(wěn)定池用),進(jìn)一步改善廢水水質(zhì),出水自流入兩級(jí)AO+MBR后續(xù)生化處理系統(tǒng),MBR膜出水通過(guò)臭氧高級(jí)氧化進(jìn)行進(jìn)一步深度處理最終使處理出水達(dá)標(biāo)排放。
絮凝沉淀池3座,設(shè)計(jì)尺寸為13.6×3.6×3.6m,材質(zhì)為碳鋼防腐,配套系統(tǒng)包括混凝攪拌系統(tǒng),混凝區(qū)加藥系統(tǒng)4套(加堿、碳酸鈉、PAC、PAM),在線pH檢測(cè)及自控連鎖。產(chǎn)水區(qū)加藥系統(tǒng)1套用于加鹽酸回調(diào)pH。
臭氧催化氧化塔2座,設(shè)備尺寸為Φ3.6×8.0m,結(jié)構(gòu)為碳鋼防腐,催化氧化塔內(nèi)配套專用催化劑84噸,催化劑使用Si-Al合金加涂層,其性質(zhì)參數(shù)為孔容≥0.4ml/g,比表面積≥280m2/g,粒徑4~6mm,松裝密度0.7t/m3,強(qiáng)度≥150N/m2,磨耗≤0.2%。
臭氧系統(tǒng)2座,發(fā)生器規(guī)格為15kg/h;制氧機(jī)氣量:120Nm3/h,PSA制氧技術(shù)。
臭氧高級(jí)氧化池1座,尺寸為18×9×6.6m,利用舊池進(jìn)行改造,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),停留時(shí)間2.5h,配套尾氣處理系統(tǒng)一套。
針對(duì)原處理工藝出水水質(zhì)不穩(wěn)定現(xiàn)象,工程重點(diǎn)考慮COD和TP的去除,工程改造后對(duì)污水處理廠進(jìn)出水COD、TP的參數(shù)變化進(jìn)行了連續(xù)監(jiān)測(cè)。
COD的去除效果見(jiàn)圖2。
圖2 COD的去除效果
系統(tǒng)進(jìn)水COD在202~386mg/L,波動(dòng)比較大,出水COD穩(wěn)定在50mg/L以下,COD值的平均去除率達(dá)89.1%。工程提標(biāo)改造后出水COD穩(wěn)定,原因主要有以下幾個(gè)方面:(1)在生化處理前端增加絮凝沉淀+臭氧催化氧化預(yù)處理工藝。通過(guò)絮凝作用和臭氧在催化劑的作用下形成的[·OH]與有機(jī)物更高的反應(yīng)速率以及強(qiáng)氧化性使水體中的COD很快降解,同時(shí),能將廢水中難生物降解的大分子變成小分子物質(zhì)或者易分解的有機(jī)物,提高廢水的可生化性,為后續(xù)生化處理提供條件。(2)在后端對(duì)MBR膜處理出水增加臭氧氧化的技術(shù),進(jìn)一步催化氧化處理出水中少量的難降解有機(jī)物,進(jìn)一步去除COD,保證了出水COD的穩(wěn)定性。(3)原有工藝采用兩級(jí)AO+MBR處理,兩級(jí)AO處理系統(tǒng)能使每個(gè)處理單元保持優(yōu)勢(shì)菌落,MBR膜不僅可以完全去除懸浮固體以改善出水水質(zhì),而且可以通過(guò)膜分離的作用,將游離細(xì)菌和大分子有機(jī)物完全阻隔在池內(nèi)。尤其是那些增殖速度慢的細(xì)菌,由于膜的截留作用而在池中得到富集,大大提高了反應(yīng)器內(nèi)的生物濃度,提高了有機(jī)物的去除效果。
TP的去除效果見(jiàn)圖3。
圖3 TP的去除效果
系統(tǒng)進(jìn)水TP在1.9~3.8mg/L,出水TP均在0.5mg/L以下,TP的平均去除率達(dá)90.1%。工程工藝對(duì)TP的去除是通過(guò)化學(xué)除磷和生物除磷兩種方式相結(jié)合,使得系統(tǒng)出水TP達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。原因主要有以下幾個(gè)方面:(1)通過(guò)增加絮凝工藝進(jìn)行化學(xué)除磷,工程主要是向污水中投加絮凝藥劑PAC和PAM助凝劑,與廢水中的磷酸鹽混合后,形成顆粒狀、非溶解性的物質(zhì),此時(shí),污水中進(jìn)行的不僅僅是沉析反應(yīng),同時(shí),還進(jìn)行著化學(xué)絮凝反應(yīng),生成不溶于水的物質(zhì)通過(guò)分離使水與污泥分開(kāi),最終達(dá)到除磷的目的。(2)原污水處理工藝采用兩級(jí)A/O+MBR工藝,由于增加缺氧和好氧反應(yīng)池的級(jí)數(shù),活性污泥的聚磷菌通過(guò)在厭氧環(huán)境下釋放磷和在好氧環(huán)境下吸收磷的循環(huán),將磷以聚合磷酸鹽的形式儲(chǔ)存在菌體內(nèi),形成高含量磷的污泥,通過(guò)排除剩余污泥達(dá)到除磷的目的,由于泥齡較短,減少了硝化菌對(duì)厭氧釋磷的干擾,提高了除磷效果。MBR膜通過(guò)截留高濃度的活性污泥和生物多樣性進(jìn)一步強(qiáng)化了除磷效果。
工程提標(biāo)改造后,對(duì)污水處理廠進(jìn)出水pH、ss、COD、NH3-N、TN、TP等指標(biāo)進(jìn)行了監(jiān)測(cè),監(jiān)測(cè)結(jié)果為:pH為7.18、SS為4.8mg/L、CODcr為36.2mg/L、NH3-N為1.2mg/L、TN為12.9mg/L、TP為0.32mg/L,出水各項(xiàng)水質(zhì)指標(biāo)均已達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。
工程新增運(yùn)行費(fèi)用主要有電費(fèi)、藥劑費(fèi)組成。工藝新增用電處理設(shè)備的總裝機(jī)容量為366.58kW,實(shí)際運(yùn)行工作容量為308.1kW,電價(jià)按0.8元/kW·h計(jì)算,則處理費(fèi)用為2.37元/m3廢水。所投加藥劑包括氫氧化鈉、碳酸鈉、PAC、PAM、鹽酸,藥劑用量折合每噸水費(fèi)用為1.42元/m3,填料費(fèi)用本次計(jì)入固定資產(chǎn)不計(jì)運(yùn)行成本,5年后更換時(shí)計(jì)運(yùn)行成本。提標(biāo)改造工程運(yùn)行新增處理費(fèi)用為3.79元/m3。
(1)工程在原污水處理工藝基礎(chǔ)上前端增加絮凝沉淀+臭氧催化氧化預(yù)處理技術(shù),后端增加臭氧高級(jí)氧化工藝最終使污水處理廠的出水水質(zhì)指標(biāo)能穩(wěn)定達(dá)到GB18918—2002一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn),可為皮革生產(chǎn)廢水的提標(biāo)改造提供技術(shù)參考。
(2)工藝在生化處理前端采用臭氧催化氧化技術(shù)對(duì)廢水進(jìn)行預(yù)處理,主要是提高廢水的可生化性,為后續(xù)生化處理階段提供條件。在后端采用臭氧處理主要是進(jìn)一步催化氧化生化處理后出水中少量難降解的有機(jī)物,從而達(dá)到深度去除有機(jī)物的目的。
(3)工程整體組合工藝對(duì)COD的平均去除率高達(dá)89.1%,總磷的平均去除率達(dá)90.1%,運(yùn)行結(jié)果表明,改造后的污水處理廠對(duì)COD和TP具有良好的去除效果,工程運(yùn)行出水水質(zhì)能穩(wěn)定達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。